張增年,陳剛,冉建,王建川,張洪,羅巍
(1.中國石油集團 川慶鉆探工程有限公司 設備處,成都 610056;2.西安寶美電氣工業有限公司,西安 710065)
電動機直驅理論在20世紀中期得到快速發展,至20世紀90年代中期,世界上已有多家公司制造出電動機直驅設備,首先在高速機床中實現應用。近年來又在風電、軌道交通、電動汽車領域成功應用。
采用機電融合技術的電動機直驅設備在石油鉆井裝備領域已有應用,2011年,大慶油田與寶石機械合作研發首臺1500 m直驅絞車及控制系統應用效果良好[1],目前已生產20余臺在油田使用,2018年在總結1500 m直驅絞車的基礎上研制了3000 m直驅絞車。寶美公司研制的系列直驅泥漿泵電動機已有超過500臺在油田使用。四川宏華研制的系列直驅頂驅已有超過200臺在油田使用[2]。研制7000 m直驅絞車并開展油田工業性試驗,驗證7000 m直驅絞車滿足鉆井作業要求。
JC-70DBZ型直驅絞車采用2臺1000 kW交流變頻電動機直接驅動滾筒軸[3],直驅電動機通過聯軸器與絞車滾筒軸連接。絞車剎車系統采用主電動機能耗制動和液壓盤式剎車。液壓盤剎剎車力矩控制模式為PLC 程序控制,由控制系統根據動力模型自動投入進行下放。液壓盤式剎車采用全常閉鉗結構,控制方式為電控液,盤剎液壓站安裝在絞車上,如圖1所示。

圖1 絞車結構示意圖
額定輸入功率為2000 kW;最大快繩拉力為485 kN;滾筒尺寸為φ770mm×1400mm;鋼絲繩直徑為φ38 mm;外形尺寸為6500 mm×2700 mm×2655 mm;剎車型式為主電動機能耗制動+液壓盤式剎車;質量為34 600 kg[4]。
1)取消常規變頻絞車齒輪減速箱,傳動效率高。常規變頻絞車由電動機通過2級齒輪減速后驅動絞車滾筒。直驅絞車取消中間環節,由低速大轉矩電動機直接驅動絞車滾筒,傳動效率提高了6.3%。
2)絞車維護工作量小。無機油潤滑,盤剎管線搬家不需再次拆裝,可避免出現漏油現象。
3)電動機運行轉速低并對電動機進行降噪設計,直驅絞車噪聲比常規絞車低。
4)液壓盤剎式剎車集成在絞車上,剎車響應時間快,制動距離短。
5)直驅絞車尺寸縮小10%以上、質量輕20%以上。7000 m直驅絞車比常規絞車長度縮短1300 mm,寬度縮小500 mm,質量減輕12 t。
6)絞車集成控制系統集成配電、盤剎、氣路、信號采集,直驅絞車對外連接電、液、氣線路減少50%。
2019年2月27日,首臺JC-70DBZ直驅絞車開始在磨溪022-H30井應用并進行了現場試驗,通過曲線采集、數據分析及比較,驗證了絞車主要性能參數。
2019年4月15日,絞車空吊卡上提,電動機轉速為400 r/min,最大鉤速為1.81 m/s,測試曲線及數據如圖2所示。

圖2 測試曲線圖
分別對常規絞車和直驅絞車的防碰制動(閥島制動)、緊急制動、駐車制動的響應時間進行測試,測試曲線如圖3~圖5所示。

圖3 常規絞車和直驅絞車防碰制動測試曲線圖

圖4 常規絞車和直驅絞車緊急制動測試曲線圖

圖5 常規絞車和直驅絞車駐車制動測試曲線圖
經試驗,直驅絞車防碰制動(閥島制動)響應時間縮短1 s,緊急制動和駐車制動響應時間縮短0.1 s。數據采集及比較如表1所示。

表1 剎車制動時間響應數據采集比較表 s
由于直驅絞車采用大功率大轉矩絞車直驅變頻電動機,在試驗時,通過現場試驗數據與常規變頻絞車對比及分析,發現直驅絞車在高速或大功率工況下能耗與常規變頻絞車相當,而在低速且低功率工況下能耗高于常規變頻絞車。
針對此種情況,對直驅變頻電動機進行能耗的研究及分析論證,并對控制程序進行進一步的優化和研究,實現了直驅絞車節能模式的應用及控制,解決了直驅絞車在低速低功率工況下能耗高于常規變頻絞車的缺陷。現場分別對常規變頻絞車和直驅絞車在同鉤速、同鉤載的工況下采用不同模式進行試驗,利用ABB driver composer軟件對電動機功率、電流、轉矩等參數進行采集,采集曲線如圖6~圖8所示。

圖6 常規變頻絞車曲線圖

圖7 直驅絞車(常規模式)曲線圖

圖8 直驅絞車(節能模式)曲線圖

圖9 直驅絞車現場應用
經試驗,直驅絞車采用節能模式,在高速或大功率工況下能耗與常規變頻絞車相當,而在低速且低功率工況下能耗優于常規變頻絞車。數據采集及比較如表2所示。

表2 絞車鉤載25 t下電動機能耗數據對比表
首臺JC-70DBZ直驅絞車于2019年7月23日完成一口井作業,井深6410 m,設備累計運行5800 h,截至目前,設備已完成3口井作業。另有7臺JC-70DBZ直驅絞車分別在西部鉆探、渤海鉆探和長城鉆探作業,均已完成多口井作業。作業過程中,均未出現設備故障,絞車各項性能指標均滿足要求,設備運行安全可靠,符合設計要求。
1)3臺JC-70DBZ型直驅絞車都已完成2口井作業,現場使用證明直驅絞車滿足油田作業要求。
2)可靠性高,直驅絞車使用過程中性能穩定,未出現過故障性停機。
3)經過現場實際測量,直驅絞車噪聲比常規絞車噪聲降低5~10 dB(A)。
4)經現場實測,直驅絞車閥島制動響應時間縮短1 s,緊急制動和駐車制動響應時間縮短0.1 s。
5)隨著電動機技術和變頻控制技術的進步,各類型變頻絞車都可采用直驅絞車,應用前景非常廣闊,直驅絞車是今后的發展方向[5]。