林友政
(深能安所固電力(加納)有限公司,廣東 深圳 518000)
加納某燃氣電廠的某臺型號為PG6541B的燃機是從國內搬遷過來的舊機組,配17級軸流式壓氣機,10個燃燒室的分管回流式燃燒室和3級透平,轉速為5 114 RPM,通過減速齒輪箱與發電機連接,搬遷過程中進行過大修維護,發電機轉速為3 000 RPM。2018年該燃機大修后出現了出力明顯降低的現象,之后又進行了一系列檢修工作,但是燃機出力并沒有提升。本文將對大修后燃機出力明顯降低的原因進行分析。
與一般的燃機大修工作相比,本次大修除更換了透平第一、二、三級噴嘴,火焰筒和過渡段等主要燃燒部件外,還更換了整個燃機轉子,其中壓氣機動葉和透平動葉也隨燃機轉子更換上機。新更換上機的燃機轉子為該電廠另外一臺同型號燃機的備用轉子,并在歐洲進行過大修維護,2臺燃機設計狀態下擁有相同出力,與舊轉子相比,新轉子不同的是其設計轉速為5 135 RPM。大修后,燃機出力明顯降低,隨后該燃機又于2019年更換了透平第三級噴嘴,于2020年2月更換了透平第二、三級噴嘴,但出力并沒有提升。
表1、表2為2018年大修前后壓氣機和透平通流間隙表,其中R1~R17表示壓氣機動葉與氣缸的葉頂間隙,因為表格過長,通流間隙沒有異常波動,所以只截取部分數據。

表1 壓氣機通流間隙

表2 透平通流間隙
從表1和表2中可以看到,大修前后壓氣機和透平的通流間隙沒有明顯變化,所以壓氣機和透平通流間隙的變化并不是影響燃機出力的原因。該廠歷次6B燃機小修表明,更換火焰筒和過渡段也幾乎不會對燃機出力產生影響。
表3為大修前后該燃機主要運行參數,表4則記錄了在壓氣機進氣溫度相同的條件下,部分運行參數大修前后的變化幅度。表3中的壓氣機排氣壓力CPD和透平排氣壓力都是表壓,表4中負號表示降低。
從表3和表4中可以看到,大修后,燃機出力、燃料沖程基準FSR、壓氣機排氣壓力CPD都降低了,其中出力和燃料沖程基準FSR降低幅度比較大,出力最明顯。壓氣機排氣溫度和透平排氣溫度都升高了,且壓氣機排氣溫度升高幅度較明顯。而進氣濾壓差增大,也對燃機出力有一定的影響。

表3 大修前后主要運行參數表

表4 大修前后部分運行參數變化幅度表
圖1為軸流式壓氣機動、靜葉葉柵及基元級速度三角形,c1和c2分別表示動葉進、出口處的絕對速度,w1和w2分別表示動葉進、出口處氣流相對于動葉的相對速度,u表示動葉的圓周速度。

圖1 軸流式壓氣機動、靜葉葉柵及速度三角形
根據動量原理,當q kg/s的空氣流過動葉柵時,動葉柵對氣流的作用力的切向分量應為

當工作葉輪平均直徑上的圓周速度為u時,動葉柵施加給流量為q的空氣的功率應為

所以壓氣機工作葉柵施加給每千克氣體的功Δh為

其中

所以

忽略壓氣機壓縮過程中的損失,假設壓縮過程為等熵壓縮,根據熱力學第一定律開口系統能量方程,可以求得壓氣機工作葉柵施加給每千克氣體的功為

式中:R為空氣的氣體常數;Ta為工作葉柵進口溫度;π為壓氣機級的壓比;γ為空氣絕熱指數,約等于1.4;u為基元級動葉柵圓周速度;w為基元級氣流相對于動葉柵的相對速度;Δcu為氣流在基元級動葉柵進出口絕對速度的變化;Δwu為氣流在基元級動葉柵進出口相對速度的變化,Δwu=Δcu
本文中的壓氣機效率為等熵效率,有效功取理想狀態下的靜參數等熵壓縮功,實際耗功取實際狀態下靜參數多變壓縮功與各種損失功之和。設η為壓氣機效率,π為壓氣機壓比,γ為空氣絕熱指數,γ=1.4,Δhp為多變壓縮功,Δhr為各種損失功的和,ΔhS為理想狀態下的等熵壓縮功,T1為壓氣機進氣溫度,T2為壓氣機排氣溫度,T2S為理想狀態下壓氣機等熵壓縮過程的排氣溫度,P1為壓氣機進氣壓力,P2為壓氣機排氣壓力,表3中的壓氣機排氣壓力CPD為表壓,計算時需要加上當地大氣壓,Pd為進氣濾壓差,當地大氣壓P0=100.008 kPa,且認為其保持不變。則

式(7)中的cp為空氣的定壓比熱容。將表3中的相關數據代入到式(7)、式(8)和式(9)中,可以計算出壓氣機的等熵效率η,具體見表5。
從表5中可以看到,大修后壓氣機效率η降低了1.05%~1.38%。

