瞿賓業
(中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司,廣東 揭陽 515200)
某石化公司煉油廠5.5 Mt/a常減壓蒸餾裝置于2009年11月建成投用,該裝置采用三級蒸餾工藝(即初餾、常壓蒸餾和減壓蒸餾),初餾塔和常壓塔等采用板式塔,內構件選用浮閥塔盤。2014年、2016年和2019年,分別對該裝置開展了腐蝕檢查工作,檢查發現常壓塔頂部分腐蝕較嚴重。
2014年腐蝕檢查發現,塔盤表面結垢嚴重,塔頂第一層超過20%的區域被垢物覆蓋,從上往下塔盤垢物覆蓋面積依次減小,垢物為黑色及黃褐色,且與塔盤及未脫落的浮閥結合緊密,垢物厚度最大處超過100 mm;第一層塔盤有部分浮閥發生脫落,從上往下浮閥脫落面積依次減小;在塔盤浮閥脫落較少區域,可見未脫落的浮閥中間沖壓開孔區域發生明顯的向上彎折變形,部分浮閥已經出現局部折斷現象(見圖1)。

圖1 2014年現場塔盤及浮閥腐蝕情況
2016年腐蝕檢查發現,塔頂1至4層塔盤中第一層腐蝕最為嚴重,浮閥基本全部脫落(部分浮閥斷裂);第二、第三和第四層塔盤腐蝕情況較第一層輕微,但均有大量浮閥脫落。塔盤上堆積大量的黑褐色垢物。塔頂內部管線腐蝕輕微,塔內壁存在輕微腐蝕坑,塔頂封頭內壁腐蝕輕微,出口管線部位存在黑褐色垢物(見圖2)。在當年對塔頂4層塔盤進行升級改造,塔盤和浮閥材質由原始設計的0Cr13升級為2205。

圖2 2016年現場塔盤及浮閥腐蝕情況
2019年腐蝕檢查發現,塔頂封頭、塔壁及塔盤表面存在大量疑似含鹽垢物,垢物最厚達 150 mm。未被垢物覆蓋的個別塔盤出現脫落,大部分浮閥出現脫落及腐蝕斷裂。降液板產生垢下均勻腐蝕,蝕坑深0.3~0.5 mm。溢流堰發生腐蝕減薄,有的出現穿孔斷裂。受液槽也有腐蝕減薄穿孔。清除塔盤覆蓋垢物后,發現塔盤和浮閥腐蝕輕微,且塔盤和浮閥沒有發生脫落現象(見圖3)。

圖3 2019年現場塔盤及浮閥腐蝕情況
1.2.1 塔盤測量
以2019年腐蝕檢查為例,分別對常壓塔上部第一、第二層塔盤及塔壁(第一層加測量封頭部位),第三、第四層塔盤進行了測量。常壓塔塔頂第一層測厚點分布見圖4,第二、第三和第四層測厚點分布見圖5。從測厚情況來看,發現塔盤存在腐蝕減薄(塔盤原設計厚度為4.0 mm),第一層塔盤厚度為1.9~3.6 mm,其中C,E,F和I點為浮閥脫落后塔盤開孔部位的測量數值,第2層厚度為3.2~3.6 mm,第3層厚度為3.5~3.9 mm,第4層厚度為3.8~4 mm。各層塔盤的測厚具體情況見表1至表6。

圖4 常壓塔塔頂第一層測厚點示意圖

圖5 常壓塔塔頂第二、三、四層測厚點示意

表1 塔頂第1層塔盤測厚

表2 塔頂第1層封頭測厚

表3 塔頂第1層塔壁測厚

表4 塔頂第2層測厚

表5 塔頂第3層測厚

表6 塔頂第4層測厚
1.2.2 浮閥測量
現場選取第一層塔盤的浮閥失效件作為檢測試樣。圖6浮閥背面紅色箭頭所指的區域是開裂部位。圖7是浮閥折斷后斷口宏觀形貌。圖6和圖7中紅色箭頭所指的灰白色區域是最后斷裂位置,均位于浮閥內側,因此可以判斷開裂是從外側開始。

圖6 浮閥樣品的背面照片

圖7 浮閥樣品的斷口宏觀照片
對失效的塔盤及浮閥進行外觀尺寸測量發現,塔盤及浮閥均有不同程度減薄。塔盤除第一層減薄較嚴重外,其他層厚度尚均勻。浮閥的厚度很不均勻,中間開孔周圍厚度明顯減少,最薄處1.18 mm,應為流體沖蝕所致。其余位置厚度較大,最厚處1.515 mm,與孔周圍最薄處相差0.335 mm。
1.3.1 垢樣分析
(1)塔盤垢樣分析
對塔盤上覆蓋的垢樣采集后進行X射線衍射(XRD)分析,結果表明,垢樣為有機物,但無法標定具體物質。對垢樣進一步采取實驗室分析,結果顯示,垢樣在四氫呋喃中的溶解度為57.34%,200 ℃條件下的揮發分為57.9%,800 ℃灼燒恒重后的灰分為7.87%,由此推測垢樣主要來源于原油中的難分解的烴類化合物。同時,在腐蝕檢查過程中還能發現,塔壁和塔盤的垢樣都存在“閃亮”的晶粒物質,根據經驗可以判斷該物質為銨鹽,易造成塔盤和浮閥發生垢下腐蝕。
對塔盤上覆蓋的垢樣采集后進行能譜(EDS)分析,分析結果見圖8。

