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凈化廠脫硫單元貧富溶劑換熱器優(yōu)化改造

2022-09-19 15:43:36李鵬飛吳鵬斌鄭傳海宋偉中石化廣元天然氣凈化有限公司四川廣元628400
化工管理 2022年25期
關鍵詞:設計

李鵬飛,吳鵬斌,鄭傳海,宋偉(中石化廣元天然氣凈化有限公司,四川 廣元 628400)

0 引言

天然氣作為綠色低碳的清潔能源,在能源消費日益增長和二氧化碳減排日趨嚴格的情況下,需求量呈快速增長的趨勢[1-2]。我國天然氣資源較為豐富,主要分布在塔里木、四川、鄂爾多斯等9個含油氣盆地,可開采資源量占全國總量的84%。其中川渝地區(qū)海相高含硫天然氣資源儲量豐富,先后開發(fā)了普光、元壩等高含硫氣田[3]。高含硫天然氣由于其酸性組分含量高,致使凈化裝置具有工藝流程復雜、運行能耗高等特點,其中脫硫單元由于溶劑循環(huán)量大等特點[4],其能耗更是在凈化裝置總體能耗中占比高居第一,因此研究高含硫天然氣凈化裝置能耗結構,對裝置的科學合理運行具有廣闊的實際應用前景[5]。本文依據(jù)GB/T 50441中規(guī)定的方法標定了凈化裝置脫硫單元運行能耗,通過與設計能耗對比分析,得出能耗偏差原因,制定相應優(yōu)化改造方案。

1 凈化裝置能耗

凈化廠建設了4列相同的凈化裝置,每列凈化裝置分為脫硫單元、脫水單元、硫磺回收單元、尾氣處理單元、酸水汽提單元共5個單元,各單元中由于脫硫單元吸收及再生過程溶劑循環(huán)量大、受原料氣氣質(zhì)條件變化影響明顯等原因,致使脫硫單元能耗高于凈化裝置其他單元。對第3列凈化裝置滿負荷運行狀態(tài)下各單元能耗進行標定,結果如表1所示。

表1 凈化裝置各單元能耗分析

由表1可知:脫硫單元設計能耗及標定能耗最大;凈化裝置各單元中,脫硫單元、脫水單元和酸水汽提單元標定能耗高于設計能耗;脫硫單元標定能耗與設計能耗差值最大。因此對脫硫單元各設備運行能耗進行標定,通過與設計能耗對比分析,以得到相應優(yōu)化改造方案尤為必要。

2 脫硫單元工藝介紹及能耗分析

2.1 脫硫單元工藝介紹

原料天然氣經(jīng)進料過濾分離器,脫除攜帶的液體及固體顆粒等雜質(zhì)后,進入脫硫塔與貧溶劑逆流接觸,從而脫除氣體中的酸性組分。脫除酸性組分后,天然氣經(jīng)分液罐分離出夾帶的脫硫溶劑后進入脫水單元。貧溶劑吸收酸性組分后變?yōu)楦蝗軇蝗軇拿摿蛩撞窟M入透平減壓膨脹回收能量,減壓后的富溶劑進入閃蒸罐閃蒸出攜帶的輕烴后,與再生塔底的貧溶劑在貧富溶劑換熱器內(nèi)換熱升溫,升溫后的富溶劑從上部進入再生塔,在高溫、低壓條件下完成再生環(huán)節(jié)。再生塔底重沸器以低壓蒸汽為熱源,實現(xiàn)再生塔內(nèi)富溶劑經(jīng)高溫汽提解吸出吸收的酸性組分。酸性氣經(jīng)再生塔頂空冷器、再生塔頂后冷器降溫后進入硫磺回收單元。富溶劑再生為貧溶劑后由再生塔底泵升壓,進入貧富溶劑換熱器與來自閃蒸罐的富溶劑換熱降溫,經(jīng)貧溶劑空冷器、貧溶劑后冷器進一步降溫后,由高壓貧溶劑泵升壓送入脫硫塔實現(xiàn)循環(huán)使用。脫硫單元流程圖如圖1所示。

圖1 脫硫單元工藝流程圖

2.2 脫硫單元能耗分析

脫硫單元能耗設備主要有:高壓貧溶劑泵P-101、再生塔底泵P-102、液力透平HT-101、貧溶劑空冷器A-101、再生塔頂空冷器A-102、貧溶劑后冷器E-102、再生塔頂后冷器E-103和再生塔底重沸器E-104。其中液力透平為節(jié)能設備。脫硫單元能耗折算后設計值及標定值如表2所示,表中折算能耗正值為消耗,負值為節(jié)能或產(chǎn)出介質(zhì)。

