王保寶,李玉文
(中條山集團陶瓷科技有限公司,垣曲 043700)
銅尾礦是在銅選礦過程中產生的工業廢渣。作為我國重要的銅生產基地之一、華北地區最大的銅聯合企業,山西中條山集團光是銅礦峪礦年產銅尾礦就達900萬噸。因缺乏利用途徑,尾礦只能排放到尾礦庫,積存已達一億余噸。中條山集團于2013 年開始聯合國內知名科研機構、專業院校進行了銅尾礦制陶項目研究,項目經小試、中試,建成了一條日產2.6 萬平米全拋釉地磚、一條日產3.5 萬平米內墻磚生產線,實現了銅尾礦綜合利用制備建筑陶瓷產業化。
北方建筑陶瓷生產受原料普遍高鋁、高燒失局限,燒成溫度較高,除個別廠家不惜代價,使用大量熟料外,一般的產品吸水率要高于南方。而銅尾礦中富含多種微量元素,且鐵含量較高,利于燒成過程中液相生成,低溫特性明顯。為充分利用銅尾礦特性,提高產品品質,降低生產成本,中條山陶瓷進行了800mm×800mm“雙零低吸”全瓷地磚研究,取得了很好的效果。
銅尾礦中含有多種微量元素,主要化學成分如下表:

表1 銅尾礦化學成分組成

表1 銅尾礦化學成分組成(續)
從表1 中可以看出銅尾礦主要成分為SiO2、Al2O3、K2O 等,比較符合建筑陶瓷生產需要,且微量元素眾多,易于燒成。

表2 銅尾礦的主要礦物組成

圖1 銅尾礦光譜分析
尾礦樣的XRD 衍射圖譜見圖1。從圖中可以看出,銅尾礦主要由絹云母、綠泥石、石英、長石、方解石及少量磁鐵礦等礦物組成。根據礦物衍射分析及成分分析,尾礦礦物成分適合作為陶瓷原料中的長石類和石英類原料。

表3 銅尾礦窯爐燒成特性
根據銅尾礦燒結特性,從表3 看出銅尾礦燒結后吸水率很低,可以利用其低溫特性,通過在配方中優化摻加量,并調整窯爐燒成曲線,以實現“雙零低吸”全瓷地磚的生產目標。
首先通過實驗室小試試驗確定配方。對原用配方進行調整,提高尾礦摻量,調整其它原材料配方比例,在不提高燒成溫度的前提下,降低新配方產品的吸水率。通過多次優化調整,將銅尾礦摻加比例由22%提高到了26%,小試試驗產品吸水率降低至0.1%以下。小試試驗新舊配方試燒結果對比見圖2。

圖2 配方試驗
利用試驗間歇球試制了中試漿、粉料,利用現有生產線進行了試生產,通過中試試驗來驗證配方、確定燒成溫度,并對匹配釉料進行了調整,試制出合格的“雙零低吸”產品。
3.2.1 配方驗證
從試生產過程控制實驗數據看,生坯強度達到了2.0~2.5MPa;釉坯強度達到40MPa 以上;燒成后的出窯磚尺碼在820~825mm 之間,相比生坯的900mm,收縮比例為8.5%左右;燒失量為5.5%,整體數據均在北方原料合理范圍,配方在合適生產范圍。出窯磚吸水率在0.05±0.02%,180℃熱穩定性測試10 次后釉面及坯體均沒有裂紋產生。
3.2.2 燒成溫度曲線調整
因銅尾礦摻加比例的提高,新配方的燒成溫度明顯低于原配方。雖然需要將瓷磚吸水率由原有的0.5~1%降低到0.1%以下,中試粉料的燒成溫度仍由原先的1158℃降低到了1153℃左右,降低了5℃以上,且液相生成明顯提前,在中溫前段即出現磚體軟化變形現象。我們根據出窯磚磚型變化情況及時優化了燒成曲線,適當降低了中溫段和高溫段溫度,并減少了一個區的高溫段,達到了瓷磚出窯磚型的控制參數要求。

圖3 調整后燒成溫度
3.2.3 釉料匹配調整
因燒成溫度的降低,磚面出現了針孔現象,在調整溫度曲線的同時,我們對匹配的釉料溫度進行了適當調整,釉料廠家對配方進行了適當調整,保證了出窯磚的釉面質量效果。
3.2.4 批量連續生產及產品質量情況
經小試及中試試驗后,采用試驗確定的配方及燒成溫度進行正式連續批量生產,生產的產品磚型及自檢數據符合控制指標要求,產品質量穩定,成品率達到了98%以上,優等率達到了93%以上。抽樣送第三方機構檢測后,各項指標優異,檢測結果均優于國標要求。

圖4 檢測報告
通過本次生產實踐,驗證了利用銅尾礦低溫特性生產“雙零低吸”全瓷地磚完全可行,而且通過配方和燒成曲線優化還可以降低燒成溫度,減少瓷磚燒成的能源消耗。此工藝路線不僅可以提高銅尾礦廢渣的綜合利用效率,降低生產成本,還為陶瓷行業正在面對的節能降碳、提高能效提供了參考路徑。需要說明的是,各地銅礦資源生成年代和成礦條件不一,銅尾礦的理化性質不同,應用時應根據實際情況區別對待;銅尾礦大量用于建筑陶瓷生產時,液相生成較早,窯爐燒成曲線需根據磚型變化情況而定,尤其中溫段和燒成段應特別關注。