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長慶油田連續(xù)管鉆井技術應用

2022-10-17 02:19:28劉立鵬彭元超姚戰(zhàn)利
石油地質與工程 2022年5期

劉立鵬,彭元超,姚戰(zhàn)利

(1.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西西安 710018;3.中國石油川慶鉆探工程有限公司蘇里格項目經理部,陜西西安 710018)

隨著長慶油田的持續(xù)開發(fā),套損井、水淹井、長停井數量逐年增多,據統(tǒng)計,目前油田有低產低效井萬余口,長停井5 000 余口,套損井近2 000口,且每年以約2 000口的數量遞增。為了經濟高效地實現低產低效井增產,長慶油田近年來開展了φ139.7 mm套管開窗側鉆φ118.0 mm井眼的技術研究及應用,目前已實現了規(guī)模化應用,取得了良好的效果。但在規(guī)模化推廣過程中也出現了一些問題,部分側鉆井受限于地面條件,需拆除已建的配套實施,在一定程度上增加了成本,影響了正常生產。連續(xù)油管鉆井(CTD)技術是90年代以來國外大力研究和發(fā)展的鉆井技術,能夠實現起下鉆、鉆井過程中動態(tài)密封,配套工具體積小,安裝運輸便捷,對鄰近井不會造成影響[1-2]。配套工藝技術及核心裝備還不成熟,實鉆過程中常遇到全角變化率超標、托壓嚴重等問題,嚴重制約了該技術的發(fā)展。

1 連續(xù)管鉆井技術難點分析

1.1 全角變化率易超標

由于連續(xù)管鉆進過程中自身不能旋轉,鉆進采用螺桿+鉆頭方式,鉆頭破碎地層主要靠螺桿驅動,鉆進過程中螺桿存在一定彎度,如果螺桿彎度過大或者未能及時調整螺桿高邊方向,極易導致全角變化率超標[3-5]。因此,需不斷調整螺桿高邊方向來控制井眼軌跡的變化,致使井眼軌跡變化幅度大,不平滑,隨著裸眼段的鉆進,摩阻增大,極易誘發(fā)井下事故。

1.2 托壓嚴重

連續(xù)管自身撓性較好,隨著裸眼段的增加,連續(xù)管與井壁的接觸面積增大,加壓過程極易出現螺旋屈曲,產生自鎖現象。小井眼鉆進過程中排量小,泵壓高,導致井底清洗不徹底,有害固相含量高,導致摩阻增大,鉆壓不能有效傳遞到鉆頭位置,機械鉆速低。

1.3 定向器性能不穩(wěn)定

連續(xù)管鉆進過程中依靠與下部鉆具連接的定向器驅動下部鉆具轉動,調整彎螺桿高邊,進而實現對井眼軌跡的控制。定向器有電驅動和鉆井液脈沖驅動定向器,前者處于研發(fā)階段,后者相對較為成熟;液動型依靠鉆井液脈沖進行工作,啟停鉆井泵1次,可轉動45°。受工具自身扭矩所限(400~600 N·m),應用的最大井斜為35°。井斜在超過20°時,隨定向器以下鉆具與井壁接觸面積增大,摩阻增加,定向器驅動下部鉆具轉動困難,轉動角度不穩(wěn)定(10°~30°/次),嚴重影響了施工時效。

1.4 卡鉆

目前,長慶油田產層注水井壓力普遍較高,鉆達儲層前需將鉆井液密度提至1.25 g/cm3以上。連續(xù)管鉆進過程中,管柱如未得到有效活動,極易出現粘卡,發(fā)生事故時受限于注入頭的提升能力,不能在第一時間進行有效處理,易導致后續(xù)事故處理復雜化。

2 連續(xù)管鉆井技術

2.1 剖面優(yōu)化設計與井眼軌跡控制

通過剖面優(yōu)化,解決連續(xù)管鉆進過程中軌跡與工具造斜能力不匹配的問題。調整連續(xù)管下部鉆具組合,消除全角變化率易超標的風險,降低全井段井眼軌跡的變化幅度,可有效降低摩阻扭矩,達到裸眼段全過程連續(xù)管鉆進的目的[6-8]。

2.1.1 剖面優(yōu)化

對原有的三維側鉆定向井剖面設計為:窗口-扭-增/降-穩(wěn)-靶點,五段制的常規(guī)剖面進行了適用性研究,依據平均曲率法,充分考慮連續(xù)管鉆進中全過程依靠螺桿鉆進的特點,結合地質要求,將剖面調整為:窗口-圓弧-靶點的三段制剖面,更有利于螺桿的選型及后續(xù)鉆井施工時的井眼軌跡控制(表1)。

