*張延兵 李錄科 史配銘
(中國石油集團川慶鉆探工程有限公司長慶鉆井總公司 陜西 710018)
國內儲氣庫注采井普遍采用“大尺寸井眼+儲層專打”的井身結構理念,長慶油田陜224井區儲氣庫也按照此理念采用四開大尺寸井眼注采水平井完井3口,平均鉆井周期239.5d,井下故障復雜處理時效平均12.83d/口,鉆井周期長,復雜故障時效高,主要問題該區塊地層復雜,鉆遇地層存在承壓能力低的易漏地層,砂泥互層及大段連續碳質泥巖和煤層發育,井壁極易失穩垮塌的地層,各開次井眼尺寸大,機械鉆速低,攜砂困難,大斜度井段地層鉆進過程中起下鉆遇阻嚴重、劃眼困難、卡鉆、井漏等井下故障和復雜頻繁發生。為此,對儲氣庫水平井井身結構進行了優化,縮小各開次井眼尺寸,提高井壁穩定性及各開次機械鉆速;優化技術套管下深,有效封隔低承壓易漏地層,實現塌漏分治,確定合理的井身結構,有效避免井下故障復雜的發生,縮短鉆井周期,降低鉆井成本,實現高效益開發。
自上而下鉆遇第四系,白堊系洛河組,侏羅系安定組、直羅組、延安組、富縣組,三疊系延長組、紙坊組、和尚溝組、劉家溝組,二疊系石千峰組、石盒子組、山西組、太原組,石炭系本溪組,奧陶系馬家溝組。其中劉家溝組灰綠砂巖夾淺棕泥巖,該組地層承壓能力低,易發生漏失;石千峰組、石盒子組(簡稱“雙石層”)棕紅色泥巖夾肉紅色砂巖互層,可鉆性級值5.3~5.6[1],山西組、太原組、石炭系本溪組煤層及碳質泥巖發育,煤層單層厚1~2m,易坍塌;奧陶系馬家溝組以褐灰色白云巖、泥質白云巖夾膏云巖為主,可鉆性級值6.1,頂部存在裂縫、孔洞發育,易漏失。
陜224區塊儲氣庫水平井目的層為馬家溝組,屬于碳酸鹽巖氣藏,儲氣庫水平井勘探開發初期完井3口,均采用“導管+大井眼”四開井身結構(見圖1),該井身結構能有效分隔易復雜地層和不同壓力系數地層,但施工過程仍然存在漏、塌、卡等復雜故障問題,導致鉆井周期長、施工效率低,無法滿足鉆井提速提效和高效經濟勘探開發要求,通過實際情況分析該井身結構存在以下問題[2-3]:

圖1 原四開井身結構圖
①井眼尺寸大,環空返速低,井眼凈化難度大,機械鉆速低。一開、二開、三開井眼尺寸分別為Φ660.6mm、Φ444.5mm、Φ311.2mm,井眼尺寸大,在相同60L/s排量下各開次環空返速不足1m/s,較低;全井平均機械鉆速1.92m/h,機械鉆速低。
②二開Φ339.7mm技術套管下深淺,設計要求進入石千峰組10~30m,不能夠有效封隔易漏劉家溝組地層,三開為穩定井壁提高鉆井液密度至1.35g/cm3,套管腳易發生漏失。
③斜井段Φ311.2mm井眼,井眼尺寸大,地層結構應力降低,井壁垮塌嚴重。斜井段大井眼大井斜鉆遇山西組、太原組、本溪組多套連續性煤層、碳質泥巖等穩定性極差地層,井壁失穩垮塌嚴重(見圖2),復雜處理時間長達到278h/口,嚴重制約鉆井提速。

圖2 斜井段煤、碳質泥巖掉塊
①井眼尺寸優化,提高機械鉆速。由鉆速方程[4-5]可知:同一地層、相同鉆壓、水功率及鉆頭切削單元設計相同的情況下,鉆頭直徑與機械鉆速成反比關系,因此縮小鉆頭尺寸,可以提高鉆頭單位面積機械破巖能力,進而提高機械鉆速。
②井眼尺寸優化,增強井壁穩定性。利用Hoek-Brown巖石尺寸效應經驗模型[6-7]推導出坍塌壓力、破裂壓力與井眼直徑的定量關系,隨著井眼尺寸縮小,坍塌壓力逐步減小,破裂壓力逐步增大,井壁穩斜性增強,鉆井液安全密度窗口范圍逐步增大,穩定井壁的鉆井液密度逐步降低。為此,基于鉆速方程及巖石尺寸效應經驗公式分析井眼尺寸與機械鉆速、井眼井壁穩定性之間關系,將原井眼尺寸優化縮小,提高機械鉆速,增強井壁穩定性,降低井下故障復雜,實現安全高效鉆井。
根據鉆遇地質特性及工程難點,結合三壓力剖面曲線(圖3)提示分析,確定必封點[8-9]:①第四系為欠壓實流沙層,膠結程度低,巖性松散,易垮塌,因此,采用導管封固欠壓實流沙層;②白堊系洛河組存在淺水層,易出水,砂泥互層及斜層理發育,易垮塌,因此采用表層套管封隔淺水層及易塌層;③三疊系劉家溝組地層承壓能力低,實鉆鉆井液密度1.25g/cm3,發生失返性漏失,由三壓力剖面圖可知:進入劉家溝組(垂深2250m)破裂壓力梯度由2.0MPa/100m逐步降至1.55MPa/100m左右,進入石千峰組破裂壓力梯度逐步升至2.0MPa/100m,因此,二開技術套管必須下至石千峰組,封隔易漏劉家溝組地層。④二疊系石千峰組、石盒子組、山西組泥巖發育,石炭系本溪組存在連續煤層及大段碳質泥巖,均易發生垮塌,由三壓力剖面圖可知地層坍塌壓力由0.5~0.75MPa/100m逐步升高至0.75~1.0MPa/100m左右,低密度鉆井液不能夠有效穩定井壁,極易發生井壁失穩垮塌。為此,采用技術套管封隔易垮塌復雜井段,為四開儲層專打提供有利條件。

