張偉 王博 沈璽琳
1大慶油田有限責任公司第一采油廠
2中國石油玉門油田分公司老君廟采油廠
2021 年,大慶油田第一采油廠高度重視節能工作,創立了新階段七項工程之一,即節能降耗創效工程。這是構建第一采油廠新時期改革發展的重大舉措,是落實“三件大事”、踐行“四條要求”、靠實“五項措施”、建設高質量采油廠的必然選擇,是第一采油廠數字化轉型、智能化發展的必由之路。在公司和廠領導、機關部室的大力支持,各職能單位的全力配合、各基層單位的鼎力落實下,節能降耗工作高質量開展,天然氣與電量使用合理,優化控制能耗指標持續向好。
“十三五”以來,第一采油廠能源消耗總量逐年遞減,2020 年能源消耗總量為716 404 kg 標煤,相比2015 年降幅21.8%;噸液綜合能耗指標2020年為4.04 kg 標煤,降幅達到14.9%(表1)。

表1 第一采油廠能源消耗及噸液能耗統計Tab.1 Statistics of energy consumption andconsumption per ton of liquid in No.1 Oil Production Plant
能源消耗總量中天然氣量和電量的占比較高,天然氣量占比在47.4%~55.5%,電量占比在42.7%~43.7%,合計占比在90%以上(表2)。

表2 天然氣量與電量占比統計Tab.2 Statistics of the proportion of natural gas and electricity
第一采油廠主要能耗系統分為采油、注水、集輸、其他四個方面。能耗占比顯示,集輸以耗氣為主,耗電占比較低,總能耗占比達42.18%;注水和采油總能耗占比較低,耗電占比較高,分別達43.76%和35.38%(表3)。

表3 各系統總能耗及耗電占比統計Tab.3 Statistics of total energy consumption and power consumption proportion of each system
創新“地面+井筒+地下”的立體節能管理模式[1](圖1),廠領導小組宏觀把控,建立“八大系統”管理構架,定措施定指標,搭建“月度例會”分析平臺。圍繞“產量”一個中心,機關部室及油氣生產單位負責推進落實,實現全廠一心共同推進,系統間統籌協作,共同打造節約型、效益型采油廠。

圖1 節能工作管理模式示意圖Fig.1 Schematic diagram of energy conservation management mode
通過技術研判綜合分析,控制無效注水,控制高含水井層產液,減少系統用能。通過注水井控水調整、封堵套損層停注[2]、層段重組細分、注水井淺調剖、精準分層調整、注入井深度調剖、加大細分調整7 項措施,降低無效注水量165.3×104m3;通過周期關控采油、實施井組堵水、雙高井下調參、高含水井周期關控、高含水高采聚下調、大孔道機械堵水6 項措施,控制無效產液量432.9×104t。措施工作量大,終止率高,各類作業共終止3 592口井,被迫控注水量1 081.5×104m3,控產液量361.4×104t。2021 年上半年該廠注水量低于公司計劃498×104m3,產液量低于公司計劃372×104t。
在機采參數優化方面,開展治理供液不足、優化舉升方式[3]、優化機采機型、優化采油電機4 項工作;在提高系統效率方面,開展調整平衡、盤根松緊、皮帶松緊3 項工作。這7 項工作,共實施11 186 井次,節電1 657×104kWh(表4)。

表4 各項措施節電率統計Tab.4 Statistics of power saving rate of various measures
在注水系統,依據區域供需壓力差異,優化減少注水泵運行[4],日少開5.6 臺;在滿足開發生產需求前提下,減少鉆降區開泵臺數20 臺;為使注水量與生產相匹配,適時實行注水泵減級3 臺,共節電957×104kWh。
(1)優化母液熟化時間[5]。適當減少熟化時間不影響母液配制質量,以聚中一配制站為試驗先導,擴大到聚南一配制站,熟化時間由120 min降至90 min。
(2)量化系統運行參數。明確分組分壓注入法,量化變頻運行參數,降低注入系統用電單耗。站內單井注入壓力的差異超過1.5 MPa,柱塞泵運行頻率控制在25~40 Hz 之間。
根據來水液量、單臺設備處理能力,動態調整升壓泵、外輸泵、收油泵運行頻率和使用數量,實現“減泵運行、間歇起泵”,提高設備運行效率,控制無效運行,共優化34 站次。動態調整反沖洗[6]“時間、強度、周期”3 項參數,實現反沖洗精細化管理,實施67 臺次,共節電90.3×104kWh。
2.6.1 系統優化簡化
對集輸系統3 座站場進行合并優化,降低運行能耗的同時提高了系統負荷率[7]。中513 轉油站、中506 轉油站合并至中515 三元轉油放水站,中十五聯轉油站產液直接輸至中一聯轉油站處理,取消聚中一放水站,減少定員24 人,年節氣106.69×104m3。
2.6.2 低溫集輸
結合節能降耗創效工程的開展,分析歷年已停摻井的回壓變化情況,綜合熱洗與清蠟的現場反饋,擴大油井季節性停摻和摻常溫水范圍,降低摻水溫度和摻水量,季節性停運加熱爐,合理調整運行數量。措施后,平均年節氣4 351×104m3,年節電1 250×104kWh(表5)。