圖8 塔盤垢樣能譜分析
由圖8可知,垢樣中有S和少量的Cl,說明含有腐蝕性介質;垢樣中含Fe及Cr,證明塔盤表面所沉積垢物中含有一定量的腐蝕產物;垢樣中含有少量的Si,說明垢物中含有泥沙類雜質。綜上所述,可以判定塔盤表面結垢主要為腐蝕產物、含烴類化合物及泥沙類雜質組成的混合物。
(2)浮閥垢樣分析
對浮閥樣品內外表面收集的腐蝕產物進行EDS分析,結果見表7。由表7可以看出:垢樣中有S,說明含有腐蝕性介質;垢樣中含Fe及Cr,證明塔盤表面所沉積垢物中含有一定量的腐蝕產物(浮閥材質為2205)。

表7 浮閥垢樣能譜分析
1.3.2 斷口觀察
選取浮閥裂紋尖端試樣,打開裂紋在掃描電鏡上觀察斷口,結果見圖9。從圖9中可以看出斷口有裂紋產生。放大電鏡倍數觀察斷口形貌見圖10。

圖9 斷口掃描電鏡照片

圖10 斷口形貌裂紋源處
由圖10可以看到沿箭頭方向的裂紋呈現放射狀擴展形貌,從外表面向內表面擴展。兩箭頭的根部就是裂紋源所在區域。圖11是裂紋源的位置詳圖。從圖11可以看出裂紋起裂于拉應力最大的外表面,主要沿晶粒邊界向內擴展,屬于沿晶斷裂。

圖11 斷口形貌(裂紋源處放大圖)
2.1.1 HCl-H2S-H2O腐蝕
常壓塔上層塔盤及浮閥位于低溫部位,該部位是130 ℃左右的輕油分餾段,當輕油攜帶著H2S和HCl等腐蝕性組分上升到塔頂時,在低溫下隨蒸氣的冷凝,形成腐蝕性很強的HCl-H2S-H2O電化學腐蝕體系。分析2019年檢修前半個月的監測數據(見表8)可知,常壓塔頂冷凝水中含有硫化物及氯化物。

表8 2019年檢修前半個月冷凝水分析
2.1.2 銨鹽垢下腐蝕
一直以來,垢下腐蝕是造成原油蒸餾塔頂冷凝系統設備或管道失效的重要原因[1]。對于蒸餾塔頂冷凝系統,垢下腐蝕主要是由于NH4Cl鹽沉積造成的。NH3的來源可能有:原油中含氮化合物的分解、塔頂注水中含氨或塔頂注中和緩釋劑含有胺等[2]。NH4Cl鹽沉積是指氣態的HCl和NH3直接在氣相中反應生成NH4Cl固體,反應方程式為:

2.2.1 塔盤溢流堰和降液板腐蝕分析
原油中存在活性硫化物,而該硫化物在原油加工過程中受熱容易分解。在130~160 ℃時,硫醚及二硫化物受熱分解成H2S和硫醇,當有水存在時會形成氫硫酸,對塔盤造成酸腐蝕。HCl對塔盤上采用鐵素體部位(0Cr13)的腐蝕主要是由于其電離出的Cl-,且主要表現為點蝕,并且在高濃度時腐蝕速率很大;再者,在塔頂處可能隨著回流會在塔盤部位形成極少量的水,最終在局部形成腐蝕性很強的HCl-H2S-H2O電化學腐蝕體系。在該環境下塔盤薄弱部位會發生點蝕,諸如材質相對較低的溢流堰和降液板部位。由于塔盤主體材質為2205,與溢流堰和降液板(0Cr13)材質不連續,又會發生電偶腐蝕,并最終造成該部位腐蝕減薄,甚至腐蝕穿孔。
2.2.2 塔盤腐蝕結垢分析
對塔盤上覆蓋的垢樣進行XRD分析,結果顯示:垢樣為有機物,但無法標定具體物質。難分解的烴類化合物進入常壓塔后,由于溫度升高的原因發生變化(分解變小),并被塔內介質攜帶進入塔頂部位,在塔頂低溫環境下積聚形成垢物,并主要沉降于第一層塔盤表面。隨著腐蝕的加劇,這些垢物與腐蝕產物結合緊密,最終造成塔盤的表面產生大面積結垢。對垢樣進一步采取實驗室分析,結果顯示,垢樣在四氫呋喃中的溶解度為 57.34%,200 ℃條件下的揮發分為57.9%,800 ℃灼燒恒重后的灰分為7.87%,由此推測垢樣主要來源于原油中難分解的有機化合物。
在整個塔頂循環過程中(包括頂循環和塔頂回流),由于溫度變化,極易在較低溫度區間造成銨鹽的結晶,銨鹽被回流油氣攜帶到塔頂,逐漸降落并沉積在塔盤和浮閥上,與難分解的有機化合物相互包裹、黏結,越積越多。隨著時間的延長,最終導致塔盤堵塞。
2.3.1 浮閥的受力情況分析
首先在原始工況下(即未發生腐蝕減薄及結垢等)對浮閥受力情況進行分析研究。浮閥工作時由于其兩側承受拉應力,中間70 mm×35 mm面積內受氣體向外的沖力作用,浮閥整體受力屬于均布載荷作用下的三點彎曲,浮閥中心上表面受拉應力,下表面受壓應力,浮閥受力見圖12。

