袁鵬 劉俊德 雷衛明 賈鵬暉 李乾
(1.新疆油田公司工程技術研究院;2.新疆油田公司基本建設工程處;3.新疆油田公司準東采油廠)
新疆油田某區塊原油集輸能耗占集輸系統總能耗的90%以上,原油集輸指的是把油井生產的油氣收集、輸送和處理成合格原油的過程[1]。某區塊集輸工藝采用“井口→計量站→處理站”二級布站流程,原油處理站采用“多功能處理器+凈化油罐二次沉降”工藝,其來液量3 562 t/d,綜合含水率85%,氣油比74 m3/t,進站溫度35~38℃,一段加熱溫度55~58℃,年耗氣量達262.7×104m3;油區有開井數263口,加熱井數214口,計量站為39座,加熱計量站為18座,均為燃氣加熱方式,年耗氣量達515.6×104m3。
綜上所述,新疆油田某區塊原油集輸系統中消耗天然氣量為778.3×104m3,能耗為10 351.4 tce,由于水的比熱容約為原油的2倍,隨著采出液含水的上升,加熱能耗與成本會逐步升高,新疆油田開展了單井常溫集輸、計量站常溫集輸、處理站低溫脫水工藝研究,從而優化了單井加熱模式和溫度,提高了集輸處理系統整體效率[2-6]。因此,需結合新疆油田某區塊原油物性特性,在實現低溫破乳和滿足油區安全集輸的條件下,開展原油集輸系統優化分析及對策研究。
對新疆油田某區塊外交油原油密度、凝點、30℃和50℃脫氣原油黏度、析蠟點、析蠟高峰區、蠟含量進行分析,原油物性實驗結果見表1。由表1可知,新疆油田某區塊原油為中質油,黏度、凝固點、析蠟點、含蠟量較高,析蠟高峰區在38~24℃[7-9]。
根據目前新疆油田不同性質油品轉相點統計分析,輕質油室內實驗轉相點含水率在40%~55%,安全輸送含水率50%~55%,井口輸送溫度約為16℃,而重質油室內實驗轉相點含水率在40%~55%,安全輸送含水率50%~70%,井口輸送溫度在55~70℃;通過對中質油進行含水原油黏溫特性室內實驗分析,相同溫度下,隨著中質油含水率的上升,黏度變化是先增大后達最大值后再變小;相同含水率下,隨著溫度上升,黏度隨著降低,含水原油黏溫特征分析結果見表2。

表1 原油物性實驗結果Tab.1 Test results of crude oil physical properties

表2 含水原油黏溫特征分析結果Tab.2 Viscosity-temperature characteristics of water-bearing crude oil
經室內實驗分析可知,轉相點含水率在50%~60%,在相同溫度下,當含水大于50%后,隨著含水的上升,確定黏度逐漸降低,有利于中質油常溫集輸的實現。
目前大慶、華北、大港油田均已開展常溫集輸工藝研究。黏壁溫度決定了常溫集輸輸送的溫度,低于黏壁溫度,管道會發生明顯的黏壁現象,黏壁溫度一般低于凝固點1~3℃[10-11]。
通過對黏壁溫度室內實驗分析,新疆油田某區塊中質油的黏壁溫度為14℃。不同含水率下油樣黏壁溫度結果見表3。

表3 不同含水率下油樣黏壁溫度結果Tab.3 Results of wall adhesion temperature of oil samples at different water content
處理站油樣一段熱化學沉降脫水實驗見表4,處理站油樣二段電脫水實驗見表5。依據室內原油脫水實驗分析,處理站多功能處理器進口油樣含水85%,脫水溫度為30℃,藥劑加藥濃度為50 mg/L,沉降60 min,原油含水28.6%,可滿足一段脫水要求(含水<30%);二段電脫進口油樣原始含水為27.3%,當脫水溫度為50℃、加藥濃度為50 mg/L,二段電脫水40 min以上原油含水可小于0.5%。滿足二段脫水的指標要求。從KLD-1、KLD-2、KLD-3三種低溫破乳藥劑與現場藥劑對比實驗中,優選出了KLD-3破乳劑,在脫水溫度為30℃,添加現場藥劑加藥濃度為50 mg/L,沉降60 min,原油含水21.1%。

表4 處理站油樣一段熱化學沉降脫水實驗Tab.4 Thermochemical sedimentation and dehydration test of the first section of oil sample in treatment station

表5 處理站油樣二段電脫水實驗Tab.5 Test of the second stage electric dehydration of oil sample in treatment station
從整體原油集輸系統考慮,通過原油低溫脫水實驗優化處理站原油脫水工藝及進站溫度,油區井口和計量站在安全輸送含水率的條件下,從而優化計量站及井口節點的加熱模式,實現降溫或常溫輸送,并進一步分析影響單井常溫輸送的主控因素,目前集輸系統各節點參數框架見圖1。

