范志明
(山西天地王坡煤業(yè)有限公司, 山西 晉城 048021)
雙巷布置是指部分礦井由于生產(chǎn)需要在工作面一側(cè)布置兩條巷道,其中外側(cè)的巷道在工作面回采后仍然保留做為下一工作面回采巷道使用[1-2]. 該巷道要受到兩次采動影響,一是上個工作面回采期間引起的側(cè)向支承壓力的影響,二是下個工作面回采期間的超前支承壓力的影響,兩者疊加影響勢必對巷道造成一定的破壞[3-4]. 因此,巷道抵御變形破壞的支護問題成為研究重點,現(xiàn)有的支護技術(shù)一是廣泛采用的外界加固技術(shù),如棚式支護、錨網(wǎng)索支護等,二是改善巷道圍巖本身結(jié)構(gòu),提高承載能力的支護技術(shù),如注漿加固技術(shù)[5]. 國內(nèi)外許多學(xué)者對注漿加固技術(shù)做了大量研究,黃耀光等[6]在研究大埋深巷道圍巖控制技術(shù)中,探索了巷道圍巖塑性破壞機理,揭示注漿加固對大埋深巷道圍巖塑性破壞的影響,對不同注漿方式巷道圍巖變形進行了大量的工程實踐研究。白璐[7]針對回采巷道在工作面回采期間發(fā)生的變形破壞、支護失效等問題,以新三礦為工程背景,分析了圍巖破壞原因,提出了注漿加固改善圍巖結(jié)構(gòu)、提高圍巖自身性能,增強承載能力的思路,并運用于工程實踐,取得了良好的效果。
王坡煤礦二采區(qū)采用雙巷布置,預(yù)留的回采巷道將面臨二次動壓影響,以往采用的“高強預(yù)緊力錨桿+架棚”支護效果差,巷道變形嚴重,探索經(jīng)濟有效的支護新技術(shù)對整個二采區(qū)安全高效生產(chǎn)意義重大。
王坡煤礦位于山西省晉城市澤州縣內(nèi),主采3#煤層,平均煤厚7.76 m,煤層埋深500~600 m,煤體內(nèi)節(jié)理裂隙發(fā)育,局部含有夾矸,直接頂為約4 m的砂質(zhì)泥巖,基本頂為8.89 m的中砂巖,直接底為2.10 m的泥巖。二采區(qū)3207工作面采用雙巷布置,工作面一側(cè)布置3207回風(fēng)巷和3209運輸巷,兩條巷道間距35 m,見圖1. 3209運輸巷先服務(wù)于3207工作面,用于抽采3207工作面瓦斯,3207工作面回采結(jié)束后擔(dān)任3209工作面運輸任務(wù)。

圖1 3209運輸巷位置圖
3209運輸巷埋深560 m,斷面形狀為矩形,設(shè)計長度2 000 m,巷道寬和高分別為5 m、3.4 m,巷道斷面17 m2,初始采用“錨網(wǎng)索+鋼帶”支護方案,工作面傾向長度為180 m. 3209運輸巷先受到3207工作面回采期間的采動影響,后期受到3209工作面回采的影響,在以往的生產(chǎn)實踐中可知,受二次采動影響的巷道最大頂板下沉量680 mm,兩幫相對移近量595 mm,嚴重影響了礦井安全高效生產(chǎn)。
