朱 來
(云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄供電局,云南 楚雄 675000)
液壓機構(gòu)斷路器是通過液壓機構(gòu)提供分、合閘操作動力的高壓斷路器,其原理圖如圖1 所示,低壓油箱中的油通過油泵輸送至高壓側(cè),形成高壓油,高壓油壓縮氮氣形成高壓氮氣儲存勢能,高壓氮氣通過壓力釋放給斷路器提供操作的能量[1,2]。其中,由于儲能筒大小恒定,高壓油越多則氮氣勢能越大,油壓越高,給斷路器提供的能量也就越大。

圖1 液壓機構(gòu)原理圖
由于低壓油箱與空氣接觸,空氣會混入液壓油形成油氣混合體,打壓過程中空氣會隨液壓油的循環(huán)進(jìn)入油泵并向泵體頂部積累,導(dǎo)致油壓降低,無法給斷路器提供足夠的動能。為保證高壓側(cè)油的壓力,就須增加打壓的次數(shù)以保證高壓側(cè)油量,形成頻繁打壓故障。如果機構(gòu)頻繁打壓,極易造成因過負(fù)荷而損毀,使斷路器無法正常工作,嚴(yán)重危害電網(wǎng)安全運行[3,4]。為防止此類情況的發(fā)生,須由檢修人員定時人工排氣,但此種作業(yè)方法費時費力,且無法實時監(jiān)測產(chǎn)生的氣體量,導(dǎo)致即使形成過量的氣體也無法及時排出,頻繁打壓故障仍然時有發(fā)生。
本文研制了一種斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置,代替人工自動完成監(jiān)測、判斷、排氣。通過現(xiàn)場應(yīng)用,驗證了裝置能自動完成全過程排氣,且排氣動作閾值合理。
調(diào)查2012年度南方電網(wǎng)云南省電力檢修公司下轄500 kV鹿城變電站、500 kV仁和變電站液壓機構(gòu)斷路器發(fā)生頻繁打壓故障后人工手動排氣的情況,統(tǒng)計如表1所示。

表1 500 kV鹿城變電站、仁和變電站頻繁打壓故障后排氣量
統(tǒng)計結(jié)果表明:發(fā)生頻繁打壓故障時,斷路器液壓機構(gòu)內(nèi)留存氣量的平均值為76.3 mL,最小值為64 mL,又利用500 kV 鹿城變電站備用斷路器進(jìn)行了液壓機構(gòu)充氣試驗。試驗結(jié)果表明,當(dāng)充入液壓機構(gòu)的氣體大于60 mL 時,斷路器開始出現(xiàn)頻繁打壓故障。因此,裝置動作閾值設(shè)定在60 mL及以下,可以保證不發(fā)生頻繁打壓故障。
斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置由液位測量系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)3 部分構(gòu)成,總體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置工作過程為:油氣混合物引入儲氣盒內(nèi),采用液面?zhèn)鞲衅鳎?dāng)液面高度達(dá)到設(shè)定值時,控制芯片給排氣開關(guān)發(fā)出排氣指令,從而排出氣體。

圖2 斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置結(jié)構(gòu)圖
儲氣單元用于接收液壓機構(gòu)油路內(nèi)的油氣混合體,因為空氣比油輕,氣體會浮于液壓油之上,在儲氣單元內(nèi)實現(xiàn)油氣分離。以硬聚乙烯盒體作為儲氣盒體,對盒體進(jìn)行10次破壞性試驗,記錄盒體發(fā)生裂紋時承受的極限壓強,如表2 所示,極限壓強遠(yuǎn)大于實際運行壓強。

