陳 枰
(四川華能嘉陵江水電有限責任公司)
某水電站是嘉陵江蒼溪至合川段水電規劃中的第十一個梯級,在四川省南充市。首臺機組于2004年5月投產發電,最后一臺機組于2005年5月投產發電。電站裝有4臺套34MW 的貫流式水輪發電機組,總裝機容量136MW。水輪發電機組由富春江富士水電設備有限公司生產,發電機型號SFWG34-64/6700,水輪機型號GZ-WP-615。勵磁系統采用廣州擎天實業有限公司生產的EXC9200型產品、調速器采用南京南瑞集團公司生產的SAFR2000型產品、LCU采用北京ABB貝利工程有限公司生產的AC800F系統產品,保護設備采用南京南瑞繼保電氣有限公司生產的RCS系列產品。電站110kV接線為單母線分段,采用GIS設備。發電機與變壓器采用擴大單元接線方式。電站按“無人值班”原則設計,全計算機監控系統運行模式。
1號機組2021年12月18日A修中,對定子檢查發現上端部312個絕緣盒中多數絕緣盒內樹脂膠開裂(見圖1和圖2),黃褐色膠狀物氣孔明顯,用手觸摸,樹脂膠成塊脫落,造成線棒銅排裸露。下端部少數絕緣盒內樹脂膠有裂紋。上下端部絕緣盒無高溫變色、無脫落、無下墜、無裂紋。

圖1 上端部絕緣盒內環氧膠開裂、脫落

圖2 下端部絕緣盒內環氧膠開裂
根據現場檢查情況,原因分析如下:
1)技術落后。由于施工工期短,工作量大,需要大量人員配合,有的人員只有短時培訓,而且關鍵工藝落后,致使施工質量很難達到預期效果[1]。
2)絕緣盒表面不存在局部裂紋,硬度較高,老化現象不突出,環氧膠開裂、脫落不是絕緣盒的質量引起。
3)在裝絕緣盒前,用甲苯或酒精清掃絕緣盒及并頭不徹底,絕緣盒內環氧膠未和絕緣盒凝固成一體,造成環氧膠開裂。
4)配置環氧膠時,所用材料性能可能不符合要求,E-44(環氧樹脂),H-4(固化劑),石英粉等存放時間長,有變質的可能。
5)配比不滿足要求。環氧膠使用的E-44(環氧樹脂),H-4(固化劑),石英粉三種材料比例為100∶65∶70。在三種物質配比時,應用天平秤稱重,保證配比。配比不當,受機組運行溫度、震動的影響,環氧膠收縮,造成絕緣盒內環氧膠出現氣孔和裂紋。
6)灌注環氧膠時,未控制好整體凝固溫度,絕緣盒上層凝固時間滯后于下層,造成絕緣材料分層脫落。
7)施工中工藝不合理,固化劑與溫度有關,一次調配環氧膠太多,二次灌注時間銜接不連貫。
方案1:清理絕緣盒內的環氧膠,除盡松動部分,重新灌注環氧膠。
方案2:破壞絕緣盒,徹底清理環氧膠,更換新的絕緣盒,重新灌注環氧膠。絕緣盒備件不滿足更換定子的全部絕緣盒,需要及時采購。
為了不影響機組A修工期,又能保證處理效果,經咨詢多個發電機生產廠家,最后確定采用方案1。該方案采購新技術、新材料生產的電氣絕緣填充材料,利用現有絕緣盒,用刀片清理松動、開裂的環氧膠,處理后重新灌注絕緣填充材料,人工少,工期短,費用低。方案2需拆除現有絕緣盒,剔除并頭上的環氧膠,并購買新的絕緣盒,采購時間長,人工多,工期長,費用高。
電氣絕緣填充材料,是采用特種樹脂、填料及助劑精制而成的雙組份室溫固化膠。具有良好的填充效果。電氣絕緣填充材料分為A、B雙組份,使用時按照使用規定混合均勻即可,產品固化后具有良好的機械強度、電氣性能和耐熱性能。適用于發電機繞組端部并頭絕緣盒的灌注(見圖3)。

