陸浩峰
(山東恒通化工股份有限公司,山東 郯城 276100)
氯堿是重要的基礎化工行業,氯堿企業是典型的能源和水資源消耗大戶。目前國內氯堿企業生產規模已經達到4 508萬t/a的產能[1],在國民經濟中的重要性更加突出。隨著行業的發展,氯堿工業的生產工藝也日趨成熟,例如一次鹽水精制、二次鹽水精制、離子膜電解、氯氣干燥等關鍵單元及其核心控制要點已經被各生產企業所了解[2-3]。但近幾年,隨著國家環保和節能減排的要求越發嚴格,氯堿企業也面臨著新的挑戰[4-6]。鑒于氯堿企業本身生產特性,其排放廢液中往往帶有高濃度的鹽分。而目前鹽分外排對于環境的影響逐漸被國內專家所重視,國內也在若干行業針對鹽分外排的環境問題進行了深入的論證[7-9]。同時,由于氯堿企業本身可針對NaCl鹽進行物質轉化,可作為排放的氯化鈉轉化環節的一個重要部分,因此氯堿企業的用水平衡也越來越受到關注[10-11],甚至有的地區已提出零排放的要求[11-12]。有鑒于此,結合氯堿實際生產工藝,進行企業的近零排放探索十分必要。
山東恒通化工股份有限公司(以下簡稱“山東恒通”)氯堿廠生產規模40萬t/a,采用日本旭化成公司離子膜電解槽進行生產,鹽水工藝為典型的傳統氯堿企業生產工藝。一次鹽水精制處理工藝采用“前反應器+預處理器+后反應器+ZF膜過濾器”,二次鹽水精制處理工藝采用“螯合樹脂吸附”工藝。生產產品包括:32%燒堿、氫氣、干燥氯氣、工業鹽酸。輔助公程包括循環水系統、純化水系統、空壓系統、氯氣壓縮系統等。
對廠區主要排水點進行統計,內容如表1。

表1 山東恒通主要排水點污染物列表Table 1 Pollutants in main effluent pointsin Shandong Hengtong
針對上述重大排水點,對水質進行了有關測試和分析,并對其污染來源進行溯源分析。
二次鹽水精制是采用螯合樹脂對一次精制后的氯化鈉鹽水進行二次離子吸附,再生液是螯合樹脂再生過程中必須要排放的溶液。由于一次鹽水出水中鈣鎂總量仍處于1 mg/L, 而電解槽進液鹽水品質要求小于20×10-9。為了滿足電解槽進槽鹽水的品質要求,螯合樹脂塔必須及時再生,以保證其精制效果。根據摸索,實際生產需滿足1天再生一次,方能達到合格生產的要求。
再生液采用6%的鹽酸溶液和4%的氫氧化鈉溶液進行再生,相關再生水中含有較高濃度的鈣離子和鎂離子。
循環水是氯堿廠整體熱量平衡的樞紐。以40萬t/a的氯堿生產規模為例,循環水總輸送能力在10 000 t/h。由于蒸發損失、外界環境因素及補水水質差等影響,隨著循環倍數的提升,系統循環水水質中硬度和氯根逐步提高,系統換熱設備的結垢傾向和腐蝕傾向也將變得嚴重,從而影響系統設備正常運行。因此為確保循環水水質滿足換熱設備傳熱性能和腐蝕要求,須將部分水外排,確保循環水的離子在一定濃度以下。根據實際檢測,山東恒通循環水外排水濃度如表2所示。

表2 山東恒通循環外排水指標Table 2 Indexes of circulating water drainagein Shandong Hengtong
純化水車間主要是以工業水為原料,通過膜過濾技術實現水中離子物質的去除。在獲得產品水的同時,也會有一股濃縮液外排。該濃縮液的離子總量與進水工業水的離子總量相近,水量為進水水量的30%。經檢測,其中的離子物質如表3所示。

表3 純化水濃縮外排水指標Table 3 Indexes of drainage from concentration procedurein pure water preparation

