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某水輪發(fā)電機(jī)組水導(dǎo)擺度超標(biāo)原因分析

2022-07-25 07:36:44
電力安全技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:測量

譚 誠

(國網(wǎng)綠源水力發(fā)電公司檢修公司,遼寧 丹東 118000)

0 引言

水輪機(jī)組水導(dǎo)擺度超標(biāo)是水電站機(jī)組運(yùn)行的常見問題之一,水導(dǎo)擺度超標(biāo)后長時間運(yùn)行會導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪出現(xiàn)裂痕,對機(jī)組安全可靠性造成嚴(yán)重威脅。

某水電站水輪發(fā)電機(jī)組水輪機(jī)技術(shù)參數(shù)如表1所示。該水電站2016 年3 月至7 月進(jìn)行了A 級檢修,取消勵磁機(jī)定轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)動部件重量減少28 t;取消推力頭與鏡板間平均厚度1.7 mm 的環(huán)氧樹脂墊,更換平均厚度0.2 mm 的銅皮墊補(bǔ)償水平度。機(jī)組投入運(yùn)行后,各項參數(shù)滿足運(yùn)行規(guī)程要求,但從12 月開始水導(dǎo)擺度出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。近幾年雖采取機(jī)組軸線測量、中心移位和水導(dǎo)軸承檢修調(diào)整等措施,然而隨著機(jī)組運(yùn)行一定時限后,超標(biāo)現(xiàn)象復(fù)現(xiàn)。針對水導(dǎo)擺度超標(biāo)問題,該水電站組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行分析,提出了處理指導(dǎo)意見,但由于未到A級檢修周期,在有限檢修期內(nèi),通過轉(zhuǎn)輪間隙、上導(dǎo)、推力等調(diào)整,為進(jìn)一步解決超標(biāo)問題提供思路。

1 水導(dǎo)擺度監(jiān)測情況

水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到45 ~50 MW時,水導(dǎo)擺度由原來0.26 ~0.32 mm 增大至0.36~0.46 mm,超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)限定的0.35 mm,同時水導(dǎo)軸承示流較為穩(wěn)定,為54~57 m3/h。

表1 某水電站水輪機(jī)技術(shù)參數(shù)

機(jī)組在45 MW 負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,水導(dǎo)擺度監(jiān)測參數(shù)均保持在0.36~0.46 mm。

2 原因分析與初步處理

基于以前幾次調(diào)整處理的結(jié)果,根據(jù)機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀及以往 機(jī)組測量檢修數(shù)據(jù),分析原因與初步處理如下。

(1) 機(jī)組轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量重心與機(jī)組支撐中心未完全重合,略有偏差,致使機(jī)組在運(yùn)行中軸線傾斜、在鏡板處呈圓周方向波浪運(yùn)行。

(2) 機(jī)組受力調(diào)整松開水導(dǎo)假瓦后主軸偏移0.30 mm,導(dǎo)致水導(dǎo)擺度較大,機(jī)組運(yùn)行時對水導(dǎo)瓦偏磨,經(jīng)過幾個月后水導(dǎo)軸承無法限制水導(dǎo)軸領(lǐng)后出現(xiàn)擺度擴(kuò)大現(xiàn)象。

(3) 重點要求松開水導(dǎo)軸承假瓦后,水導(dǎo)軸領(lǐng)偏移量不大于0.18 mm。

本次調(diào)整工作不松開主軸任何連接部位,故無需進(jìn)行軸線調(diào)整,主要進(jìn)行轉(zhuǎn)動部分中心向固定部件中心調(diào)整和減小水導(dǎo)軸領(lǐng)偏移量。

3 參數(shù)測量及調(diào)整

(1) 發(fā)電機(jī)空氣間隙監(jiān)測,調(diào)整前后測量數(shù)據(jù)如表2 所示。

(2) 水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪間隙監(jiān)測,調(diào)整前后測量數(shù)據(jù)如表3 所示。