圖3 絕緣盒重新灌注環氧膠
定子絕緣盒環氧膠處理前后,按照《電力設備預防性試驗規程》 (DL/T 596—2021)的規定進行試驗,電氣試驗數據如下。
(1)處理前
1)絕緣電阻:A相3.37GΩ,B相3.20GΩ,C相1.65GΩ。
2)直流耐壓和泄漏電流試驗(2.5UN):A相6μA,B相25μA,C相18μA。
3)交流耐壓試驗(1min):A、B、C三相合格。機組A修后,投運至今正常。
(2)處理后
1)絕緣電阻:A相2.54GΩ,B相1.21GΩ,C相1.41GΩ。
2)直流耐壓和泄漏電流試驗(2.5UN):A相5μA,B相14μA,C相12μA。
3)交流耐壓試驗(1min):A、B、C三相合格。
通過對比定子絕緣盒環氧膠處理前后的電氣試驗數據,發現B、C相泄漏電流降低較為明顯(環境溫濕度基本一致),達到了處理效果。機組A修后,投運至今正常。
1)做好清理前對定子的保護措施,防止清理物掉入定子線棒及鐵心內。
2)用刀片徹底清理絕緣盒內開裂、脫落的環氧膠,不破壞并頭絕緣,并清理干凈。
3)絕緣填充材料操作工藝要求較高,需比較熟練的工作人員進行。需根據氣溫變化適當調整產品A、B的重量配比(一般為8.33∶1),氣溫較高時,B組份可適當減少。若氣溫低,放置時間長,可能結塊,使用前可在(40±5)℃下烘焙4h左右使其熔化后使用。使用時應注意將兩組份混合均勻,且必須在30min內用完。
4)配比時,使用天平稱重,不是容積配比。
5)不使用過期變質產品。
6)保證環氧膠能均勻地流入絕緣盒,盡量消除內部氣隙,同時將環氧膠充分攪拌均勻,確保完全固化[2]。絕緣盒內環氧膠應一次性澆筑飽滿,無氣孔和裂紋。
7)灌注環氧膠不能太快,一方面由于太快了,絕緣填料還沒來得及滲入絕緣盒每一部位就溢出絕緣盒,另一方面會在接頭絕緣盒中留有氣泡,嚴重影響絕緣性能[3]。
8)處理結束后,進行外觀檢查,對不合格者重新處理。
9)徹底清掃,按照《電力設備預防性試驗規程》(DL/T 596—2021)進行定子直流耐壓和泄漏電流試驗、交流耐壓試驗,各項電氣試驗數據應滿足規程要求。
1)利用新技術、新材料。隨著材料技術的發展,新型絕緣材料在發電機運用成熟,減少了石英粉含量,簡化了工藝,現場操作方便,只要嚴格按照說明進行配比和溫度控制,保障環境清潔即可。
2)制定完整的方案,施工人員要高度重視,加強責任心,認真操作,確保工藝,工作到位。加強現場監督,驗收,堅決杜絕不合格現象。
3)加強日常維護、定期檢查,對出現的缺陷認真分析原因,對癥下藥,徹底處理。
4)加強檢修工作的管理,對重要設備要及早檢查,及時發現缺陷,避免影響工期。
5)提升工作人員安全意識,在設備檢修過程中,工藝流程要符合要求,操作正確,避免出現安全事故[4]。
發電機定子受組裝工藝、運行中的振動、絕緣材料材質等原因的影響,造成絕緣盒內環氧膠開裂、脫落,嚴重影響定子端部絕緣,危及發電機安全、可靠運行。因此,日常加強對機組運行工況的監控、檢修、及時調整對策[5],利用新材料、新技術,提升設備檢修工藝水平,執行國家規范和檢修規程,切實做到“應修必修,修必修好”,保證機組安全、經濟、可靠運行具有十分重要的意義。