表4 板框鹽泥物質構成Table 4 Composition of plate-and-framefilter salt mud %
山東恒通投運了2套膜法脫硝裝置、1套冷凍法脫硝裝置,持續有十水芒硝固體廢料排出。鹽水中的硫酸鈉被濃縮到40 g/L,在低溫時,溶解的硫酸鈉轉變成十水芒硝固體從鹽水體系中排出。排出料中95%以上都是十水芒硝料,僅含少量游離鹽水,硫酸鈉純度極高。
原設計中十水芒硝作為一種純度較好的工業尾料可直接由專門的廠家進行委外銷售。但多年實踐發現:十水芒硝本身的性狀非常不穩定:有時在運輸過程中出現滴漏現象,有時在投用時又發現板結現象。使用廠商對此已經不再愿意接受,也無法找到其他廠家愿意接受。因此只能當作固廢進行處理。
二次鹽水精制再生液實現零排放主要包括兩個方面:雜質物質的去除和水體的減量。
二次鹽水中的主要成分仍是氯化鈉,是氯堿廠生產所需的原料。因此將再生液進行回收利用的核心在于氯化鈉鹽水中的雜質去除。從工藝源頭分析可知,水中雜質的主要物質是鈣、鎂離子,而這本身就是鹽水精制工序需要去除的物質。因此考慮將精制再生液再回到一次鹽水精制前段,通過化學沉淀法,將水體中的鈣鎂離子轉化為固體物質,從鹽水體系中排出。
同時,氯堿生產是一個對物質平衡有嚴格要求的工藝生產過程,除對鹽水體系中氯化鈉物質有嚴格要求外,對處于溶劑相的水也有著嚴格的要求。若僅通過回流的方式將二次鹽水精制再生液引入生產鹽水循環中,勢必會破壞循環中的水平衡。通過平衡核算,為了保證氯堿的水平衡,應嚴格限制再生液的總量。這對于過往的鹽水精制工藝提出了很大的挑戰。
山東恒通在過往同行的經驗溝通中,了解到采用磷酸鹽除硬的工藝思路。通過廠區技術人員的分析后,認為這是一條可行的路線選擇。
以CaCO3和Ca3(PO4)2去除沉淀并進行對比,結果如表5所示。

表5 用CaCO3和Ca3(PO4)2去除沉淀的結果對比Table 5 Comparison of precipitation removalby CaCO3 and by Ca3(PO4)2
從表4可知:水溶液中殘留同樣質量濃度的碳酸根離子和磷酸根離子時,鈣離子的殘留質量濃度相差接近1 000倍。鹽水中陽離子的殘留減少,將顯著降低二次鹽水精制工藝中螯合樹脂塔的再生周期。而再生周期的延長,也必然帶來再生液的減量。必須注意的是,若引入磷酸根進行鈣鎂去除,將改變原有鹽水體系的沉積體系。碳酸鹽本身在酸性條件下可被充分析出,而磷酸根僅轉化為溶度級更高的磷酸二氫鹽等。因此其對于離子膜電解槽系統的影響尚不可知,山東恒通在慎重考慮后,決定開展有益的嘗試。
循環水外排水和純化水濃縮外排水性質具有極高的同一性,溶液中都含有一定的鹽和少量其他雜質。根據水質檢測結果可見,鹽分中主要成分仍然NaCl鹽。考慮到水中含鹽物質總量較低,首要的任務應是進行離子物質的濃縮,這樣可以減少含鹽水的總水量。
目前含鹽水的濃縮主要有反滲透和電滲析兩種方法,通過與專業的水處理公司進行探討。采用“預處理+浸沒式膜處理+反滲透濃縮”是一條可行的技術路線。經處理后,水體的得水率較高,且系統的消耗水平較低。
板框鹽泥是氯堿廠頭痛的問題之一。從成分來看,其中主要含有的是鹽水加藥反應后的沉淀物。其成分均是碳酸鈣、氫氧化鎂等惰性物質,可作為下游磚廠等企業的原料。
在實際對接過程中,發現下游磚廠對于來料也并非只要考慮惰性物質。山東恒通所供的鹽泥中因含有一定量的NaCl,具有一定的腐蝕性[15],會降低磚廠產品的質量,因此該處置方式也存在爭議性。
針對上述問題,組織技術人員集中攻關,認為主要的問題在于鹽中的氯化鈉含量較高,可通過“二次洗滌+再壓濾”的方式來降低排出固體料中的氯化鈉鹽含量。
冷凍法制備十水芒硝,是行業內十分成熟的工藝路線。但隨著國內工業形勢的變化,原設計單位提出的十水芒硝二次利用的思路在當前實際工業領域已變成明顯的限制。要解決相關問題,必然要突破十水芒硝這種生產物料的思維瓶頸。
在技術研判過程中,了解到比較典型的解決思路是采用“后加工”的思路是:將十水芒硝通過升溫,轉變成硫酸鈉溶液,再用蒸發進行結晶處理。這樣可將十水芒硝轉制成工業級元明粉。針對上述路線,發現該思路雖突破了十水芒硝的局限,可以將最終物變成市場上可銷售的元明粉。但工藝流程長,物料需要先降溫至0 ℃左右,然后再升溫至60 ℃。硫酸鈉需歷經低溫結晶和高溫結晶兩種相變技術,能耗水平十分巨大。
以100 kg/h硫酸鈉轉化來計算,硫酸鈉冷凍析出需消耗能量為如表7所示。

表6 硫酸鈉冷凍析出需消耗能量Table 6 Energy consumptionin sodium sulfate freezing and separation
同時,按100 kg/h硫酸鈉轉化量,計算十水硫酸鈉轉變成元明粉需消耗能量,詳見表7。

