陳清華,劉永剛
(河鋼集團邯鋼公司煉鐵部,河北 邯鄲 056003)
高爐爐渣是高爐煉鐵的主要副產品之一,高爐爐渣處理方法主要分為干渣和水渣兩種。水渣處理法被廣泛應用于礦渣水泥、礦渣磚和混凝土制品、隔熱填料以及礦渣微粉等的生產,具有較高的經濟價值,實現了資源的合理利用,因此水渣生產已經成為高爐爐渣處理的主要方式。目前,國內大型高爐爐渣處理多采用INBA 法、嘉恒法、底濾法、明特法等。河鋼集團邯鋼公司(全文簡稱“邯鋼”)東區煉鐵部現有3 200 m3高爐(8 號)1 座,采用的是嘉恒法;2 000 m3高爐(5號、7 號)2 座,采用的是底濾法[1]。西區煉鐵廠有3 200 m3高爐2 座,采用的是INBA 法。嘉恒法爐渣?;b置由唐山市嘉恒實業有限公司開發設計制造,于2009年7 月隨高爐投產使用。由于8 號高爐渣溝較短,無?;彌_塔,導致設備磨損腐蝕嚴重、維護工作量大、管道積渣、沖渣水量小、事故頻發等問題,通過生產實踐,對沖制箱、脫水器、上塔管道等設備及操作工藝進行一系列優化改進,提高了設備使用壽命,降低了生產事故率,大幅減少維護工作量,保障了高爐的正常生產。
嘉恒法渣處理工藝流程示意圖如圖1 所示。