圖12 浮閥受力狀態示意圖
浮閥受力分析見圖13[3]。水平方向內力均為零,垂直方向內力兩側最大,而彎矩是中間最大。

圖13 浮閥受力分析
5.5 Mt/a常減壓蒸餾裝置常壓塔內工藝參數測量數據見表9。

表9 常壓塔內工藝參數數據
根據表9選取四層塔盤平均壓強約為6.7 kPa,浮閥的厚度h取原始值1.5 mm。
浮閥所受的壓力:F=16.415 N
浮閥的均布載荷:q=234.5 N/m
浮閥最大彎矩:Mmax=4.10 N·m
由于浮閥中心開孔,使受力截面減小,尺寸只有1.5 mm×2 mm×6 mm,該處的抗彎模量經計算如下:
W=4.5×10-9m3
剪切應力:τ=Mmax/W=911 MPa
查ASTM A240可知,τ的值大于Rp0.2的值,且大于該種材料的屈服強度和抗拉強度,在該工況下,911 MPa>450 MPa和680 MPa浮閥的中間開孔外表面處易產生塑性變形和拉應力,且極易發生斷裂。綜上所述,該種工況下由于存在較大的應力作用,因此最終造成浮閥的開裂、斷裂。
2.3.2 塔盤結垢造成塔盤堵塞
從現場調查情況來看,部分塔盤由于結垢造成堵塞,根據相關計算公式可以計算流經浮閥的介質氣速的變化情況[4]。
當塔盤發生結垢后,使得篩孔總面積減小,導致有效篩孔面積減小,當氣體流量保持不變的時候,氣體介質流速會增加,對浮閥沖擊作用也會變大。
現場檢查發現被垢物覆蓋區域的浮閥反而腐蝕輕微,且幾乎無脫落,由此推斷2205材質在該腐蝕環境下是耐蝕的。但是由于該環境下氣體流速過快,且隨著塔盤堵塞面積增大,流速也會持續增加,從而導致塔盤和浮閥所受的壓強持續升高,直至浮閥無法承受更大的載荷和應力,最終發生斷裂。
常壓塔頂存在腐蝕性很強的HCl-H2S-H2O低溫腐蝕環境,且覆蓋在塔盤上的垢物中含有S和Cl等產生腐蝕的元素,對塔盤及浮閥造成腐蝕減薄,致使浮閥中間開孔處承受的剪切應力過大超過其抗拉強度。再者,由于塔盤結垢引起局部氣體流速加快會導致局部沖力增大,加上反復沖擊載荷的作用,導致浮閥失效脫落。
現場檢查發現被垢物覆蓋區域的浮閥反而腐蝕輕微,且幾乎無脫落,由此推斷2205材質在該腐蝕環境下是耐蝕的。
塔盤結垢的主要原因是來源于原油中的難分解的烴類化合物,其具體成分現有實驗室分析手段尚無法確定。同時部分銨鹽被回流油氣攜帶到塔的頂部,逐漸降落并沉積在塔盤和浮閥上,與難分解的烴類化合物相互包裹、粘結,越積越多。隨著時間的延長,最終造成塔盤堵塞。
建議原油進裝置前,在罐區沉降至少24 h,避免活罐操作;加強電脫鹽工藝攻關,盡量使脫后原油達到深度電脫鹽指標(脫后鹽質量濃度不超過3 mg/L的月合格率>90%且脫后鹽質量濃度不超過2 mg/L的月合格率>50%);通過電脫鹽操作盡可能降低塔頂中HCl含量,改善塔頂腐蝕環境。
塔頂部分內構件材質升級時,其他部件要考慮同步升級(即材質要連續,防止電偶腐蝕和異種金屬焊縫開裂);新塔盤安裝時注意控制水平度和固定螺栓力矩;在經過工藝核算允許前提下,適當加大塔頂塔盤開孔率,以降低塔頂壓力。建議在經過工藝核算允許前提下,適度擴大塔頂直徑,以減緩塔頂的氣體流速。