采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,對3209運輸巷分別受到3207工作面采動側(cè)向支承壓力影響以及3209工作面回采超前支承壓力影響進行數(shù)值模擬,從巷道圍巖應(yīng)力演化、位移變形及塑性區(qū)角度分析巷道破壞機理和過程。該數(shù)值模擬模型以工作面實際地質(zhì)條件為背景,模型長300 m×寬220 m×高80 m,本構(gòu)模型采用Mohr-Coulomb,模型圖見圖2,共計705 604個單位和730 546個節(jié)點。第一次監(jiān)測3207工作面回采180 m對3209運輸巷的影響,監(jiān)測點在180 m的中間,第二次監(jiān)測3209工作面回采對3209運輸巷的影響,監(jiān)測點在工作面45 m范圍內(nèi)。

圖2 數(shù)值模擬模型圖
從模擬結(jié)果可知,在3207工作面回采過程中對3209運輸巷第一次采動影響時,3209運輸巷頂板水平應(yīng)力明顯升高,處于應(yīng)力升高區(qū),最大水平應(yīng)力為23.24 MPa,應(yīng)力集中系數(shù)為1.79,運輸巷煤柱側(cè)和工作面?zhèn)鹊拇怪睉?yīng)力明顯升高,最大值分別達到19.65 MPa、17.53 MPa,應(yīng)力集中系數(shù)分別為1.49、1.35,第一次采動影響的頂?shù)装搴蛢蓭妥畲笠平恳策_到了122 mm和242 mm,巷道塑性區(qū)在0~5.6 m,主要發(fā)生塑性剪切破壞。
第二次采動影響,即3209工作面回采期間對3209運輸巷的影響,受超前支承壓力作用,巷道頂?shù)装濉蓭偷膽?yīng)力繼續(xù)增大,煤柱側(cè)和工作面?zhèn)鹊拇怪睉?yīng)力最大值分別達到21.4 MPa、25.64 MPa,頂板水平應(yīng)力最大值也增大至16.4 MPa,工作面前方39 m范圍內(nèi)巷道均發(fā)生不同程度的變形,其中兩幫、頂?shù)装逑鄬σ平孔畲笾禐?60 mm、732 mm,部分模擬結(jié)果見圖3,4.

圖3 第一次采動影響部分模擬結(jié)果圖

圖4 第二次采動影響部分模擬結(jié)果圖
3209運輸巷沿3#煤層底板掘進,所采范圍內(nèi)煤層厚度5.9 m,煤體內(nèi)存在較為發(fā)育的節(jié)理裂隙,煤體本身強度不高。從數(shù)值模擬可以看出,錨網(wǎng)索支護效果不佳的原因為3209運輸巷采用的原錨網(wǎng)索支護方式,由于受兩次采動先后影響,巷道圍巖水平應(yīng)力和垂直應(yīng)力進一步加大,應(yīng)力系數(shù)增大,圍巖體變形甚至破壞,塑性區(qū)逐步擴展,工作面?zhèn)葞汀⒚褐鶐汀㈨敯濉⒌装逅苄詤^(qū)最大擴展至5.7 m、5.3 m、6.6 m和7.0 m,塑性區(qū)范圍遠超過采用2 400 mm錨桿的錨固范圍,導(dǎo)致錨桿失去錨固作用,支護效果不佳。
1) 注漿加固方案研究。
由于巷道圍巖塑性破壞,裂隙比較發(fā)育,根據(jù)斷裂力學(xué)理論可知,在裂隙端部會產(chǎn)生強烈的應(yīng)力集中現(xiàn)象,導(dǎo)致裂隙進一步發(fā)育,如何控制和改善圍巖裂隙發(fā)育情況,成為支護重點,而注漿加固則很好滿足這一點,即通過在圍巖裂隙注入漿液,填充壓實裂隙,使圍巖在漿液作用下成為整體,增大了圍巖整體承載能力,消除裂隙端應(yīng)力集中現(xiàn)象[8]. 具體注漿方案如下:巷道頂板和兩幫先采用注漿管進行注漿加固,注漿深度3 m,然后對頂板、兩幫采用注漿錨索加固,深度分別為7 m和6 m. 