由表2可知,高壓貧溶劑泵、液力透平和再生塔底重沸器能耗設計值與標定值相差較大。液力透平作為節(jié)能設備與高壓貧溶劑泵相連,以降低高壓貧溶劑泵運行電耗,兩臺設備性能曲線表明,其功率均隨介質(zhì)流量的增加而增大,設備性能試驗數(shù)據(jù)如表3所示。凈化廠通過平衡吸收塔塔板數(shù)、溶劑濃度及溶劑循環(huán)量等多方面因素,在滿足產(chǎn)品氣符合國標一類氣標準基礎上,優(yōu)化各項運行參數(shù),合理降低溶劑循環(huán)量,實現(xiàn)節(jié)能降耗,故而高壓貧溶劑泵、液力透平能耗標定值與設計值偏差較大。

表2 脫硫單元能耗分析

表3 設備性能試驗數(shù)據(jù)

再生塔底重沸器能耗標定值大于設計,主要原因為貧富溶劑換熱器運行溫度高、內(nèi)部介質(zhì)腐蝕性強,長周期運行導致設備本體內(nèi)存在結垢、內(nèi)漏等情況,降低換熱效率,富溶劑經(jīng)換熱后入再生塔溫度低于設計值。為保證再生效果,需增加重沸器低壓蒸汽用量來維持再生塔內(nèi)溫度,是造成脫硫單元運行能耗高于設計能耗的主要原因。

3 貧富溶劑換熱器運行現(xiàn)狀

凈化廠4列裝置共計8臺貧富溶劑換熱器,自投產(chǎn)運行至今設備本體內(nèi)均存在不同程度的結垢及內(nèi)漏情況。貧富溶劑換熱器運行環(huán)境為脫硫單元高溫區(qū)段,貧溶劑經(jīng)高溫再生后進入換熱器溫度高于100 ℃,長期高溫環(huán)境易導致脫硫溶劑降解并形成熱穩(wěn)定性鹽,聚集附著在換熱器內(nèi)壁導致其結垢嚴重,降低了換熱效率。脫硫溶劑吸收原料氣酸性組分后,對設備腐蝕性增強,長期沖蝕導致?lián)Q熱器板芯穿孔內(nèi)漏,當脫硫單元負荷波動較大時會導致?lián)Q熱器偏流,嚴重影響換熱效果[6-7]。貧富溶劑換熱溫度及再生蒸汽用量如表4所示。

表4 貧富溶劑換熱溫度及再生蒸汽用量

4 貧富溶劑換熱器優(yōu)化改造

貧富溶劑換熱器起著貧、富溶劑換熱的效果,直接影響再生后貧液品質(zhì)和脫硫后天然氣中硫化氫的含量,是凈化裝置脫硫單元的關鍵設備。針對貧富溶劑換熱器換熱效果差、脫硫單元運行能耗較設計值高這一情況,在第1列凈化裝置檢修期間對貧富溶劑換熱器進行優(yōu)化改造,貧富溶劑換熱器優(yōu)化改造前后參數(shù)如表5所示,優(yōu)化改造前后低壓蒸汽用量如圖2所示。

表5 貧富溶劑換熱器優(yōu)化前后參數(shù)對比

圖2 貧富溶劑換熱器優(yōu)化前后再生塔底重沸器 低壓蒸汽用量

再生塔底重沸器低壓蒸汽設計用量為38.8 t/h,由圖2可以看出,貧富溶劑換熱器優(yōu)化前蒸汽用量高于設計值,優(yōu)化后蒸汽用量降低明顯且低于設計用量。通過計算得出,貧富溶劑換熱器優(yōu)化改造前低壓蒸汽用量平均約為40.3 t/h,優(yōu)化改造后低壓蒸汽用量平均約為37.7 t/h,較改造前節(jié)約蒸汽用量2.6 t/h,實現(xiàn)改造后低壓蒸汽用量低于設計值。能耗折算后,脫硫單元運行能耗降低至96 353.4 MJ/h,實現(xiàn)脫硫單元運行能耗低于設計能耗。經(jīng)優(yōu)化改造后,貧溶劑出口溫度由78.9℃降低到71.0℃,富溶劑入再生塔溫度由85.9 ℃升高到92.5 ℃,換熱效果明顯提升。第1列凈化裝置運行時間按8 000 h/a計算,可實現(xiàn)節(jié)約蒸汽用量約20 800 t,年節(jié)約成本約180萬元。

5 結語

(1)對第3列凈化裝置滿負荷運行狀態(tài)下各單元能耗進行標定,結果表明,脫硫單元設計能耗及標定能耗最大,脫硫單元能耗在凈化裝置總能耗中占比最高。且脫硫單元標定能耗大于設計能耗,兩者差值為凈化裝置各單元最高。

(2)對脫硫單元各設備運行能耗進行標定,并通過與脫硫單元設計能耗對比,分析得出貧富溶劑換熱器換熱效果降低,致使再生塔底低壓蒸汽用量高于設計值,是脫硫單元運行能耗高于設計能耗的主要原因。利用1列凈化裝置停工檢修期間對貧富溶劑換熱器進行優(yōu)化改造,優(yōu)化改造后可實現(xiàn)脫硫單元運行能耗低于設計能耗,年節(jié)約蒸汽用量約20 800 t,年節(jié)約成本約180萬元。

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