吳明華,韓麗軍
(江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司,江西 九江 332500)
隨著技術(shù)的發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo),電鋅生產(chǎn)日益朝著規(guī)模化和現(xiàn)代化方向發(fā)展,通過引進(jìn)國外先進(jìn)裝備逐步實現(xiàn)全自動機(jī)械化剝鋅[1-2]。作為電鋅生產(chǎn)最后一道工序的鑄錠,技術(shù)發(fā)展相對緩慢,國內(nèi)以江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司、南方冶煉廠采用的株洲火炬生產(chǎn)的鋅直線鑄錠機(jī)自動化程度最高,實現(xiàn)了陰極鋅片的輸送、融化、鑄錠、碼垛的全過程自動化[3-4],但仍存在設(shè)備故障率偏高、人工介入頻次高、現(xiàn)場噪音大等問題。因此,完善改進(jìn)鋅鑄錠生產(chǎn)線,進(jìn)一步提升自動化水平,對提高生產(chǎn)效率、降低員工勞動強(qiáng)度和改善作業(yè)環(huán)境具有重要意義。
鋅鑄錠線采用雙石墨勺四模澆鑄,包含鋅片加料機(jī)、2000kW感應(yīng)電爐、石墨勺、模具、落錠、水冷線、翻錠裝置、機(jī)器人碼垛裝置等。如圖1,鋅片經(jīng)加料機(jī)進(jìn)入感應(yīng)爐融化,石墨勺將融化后的鋅液舀出,澆鑄在模具內(nèi),經(jīng)一次冷卻碰撞脫模后,鋅錠經(jīng)落錠輥道轉(zhuǎn)向90°進(jìn)入水冷鏈條進(jìn)行冷卻,在水冷鏈條頭部經(jīng)過翻錠下落到推錠平臺,再由推錠氣缸將其推到抓錠平臺,當(dāng)兩塊鋅錠到達(dá)抓錠平臺,光電開關(guān)感應(yīng),機(jī)器人抓取鋅錠開始碼垛作業(yè)。堆碼好的鋅錠由錠垛輸送機(jī)向前輸送到打包工位打包,打包完畢,錠垛稱重后由叉車叉運入庫。1垛鋅錠12層,共46塊鋅錠,42塊面朝上,頂部4塊背朝上,鋅錠脫模后統(tǒng)一為背朝上,因此1垛鋅錠有42塊需要翻面,4塊不需要翻面,如圖2所示。

圖1 鑄錠線流程圖

圖2 鋅錠垛型圖
在實際生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)節(jié)拍 ≤10.36s,每垛循環(huán)節(jié)拍 ≤238.28s。按要求,鋅錠第一層至第十一層需要翻轉(zhuǎn)擺放,頂層不需翻轉(zhuǎn)直接放置。兩塊鋅錠同時進(jìn)入翻錠機(jī)構(gòu),才能實現(xiàn)自動翻錠,若兩塊鋅錠不同步,后面的鋅錠則無法進(jìn)入翻錠機(jī)構(gòu)造成卡錠。然而,鋅錠脫模隨機(jī)性較大,很難保證兩塊鋅錠同時脫模,甚至存在不脫模或者提前脫模的情況。鋅錠提前脫模會導(dǎo)致鋅錠正反面存在不確定性,為保證正常連續(xù)生產(chǎn),翻錠工位需要專人值守,出現(xiàn)卡錠或鋅錠正反不一時及時介入處理。同時,翻錠工位噪音尖銳刺耳,嚴(yán)重影響員工的身心健康。
影響鋅錠脫模的因素較多,每個模具都是一個單獨的個體,因此保證鋅錠同時脫模是一項復(fù)雜而艱巨的工作。從設(shè)備升級改進(jìn)角度考慮,提升設(shè)備的智能化水平,增強(qiáng)設(shè)備在復(fù)雜工況下的識別和應(yīng)對能力至關(guān)重要。
延長水冷線,取消翻錠機(jī)構(gòu)和推錠機(jī)構(gòu),機(jī)器人直接在水冷線上抓錠,消除翻錠機(jī)構(gòu)卡錠和翻錠產(chǎn)生的噪音。