注漿孔布置如下:頂板注漿孔布置方式為“2-3-2”,間距和排距分別為1 500 mm和1 000 mm,2個淺部注漿孔距左右兩幫1 700 mm,3個注漿錨索距兩幫1 000 mm;兩幫采用間隔布置注漿,排距和間距分別為 1 000 mm、1 800 mm,均垂直巷幫布置。利用FLAC3D數(shù)值模擬軟件對原支護方案和增加注漿加固方案進行數(shù)值模擬,從應(yīng)力分布、塑性區(qū)情況和位移變化等角度比較兩者圍巖變形情況。
從模擬結(jié)果可知:a) 垂直應(yīng)力情況。初始支護方案和注漿加固支護方案條件下,工作面?zhèn)让后w支撐壓力分布情況一致,分別為26.52 MPa和28.70 MPa,應(yīng)力集中系數(shù)分別為2.1和2.15,煤柱側(cè)煤體的支撐壓力分別為26.4 MPa和30.26 MPa,應(yīng)力集中系數(shù)分別為2.1和2.26,支撐壓力的應(yīng)力峰值位置分別為5.6 m和4.9 m,說明注漿后改善了圍巖應(yīng)力分布。b) 水平應(yīng)力分布。兩種方案模擬水平應(yīng)力分布情況,初始支護條件頂板水平應(yīng)力最大值40 MPa,應(yīng)力集中區(qū)域大,注漿加固后頂板水平應(yīng)力最大值32 MPa,應(yīng)力集中區(qū)域小,且應(yīng)力分布比較均勻。c) 垂直位移和水平位移情況。原支護條件下圍巖出現(xiàn)了頂板下沉、底鼓的情況,頂?shù)装遄畲笞冃瘟?75 mm,采用注漿加固方案后頂?shù)装遄畲笞冃瘟?85 mm,下沉量下降了57%;巷道兩幫在應(yīng)力作用下出現(xiàn)了不同程度的變形,距工作面前方0~6 m,兩幫移近量呈現(xiàn)增長趨勢,最大值為589 mm,注漿加固后兩幫最大值僅為230 mm,兩幫相對移近量下降39%. d) 塑性區(qū)范圍。原支護條件下塑性區(qū)范圍較大,工作面?zhèn)葞汀⒚褐鶐汀㈨敯濉⒌装逅苄詤^(qū)最大擴展至5.7 m、5.3 m、6.6 m和7.0 m,注漿加固后工作面?zhèn)葞汀⒚褐鶐汀㈨敯濉⒌装逅苄詤^(qū)最大擴展至5.5 m、4.4 m、3.0 m和6.2 m.
2) 注漿工藝。
注漿材料選擇。頂板采用化學(xué)改性水泥漿,兩幫使用水泥基無機注漿材料。a) 化學(xué)改性水泥漿采用普通硅酸鹽水泥,并添加水玻璃和漿液黏結(jié)改性液改善漿液流動性和黏結(jié)力。材料配比如下:水灰比為0.6∶1~1∶1,根據(jù)實際情況再做小范圍調(diào)整。水泥-水玻璃配比為水玻璃濃度40°Bé左右,模數(shù)3.0,每100 kg使用水玻璃3.0~3.4. 水泥漿黏結(jié)改性液的作用是降低水泥漿固結(jié)體的脆性,提高漿液與破碎煤巖體的黏結(jié)力,主要由“TDDS 103”改性而成,在施工過程中其用量一般為水泥總重的0.1~0.2. b) 水泥基無機注漿材料也是用普通硅酸鹽水泥配合水泥注漿添加劑XPM. 材料配比如下:水灰比為0.7∶1~1∶1. 添加劑配比一般占水泥重量的0.07~0.1. 水泥-水玻璃配比為水玻璃濃度40°Bé左右,模數(shù)3.0,每100 kg使用水玻璃3.0~3.4.