圖1 集輸系統各節點參數框架Fig.1 Node parameters of gathering and transportation system
通過室內實驗原油處理可采用“三相分離器+電脫”密閉工藝。依據原油脫水實驗分析結果處理站來液進站溫度可由原來的35℃優化為30℃,二段加熱溫度可由55℃降至50℃。
進行集輸管網計算模擬,根據現狀運行數據校核集輸管網計算模型,當進站溫度為35.6℃時,不加熱計量站(21座)溫度在28~35℃,加熱計量站(20座)溫度均在45℃左右,當處理站進站溫度30℃時,各計量站集輸參數可進行優化,優化前后管網模擬計算圖見圖2、圖3。

圖2 優化前管網模擬計算圖Fig.2 Simulation calculation of pipe network before optimization

圖3 優化后管網模擬計算圖Fig.3 Simulation calculation of pipe network after optimization
通過模擬計算,當到進站溫度為30℃,需對部分計量站進行加熱,計算回壓均≤0.8 MPa,3#、8#、15#、21#、22#、23#、24#、25#、27#、30#、31#、39#、43#計量站需加熱,加熱溫度在41~45℃,其余計量站可實現常溫輸送,溫度為20℃。計量站在常溫輸送下均能滿足集輸回壓要求,但需通過加熱部分計量站控制回壓及滿足進站溫度的要求,這是由于隨著計量站集輸溫度的降低,油水兩相流分層越明顯,當集油進站溫度低至原油黏壁溫度時,會出現原油黏壁現象,油水兩相的管輸流動狀態會迅速惡化,常溫集輸無法進行。與現狀相比,模擬優化后可減少7座加熱計量站[12-15]。
根據目前常溫輸送井現狀數據分析,新疆油田某區塊集輸半徑大于486 m的單井均為加熱集輸,常溫集輸井集輸半徑小于或等于486 m。而集輸半徑小于200 m的常溫集輸井占68%;液量在5~10 t/d的常溫集輸井占39%,10~15 t/d的常溫集輸井占44%;含水在60%~90%(高含水)的常溫集輸井占33%,含水大于或等于90%(特高含水)的常溫集輸井占20%。
經常溫集輸井現狀數據分析,火燒山井口溫度在18~23℃下,當4 t≤液量<30 t,含水≥60%,隨著液量和含水的升高,有利于常溫集輸的實現,其中集輸半徑為主控因素,液量為次控因素,常溫集輸半徑小于500 m。
根據室內實驗、模擬計算結果確定了新疆油田某區塊常溫集輸試驗原則:
1)為確保原油處理站一段處理溫度大于或等于30℃,試驗按照先計量站后單井的順序進行實施,計量站按照由近到遠的順序實施,單井優先選擇高液量井進行試驗。
2)需根據井口回壓情況對管線進行定期熱洗掃線。
3)在冬季最冷環境下進行試驗,試驗期間需要加強巡檢觀察記錄,發現異常停止試驗。
新疆油田某區塊通過在冬季最冷環境下開展了常溫集輸試驗,其效果如下:
1)處理站破乳劑優化。采用的低溫破乳劑KLD-3替代了現場破乳劑,保證了一段在30℃、沉降60 min,使一段設備出口含水由原來的29%降為20%,脫水效果明顯,使后續相變加熱爐加熱溫度由55℃降至50℃,質量流量由33.3 t/h降至29.5 t/h,燃燒天然氣量由54.67 m3/h降至45.16 m3/h,耗氣量由原來的43.3×104m3減少至35.8×104m3,從而節約了天然氣量7.5×104m3、能耗99.75 tce。
2)單井常溫集輸試驗。加熱單井由253口減少到152口,耗氣量由原來的364.3×104m3減至218.9×104m3,從而節約了天然氣量145.4×104m3、能耗1 933.82 tce,其余單井在常溫輸送下均能滿足集輸回壓要求。
3)計量站常溫集輸試驗。加熱計量站由20座減少到15座,耗氣量由原來的230.4×104m3降至172.8×104m3,從而節約了天然氣量57.6×104m3、能耗766.08 tce,其余計量站在常溫輸送下均能滿足集輸回壓要求。
通過對單井和計量站進行常溫集輸試驗,根據試驗結果發現:
1)油井回壓與井口溫度、管線長度、液量、含水、熱洗制度有關,試驗前回壓大于1 MPa的單井在常溫集輸過程中回壓易升高,需立即熱洗清管。
2)確定了單井回壓≤1 MPa,4 t≤液量<30 t,含水≥60%,集輸半徑<500 m的單井可作為常溫輸送的邊界條件,根據該條件仍有101口單井可實現常溫輸送,除此之外,計量站加熱溫度可適當降低或季節性間歇運行,滿足一段脫水要求即可。
3)回壓升高主要原因為未滿足常溫集輸邊界條件,隨管長增大溫降快且回壓大于1 MPa后,管道內壁容易快速結蠟和原油黏壁(黏壁溫度小于14℃),導致管道縮徑。
1)根據新疆油田某區塊原油集輸系統整體分析,通過室內低溫脫水實驗、軟件數值模擬分析及現場試驗分析,確定了處理站、計量站及井口各節點常溫集輸的邊界條件。
2)現場試驗的應用驗證了常溫集輸的邊界條件的正確性,通過對處理站、計量站及井口集輸參數的優化,可實現部分井及計量站的常溫輸送,實現了節能降耗和降低運行費用的目的。