(3) 水導(dǎo)移軸(轉(zhuǎn)輪移中)。將轉(zhuǎn)輪調(diào)至中間位置,用水導(dǎo)假瓦定位,在-X,-Y 方向各設(shè)置一塊百分表,根據(jù)以往調(diào)整經(jīng)驗(每次主軸均向+X,-Y 方向偏移),用水導(dǎo)假瓦向反方向移軸(向-X 移1.80 mm,向+Y 移1.43 mm),用水導(dǎo)假瓦定位,測量轉(zhuǎn)輪間隙合格。

(4) 上導(dǎo)移軸(轉(zhuǎn)子移中)。用上導(dǎo)軸瓦移軸,根據(jù)測量的修前發(fā)電機(jī)空氣間隙及以住機(jī)組中心測量調(diào)整記錄,經(jīng)計算需向+X 方向移2.0 mm,向-Y方向移1.2 mm,測量空氣間隙合格,用上導(dǎo)六塊瓦抱軸定中心。

(5) 起落轉(zhuǎn)子查看水導(dǎo)軸領(lǐng)偏移。在移軸工作完成后,用上導(dǎo)軸瓦、水導(dǎo)假瓦抱住主軸,頂轉(zhuǎn)子然后落轉(zhuǎn)子,松開水導(dǎo)假瓦,水導(dǎo)軸領(lǐng)向+X 方向偏移0.58 mm,向-Y 方向偏移0.41 mm,此時用水導(dǎo)假瓦將主軸向+X 移動1.22 mm,向-Y 移動1.00 mm,恢復(fù)轉(zhuǎn)輪中間位置。

(6) 受油器甩油盆迷宮環(huán)間隙調(diào)整。轉(zhuǎn)動部分中心調(diào)整后,測量受油器甩油盆迷宮環(huán)間隙最小值1.8 mm,對受油器底座進(jìn)行了移位,滿足油盆迷宮環(huán)間隙均在2.0 mm 以上要求。

(7) 上導(dǎo)軸承間隙調(diào)整。如圖1 監(jiān)測數(shù)據(jù)所示,滿足要求。

(8) 水導(dǎo)軸承間隙測量與調(diào)整。修前測量水導(dǎo)軸承間隙和為0.21 ~0.26 mm,水導(dǎo)軸承回裝后測量間隙和為0.22 ~0.26 mm (見圖2),與修前測量數(shù)據(jù)相差0.01 mm,基本符合規(guī)程中0.25~0.40 mm 要求,無需處理。

(9) 推力軸承受力測量及調(diào)整。修前測量推力軸承彈性油箱最大最小偏差值為0.28 mm,超過規(guī)程要求不大于0.20 mm 要求,因此,需對推力軸承受力進(jìn)行調(diào)整并監(jiān)測水導(dǎo)處主軸偏移,如圖3,4 所示。

表2 發(fā)電機(jī)空氣間隙監(jiān)測數(shù)據(jù)

表3 水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪間隙數(shù)據(jù)

圖1 上導(dǎo)軸承間隙調(diào)整測量示意(單位:mm)

圖4 水導(dǎo)處主軸偏移量監(jiān)測示意(單位:mm)

圖2 水導(dǎo)軸瓦間隙(修后)測量示意(單位:mm)

圖3 推力軸承受力調(diào)整監(jiān)測示意(單位:mm)

用上導(dǎo)軸瓦、水導(dǎo)假瓦抱住主軸,頂轉(zhuǎn)子然后落轉(zhuǎn)子,松開水導(dǎo)假瓦,觀察主軸位移:主軸向+X 方向移動0.45 mm,-Y 方向移動0.29 mm;在此狀態(tài)下水導(dǎo)處用假瓦定位,將百分表調(diào)零,重新測量、調(diào)整推力瓦受力,此時推力瓦受力最大值與最小值偏差0.22 mm;再次起落轉(zhuǎn)子,松開水導(dǎo)假瓦,觀察主軸位移,主軸向+X 方向移動0.24 mm;-Y 方向移動0.18 mm;此時用水導(dǎo)假瓦移軸,恢復(fù)推力軸承受力0.22 mm 時的主軸狀態(tài)。調(diào)整后基本符合機(jī)組運(yùn)行規(guī)程中0.25~0.40 mm 要求。