圖4 改進(jìn)后抓錠工位布局
鋅錠從水冷線出來后機(jī)器人無法直接抓取,需要將鋅錠頂起給機(jī)器人留出足夠的抓取空間。為保證鋅錠碼放緊湊整齊,還需在前、左、右三個方向安裝校正裝置。
改進(jìn)后的水冷輸送結(jié)構(gòu)組成如圖5所示,包含機(jī)架、輸送鏈條、托盤、頂升氣缸、校正氣缸以及感應(yīng)開關(guān)。在頭部兩塊鋅錠正前方各有一個感應(yīng)開關(guān),當(dāng)兩個感應(yīng)開關(guān)都接收到信號時,頂升氣缸執(zhí)行上推命令,將放有鋅錠的托盤頂起,到極限位置后,兩側(cè)夾緊氣缸開始動作,對兩塊鋅錠位置校正對齊,以便于機(jī)器人抓取鋅錠。出現(xiàn)兩塊鋅錠到達(dá)頭部的時間不一致時,當(dāng)其中一塊鋅錠提前觸碰到感應(yīng)開關(guān)后,氣缸不執(zhí)行頂起指令,鋅錠在托盤上停留等待,直至第二快鋅錠也觸碰到感應(yīng)開關(guān),頂升氣缸才開始執(zhí)行頂升動作,有效解決了鋅錠不同步造成的卡錠問題。

圖5 水冷線抓取工位
翻錠機(jī)構(gòu)取消后,鋅錠無法在鑄錠線上實現(xiàn)翻錠。機(jī)器人夾具需要具備翻轉(zhuǎn)功能。在現(xiàn)有機(jī)器人上安裝一套帶翻錠功能的新夾具,各檢測信號和控制單元與現(xiàn)有PLC、機(jī)器人實現(xiàn)對接。
新夾具結(jié)構(gòu)主要由夾具法蘭盤、基板、夾爪、旋轉(zhuǎn)電機(jī)等組成,翻轉(zhuǎn)鋅錠過程如圖6所示。頂升機(jī)構(gòu)接到信號后頂起鋅錠,機(jī)器人到達(dá)抓取工位,夾爪夾緊鋅錠,完成鋅錠夾持動作。兩個夾爪相互獨立,可以單個執(zhí)行夾緊、松開、旋轉(zhuǎn)翻錠動作。

圖6 夾具旋轉(zhuǎn)翻錠
單塊鋅錠質(zhì)量為25kg,長度為460mm,寬度為230mm,厚度為50mm 。頂升氣缸要克服兩塊鋅錠和托盤的重力,兩側(cè)推錠氣缸要克服鋅錠在托盤表面的摩擦力。
圖7為頂升機(jī)構(gòu)受力示意圖,兩塊鋅錠置于托盤上,由公式(1)得出所需向上推力為:

圖7 頂升機(jī)構(gòu)受力示意圖

式中:FN為向上的推力;m1、m2分別為兩塊鋅錠的質(zhì)量;m3為托盤質(zhì)量;g為重力加速度,g為9.8m/s2。
為校正鋅錠擺放位置,由公式(2)得出鋅錠所需兩側(cè)推力為:

式中:Ff1、Ff2為鋅錠所受摩擦力,μ 為摩擦系數(shù);F1、F2分別為兩側(cè)推力。
校正氣缸推力F取F1、F2中較大者,即F=max(F1,F(xiàn)2)。鋅 錠 質(zhì) 量m1、m2都 取 最 大 值25kg,托盤質(zhì)量m3取50kg,代入數(shù)據(jù)得FN=980N,考慮到頂起時的沖擊力和加速度,輸入安全系數(shù)α=2,頂起力為1960N。鋅錠與托盤之間的摩擦系數(shù)取μ=0.4,代入公式(2),得出校正推力F=98N,F(xiàn)為校正氣缸所需推力。所選用的頂升氣缸和校正氣缸需滿足工作要求。
在夾爪夾緊的同時,旋轉(zhuǎn)軸提供扭矩轉(zhuǎn)動,

