林金元, 江泳
(浙江巨化股份有限公司電化廠,浙江 衢州 324004)
浙江巨化股份有限公司電化廠(以下簡稱“巨化電化廠”)離子膜法燒堿裝置自2001年第1套電解裝置投產以來,根據整體發展戰略的需要,經過4次擴建,離子膜法燒堿產能已達46萬t/a。一次鹽水原為凱膜生產工藝,已運行多年,因設備老化使用壽命到期,已到換膜年限和設備大修期,2017年巨化電化廠開始采用了SST膜生產工藝。
采用SST膜可生產高質量的一次鹽水,具有投資費用少、占地面積小和運行成本低等顯著特點。通過試驗,在原有一次鹽水工藝的基礎上進行優化,開發了無預處理器的SST膜法精制鹽水工藝;并經過多次篩選,選定了適合中國原鹽品質的過濾膜。
1.2.1 SST膜工藝
SST膜工藝流程:經化鹽后的粗鹽水首先進入Na2CO3反應器,與純堿反應60 min,形成較大的CaCO3固體中心,再流入NaOH反應器,與燒堿充分反應60 min,形成以CaCO3為中心、外圍為Mg(OH)2的混合不溶物,在過濾泵控制的壓力下進入SST膜過濾器;在過濾后的鹽水中加入Na2SO3,消除游離氯后,進入一次鹽水儲罐。SST膜過濾器定期進行反沖洗,排泥,清洗。
1.2.2 凱膜工藝
凱膜工藝流程:經化鹽后的粗鹽水,加入精制劑氫氧化鈉形成氫氧化鎂沉淀,除去鹽水中的鎂離子,形成質量濃度為300~310 g/L的粗鹽水;再通過加壓泵送至加壓溶氣罐,自流入預處理器后,再溢流至后反應罐,加入碳酸鈉形成碳酸鈣沉淀以除去鹽水中的鈣離子。鹽水經過進液高位槽,利用自身重力,通過凱膜過濾器得到后續生產所需的精鹽水。凱膜過濾器定期進行清洗。
1.2.3 兩膜工藝對比
與凱膜工藝相比,SST膜工藝取消了預處理器、加壓溶氣罐、助沉劑等輔助工藝,分兩步分別加入純堿和燒堿精制反應后,經過SST膜過濾器進行進一步過濾,大大縮短了工藝流程,減少了操作難度。
2.1.1 問題
原一次鹽水的膜過濾器上多采用撓性閥,該閥門使用故障率較高,膜過濾器操作多為現場PLC控制,操作人員必須去現場確認才能執行,不利于一次鹽水自動化控制,出現異常時也不易發現并及時處理。
2.1.2 改進措施
將過濾器原有的現場操作柜控制的撓性閥全部改造成程控閥,并設計采用DCS程序控制。過濾器原人工酸洗也同步進行相應的技術改造,并實施智能化反沖洗,勞動效率顯著提高。
2.2.1 問題
鹽水中過堿量控制不好會造成過濾鹽水質量不穩定。粗鹽水精制須添加氫氧化鈉及碳酸鈉以除去鹽水中的鈣鎂離子,但后續鹽水中的過堿量須控制在指標范圍之內:NaOH的質量濃度為0.1~0.4 g/L,Na2CO3的質量濃度為0.4~0.6 g/L。在日常生產過程中,崗位操作人員使用標準硫酸溶液進行滴定分析,利用指示劑顏色變化確認滴定終點;但是原鹽質量變化波動較大,且一次鹽水使用SST膜后去掉了預處理器,致使鹽水緩存時間縮短,鹽水中過堿量較難穩定控制,過濾后的鹽水質量波動較大。
2.2.2 改進措施
一次鹽水精制過程中的兩堿堿量測定屬于中和滴定,可以運用電位滴定的原理進行分析,在鹽水精制流程中安裝在線分析儀表。滴定過程模擬人工對NaOH、Na2CO3混合溶液的堿量滴定方法,使用蠕動泵代替移液管進行樣品量取,利用計量泵代替滴定管進行酸標準溶液滴加,以試樣電位變化代替指示劑變色對滴定終點進行判定。將分析結果傳輸至DCS控制室,為操作提供了更加詳細可靠的實時在線數據,便于及時調節NaOH、Na2CO3的加入量,從而保證了精制鹽水的質量。兩堿在線分析儀表檢測數據與人工分析數據對比如表1所示。

