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汽輪機壓力調節閥卡澀故障分析與處理

2022-09-27 10:37:34夏增陽
設備管理與維修 2022年16期
關鍵詞:調節閥汽輪機系統

夏增陽

(中廣核核電運營有限公司,廣東深圳 454000)

0 引言

汽輪機是發電廠的核心設備,由于其高速運轉的特性,軸承會產生大量的熱,因此需要大量的油用于軸承系統的冷卻與潤滑。汽輪機潤滑油系統在防止軸承與轉子超溫過程中起著決定性作用。潤滑油供應系統是蒸汽輪機輔助系統的組成部分,它的功能是為汽輪機和發電機的軸承以及盤車裝置提供適當壓力、溫度和流量的潤滑油,此外還起到軸承的潤滑和冷卻以及頂起主軸的作用。

某電站機組汽輪機潤滑油系統正常工況由恒定流量泵供油,為了克服流量損耗的變化并使油壓穩定在恒定值,在主供油管道上并聯一壓力調節閥,使多余的潤滑油回到主油箱。

1 壓力調節閥結構組成與工作原理

汽輪機潤滑油壓力調節閥主要由閥殼、閥碟、彈簧、閥蓋、調整螺桿、罩螺母組成,彈簧作用于閥碟上,可通過調整螺桿調整彈簧預緊力,罩螺母防止潤滑油沿調整螺桿向外泄漏(圖1)。

圖1 壓力調節閥結構

維持恒定壓力的潤滑油供油管道與調節閥法蘭接口A 相連接。控制油通過接口B 作用于閥碟的兩極臺面上,使閥碟升高閥門打開,彈簧被壓縮,彈簧的壓緊力與控制壓力動態平衡,使其供油管道上油壓達到設定值。系統的壓力越高,閥碟升起的高度越高,泄油口通流面積越大,因此系統壓力越高,排放到油箱的油量越大。通過調節調整螺桿可以將壓力維持到設定值。通過閥碟漏入閥蓋中的潤滑油將從閥殼上的接口C 排除。

壓力調節閥配備一球閥(圖2),該球閥可以起到緩沖作用,提高調節的穩定性,同時在切換泵引起壓降時能夠給出良好的動態響應。

圖2 球閥

2 壓力調節閥故障分析及處理措施

2.1 故障現象

在X01 大修期間,機械專業回裝壓力調節閥過程中發現入口法蘭存在裂紋,更換修復的閥門;1 月29 日上午啟動汽輪機潤滑油泵對潤滑油母管油壓進行在線調整,壓力整定至238 kPa。1月29 日下午16 時左右,汽輪機潤滑油系統壓力陡增至270 kPa,晚上20 時左右,機械人員再次調整該壓力調節閥。由于系統已在線,整個調整過程汽輪機潤滑油泵均保持運行。全行程調整壓力調節閥,系統壓力均未發生變化,保持在270 kPa。1 月30 日。機械人員聯合電廠各專業評估閥門全關狀態對機組的影響,各方一致認為在汽輪機潤滑油油泵單獨運行時母管油壓低于300 kPa 時可滿足要求,最終將壓力調節閥調節至全關位置,母管油壓270 kPa,同時在X01 大修啟機過程中對系統管道以及壓力調節閥進行測振,性能專業現場評價結果合格。機組維持運行至X02 停機。汽輪機壓力調節閥失去調壓功能,系統存在超壓或壓力過低風險,存在重大安全風險,調壓閥卡澀問題亟待解決。

2.2 原因分析

在X02 大修期間,機械人員根據該閥的結構特點,逐項排查并試驗驗證,分析卡澀的基本原因有:①控制油信號管線堵塞,閥芯失去開啟動力;②控制油逆止閥故障導致信號油泄漏;③機械雜質卡澀、銹蝕、腐蝕等導致閥芯卡澀;④活塞間隙偏大信號油泄漏;⑤間隙偏小溫差導致閥芯卡澀。

(1)控制油信號管線堵塞。現場拆開壓力調節閥信號管線發現有少量積油流出,使用壓縮空氣吹氣不通,用吸塵器進行抽吸,抽出約200 mL 積油,無雜質和異物,再次吹氣試驗通暢,啟泵后通油驗證通暢。確認信號管線通暢無異常。