表7 十水硫酸鈉轉變成元明粉需消耗能量Table 7 Energy consumption in turningsodium sulfate decahydrate into sodium sulfate anhydrous
從上述計算可知:將鹽水中的硫酸鈉轉變成最終的固體產品,經濟價值是不劃算的。經積極思考,結合行業先進公司的經驗,提出要從膜法脫硝濃液為出發點,放棄冷凍脫硝的思路,改為“二次濃縮+鹽析制備元明粉”的生產工藝。該工藝可突破現在固體廢棄物無法處置的弊端,變廢為寶,通過銷售副產品,獲取經濟收益;同時減少了廠區內的消耗,是一條可行的循環生產工藝路線。
鑒于上述技術分析和研判,山東恒通在3年中不斷對生產工藝進行升級改造,獲得了效果顯著的提升。
2019年開始將一次鹽水后反應進行改造,逐步將碳酸鈉投加除鈣工藝改進為磷酸鹽除鈣。控制一次鹽水后反應中磷酸根殘留值在30 mg/L左右,pH值控制在9.5~10.5,經實際檢測,一次鹽水出水鈣鎂可保證長期小于300 μg/L以下。
由此帶來了顯著的改變是二次鹽水的再生周期,二次鹽水精制再生液的排放量變為原有的1/10不到。這些再生液可調整后再匯入一次鹽水的入水槽。
為了了解磷酸鹽對電解槽的影響,對電解槽的相關數據也進行了采集,具體如表8所示。

表8 使用磷酸鹽后的電解槽數據Table 8 Electrolysis data after phosphate is used
實踐證明:少量的磷酸鹽殘留對電解槽的影響并不顯著。目前槽內離子膜的更換周期仍可維持在3~4年一次。
山東恒通于2018年年底投入了1套水質提升工程系統。該系統是以反滲透膜濃縮為核心的減量排放系統。其主工藝路線如圖1所示。
其中膜分離系統配置包括:①浸沒式膜,共5臺,1 000 m2/臺;②反滲透膜,6芯裝,按10∶5排列。
經過該系統后,山東恒通排放60~80 m3/h外排水可減量至18~25 m3/h,且其中鈣鎂含量可控制300 mg/L以內;該水可直接送入鹽泥池進行壓濾鹽泥清洗,再并入一次鹽水循環。而膜處理的清液則回用到循環水系統作為補充水。其水質可達到表9所示標準。

表9 山東恒通外排水水質Table 9 Quality of drainage from Shandong Hengtong

圖1 外排鹽水回收系統工藝流程圖Fig.1 Process flow of drained brine recovery system
鹽泥中需要去除的主要成分是氯化鈉,鑒于鹽泥來源主要是反應后的沉淀物,其可溶性較差。因此去除氯化鈉最有效的方式就是采用清洗和二次壓濾的方式。
山東恒通于2018新建了一個清洗池,將“水質提升工程系統“的濃水并入清洗池中對于壓濾鹽泥進行二次洗滌,同時投入2臺板框壓濾機對清洗后鹽泥再清洗(詳見表10)。

表10 投建設備規模Table 10 Built equipment scale
經過洗鹽后的鹽泥,其成分如表11所示。

表11 洗鹽后的鹽泥成分Table 11 Composition of salt mudafter being salt cleaned %
含鹽量極低的鹽泥可以直接送入電廠鍋爐焚燒。
山東恒通于2019年投運一套處理系統,該系統通過高壓膜濃縮技術,可將鹽水中的硫酸鈉濃度提高到120g/L以上。同時,通過鹽析的工藝,將濃硝鹽水中的溶解氯化鈉變成固體元明粉析出,然后通過干燥設備進一步脫水,保證最終產品的質量。投入設備配置如表12所示。

表12 制備工業元明粉的設備配置Table 12 Equipment forpreparing industrial sodium sulfate anhydrous
投產后,可持續副產工業級元明粉,相關質量可達到國家有關標準。通過外售,每年可創收60余萬元。原十水芒硝的處置費用每年達30余萬元,因此該生產裝置每年可創造效益近百萬元。
(1)根據山東恒通的技術研判和實際探索,可將目前氯堿廠的重大污染排放點位進行消源處理,使得氯堿企業滿足近零排放的綠色生產要求。
(2)通過磷酸鹽作為鹽水體系最終鈣鎂離子物質的控制反應物,可極大的降低二次鹽水精制的壓力,減少二次鹽水精制再生液的總量,同時對于電解生產未帶來重大影響。
(3)通過有效的膜濃縮技術,可極大提升循環水系統的水利用率,其濃水也可滿足鹽水生產使用要求。
(4)實踐證明:采用二次洗滌的方式可顯著改善外排鹽泥的品質,為鹽泥的后續處理和市場接受提供了一條新思路。
(5)通過創新性的工業實踐,使得十水芒硝這一固體廢棄物做到零排放。不但減少了企業的處置費用,還帶來了顯著的經濟價值。