圖1 嘉恒法渣處理工藝流程
8 號高爐設4 個鐵口,2 個鐵口合用一套渣處理系統,本座高爐設南場、北場兩套渣處理系統。高爐出鐵時的熔渣經熔渣溝被沖制箱內?;^面板噴出的高壓水快速擊碎、冷卻和?;纬深w粒狀水渣。隨后,渣水混合物通過水渣溝流入脫水器的分配器;再經緩沖槽流入脫水器轉鼓篩斗實現渣水分離,成品?;粼诤Y斗中,水則透過篩網流入回水槽進入循環池。隨著脫水器的旋轉,篩斗中的爐渣慢慢上升,達到頂部時翻落下來進入受料斗,而后通過受料斗溜槽落到膠帶輸送機上運往渣場。在脫水過程中產生的高溫蒸汽通過集汽裝置引入煙囪,進行高溫排放。脫水器濾出的水流至沉淀池沉淀余渣,余渣通過天車抓斗抓到渣斗后落入膠帶機輸送到渣場;沉淀池上部的清水溢流入熱水池,由渣漿泵抽至沖制箱,可重新作為沖渣水循環使用,實現了大高爐的降耗、環保。
由于8 號高爐渣溝較短,北場渣溝長度為13 m,南場渣溝長度為39 m,均無?;彌_塔,高壓水渣經渣溝直接流入脫水器,造成設備磨損嚴重,北場沖渣設備沖刷磨損尤為嚴重。生產中存在的問題導致渣處理設備使用壽命短、維護工作量大、檢修周期短、備輔料及施工費用高、環境污染等,嚴重制約高爐正常生產。主要表現在以下幾個方面:
1)由于沉淀池較小,沉淀池中部分含渣的水溢流到熱水池中,部分水渣在熱水池中沉淀;由于抓斗無法抓取,水渣板結,造成上塔管道入口局部堵塞,影響上塔進水流量;含渣的水再由上塔泵抽到沖渣泵房上部的冷水井中,上塔管道出口彎頭和冷卻噴淋管道會局部堵塞,到后期基本無法噴淋,這樣進入冷水井中的水較少,沖渣流量小,熔渣無法充分水淬,渣中含有大渣塊、紅渣;在出鐵后期渣量較大時,部分水渣在渣溝襯板底部沉積,沖渣效果差,易引發放炮事故,嚴重影響高爐的正常生產。
2)沖渣水中含渣量大,沖制箱及粒化孔板磨損嚴重,經常出現箱體漏水現象,?;蹇椎滥ゴ?,造成沖渣水壓力低,出鐵后期沖渣噴濺厲害,影響環保運行。
3)渣溝末端的脫水器、分配器易沖刷磨漏,水渣順著脫水器托圈流到托輪上,易損壞軸承,造成托輪停轉,電機電流大幅升高,影響電機正常運行,甚至造成脫水器停機的生產事故;更換托輪操作一般是在出鐵倒場工藝間歇時間內進行,檢修時間短,一旦檢修不順利,則會造成出鐵延時或鐵口連出,影響爐況順行。
4)脫水器主要存在的問題是篩網易堵塞、濾水效果差、皮帶帶水量大、皮帶跑偏,威脅著皮帶機的安全運行。水渣外溢到地面,增加了工人清理工作量,也不利于環境保護;脫水器內篩板框架和支撐梁沖刷磨損嚴重,篩板固定螺栓易松弛,運行雜音大,嚴重時引發篩板脫落事故;脫水器銷軸及齒輪磨損嚴重;轉鼓跑偏、減速機振動大、電流波動大;齒式聯軸器易損壞,使用壽命短,生產維護工作量巨大,影響生產順行。
針對生產實踐中存在的問題,于2017 年3 月進行高爐中修,對脫水器進行整體更換,對渣溝、沖渣泵房等渣處理設備進行了改進[2]。此外,近幾年邯鋼一直對制約生產的環節進行持續優化,重點從設備耐磨性、結構優化、工藝操作以及檢修組織方面進行攻關,具體改進措施如下:
1)每次利用高爐休風機會,清理熱水池及上塔管道入口處板結物。先把熱水池的水抽干,再利用吊車把鉤機吊到熱水池內作業,鉤機摳下來的板結物用簸箕吊到地面,南北場每次清理板結物約600 t,工作量大,成本高。而且上塔入口處屬于受限空間,大型機械無法作業,只能通過人工用風鎬清理。由于受檢修時間限制,無法徹底清理干凈,造成上塔能力不足,嚴重制約高爐強化生產,并不能從根本上解決問題。因此,在生產實踐中不斷嘗試,將氧氣管插到熱水池上塔管道入口處,連接壓縮空氣反吹進行試驗,效果較好,沖渣水量由2 450 m3/h 提高到2 700 m3/h,熱水池檢修周期由原來的不到3 個月延長到1 年以上,大大減少了檢修費用,降低了工人勞動強度,保證了高爐沖渣生產順行。
2)改進沖制箱及?;装?。沖制箱原設計厚度為10 mm,材質為Q355B,由于沖渣水中含渣量較多,沖制箱使用時間短,本體磨損嚴重?,F結合實際,在沖制箱內壁四周鑲嵌8 mm 厚的耐磨堆焊襯板,并與本體滿焊,這樣既延長了使用壽命,又解決了空間狹小、檢修困難的問題。原?;装迨枪潭ù笮⌒螤畹木鶆蚍植嫉目?,孔道在鋼板上直接開孔,孔道容易磨大,造成水壓降低。改進?;装迳祥_孔的范圍、孔眼大小、角度及孔的分布,依渣流軌跡和渣流截面積的不同而呈現非均勻分布狀態,孔道鑲嵌陶瓷環,結構為喇叭口形狀,即里側孔小、外側孔大,這樣熔渣被?;装鍥_出與渣流軌跡和渣流流截面相適應的水流充分切割并擊碎,后得以水淬、粒化后進入沖渣溝。沖渣壓力、流量可以通過孔道數量來實際調整,調整方式為通過堵孔調高壓力,通過開孔調大流量。水壓約0.20~0.23 MPa,流量為2 700~2 750 m3/h,實現了正常沖渣生產。
3)8 號高爐南、北場脫水器脫水效果差,特別是爐溫高時出現泡沫渣,水和渣不能及時分離,大量水渣經下渣溜嘴到皮帶流到地上,造成環境污染,同時皮帶上帶水運行,皮帶易跑偏,極易發生皮帶劃傷事故。具體改進措施是:基建投產時外篩板間距為0.8 mm,后逐步調整到1.2 mm,且因其長期使用多年,隨著爐渣的變化,近幾年又將間距調整到1.5 mm,回水道殘渣適中,脫水效果較好;將脫水器運行頻率由28 Hz 調整為25 Hz,減少水進入溜槽;采用高壓水槍對外篩板進行沖洗,清除外篩板上積渣。完善脫水器清掃制度,在脫水器運轉過程中,每天不間斷沖洗,此法在一定程度上緩解了外篩板堵塞情況,改善了脫水效果;定期清理脫水器下渣溜槽上兩塊過水篩板的內部積渣,這樣利于水渣中的水透過篩板流入脫水器內部,減少往皮帶上帶水。通過上述改進后,脫水器脫水效果明顯改善,基本可保證爐渣為干渣狀態輸送到渣場,避免了廢水的無組織排放,保證環保達標,消除了皮帶機隱患。
4)積極選用耐磨材料,將其應用在脫水器內篩板框架、支撐梁、分水器、緩沖槽以及下料流槽等設備上,以提高設備使用壽命。脫水器內部的支撐梁局部易磨損,將一根焊管剖開,在管壁外部堆焊耐磨焊絲,然后直接將支撐梁包住,保護其免受沖刷。在內篩板沖刷最嚴重的外側面上鑲嵌耐磨陶瓷磚,增加抗磨性,避免框架磨薄后螺栓松弛、篩板脫落事故發生。渣溝末端與脫水器入口連接的分水器和緩沖槽受水渣沖刷最為嚴重,采用一種獨特的耐磨陶瓷磚固定結構形式,即在襯板上打孔,將25 mm 厚的耐磨陶瓷磚粘貼在襯板上,在里側穿入平頭螺栓將其滿焊,切掉螺栓多余的長度,然后將襯板焊接在殼體上,這樣既保證了襯板耐磨性,又可以防止陶瓷磚脫落,延長使用壽命。在下料流槽上直接粘貼耐磨陶瓷磚,使用效果較好。這樣,分水器耐磨性顯著提高,減少了沖渣水直接漏到脫水器外面、損壞托輪軸承的情況,避免了生產事故的發生。
5)8 號高爐南場脫水器新更換兩年后,就出現了傳動齒輪與大齒圈銷軸卡澀、電流波動大、銷軸磨損嚴重、大齒圈銷軸孔磨大等問題,造成新換銷軸安裝后仍然曠動,加劇了大齒圈的磨損。由于大齒圈費用昂貴且維修更換困難、檢修時間長,需要高爐長時間休風,因此考慮對銷軸進行改進。2021 年通過反復地研究、試驗,從改進銷軸材質、結構入手,以保護昂貴的大齒圈。具體方案:將銷軸材質由40Cr 鍛造改為42CrMo 鍛造、調質處理,在與大齒圈接觸的銷軸兩端增加錫青銅套,其長度為與大齒圈接觸長度為25 mm,銅套與銷軸為過盈配合,一端使用擋圈與螺栓軸向固定,另一端將銅套裝好后,焊接半圓擋圈,最后加工掉凸臺,保證壓板緊密壓住銷軸。改進的銷軸外側軸心有螺紋孔,方便拆卸。改進前后傳動銷軸結構圖如圖2、圖3 所示。改進后,很好地遏制了大齒圈劣化的趨勢,延長了設備使用壽命。