表1 剖面優(yōu)化設計

2.1.2 井眼軌跡控制

優(yōu)化連續(xù)管下部鉆具組合,依據剖面設計定制了專用的無扶正器螺桿。鉆具組合:φ120.0 mm PDC+φ102.0 mm 0.5°單彎螺桿(無扶正器)+φ105.0 mm無磁鉆鋌(帶MWD)+φ95.0 mm液力換向器+φ73.0 mm加重鉆桿(5根)+φ95.0 mm連接器+φ73.0 mm連續(xù)管。將連續(xù)管底部鉆具組合總長從已有的155 m縮短至75 m,有效降低了定向器轉動過程的阻力,螺桿高邊調整更高效。選用的無扶正器、小彎度螺桿與設計剖面更匹配,減少了井眼軌跡的大幅度調整。

調整井斜較小井段(小于20°)方位,達到設計靶點方位后,控制工具面處于增斜鉆進至靶點。

2.2 工具選型配套

針對井斜增大后工具面調整困難,鉆進過程中托壓嚴重等問題,通過改進定向器,增大驅動扭矩,定制鉆頭等工具,可有效解決這些問題,能減少調整軌跡時頻繁起下鉆的次數,提高機械鉆速。實鉆過程中最快機械鉆速達16 m/h。

2.2.1 定向器改進

2口試驗井的井斜相對較大(超過35°),通過改進工具結構,使其最大扭矩由600 N·m提升至800 N·m。簡化定向器以下鉆具組合:鉆頭+單彎螺桿+無磁鉆鋌,中間無任何轉換接頭,長度縮短至14 m,能進一步減少鉆具與井壁的接觸面積。總結定向器轉動及上提下放過程中螺桿高邊角度的變化規(guī)律,減少調整時活動鉆具次數,避免對井壁造成不必要的拉劃(表2)。

表2 定向器主要參數

2.2.2 定制專用螺桿、鉆頭

根據試驗井軌跡要求定制2種不同尺寸、4類不同彎度的無扶螺桿。通過現場試驗應用,優(yōu)選外徑φ102.0 mm,彎度分別為0.50°、0.75°的低速大扭螺桿,提高了與軌跡的適配性。增斜及扭方位井段工具面調整正常后,鉆進過程中僅需微調,無需頻繁改變軌跡走向,提速效果明顯。

定制連續(xù)管鉆井專用φ118.0 mm PDC鉆頭,采用個性化設計,使用聚晶金剛石保徑、中等密度布齒,主切削選用φ13.0 mm、非對稱5刀翼方案。現場應用過程中通過強化鉆井參數,可有效緩解托壓問題,平均機械鉆速達到4.2 m/h(圖1)。

圖1 定制鉆頭

2.2.3 配套液力推進器

液力推進器采用液壓傳遞作用力。泥漿流經工具內部及鉆頭后,在鉆頭水眼節(jié)流作用下,環(huán)空與水眼形成壓力差作用于液力推進器的活塞,從而形成向下的推力,將泥漿壓能轉化為鉆壓,推動鉆頭前進。底部鉆具組合:φ120.0 mmPDC+φ102.0 mm螺桿+φ105.0 mm無磁鉆鋌+φ95.0 mm液力推進器+φ73.0 mm加重鉆桿+φ95.0 mm連接器+φ73.0 mm鉆桿。液力推進器的使用過程中鉆壓控制在20 kN以內,可有效消除部分鉆柱與井筒的靜摩擦力,提高鉆進過程中鉆壓傳遞的有效性,減少底部鉆具與井眼之間的摩阻,降低了鉆具粘卡的風險。

2.2.4 使用φ38.0 mm MWD儀器

目前,長慶油田側鉆井小井眼軌跡控制普遍采用外徑φ48.0 mm MWD儀器。由于配套小井眼的無磁鉆鋌或無磁承壓鉆桿受自身強度所限,內徑均為56 mm左右,裝入儀器后,環(huán)空間隙小,循環(huán)壓耗高。側鉆用連續(xù)管自身長度均在3 000 m以上,地面循環(huán)壓耗高,如繼續(xù)采用常規(guī)儀器,不利于鉆井液循環(huán)和地面設備正常使用。使用φ38.0 mm MWD儀器,在現有條件下能有效擴展環(huán)空間隙。現場試驗過程中,相較于φ48.0 mm MWD儀器,同等條件下能降低循環(huán)泵壓2 MPa 以上。同等排量條件下可降低地面設備負荷,提高鉆井液循環(huán)效率。