4 后續(xù)處理建議

由于檢修時間限制,此次水導(dǎo)擺度超標(biāo)問題尚未完全處理到位,機(jī)組運(yùn)行一段時間后,水導(dǎo)擺度超標(biāo)問題可能還會繼續(xù)顯現(xiàn),仍待下一步結(jié)合機(jī)組A 級檢修進(jìn)行全面處理。進(jìn)一步處理建議如下。

(1) A 修時進(jìn)一步測量定子中心、轉(zhuǎn)輪室中心和彈性油箱中心的偏差,若偏差較大,需重新定位彈性油箱中心,盡最大可能使三者中心偏差最小。

(2) A 修時進(jìn)一步測量水輪機(jī)軸與發(fā)電機(jī)軸連接法蘭處的曲折,如偏差較大應(yīng)進(jìn)行處理。

(3) A 修時進(jìn)一步測量推力頭與轉(zhuǎn)子中心體連接法蘭處的曲折,如偏差較大應(yīng)進(jìn)行處理。

(4) A 修時測量推力頭上下面和鏡板平行度,若平行度不合格,需加工處理,安裝過程中確保推力頭、鏡板與大軸垂直度合格。

(5) A 修時測量定轉(zhuǎn)子相對高程,如測量得到的偏差較大,則應(yīng)提高推力軸承彈性油箱支柱距離。

(6) 做轉(zhuǎn)子和轉(zhuǎn)輪動平衡試驗,轉(zhuǎn)輪靜平衡試驗,做好機(jī)組配重工作。

5 結(jié)束語

引發(fā)軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)組水導(dǎo)擺度超標(biāo)因素很多,若針對該問題進(jìn)行徹底解決,達(dá)到理想的運(yùn)行效果,必須根據(jù)以往機(jī)組檢修數(shù)據(jù)和運(yùn)行觀察參數(shù),進(jìn)一步查找水導(dǎo)擺度超標(biāo)的具體原因,結(jié)合機(jī)組A級檢修,把可能引起水導(dǎo)擺度超標(biāo)的各種問題和參數(shù)全部進(jìn)行重新測量調(diào)整定位。通過轉(zhuǎn)動部分中心向固定部件中心調(diào)整、減小水導(dǎo)軸領(lǐng)偏移量等處理措施僅僅是在有限的檢修期內(nèi)及時恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行的一種手段,為下一步A 級檢修徹底解決問題打下良好的基礎(chǔ),也為同類型機(jī)組出現(xiàn)此類問題的分析處理提供參考。

參與文獻(xiàn):

[1] 鄧金榮.新安江電廠6 號機(jī)組水導(dǎo)擺度偏大處理[J].水 電站機(jī)電技術(shù),2017,40(4):51-53.

[2] 何定全.洛古水電站2 號機(jī)組擺度超標(biāo)處理[J].四川水 力發(fā)電,2011,30(4):116-118.

[3] 徐 剛.龍灘水電站3 號機(jī)組水導(dǎo)擺度偏大處理新方法 嘗試[J].紅水河,2016,6(3):59-62.

[4] 李 軍.龍灘水電站5 號機(jī)組盤車與水導(dǎo)擺度處理[J]. 水電站機(jī)電技術(shù),2009,8(4):47-49.

[5] 李天文,吳連周.水輪發(fā)電機(jī)上導(dǎo)擺度超標(biāo)原因分析與 處理[J].電力安全技術(shù),2009,11(7):13-16.

[6] 晏 政.2017 年某水電廠機(jī)組常見故障的統(tǒng)計與分析 [J].電力安全技術(shù),2019,21(6):19-21.

[7] 楊秀江,宋汝會.大變幅高水頭機(jī)組轉(zhuǎn)輪裂紋處理[J]. 電力安全技術(shù),2021,23(5):59-61.

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