表2 硬聚乙烯盒體作為儲氣盒體耐壓試驗試驗結(jié)果 Pa
液位傳感單元用于精確測量儲氣單元內(nèi)的液壓油液位,液位越高,表明油中含氣量越低;液位越低,則表明油中含氣量越高。當(dāng)液位低至某一數(shù)值時,則氣體含量超過臨界值,出現(xiàn)打壓超時告警故障。選用LS浮標(biāo)式液位傳感器作為液位傳感器,LS浮標(biāo)式液位傳感器基于液體浮力原理,通過浮球的上下移動觸發(fā)相應(yīng)信號,獲得液面的高度并將測量信號輸出。
排氣出口作為氣體的排除通道,既要順利排除氣體,還要阻擋液體通過,基于此,采用特殊蜂窩材料,可使氣體排出并阻擋液體滲出。
排氣開關(guān)采用直流式電磁閥,將電信號轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械動作信號,應(yīng)用直流電通過線圈時產(chǎn)生磁場,根據(jù)指令吸引鐵芯動進(jìn)行機械動作控制排氣出口的打開和關(guān)閉。
自動控制系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)斎氲囊何恍盘栕龀雠卸ǎ⒔o出相應(yīng)輸出信號,即輸入的液位值高于設(shè)定值(表明含氣低),則輸出正常信號;輸入的液位值低于設(shè)定值(表明含氣過高),則發(fā)排氣動作信號。根據(jù)一般控制系統(tǒng)的解構(gòu)組成,自動控制系統(tǒng)應(yīng)包含控制單元和電源單元兩部分。以單片機作為CPU,用最少的元件組成的控制系統(tǒng),可實現(xiàn)輸入信號的運算、整理以及動作信號的輸出,所選單片機系統(tǒng)的誤碼率須小于10-6;為保證數(shù)據(jù)處理的實時性,要求工作頻率≥40 MHz。
電源模塊采用D-120 開關(guān)電源,該電源是一種推挽式電源轉(zhuǎn)換器,價格相對便宜,輸出電壓精度在98%左右,可以滿足要求。
各個模塊的實體圖如圖3所示。

圖3 斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置實體圖
將排氣裝置安裝于備用開關(guān)上,對斷路器液壓回路注入空氣,直至裝置動作排氣,進(jìn)行100 次試驗,統(tǒng)計每次排氣動作值X,結(jié)果如表3所示。

表3 備用開關(guān)排氣裝置排氣動作值 mL

對上述樣本利用Mintab軟件進(jìn)行安德森-達(dá)林正態(tài)性檢驗,其中P值定義為=P,顯著性水平α=0.05。
根據(jù)安德森-達(dá)林檢驗的判據(jù),由于P=0.140 >α=0.05,正態(tài)性成立,即認(rèn)為樣本結(jié)果符合正態(tài)分布規(guī)律,且動作值X~N(57.2,1.0092)。
在顯著性水平α=0.05下對目標(biāo)進(jìn)行假設(shè)檢驗。H0:動作值X≤60;H1:動作值X>60。查表可知,顯著性水平α=0.05的時候,臨界值Zα=2.576即P(X>Zα)=α。動作值X的置信區(qū)間臨界值X0計算過程如下:
因為動作值X~N(57.2,1.0092),令(X0-57.2)/1.009=Zα=2.576,求得臨界值X0=2.576×1.009+57.2=59.79 <60,而且統(tǒng)計量57.9 落在置信區(qū)間以內(nèi),說明動作值大于60的事件發(fā)生為小概率事件,所以H0成立,即排氣動作值≤60 mL。
2020 年9—11 月500 kV 鹿城變電站、500 kV 仁和變電站斷路器停電檢修期間,將自動排氣裝置安裝在兩座變電站20臺斷路器上。投入使用后,工作人員定期對安裝的裝置進(jìn)行巡視,對裝置自動排氣時的動作值進(jìn)行了記錄,如表4所示。

表4 現(xiàn)場運行開關(guān)排氣裝置排氣動作值
從表4可知,2020年9—11月,安裝的自動排氣裝置3個月內(nèi)共有11次排氣動作,平均排氣量為58.5 mL,最大動作值為59.9mL,每次排氣的動作值均小于60mL。在排氣裝置安裝應(yīng)用后,所裝20臺開關(guān)均未進(jìn)行手動排氣,所有的液壓機構(gòu)排氣動作均由裝置實現(xiàn),排氣裝置代替了人工自動完成監(jiān)測、判斷、排氣。
本文研究了一種斷路器液壓機構(gòu)自動排氣裝置。具有以下特點:消除了機構(gòu)頻繁打壓的缺陷,避免造成因過負(fù)荷而損毀,為電網(wǎng)的安全穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ);避免了人工排氣,節(jié)約人力和工作時間;裝置安裝便捷,適用性強,可廣泛應(yīng)用于各種類型液壓機構(gòu)斷路器。試驗驗證了裝置的有效性,具備良好的應(yīng)用前景和推廣價值。