安吉南
馬鋼A、B高爐有效容積4000m3,分別于2007年2月8日和5月24日開爐投產。主要內型尺寸見表1。其中爐體采用薄爐襯、全冷卻壁結構,消除無冷區并利于形成光滑的操作內型,其中13~16段均采用有雙層冷卻水管(直管+蛇形管)的低鉻球墨鑄鐵冷卻壁,并采用軟水密閉循環冷卻系統。爐缸采用國產炭磚+進口炭磚+進口陶瓷杯復合結構,鐵口區域采用優質微孔大塊炭磚BC-8SR,爐底一層為國產高導熱炭磚,二到四層為國產半石墨炭磚,第五層為進口NDK大塊炭磚。爐缸側壁為進口微孔炭磚BC-7S,爐缸上部十五層到十九層為國產半石墨炭磚。2018年4月起,B高爐爐缸1TH方向局部區域炭磚出現持續侵蝕,七八層爐缸炭磚溫度最高達233/358℃(插入深度50/150mm),使用“兩點法”計算最低殘厚779mm。A高爐在2018年11月出現爐缸1TH至2TH區域炭磚溫度快速上升現象,出現方位與B高爐接近,最高溫度達442/684℃(插入深度50/150mm),計算最低殘厚343mm。通過上、下部調劑,鈦礦護爐,冷卻方式的改進等綜合措施,至2021年9月A高爐大修前,兩高爐炭磚溫度點保持可控,經濟技術指標維持較高水平,保證了兩座高爐一代爐役中后期的安全生產和穩定運行。

表1 馬鋼高爐主要內型尺寸
2017年,馬鋼A高爐由于高爐爐身中下部冷卻壁損壞較嚴重,尤其是銅冷卻壁與鑄鐵冷卻壁交接段(13段)的球墨鑄鐵冷卻壁損壞較多,一塊冷卻壁(13~41#)全部斷水,僅靠安裝4個銅冷卻柱來維持生產,嚴重影響高爐的穩定順行與安全運行。B高爐目前運行近12年無中修,冷卻壁總體運行情況可控,熱面由下至上240根直通管共漏30根通道,其中7根銅冷卻壁通道,23根鑄鐵冷卻壁通道,位置分布周向不集中,冷面漏2根通道,漏水通道基本集中在爐身中下部,大部分已進行拆分或穿管。2019至2022年,B高爐陸續發現有新的冷卻壁損壞,漏水冷卻壁對爐役中后期高爐煤氣流的正常分布帶來不良影響,也給高爐的安全生產帶來威脅。
B高爐爐缸溫度上升區域在5-8層炭磚位置(基本處于象腳區標高),主要溫度偏高方位是1TH區域。2018年5月24日,此點溫度達到監控以來的最高值358℃,根據安徽工業大學爐缸模型計算,炭磚殘厚為779mm,原始炭磚厚度為1420mm。A高爐爐缸11~12層(10790mm標高)1TH右下方B1/B2點炭磚溫度快速升高,最高值達到684℃,兩點法計算殘厚為343mm(見圖1、圖2)。

圖1 A高爐11-12層(10790mm標高)B1/B2點

圖2 B高爐7-8層(8380mm)A1/G1點
2018年,馬鋼4000m3高爐先后出現爐缸局部炭磚溫度上升的現象,由于受限于焦炭質量影響,中心氣流穩定性不佳,加上外界原燃料條件階段波動,易產生渣皮脫落,造成爐況波動。大型高爐爐缸直徑大,爐缸死焦堆的體積也相應增大,足夠的焦炭熱強度和粒度,才能保證死焦堆具有足夠的透氣透液性,以降低鐵水環流對爐缸炭磚的侵蝕。馬鋼4000m3高爐入爐焦炭粒度長期處于行業同類型高爐下游水平,M40/M10波動偏大,灰分偏高。焦炭質量劣化加之近年來高爐指標逐年攀升、邊緣氣流發展環流加劇,以及持續性的高冶強對爐缸安全產生了一定影響,加大了爐缸鐵水的環流效應,加速了鐵水對爐缸側壁炭磚的侵蝕速度(見表2)。

表2 馬鋼4000m3高爐焦炭質量分析
3.1.1上部裝料制度調整
馬鋼4000m3高爐自2014年開始探索平臺加漏斗的布料模式,下半年逐步取消中心加焦,其目的就是增加高爐抵抗外界原燃料條件波動的能力。目前,高爐上部裝料制度主要針對兩道氣流進行調整,使邊緣和中心氣流保持相對平衡。
焦炭是制約馬鋼鐵前生產的瓶頸,以焦定產的格局長期存在。兩座高爐配套兩座7.63m焦爐,在實際生產過程中焦炭總量存在缺口,通過調撥部分干熄焦補充。2018年至今,兩座高爐(目前A高爐已大修)在保證焦炭總量平衡的前提下,利用焦炭分級入爐,擴大了4個焦炭倉的篩板至28mm,改善了死焦堆的體積和孔隙度,為高爐氣流調整及出鐵制度配合打下堅實基礎。
目前,A高爐于2021年9月大修,B高爐仍未大修,整體冷卻壁工作狀況尚可。但2018年至2022年,B高爐陸續發現有新的冷卻壁損壞。為保證兩高爐長壽生產,仍需有效控制冷卻壁破損情況。在既定的設備條件下,維護冷卻壁長壽必須形成合理的操作爐型,盡量避免氣流尤其是邊緣氣流的大幅波動,冷卻壁熱面要保持一定厚度的渣皮,使其溫度長期在允許工作溫度范圍內,從而實現對爐體的保護。馬鋼采取的是在保證中心氣流穩定的基礎上,適當控制邊緣,控制合理的礦石質心與爐墻距離以及邊緣負荷。見圖3。