圖2 改進前的傳動銷軸(mm)

圖3 改進后的傳動銷軸(mm)
6)改造脫水器減速機與傳動齒輪連接軸。原來脫水器采用的是內外齒中間軸,對中精度要求較高,脫水器運行后期振動大,內外齒易打齒,且易造成沖渣生產中斷事故。利用高爐中修機會,將其改為萬向軸,降低了安裝精度,避免了生產事故。此外,將萬向軸套連接螺栓設計為防剪鉸制孔螺栓,即在連接軸套與萬向軸法蘭中間部位銑出一個寬2 mm、深2 mm 的槽,螺栓數量與剪斷扭矩匹配,一旦出現脫水器卡襯板或大型鐵器等不能運轉的嚴重事故時,可以保護脫水器傳動裝置免受損壞。
7)由于轉鼓內篩框架磨損薄如紙片、內篩板(含篩網及邊框)破損嚴重,易造成脫水器落料不均勻,運行振動大、電機電流波動大,如圖4 所示。首先考慮更換整體轉鼓,但是備件費用高達百萬,單套檢修時間至少6 d 以上,需要高爐休風,施工難度大,影響高爐鐵產量。以前都是通過局部修補或制作耐磨板條來保護內篩框架,整體強度較差,轉鼓重心改變對托輪運行造成沖擊,托輪軸承壽命短。經過反復研究,考慮到內篩框架是被整體磨薄,因此確定的方案是對內篩板框架進行加工制作,將其材質由Q235B 改為Q355B,化整為零地施工,即不整體更換轉鼓,而是逐步更換所有的內篩框架及內篩板。利用南北場工藝倒場停歇時間,化整為零,逐一更換內篩框架(單套28 塊)及內篩板(單套56 塊)。

圖4 內篩框架及內篩板破損圖
由于工藝時間的不確定性,為了最大限度地縮短脫水器檢修時間,摸索制定了以下施工步驟:拆除兩塊內篩板;割除內篩框架,保留內篩框架不磨損部位(內側板條、中間三角筋板);將新內篩框架寬度方向的兩個側板與轉鼓本體焊接,同時焊接兩側小筋板,再焊接中間三角筋板;安裝內篩板,用螺栓固定牢固即可,如圖5 所示。為了保證高爐正常沖渣,停一場鐵的時間往往只能操作兩個步驟,停兩場鐵的時間最多操作四個步驟,甚至三個步驟,每天就這樣重復著拆除、焊接、安裝,完成既定的任務,歷時3 個月時間完成了南北場兩套脫水器的檢修工作。經檢修后,脫水器使用效果非常好,設備運行穩定,消除了設備隱患,節約了大量費用。

圖5 內篩框架及內篩板改進效果圖
在近幾年的設備點檢維護及大修實踐過程中,對邯鋼嘉恒法渣處理生產中的諸多典型故障進行了詳細分析,制定了一系列改進措施,經實施后,大幅延長了設備使用壽命,減輕了維護工作量,減少了備件和施工費用,降低了設備事故率,為高爐的穩產、高產提供堅實保障,創造了可觀的經濟效益和環保效益。