表5 歷年低溫集輸開展情況統計Tab.5 Statistics of low temperature gathering and transportation over the years
控制摻水量和摻水溫度,調整摻水泵運行。按照集輸節能實施方案安排,中轉站在滿足所轄單井摻水量及摻水壓力前提下,合理調整摻水泵運行臺數,與2021 年初對比多停運摻水泵70 臺,累計節電820×104kWh。
2.6.3 應用供熱新技術
2020 年,新中一污水站新建熱泵站1 座,替代新中一污水站周邊5 座鍋爐房,以該站深度污水為低溫熱源實施集中供熱,節省能耗4 903.6 t 標煤(表6)。

表6 節能情況統計Tab.6 Statistics of energy conservation
2.6.4 應用節氣技術
新建信息化管理集控裝置35 套,在其運行過程中進行全自動狀態檢測、監測、智能診斷,實現高效管控,降低運行成本。每臺裝置每日可節氣100 m3以上,節約維修維護費用112 萬元。
應用機械自動除垢加熱裝置[8]28 臺,實現運行7 年至今零燒損。及時加藥及清淤提高爐效,燒損率降至2.5%。
2.6.5 優化站場采暖
站場共有暖氣片10 666 片,平均每年采暖耗氣量約8 000×104m3,占比近27%。站場各功能間停運2 391 組、拆 除860 組,停 運(拆 除)率30.48%。根據氣溫變化,適時調控室溫,降低天然氣用量。實施以上措施后,年節氣量約377×104m3。
2.6.6 推進數字化建設
數字化油田建設[9]有序開展,有效實現節能降耗。
(1)南I-1 聯合站實施集中監控。減少崗位4個,拆除值班室散熱片29 組;泵房、操作間拆除散熱片18 組;游離水油水出口優化控制參數,含水率由20%降到10%左右,降低加熱爐耗氣;3 臺熱水鍋爐更換為2 臺高效加熱爐。實施以上措施后,耗氣量年減少57.46×104m3。
(2)變電所無人值守。取消采暖設施,日均節電9 972 kWh。
2.7.1 注水電動機換熱器清理
生產保障大隊配合完成15 臺電動機30 個換熱器清洗,礦自行對44 座稀油站換熱器進行春、秋兩次清理,提高了換熱效果。
2.7.2 機泵設備維護
保持機泵設備及節能設施完好,合理優化機泵運行,發現問題及時處理,降低系統用電單耗。
2.7.3 照明用電精細管理
在滿足安全生產條件下,可適當控制照明燈開啟數量,巡檢時全部開啟。根據季節變化,動態調整場區、泵房及值班室照明燈開關時間。
通過各系統共同努力,節能降耗打造了良好態勢。作業終止及鉆降等被動控制的注水量和產液量節電占總控水控液節電總量的36.9%,扣除被動貢獻電量,采取各項措施后共節電約8 200×104kWh,較好地完成計劃目標(表7)。

表7 2021 年1—10 月節能工作量匯總Tab.7 Summary of energy saving workload from January to October 2021
堅持立體節能降耗管理模式,各項能耗指標好于2020 年同期水平,且優于2021 年初目標(表8)。

表8 節能指標完成情況統計Tab.8 Statistics of completion of energy saving indicators
近年油田開發產量遞減、上下返區塊產液量降低及老區塊套損等各類因素,導致部分站低負荷運轉,致使天然氣單耗居高不下(表9)。

表9 低負荷高耗能站所統計Tab.9 Statistics of stations with low load and high energy consumption
薩中開發區投產年限長,天然氣管道運行超過20 年的占27.27%。2020 年,天然氣管道累計穿孔102 次,泄漏量達到10 000 m3,造成較大集輸損耗,個別管線年穿孔4~6 次(表10)。

表10 天然氣管道投產年限統計Tab.10 Statistics of production life of natural gas pipeline
每套管網都有一定的注水干線,干線所轄注水井的油壓也不相同[10]。為保證所有注水井的正常生產,注水站提供的注水壓力要以干線所轄注水井的最高注水壓力為基準(表11)。

表11 注水干線不同級別壓力井統計Tab.11 Statistics of pressure wells at different levels in water injection trunk line
主要問題包括:機型與泵徑匹配不合理井較多(表12)以及抽油機井老舊設備井數多(表13)。

表12 抽油機機型與泵徑匹配情況統計Tab.12 Statistics of matching between pumping unit model and pump diameter

表13 15 年以上抽油機系統效率分級統計Tab.13 Classification statistics of pumping unit system efficiency with production life more than 15 years
針對上述存在問題,充分結合油藏系統、機采系統、注水系統、集輸系統,明確下步重點工作,以解決能源的低效無效利用,實現節能降耗及節電目標(表14、表15)。

表14 下步重點工作統計Tab.14 Statistics of key work in the next step
為落實上述重點工作,進一步降低低效無效消耗,對年度工作量進行預測,制定6 項措施,需要資金支持11 755 萬元,在2022—2025 年實施,預計可節約天然氣367.5×104m3,節電1261×104kWh。