(2)控制油逆止閥故障導致信號油泄漏。解體壓力調節閥逆止閥檢查無異常,同時解體新備件逆止閥對比檢查無異常,排除控制油逆止閥故障導致信號油泄漏的可能。

(3)機械雜質卡澀、銹蝕、腐蝕等導致閥芯卡澀。解體檢查壓力調節閥,發現閥芯表面無銹蝕、腐蝕和明顯卡澀痕跡,且未發現明顯的顆粒雜質,用手活動靈活自如。確認未發生機械雜質卡澀、銹蝕、腐蝕等導致閥芯卡澀的現象(圖3)。

圖3 閥芯部件

(4)活 塞間隙偏大信號油泄漏。將新備件在試驗臺上進行新舊備件啟動壓力試驗,通過試驗臺模擬控制油進行測試,發現閥芯動作無異常。確認無活塞間隙偏大信號油泄漏的可能。

(5)間 隙偏小溫差導致閥芯卡澀。對壓力調節閥進行解體測量,閥芯與閥套配合間隙B/C 在標準范圍,A 值在標準的下限且表面較粗糙(圖4、表1)。

表1 壓力調節閥閥芯與閥套配合間隙 mm

圖4 壓力調節閥工作原理

對壓力調節閥的閥芯與閥套進行膨脹試驗,閥芯與閥套在恒溫槽內同步加熱,在20~45 ℃內無卡澀且間隙保持不變;當用兩個恒溫槽對閥芯與閥套分別進行加熱,當溫差達到一定程度后,再裝配時發生卡澀現象,溫差越大卡澀越嚴重。

再次進行模擬升溫試驗,選取調試故障當天相同的室溫(19 ℃),用熱風模擬熱油在室內加熱閥芯和閥體下部,待閥芯達到當時的油溫30 ℃,此時閥芯與閥套溫差較大并出現卡澀(圖5)。即在實際應用條件下,溫差導致了閥芯和閥套卡澀。

圖5 閥芯與閥套測溫

2.3 處理措施

根據上述分析結果,認為閥芯與閥套間隙偏小,存在溫差導致熱膨脹是閥門卡澀的根本原因。因此,對閥芯進行加工,使閥芯與閥套的間隙A 值達到上限。加工完成后,再次對壓力調節閥進行溫差試驗,結果顯示溫差在15 ℃之內未出現卡澀,但當溫差≥15 ℃時調節閥再次出現卡澀。并對該閥再次進行壓力調整特性試驗,其啟動壓力無明顯變化,調節特性穩定,驗證閥芯與閥套配合間隙A 值達到上限對調節無影響。

3 結論

通過以上分析及試驗,確認閥芯與閥套間隙A 偏小,在環境溫度較低時,溫差導致閥芯的膨脹大于閥套的膨脹,閥芯與閥套間隙消失而卡澀,是壓力調節閥調整失效的根本原因。在壓力調節閥的壓力整定過程中,如果發生卡澀現象,可以對閥體進行充分的通油或對閥體進行保溫措施,消除溫差導致的卡澀;如果閥芯在全關位置卡澀,壓力調整桿必須頂緊閥芯,防止在運行中突然開啟,導致系統壓力低而跳機;對于定購的新備件,要求閥芯與閥套的配合間隙A 值加工在上限;新備件的儲存做好防銹保養,在使用要前進行解體檢查,清除銹蝕,確認A 值在標準上限。

該型壓力調節閥在多臺機組應用,控制汽輪機潤滑油系統的供油壓力,屬關鍵敏感設備。汽輪機啟動時要求油溫大于30 ℃,在國內冬季大部分地區氣溫低于20 ℃,系統啟動時壓力調節閥的閥芯與閥套實際溫差大于4 ℃,在閥芯與閥套的加工間隙處于下限0.04 mm 時必然發生卡澀。通過模擬試驗和現場實際應用驗證,該型壓力調節閥的閥芯和閥套間隙達到上限時可滿足應用需求。

4 結束語

根據電站機組汽輪機潤滑油系統壓力調節閥結構及工作原理,結合現場實際,參照相關資料,分析壓力調節閥閥門卡澀的根本原因,提出處理方案并在大修中實施改造。通過機組的日常運行參數檢測,驗證閥門正常動作,調節功能正常,解決了壓力調節閥卡澀的重大設備缺陷,保證機組在整個換料周期內安全可靠運行。

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