2.3 鉆井液潤滑減阻技術

此次實驗的連續(xù)油管鉆井,鉆頭尺寸為φ118.0 mm,屬于小井眼定向井施工。井眼環(huán)空間隙小,鉆具柔性強,環(huán)空壓耗比大井眼大得多,能保持井壁穩(wěn)定,井徑規(guī)則,減少井下掉塊,保持環(huán)空暢通,較少阻卡。保持鉆井液潤滑性能優(yōu)良對小井眼鉆井尤為重要,為此采用了無土相低聚胺強抑制防塌鉆井體系。

(1)鉆井液中加入低聚胺以提高鉆井液抑制防塌性能。實驗表明,0.5%低聚胺的抑制性好于5%氯化鉀的抑制性(回收率評價),能有效抑制黏土分散,與聚合物PAM、KPAM復配后,鉆井液的抑制防塌性和潤滑性明顯增強。

(2)采用無土相鉆井液體系,配合有機鹽甲酸鹽提高鉆井液密度,可有效減少固相含量,有利于鉆井液流變性控制和調整。鉆井液環(huán)空壓耗小,能保持較高的環(huán)空返速,減少巖屑床的程度,保持環(huán)空清潔,減少環(huán)空阻卡。

(3)加入封堵性納米乳液處理劑,保持薄而韌的泥餅,可降低鉆井液濾失性能,有利于井壁規(guī)則和儲層保護,提高封堵性能。配合潤滑劑可提高潤滑性,能有效降低摩阻系數。

2.4 卡鉆事故處理

持續(xù)鉆進過程中易出現卡鉆事故。考慮連續(xù)油管抗拉強度和作業(yè)機提升能力,不能大幅度活動鉆具,即使采取注入各類解卡劑,如不能得到有效活動,及時解卡,還會影響泥漿性能,導致井壁失穩(wěn),使事故復雜化。應在確認卡鉆的第一時間內,使用連續(xù)管丟手接頭,投球開泵憋壓丟手,起出連續(xù)油管,使用常規(guī)鉆具與剩余鉆具對扣后,通過上體下放大幅活動鉆具,或采取注入解卡劑等方式解卡,可提高事故處理成功率。

3 現場應用及效果

2019年至今,在長慶油田相繼開展了4口井的連續(xù)管側鉆現場試驗,下面是其中2口井的試驗效果。

PCx-x井是長慶油田首口連續(xù)管側鉆井,也是國內首次試驗使用φ60.3 mm連續(xù)管側鉆完成的大斜度井。設計井深1 665 m,通過調整剖面設計、工具改進、底部鉆具組合優(yōu)化,實現了連續(xù)管鉆進412 m的目標,驗證了施工方案可行性及關鍵工具的可靠性,完鉆后井身質量合格。

在DCx-x井改進了試驗工具,進一步完善了施工方案,首次應用了國內首套連續(xù)管復合鉆機,極大地降低了作業(yè)強度,提升了連續(xù)管側鉆施工的安全性、可靠性。施工過程中,使用小尺寸MWD儀器、0.5°無扶螺桿、鉆井液潤滑減阻,實現了裸眼段全過程連續(xù)管鉆進,鉆進過程中無托壓、阻卡現象,完鉆井深2 123 m。完鉆后井身質量合格,后續(xù)作業(yè)順利。

圖2 DCx-x井試驗現場

4 結論

(1)自主研發(fā)的連續(xù)管鉆井關鍵工具及配套工藝技術,實現了φ118.0 mm井眼側鉆定向井施工。現場試驗進一步驗證了國產液動定向器、液力加壓器等連續(xù)管關鍵裝備的可靠性及可行性。

(2)連續(xù)管鉆井采用窗口+圓弧+靶點的三段制剖面設計,依據剖面設計選擇合理的下部鉆具組合,進一步提高鉆具組合與設計剖面的適配性,提高作業(yè)效率。

(3)根據現場螺桿使用情況,連續(xù)管適用1°及更小彎度螺桿,具體應該據軌跡需求做調整,同時應去除螺桿扶正器,加快井下可調彎度動力工具的研發(fā)。

(4)現場采用的無土相低聚胺強抑制防塌鉆井體系,在保持井壁穩(wěn)定,井徑規(guī)則,抑制防塌方面都顯示了不錯的效果。但鑒于連續(xù)管鉆井的特殊性,后續(xù)還應提高其潤滑性能和攜砂性能,保障連續(xù)管鉆井施工的安全快速。

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