表5 大修前后壓氣機效率
由于燃機轉速不同,要保證有相同的燃機出力和壓氣機效率,壓氣機基元級的速度三角形必然不同,將設計轉速為5 135 RPM的轉子安裝到設計轉速為5 114 RPM的燃機上,必然導致壓氣機轉子動、靜葉級間配合發生比較復雜的改變,速度三角形也發生改變,壓氣機的葉型損失、環端面損失和二次流損失將增大,導致壓比減小,壓氣機效率降低。
由式(6)可知,壓氣機的壓比π、壓縮功Δh都和工作葉輪的圓周速度u及動葉柵進出口相對速度的變化Δwu這2者有關,在速度三角形相似的情況下,降低燃機轉速會降低壓氣機的壓比,且壓比與轉速的變化關系并不呈線性關系。在壓氣機基元級速度三角形相似的情況下,可將計算從壓氣機的基元級擴展到整個壓氣機,當燃機轉速由u1降低為u2,則壓氣機施加給每千克氣體的壓縮功從Δh1變化為Δh2,關系如下

壓氣機壓比從π1變為π2,關系如下

假設燃機轉速為5 135 RPM的時候壓比π1為11,進氣溫度和進氣壓力都相同,當燃機轉速從5 135 RPM降低到5 114 RPM后,Δh2降低至0.991 8Δh1,π2降低至10.84。由此可知,當燃機轉速由5 135 RPM降低至5 114 RPM后,理論上壓氣機的壓比和壓縮功都會降低,壓比降低1.45%,壓縮功降低0.82%。
壓氣機出口流量Q計算公式為

式中:ρ,A,c,T2分別為壓氣機出口的壓縮空氣密度,通流面積,氣流速度,壓氣機排氣溫度。忽略壓氣機壓縮過程中的損失,即該過程為理想過程,在基元級速度三角形相似,進氣溫度和進氣壓力都相同的情況下,當燃機轉速從5 135 RPM降低到5 114 RPM后,壓氣機流量由Q1變為Q2,Q2=0.981 4Q1。由此可知,當燃機轉速由5 135 RPM降低至5 114 RPM后,理論上,壓氣機的流量將降低約1.86%。
而壓氣機對氣體的壓縮就是透平做功的反過程,所以高溫燃氣對透平動葉做功的公式基本相似,可以用Δh=uΔwu來表示。同樣,燃機轉速降低,理論上高溫燃氣對透平動葉所做的膨脹功及透平的膨脹比都會降低,更換轉子前后變換關系與壓氣機相同。
轉速為5 135 RPM時,當Q1kg/s的空氣流過壓氣機,壓氣機對壓縮空氣做的等熵壓縮功為Q1Δh1,轉速降低至5 114 RPM后,當Q2kg/s的空氣流過壓氣機時,壓氣機對壓縮空氣做的等熵壓縮功為Q2Δh2,則

該燃機壓氣機消耗的功約占透平輸出軸功的2/3,設更換轉子前,透平輸出的軸功為WT1,壓氣機消耗的壓縮功為WC1,空氣在被壓縮過程中消耗的有效功為WCe1,燃機輸出功為W1,壓氣機效率為η1,更換轉子后,透平輸出的軸功為WT2,壓氣機消耗的壓縮功為WC2,空氣在被壓縮過程中消耗的有效功為WCe2,燃機輸出功為W2,壓氣機效率為η2。忽略傳動機械造成的損失,則

假設更換轉子后壓氣機效率不變,則滿足

在這種情況下,燃機輸出功W2=0.973 4W1,但是從表5中可以看到,更換轉子后,壓氣機效率變低了,這意味著與大修前相比壓氣機將消耗更大比例的透平輸出功,令

結合式(14)~(21)可得到

分別計算出當進氣溫度為27℃、28℃、29℃和30℃時,的值,得到表6。

表6 大修前后出力之比
從表6中可以看出,同時考慮轉速降低和壓氣機的效率變化的影響后,理論上,燃機出力將降低至原來的94.29%~95.02%,也就是降低4.98%~5.71%。因為將設計轉速為5 135 RPM的轉子安裝到設計轉速為5 114 RPM的燃機上,實際上變化將會更加復雜,所以燃機實際負荷降低5.46%~7.40%也就顯得很正常了。
綜上所述,該燃機大修后出力降低的主要原因如下:①更換轉子后,該燃機的設計轉速與新更換轉子的設計轉速不同,壓氣機轉子動、靜葉級間配合發生比較復雜的改變,葉型損失、二次流損失和環端面損失大增,壓氣機效率降低。②新轉子轉速低于設計轉速,導致燃機流量降低,壓氣機和透平做功能力都降低。③大修后進氣濾壓差增大。另外,由于更換了設計轉速不同的轉子,且壓氣機效率降低,燃機整體效率也必然降低,這與實際狀況相符。