圖3 2020-2022年1月B高爐邊緣負荷及礦石質點離爐墻距離變化
3.1.2 下部送風制度調整
考慮到冷卻壁水管破壞程度日益加劇,必須適當控制邊緣氣流與發展中心氣流雙管齊下。馬鋼4000m3高爐采取擴風口,風速達到230 m/s以上,實際風速大于260m/s,動能逐步提高到135kj/s以上,達到降低壓差的效果(見表5)。馬鋼高爐入爐風量增加,壓差從2014年的200kpa水平降至現在的170kpa水平,動能的上升,使得爐缸工作狀況明顯改善,增強了高爐穩定性,有利于上部中心氣流的順暢和爐缸死焦堆體積的縮小。至2022年,B高爐始終保持足夠的動能,壓差水平總體合適,爐役后期爐況保持順行穩定(見表3)。

表3 馬鋼高爐下部風口調整情況
由于爐缸炭磚侵燭后的不可恢復性,決定了必須要采取有效措施,在侵蝕部位形成穩定保護殼。鈦礦護爐技術成為大型高爐爐役后期常用的措施。馬鋼4000m3高爐采用在爐料中配用高鈦球,并使用含鈦炮泥,實現鈦礦護爐。護爐以來的高爐鐵水中,鈦質量分數一般為0.10%~0.120%,爐渣中鈦質量分數為1.00%~1.30%,堿度為1.2左右。選擇這樣的渣鐵冶煉,對延長高爐爐缸、爐底壽命和保持一定的爐缸活性,有較好作用(見圖4)。

圖4 2018-2022年馬鋼兩高爐鐵水中[Ti]含量變化 %
爐缸中形成鈦沉積物的原理:在渣-鐵界面即爐缸的高溫區域,發生反應(TiO2)+2[C]=[Ti]+2CO(g),渣中的(TiO2)被還原成鈦,[Ti]+[C]=TiC(s)在高溫下很難發生。鐵水中的鈦主要在渣-鐵界面生成,通過鐵水流動或擴散,到達爐缸低溫侵蝕部位,不斷生成 TiC,積累沉積,達到護爐目的。
馬鋼4000m3高爐的實踐經驗表明,當鐵水中[Ti]含量達到0.08%以上,就能起到護爐效果。當爐缸炭磚溫度不太高或下降較快時,應適當減少鈦礦的加入,減少鈦礦對高爐爐缸生產帶來的負面影響;當爐缸炭磚溫度上升較快時,要適當增加鈦礦的加入量。
冷卻制度的優化對處于爐役后期的高爐至關重要。見圖5。馬鋼4000m3高爐2021年大修前,A高爐采取了對重點部位重點防護,有輕有重的冷卻制度,利用計劃休風新增爐缸區域冷卻壁高壓水管,提高異常溫度點區域的冷卻強度,對破損冷卻壁及時修復,減緩了冷卻壁的破損速率。兩座高爐在2015年后冷卻壁出現了局部破損加速的情況,技術攻關立即組織對單塊冷卻壁水管進行查漏、拆分、穿管,通過降低進水溫度、提高冷卻強度,成功在4000m3高爐軟水密閉循環系統應用,最大程度的遏制了冷卻壁破損速率,對爐型的穩定起到關鍵作用。另外,日常點檢制度也是保證高爐安全生產、延長高爐壽命必不可少的管理制度,尤其是對于爐役后期的高爐。需要加強重點部位的監護,加大點檢頻率,及時做好高爐長壽相關的記錄臺賬和跟蹤。

圖5 2017-2022年馬鋼4000m3高爐進水溫度趨勢 ℃
通過上述一系列措施的實施,馬鋼兩座4000m3高爐冷卻壁破損速率減緩,爐缸炭磚異常溫度區域均得到了快速、有效的控制。針對2018年4000m3高爐連續爐缸溫度異常及2021年炭磚溫度短時大幅上升的情況,由于處理周期短,且未對爐況產生明顯影響,為高爐爐役后期的安全穩定生產打下了堅實基礎。期間實現了穩定煤比145~150kg/tfe,同時實現了燃料比下降,取得了較好的經濟技術指標。目前A高爐已大修,B高爐爐缸溫度可控,爐況指標尚可,繼續保持穩定順行生產中。
(1)馬鋼4000m3高爐焦炭性能處于國內同級別高爐的下游水平,需要長期應對爐缸活躍性的困難。馬鋼大型高爐的生產實踐表明,取消中心焦和焦炭分級入爐,對改善死焦堆肥大、平衡高爐內焦炭分布作用明顯,是發展兩道氣流的物質基礎,也是應對焦炭質量劣化和維持爐缸活躍性的根本保證。
(2)馬鋼4000m3高爐發展兩道氣流的關鍵,在于控制合理的礦石平臺與爐墻距離,距離控制的依據主要是高爐自身的爐型變化。爐役后期,針對高爐長壽的要求,應當以風換氧、穩定風溫、提高動能,最終目的是將風口回旋區推向中心,遠離爐墻。
(3)鈦礦能夠系統有效地對爐缸爐底進行維護,在加入鈦礦護爐的同時,提高冷卻壁冷卻能力,可使侵蝕部位炭磚的熱面溫度下降,促進生成鈦沉積物。鈦礦護爐過程必須根據炭磚溫度的變化調整入爐鈦負荷,做到護爐和維持爐缸活躍性的平衡。高爐爐役后期含鈦爐料護爐應納入常態化管理。