注漿時機的選擇。由于巷道圍巖受到的二次采動影響存在時間差,在摸清圍巖隨時間推移而變化的規(guī)律基礎(chǔ)上,選擇最佳的注漿時機,即在工作面前方130 m進行圍巖淺部注漿,注漿完成后在工作面前方70 m處進行深部注漿,此時由于圍巖較為完整,能承載較大的超前支承壓力。
注漿壓力確定。注漿壓力與圍巖破碎情況、漿液性能、圍巖應(yīng)力分布等有直接關(guān)系,在結(jié)合實際地質(zhì)條件下,對淺部注漿和深部注漿壓力分別研究。在淺部注漿時為了避免注漿壓力過大造成漏漿跑漿情況,嚴格控制注漿壓力在1 MPa左右,若圍巖較為破碎,可適當(dāng)減小注漿壓力,反之則適當(dāng)增大。深部注漿時由于兩幫為煤體,頂板為巖體,其封孔效果和圍巖性質(zhì)等存在差異,根據(jù)現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,兩幫深部注漿壓力控制在2~2.5 MPa,頂板深部注漿壓力控制在4~6 MPa.
注漿孔封孔長度確定。根據(jù)巷道地質(zhì)條件,借鑒封孔經(jīng)驗,同時保證封孔質(zhì)量,注漿口封孔要求為淺部注漿封孔尺寸大于1 100 mm,深部注漿封孔尺寸不小于1 600 mm. 注漿工藝見圖5.

圖5 注漿工藝流程圖
3) 工業(yè)性試驗。
為驗證注漿方案的合理性,在3209運輸巷中選擇合適位置進行注漿加固試驗100 m,并對注漿試驗段加固效果和未注漿加固巷道礦壓進行監(jiān)測,監(jiān)測內(nèi)容為頂板離層監(jiān)測和巷道圍巖變形量。監(jiān)測測站共布置10個,監(jiān)測位置距3209開切眼200 m為第一個測站,每隔20 m布置新的測站,其中注漿段監(jiān)測站10個,未注漿段監(jiān)測站10個,采用LBY-3頂板離層儀布置在每個測站。
監(jiān)測過程及結(jié)果如下:a) 巷道頂板離層情況。每天定時對頂板離層儀進行數(shù)據(jù)記錄,通過在3月10日—5月10日兩個月的監(jiān)測結(jié)果可知,注漿加固后深基點最大離層92 mm,在未注漿段的巷道圍巖變形中,深基點最大離層202 mm. b) 巷道圍巖變形情況。通過“十”字交叉法,在巷道測站位置的頂板、底板、兩幫分別布置測點,定時對水平方向和垂直方向各測點的相對移近量進行測量,可反映出巷道圍巖頂?shù)装濉蓭偷淖冃吻闆r。通過現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù)處理可知,在未注漿段的巷道圍巖變形中,頂?shù)装遄畲笞冃瘟?84 mm,兩幫最大變形量594 mm,現(xiàn)場實測的原始支護條件下圍巖變形情況與數(shù)值模擬結(jié)果相近,注漿加固后頂?shù)装搴蛢蓭妥畲笞冃瘟糠謩e為360 mm和246 mm,與數(shù)值模擬結(jié)果一致,注漿后頂?shù)装遄畲笞冃瘟亢蛢蓭妥畲笞冃瘟肯陆?2%和41%,說明圍巖注漿后圍巖控制變形效果良好。
王坡煤礦3209運輸巷分別受側(cè)向支承壓力和超前支承壓力影響,造成圍巖變形嚴重,而原錨網(wǎng)索支護效果差,從圍巖破壞機理分析入手,分析了注漿加固支護適用性,并提出“淺孔+深孔”層次注漿加固技術(shù)。在3209運輸巷進行現(xiàn)場工業(yè)試驗100 m,對頂板離層和巷道圍巖變形情況進行監(jiān)測,研究結(jié)果表明,頂?shù)装搴蛢蓭妥畲笞冃瘟糠謩e為360 mm和246 mm,與原支護條件下巷道圍巖變形量相比大幅下降,這說明“淺孔+深孔”層次注漿加固技術(shù)效果顯著,為王坡煤礦二采區(qū)甚至其他相同條件下巷道圍巖支護提供了寶貴經(jīng)驗。