圖3 三壓力剖面曲線圖
二開技術套管旨在封隔低承壓劉家溝組地層,為三開提高鉆井液密度安全施工易垮塌雙石層、山西組煤層碳泥層做好準備,但根據前期實際施工情況分析發現,二開技術套管下深進入石千峰組10~30m,不能夠有效封隔劉家溝組地層,鉆井液密度提高至1.35g/cm3,套管腳存在漏失現象,漏速4~6m3/h,隨著鉆井液密度逐步提高,漏失量逐步增大。為此,將石千峰組上部棕紅色含鈣質結核泥巖及肉紅色砂巖作為標記層,通過現場地質錄井巖屑分析及鄰井垂深比對分析確定技術套管下深,進入石千峰組50~100m,有效封隔易漏劉家溝組地層。
為避免鉆井過程中漏、塌、卡、斷鉆具等復雜故障情況發生,提高鉆井速度,同時滿足儲氣庫大流量強注強采需要,在精細分析地質特性及工程技術難點的基礎上,依據地層三壓力剖面及井眼尺寸優化,將原“導管+四開”大尺寸井眼井身結構,通過“瘦身”優化為“導管+四開”小井眼井身結構[10],具體井身結構優化圖(見圖4)。

圖4 優化后井身結構圖
通過井身結構優化,機械鉆速提高顯著,鉆井周期大幅度降低,提速效果明顯,具體見表1,現場應用完井2口,平均鉆井周期120.25d,平均機械鉆速5.28m/h,平均鉆機月速度1310m/臺月,較采用原井身結構完成井平均鉆井周期縮短49.79%,平均機械鉆速提高174.72%,平均鉆機月速度提高228.23%,現以JP22井區施工完成井為例介紹現場應用情況。

表1 井身結構優化前后完成井平均技術指標對比
JP22井區為陜224儲氣庫項目施工井區,施工初期采用“大井眼”四開井身結構完井3口,因井眼尺寸大,機械鉆速低,井下故障復雜頻繁,導致鉆井周期長,通過井身結構優化在JP22-4-4、S17-Z1-H2井實踐應用。JP22-4-4井采用Φ660.6mm鉆頭鉆至井深42m,下Φ520mm導管至井深42m,封固第四系;一開采用Φ444.5mm鉆頭鉆至井深509m,進入安定組紫紅色泥巖56m,下Φ339.7mm套管至508.67m封固洛河組淺水層;二開采用Φ346.1mm鉆頭鉆穿劉家溝組,進入石千峰組地層75m,下Φ273.1mm套管至2805.55m封固承壓能力低的劉家溝組地層;三開采用Φ241.3mm鉆頭鉆穿易垮塌雙石層、山西組煤層及碳泥地層,進入馬家溝組入窗,下Φ177.8mm套管封固斜井段易復雜井段;四開采用Φ152.4mm鉆頭鉆至設計井深5086m,下Φ114.3mm“尾管+篩管”至5080.57m固井完井。
采用優化后井身結構應用完井2口,平均單井鉆完井周期137.0d,實鉆過程無井下故障復雜發生。由表2所示,與采用原井身結構完井3口井相比,平均單井鉆完井周期縮短48.11%,平均單井復雜時效減少4.85%;各開次機械鉆速大幅度提高,鉆井周期縮短明顯,由表3所示:應用優化井身結構完成井各開次平均機械鉆速分別23.14m/s、8.86m/s、3.18m/s、5.23m/s,較原井身結構平均機械鉆速分別提高356.98%、146.78%、113.74%、42.09%,各開次鉆井周期分別3.02d、15.06d、35.67d、19.23d,較原井身結構各開次鉆井周期分別縮短69.7%、73.93%、38.44%、56.56%,提速效果顯著。

表2 井身結構優化前后各開次鉆井周期及機械鉆速對比

表3 井身結構優化前后完成井各開次平均鉆井周期及平均機械鉆速對比
(1)通過井眼尺寸、技術套管下深兩方面進行儲氣庫水平井井身結構優化,不僅提高了鉆井速度,降低了鉆井開發成本,同時有效解決了井下復雜故障問題,實現了儲氣庫水平井高效鉆井施工。
(2)采用縮小井眼尺寸方式優化井身結構,在提高機械鉆速的同時,能夠有效降低井壁坍塌壓力,提高破裂壓力,降低鉆井液密度,解決了原井身結構井壁失穩垮塌問題,實現提高鉆井速度、降低井下復雜目的。
(3)技術套管下深確定必須將設計垂深、實鉆地層錄井標記層以及鉆遇地層復雜特性有利結合綜合確定,確保下深能夠準確有效封隔復雜地層。
(4)井身結構優化時需要充分分析鉆遇地層特征及工程技術難點,以經濟高效鉆井為目的,預防井下復雜故障為前提,合理確定井眼尺寸、必封點,滿足現場復雜多變的地質要求。