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一種線槽零件的加工方法

2022-07-13 21:45:25齊珍珍蔡羅軍
裝備維修技術 2022年26期

齊珍珍 蔡羅軍

摘? 要:某部隊越野車的維護保修,涉及一種線槽零件。該線槽零件為細長結構,具有截面復雜,加工難度大,同時維保工作時間緊任務重。因此如何采用一種高質量,短周期,低成本的方法將其加工出來成為生產中必須解決的工藝問題。根據零件特點,設計加工出一種模具工裝,將其應用在折彎機上。同時提出一種工藝方案,并通過有限元模擬分析,優化工藝方案,在實際生產中應用驗證,最終將零件加工成形,高效的解決了維保任務。

關鍵詞:線槽;工藝方案;模具設計;工藝驗證

序言

部隊車輛因其使用環境的特殊性,其維護使用也有著其特殊的要求,往往需要應對各種復雜的問題,本文介紹的就是某款越野車線槽零件加工方法。該線槽零件截面復雜且長,加工要求高,要求加工周期短,同時批量很小,使用傳統以往的沖壓加工工藝很難加工滿足需求。因此如何采用一種高質量,短周期,低成本的方法,將其加工出來成為實際生產中必須解決的工藝問題。

該線槽結構超長大開口度U形板材工件。其形狀主要有兩個直邊、一個半圓弧部分、兩個小R角和兩個水平面組成。這樣結構的零件容易產生較大的回彈、翹曲、旁彎和開裂等缺陷[1-2]。各種不同的成形參數,如凸模尺寸、模具間隙、凹模開口、成型力等都會影響最終的加工生產質量。而這就需要設計人員最好能考慮折彎件的工藝性,這一過程最好能使用模擬分析,能有起到效的輔助作用[3-5]。同時加工工裝工作部位的結構設計對最終加工效果起到關鍵作用,因此模具設計十分重要[6-7]。

本文設計加工出一種模具工裝,將其應用在折彎機上。同時提出一種工藝方案,并通過有限元模擬分析,優化工藝方案,在實際生產中應用驗證,最終將零件加工成形,高效的解決了維保任務。

1工藝方案設計

1.1產品結構分析

如圖1所示,零件材料為Q195,全長達2050mm,截面為深U的“幾”字型,深度達27mm,彎形摩擦力大,成形難度大,普通折彎工藝無法滿足。

1.2產品工藝性分析

根據經驗公式計算成型力:

①彎曲力:

式中: —彎曲變形力;C—系數,取1~1.3;b—彎曲件寬度;t—料厚;σb—抗拉強度; —彎曲半徑;F—最終變形安全力。

②成型力:

成型力安全系數k,選擇為1.3

計算得出成型力

F=2481KN

同時,使用Atuoform-R8有限元軟件模擬分析計算,設置原材料相關參數如表1,最大成型力計算結果為2256.2KN:

公式計算結果和有限元計算結果相符。根據計算結果,結合現有設備情況,最終選擇數控折彎機,型號為PB400-5100。

1.3工藝方案設計

采用激光切割機下料,數控折彎機折彎兩直邊。將工件開口朝下置于工裝下模上,壓弧形。最后排平、整形,去毛刺飛邊。即工藝方案為:下料折彎專用模具彎形排平、整形去毛刺飛邊。

使用Atuoform-R8有限元軟件模擬分析成型過程。分析得出,該零件成型性不良,過程過程中有嚴重開裂風險如圖1所示,且成型后回彈較大,達到1.81mm。

根據分析,需要調整成型工藝,成型開裂說明變形阻力過大,材料無法充分流道,考慮釋放壓邊結構,減小摩擦阻力。同時調整彎曲部分凸模和凹模局部尺寸,適當放大間隙。工藝調整后重新模擬分析,開裂情況顯著改善,回彈也降低到0.6mm。

最終成型方案確定為優化后工藝方案,并依據此方案設計開發模具工裝。

2工裝設計及驗證

2.1 工裝設計

根據半成品形狀設計相應模具工裝。上模上部分根據折彎機刀具接口部位設計,下半部分考慮到出模以及零件成形形狀,U形部位設計為直邊。考慮到裝夾便利性,將上模分為4段。下模設計以半成品形狀以及零件形狀為基礎設計。由于零件彎形為開口U形,成形后必然有些微回彈,因此U形部位設計為直邊,且考慮到出模,彎形部位適當放大間隙。由于折彎機工作平臺上僅在兩側面有定位螺絲孔,因此采取“開窗”的方式,在兩側面挖4個矩形凹槽,用壓板壓住。

2.2 試模環節

工裝實物做出來后進行試模環節。將模具在折彎機上裝好后,進行試彎。由于下模間隙調整,彎形完成后上下模分離時能帶出部分工件。零件尺寸符合要求,出模方式可接受。

2.3 工裝驗證

主要驗證以下兩個方面:1.工裝結構設計是否合理,模具型腔部分尺寸是否合適;2.零件出模是否順利。驗證過程中出現的問題和解決措施如表2。

2.4工藝驗證

驗證內容:1.工藝流程是否合理;2.工藝參數是否合理;3.零件回彈量是否可控;4.安裝螺絲孔位尺寸偏差。經實踐證明,該設計方法、工裝均能完成預定目標,符合設計預期。工藝流程、工藝參數均符合實際,完成預期,設計合理。而零件回彈量、尺寸偏差均在可接受范圍內。最終生產出零件如圖2所示。

3結論

(1)通過理論計算和有限元分析,合理的設計了成型工藝方案,解決了成型開裂的問題,并有效的控制了回彈;

(2)設計的模具工裝,經過使用驗證,高質量、短周期、低成本得解決了生產使用需求;

(3)模具工裝的上下模做成整體,便于調節間隙一致。同時下??梢宰龀伞伴_式”,便于脫模,下模中間的頂料小孔可做大成走馬孔,便于脫離。

參考文獻:

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