式中:M為鋅錠翻轉(zhuǎn)所需轉(zhuǎn)矩,IC為轉(zhuǎn)動慣量;a為角加速度;m為鋅錠質(zhì)量;h為鋅錠厚度;l為鋅錠寬度;θ為翻轉(zhuǎn)角度;t為翻轉(zhuǎn)所需時間。
鋅錠的厚度和寬度分別為50mm和230mm,質(zhì)量為25kg,代入公式(4)中,得轉(zhuǎn)動慣量IC=0.115kg·m2。機(jī)器人夾具將鋅錠翻轉(zhuǎn)一周時間一般設(shè)置為0.8s,代入公式(5),得角加速度 為a=19.625rad/s2,最 終 代 入 公 式(3),得M=2.26N·m,所選用擺動氣缸力矩需達(dá)到所需計算力矩要求,滿足鋅錠翻轉(zhuǎn)要求。
增加一套鋅錠正反面識別系統(tǒng)。在水冷線末端加裝工業(yè)相機(jī),獲取產(chǎn)線上鋅錠狀態(tài)的實時視頻流,邊緣算力設(shè)備對視頻流進(jìn)行抽幀,并使用部署在設(shè)備上的深度學(xué)習(xí)模型對鋅錠狀態(tài)進(jìn)行判斷,狀態(tài)輸出分為正面朝上/反面朝上,并將狀態(tài)及位置信號發(fā)送給控制器[6]。控制器根據(jù)當(dāng)前鉛鋅垛是否為碼垛前六塊、鋅錠狀態(tài)/位置信號等輸入信息進(jìn)行邏輯判斷,并將動作信號發(fā)送給相應(yīng)的翻錠電機(jī),實現(xiàn)鋅錠的自動翻面。

圖8 邏輯控制圖
鋅錠表面的飛邊毛刺是導(dǎo)致機(jī)器人夾具翻錠不順暢或者無法翻錠的主要原因,因此需要從澆鑄源頭控制飛邊毛刺的產(chǎn)生。在澆鑄過程中,模具勻速向前運行,石墨勺殘留的鋅液滴落在模具邊沿,產(chǎn)生飛邊毛刺。采用高低速澆鑄系統(tǒng)減少殘留鋅液低落在模具邊沿,當(dāng)石墨勺澆鑄時模具低速運行,澆鑄完成后模具高速運行,石墨勺迅速提升,完成一個澆鑄循環(huán)。通過現(xiàn)場調(diào)試摸索,確定了最佳運行速度。采用變速澆鑄系統(tǒng),減少了鋅錠飛邊毛刺產(chǎn)生。改進(jìn)前,一個澆鑄循環(huán)的時間為26s,改進(jìn)后降低至21s。如圖9所示,澆鑄周期縮短20%,鋅錠澆鑄產(chǎn)能由100kt/a提升至120kt/a。

圖9 石墨勺、模具速度

圖10 石墨勺-模具
該鋅熔鑄碼垛自動生產(chǎn)線自2011年投用以來,通過結(jié)合機(jī)器人自動翻錠、鋅錠智能識別、變速澆鑄三項技術(shù)改進(jìn),大幅降低了生產(chǎn)現(xiàn)場噪音,避免了人工干預(yù),同時鋅錠外觀質(zhì)量大幅度的提升,生產(chǎn)線的自動化水平也得到了進(jìn)一步的提升,并取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益,為公司完成120kt/a的鋅錠產(chǎn)量任務(wù)提供了保障。