何國慶,祁世英,邱進勝
(中鹽內蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司,內蒙古阿拉善盟 750333)
制堿車間鹽水精制產生的鹽泥主要采用壓濾設備進行固液分離,清液回收利用,產生的固廢通過車輛堆積在廠區東側1.5 km處。制堿車間每年產生固體鹽泥高達兩萬噸,占用場地面積達四萬平方米,固廢渣集中堆放,環保要求不達標。每年鹽泥外送運輸費十多萬元,場地維修費用30萬元左右,2014年以后環保要求更加嚴格,每年場地維修費用高達50萬元左右。
鹽堿分公司動力車間安裝3臺75 t/h煤粉鍋爐,試驗階段自2019年10月至2020年1月由半干法脫硫改造為爐外濕法脫硫工藝,脫硫劑選擇消石灰乳。消石灰乳來自重堿蒸氨工序的灰乳分流,配制輸送管線,經過石灰灰乳桶頂安裝的旋液分離器分離后,清液進石灰工序的鹽水灰乳桶φ3000×4600(脫硫灰乳專用),通過脫硫灰乳泵送入動力車間灰乳桶。
鍋爐脫硫工藝原理:
Ca(OH)2+SO2=CaSO3(沉淀)+H2O(氫氧化鈣過量)
Ca(OH)2+2SO2=Ca(HSO3)2(二氧化硫過量)

煤粉鍋爐脫硫使用石灰窯煅燒后的熟石灰,用灰倉儲存,通過破碎機磨成粉末,輸送脫硫塔內干法脫硫。輸送中粉塵飛揚,動力石灰制粉過程本身又是一次對環境的污染。
為了減少脫硫用灰,降低石灰石消耗,鹽堿分公司計劃對三鍋爐煙氣采用石灰乳、鹽泥混合脫硫法脫硫。把鹽泥作為脫硫劑使用,可結束濾餅外排局面,同時降低石灰消耗。鹽泥漿成分:碳酸鈣含量為51.71%,氫氧化鎂為0.12%,氯化鈉為10.80%,水分13.18%。數據顯示,鹽泥中碳酸鈣含量高,能夠作為脫硫劑使用。
方案一:鹽泥漿液的前期制備。壓濾機產生的鹽泥,全部進入攪拌罐,用洗滌濁水化解鹽泥,利用鹽水工序立式雜水泵送至石灰工序鹽水灰乳桶(脫硫專用灰乳桶),再通過脫硫灰乳泵送至動力車間灰乳桶貯備。
方案二:通過灰乳泵(蒸氨灰乳泵)送至動力車間灰乳桶與鹽泥漿液按比例混合制備脫硫劑。
方案三:用立式渣漿泵送鹽泥到動力車間灰乳桶內,由于立式渣漿泵揚程、流量不足,達不到預期目標。
經過評審,采用第一種方案可行,用單獨安裝的脫硫灰乳泵輸送儲存到動力車間灰乳桶內,再送入吸收塔,與煙氣逆流接觸,做脫硫劑使用,實現廢物再利用,節約部分灰乳。
首次改進:將濾餅裝載機鏟運倒入3000×3000 mm的方槽內用消防水溶解,通過人工方法直接用鍬攪動,因濾餅大塊溶解不了,未達到預期目的。
繼續技改:利用破碎機進行第二次試驗,將車間淘汰的錘式破碎機改造使用,制作箱體一臺件,箱體上安裝30 kW電動機一臺,加工配套聯軸器安裝到破碎機輸出軸上,并且對破碎機內錘塊進行改進,割除原來磨損的錘塊,破碎刀片采用16 mm厚鋼板,加工成方形100×200 mm的30個,安裝在軸上旋轉產生剪切力,改造后對大塊鹽泥進行破碎,再將破碎的濾餅利用廢水沖入廢液池。由于濾餅在破碎機內無足夠的破碎時間不能實現完全破碎,效果沒有達到預期目標。
再次技改:再次安裝一臺攪拌機進行改進試驗。將濾餅利用攪拌機進行破碎,再將破碎的濾餅利用廢水沖入廢液池,由于攪拌機破碎溶解后需反轉才能出液,不能實現連續作業,導致第三次失敗;轉變思路,進一步改進:安裝攪拌罐,化解成鹽泥漿。
在壓濾廠房一樓安裝一臺φ2000×2500鹽泥攪拌罐,利用罐內攪拌框架將鹽泥破碎,與石灰濁水逆流混合成漿液,鹽泥漿液溢流排至精制雜水槽,通過原有的雜水泵打到重堿廢液池,實現連續運行,達到了預期目的。其次,對下料溜槽及過濾后的鹽泥罐進行改進。安裝能夠推拉的溜槽一件,當攪拌罐出現故障,清理時把溜槽推出去,翻斗車繼續外排固廢渣,待罐清理后利用溜槽繼續下料,進入攪拌罐內,溜槽全封閉,里面加格柵板,起到破碎作用,正式投用后我們又安裝一臺材質不銹鋼的攪拌罐,體積增大,解決了泄漏腐蝕問題。
由于生產能力逐年增加,鹵水量增加為200 m3,鹽泥排泥量為380 m3以上。現有的壓濾機能力過小,設備陳舊落后,因此對壓濾機進行更新。
制堿車間壓濾機是鹽泥回收的主要設備之一,原有設備型號:XAZ240,外形尺寸 8490×2530×1695 mm ,安裝68塊濾板,每小時壓濾近300 m3的鹽泥。更新型號為XAZ340/1500,濾板塊數量由66塊增加到87塊,過濾面積由過去的240 m2增大為340 m2,增加過濾面積100 m2,處理量設計為500 m3,外形尺寸為9800×2580×1750 mm,主機重量為19 t。重新對主體梁進行加固。
過去舊機型拉板機構故障率高,小車拉板裝置使用滑動摩擦,阻力大,新壓濾機濾板吊耳底部采用滾動體,減少了摩擦阻力;舊機型小車鏈條采用液壓馬達拉板,故障頻繁,電器系統元件老化,改進后,拉板鏈條傳動采用變頻調速,操作控制更加快捷,故障率低。由于入料泵使用多年設備陳舊,在更新壓濾機之后,選型安裝雙吸入渣漿泵與新壓濾機配套使用。
目前制堿車間鹽水工序的粗鹽水來自湖下鹵水,泥沙量大,鹽泥卸料量增加,過去試驗用的攪拌罐體積小,能力不足,更新壓濾機的同時將攪拌罐容積增大,φ3500×3000體積為28 m3,材質用不銹鋼,耐腐蝕性增強,這樣攪拌罐緩沖性更好。原有傳動機構減速機老化,為了增加扭矩,擺線針輪減速機功率由4 kW增大到5.5 kW,速比1/187,為了方便員工操作巡檢,在桶壁外改造爬梯為旋轉鋼梯。
為了實現鹽泥再利用,增加反洗裝置,利用石灰工序洗滌塔的濁水進行溶解鹽泥,并且重新改進管線、閥門的位置,進口管線對接到新攪拌罐底部,沖洗后的鹽泥水自桶上部溢流口流到雜水池,用立式渣漿泵送到鹽水灰乳桶內攪拌。
改造一年來,鹽泥送往動力車間作為脫硫劑使用,關閉了原來的鹽泥堆場,達到環保要求,解決了企業生存發展的難題。動力脫硫每天使用灰乳用量為140 m3/d,鹽泥日均用量為30 m3/h,可以有效地減少純堿石灰石消耗約4.5 kg/t,回收水25.2萬m3,降低制造成本約6.7元/t,達到降低能耗的目的。