表1 兩堿在線分析儀檢測數據與人工分析數據對比表Table 1 Sodium hydroxide and sodium carbonate content data determined by online analyzer and by manual analysis g/L
2.3.1 問題
巨化電化廠一次鹽水工藝使用的原鹽主要有井礦鹽和進口海鹽。受原鹽采購周期影響,有時一次鹽水裝置全部使用井礦鹽,一次鹽水中二氧化硅及鋁含量容易超標。
2.3.2 原因分析
經分析得知:全部使用井礦鹽時,粗鹽水鹽泥量非常少,無法形成混凝過濾的效果而導致二氧化硅及鋁含量超標。
2.3.3 改進措施
調整用鹽配比,使海鹽與井礦鹽比例控制在3∶7,同時向粗鹽水內加入適量氯化鎂,使指標均降回到了指標范圍內,取得了非常好的效果。
2.4.1 問題
SST膜運行壓力要求40 kPa以下,但在一次鹽水裝置運行中發現過濾壓力偏高,而其他各項操作指標均正常,原鹽常規分析指標也基本正常。
2.4.2 原因分析
通過對各批次原鹽中TOC進行分析,發現部分原鹽TOC指標偏高且含有大量的不溶物,這些雜質極易附在SST膜表面,影響鹽水過濾能力,容易造成過濾壓力偏高。
2.4.3 改進措施
根據上述情況,生產部門加強跟蹤原鹽質量變化,要求質檢部門全面分析原鹽指標,保證合格原鹽的使用;同時,通過增加SST膜反沖和酸洗頻次,調整過濾流量和過濾時間,將SST膜運行壓力穩定控制在<40 kPa指標范圍內。采取以上措施后,3臺過濾器壓力穩定正常(如表2、圖1所示)。

表2 過濾器運行壓力情況Table 2 Filter operation pressure kPa

圖1 過濾器運行壓力變化曲線圖Fig.1 Curve of filter operation pressure
2.5.1 問題
在一次鹽水裝置運行過程中,SS指標出現超標情況。
2.5.2 原因分析
(1)SST膜管組件在過濾器反沖和清洗的過程中會松動脫落。
(2)停車時,過濾器中的飽和鹽水在SST膜管內析出,造成膜管孔徑變大。
(3)清洗過濾器時,因物料溫差的影響,SST膜管組件與過濾器花板的固定螺栓松動。
2.5.3 改進措施
(1)檢查SST膜管,一旦發現鹽水渾濁,立即更換。
(2)停車時,過濾器鹽水排空,使用純水浸泡。
(3)定期安排緊固ST膜管組件與過濾器花板的固定螺栓。
2.6.1 問題
高飽和度的鹽水很容易冷卻結晶。
2.6.2 原因分析
由于分析儀表的管路較細,每次分析的試樣量較小,在試樣停止流動時,鹽水結晶容易堵塞管路,引起分析結果不準確,蠕動泵、管路接口泄漏等。
2.6.3 改進措施
為了解決這個問題,巨化電化廠通過以下措施進行優化。
(1)分析儀內設置反洗程序。
在分析儀表設計時,考慮對易結晶試樣的特殊處理手段,在分析儀內設置反洗程序;在一組樣品分析完成后,使用清洗反應杯的水對分析儀的進料管線、排液管線、定量管線進行反洗。
(2)在分析儀表鹽水樣品管路的進口增加過濾裝置。為實現分析儀表對粗鹽水中過堿量的分析,在分析儀表鹽水樣品管路的進口增加過濾裝置,濾后的鹽水在進入反應杯中進行滴定,保證鹽水滴定結果的準確;在分析儀表程序里寫入過濾裝置的反洗程序,保證過濾膜長周期使用時的過濾能力。
一次鹽水SST膜能夠穩定運行,裝置出口精鹽水質量均符合生產要求,且每臺過濾裝置過濾流量由60 m3/h提升至70 m3/h,裝置運行負荷提高16.7%。具有如下技術特點:①取消了預處理器;②采用智能化控制,操作效率大幅提升;③在現場增加兩堿在線分析儀后,不僅能夠有效減少分析人員的工作量,提高分析數據的準確性和及時性,還可用于工藝操作的實時監控,確保特定組分的在線檢測,使難以控制的兩堿等生產指標實現精準滴加,在降低消耗的同時,提高了崗位員工的效率和操作的穩定性。