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某含金銀磁鐵精礦選礦試驗研究*

2022-07-02 05:20:22楊炤鋒莊世明代生權殷燕林
云南冶金 2022年3期

楊炤鋒,莊世明,代生權,殷燕林

(鶴慶北衙礦業有限公司,云南 大理 671507)

目前氰化物法是國內外處理金礦的最主要方法,金在氰化物中的溶解本質上是個電化學腐蝕過程,根據擴散理論,金浸入氰化物溶液時,金的表面立刻溶解,金的表面便立刻溶解,金失去電子以金氰絡離子狀太進入溶液,并在金表面的溶液中形成一個飽和層。同時,金的溶解耗去了金表面附近溶液中的氧和氰化物,使其濃度急劇下降。金表面附近這層含有飽和金氰絡離子和低氧、低氰化物的溶液層被稱之為能斯特界面層。界面層中飽和的金氰絡合離子逐漸向溶液內部擴散,同時,溶液中的氧和氰化物也向界面層內擴散,界面層內本已飽和的金氰絡合離子濃度下降,而消耗了的氧和氰化物又得到補充,金又進一步溶解。金的溶解過程就是這樣逐漸進行的。

氰化物具有溶金能力強、穩定性高、價格低廉等其它浸出藥劑不可比擬的優勢,且浸金工藝、設備、管理和操作都相對成熟。但是,氰化物有劇毒,浸出后的尾渣污染環境,且較難處理。此外,氰化尾渣中往往含有大量有價金屬元素未得到有效利用,造成了資源嚴重浪費。因此,對氰化尾渣進行處理并回收有價金屬元素具有重要現實意義[1]。近年來,因受國際市場行情影響,金、銀等貴金屬產品價格處于高位,為進一步提升企業經濟效益,越來越多的礦山企業開展了各種礦產品及含金物料中金、銀回收工作,取得了一定的工作成效。云南某礦山浮選尾礦磁選后的磁鐵精礦中金品位大約在1 g/t、銀品位大約在(3~5) g/t,為有效回收磁鐵精礦中貴金屬,前期采用添加氰化物直接浸出方法,金、銀浸出率較低,大約在50%~60%左右,研究系統性的開展氰化條件試驗,創新性的加入硝酸鉛活化劑,金浸出率得到大幅提升,為該磁鐵精礦的開發利用提供了技術依據。

1 礦石性質

1.1 原礦化學多元素分析

由原礦化學多元素分析結果可見,原礦含TFe 60.18%,Au 1.03 g/t,Ag 5.42 g/t,P 0.02%,S 0.69%,S含量相對較高,浸出過程中對指標有一定影響。

表1 原礦化學多元素分析結果Tab.1 Multi-element chemical analysis results of raw ore%

1.2 原礦金、銀物相分析

對原礦中金、銀進行了物相分析,物相分析結果分別見表2、表3。

表2 原礦金的物相分析結果Tab.2 Analysis results of gold phase in raw ore

表3 原礦銀的物相分析結果Tab.3 Analysis results of silver phase in raw ore

由表2原礦金的物相分析結果可見,原礦中硫化物中金占1.94%,磁性鐵礦物中金占70.68%,弱磁性鐵礦物中金占14.17%,其他礦物包裹金占13.20%,金主要與含鐵礦物相關,且主要分布于磁性鐵礦物中。

由表3原礦銀的物相分析結果可見,硫化物中銀占4.61%,磁性鐵礦物中銀占18.34%,弱磁性鐵礦物中銀占44.59%,其他礦物包裹銀占32.45%,銀分布較分散。

2 選礦試驗研究

2.1 試驗方案確定

根據鐵精礦多元素分析結果可知,鐵精礦中可回收金屬主要為金、銀,鐵精礦已達到銷售要求,但原礦中硫品位0.69%,含量相對較高,對浸出過程中造成不利影響,需考慮,此次試驗研究重點開展針對該鐵精礦細致的條件試驗,根據條件試驗結果開展穩定試驗。

2.2 浸出試驗研究

2.2.1 試驗流程圖

鐵精礦浸出試驗流程如圖1所示。

圖1 浸出試驗流程Fig.1 Leaching test flow

2.2.2 磨礦細度

磨礦細度是氰化過程中一個重要指標,金粒越大,其與氰化溶液接觸的比表面積越小,溶解速度越慢,在生產過程中,一般將礦物磨礦到一定的細度后,不但可以減少浸出時間還可提高金銀浸出率[2]。試驗條件:磨礦細度變化,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖2所示。

圖2 磨礦細度試驗結果Fig.2 Test results of grinding fineness

由磨礦細度試驗結果可見,隨著磨礦細度的提高,金、銀的浸出率提高,當磨礦細度超過90.11%以后,金銀的浸出率提高幅度較小,綜合考慮,磁鐵精礦浸出磨礦細度以-0.038 mm占90.11%較合適。

2.2.3 氰化鈉用量

氰化物的濃度是決定金溶解速度的主要因素之一,在一定范圍內,金的溶解速度隨溶液中氰化物濃度的增大而增加到最大值,以后則隨著氰化物濃度增大而緩慢上升,再繼續增大氰化物濃度,金的溶解速度反而略有下降[3]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量變化,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖3所示。

圖3 氰化鈉用量試驗結果Tab.3 Sodium cyanide dosage test results

由氰化鈉用量試驗結果可見,隨著氰化鈉用量增加,金、銀的浸出率提高,當氰化鈉用量超過3 kg/t給礦以后,金、銀的浸出率提高幅度較小,綜合考慮,氰化鈉用量以3 kg/t較合適。

2.2.4 液固比

礦漿濃度直接影響礦漿的粘度,從而影響氰根和氧氣在礦漿中的擴散速度,導致金的浸出受影響,低濃度礦漿有利于氰根和氧氣在礦漿中的擴散速度,但需增大浸出設備容積,藥劑用量也成倍增加,低濃度礦漿會對載金炭吸附造成重大影響,導致活性炭沉槽,影響金吸附效果,高難度礦漿不利于氰根和氧氣在礦漿中的擴散,攪拌困難,金浸出率下降,應通過試驗確定合理的礦漿濃度[4-5]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比變化,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖4所示。

圖4 液固比試驗結果Fig.4 Test results of liquid-solid ratio

由液固比試驗結果可見,在液固比2.3∶1至1∶1時,對金、銀的浸出率影響不大,在試驗中選用液固比為 3∶1。

2.2.5 pH值

石灰作為保護堿,一方面可以防止氰化物水解,另一方面可與礦漿中有害雜質離子反應,降低氰化物用量[6]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值變化,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖5所示。

圖5 pH值試驗結果Fig.5 Test results of pH value

由浸出 pH值試驗結果可見,隨著 pH值升高,金、銀、浸出率提高,當pH值達到11以后,金、銀的浸出率提高幅度較小,綜合考慮,pH值以11較合適。

2.2.6 浸出時間

隨著浸出時間的延長,金的浸出率逐漸升高,當到達一定的程度后,由于進的飽和溶液層厚度逐漸增大,浸出速度逐漸降低,直至為零[7]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間變化,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖6所示。

圖6 浸出時間試驗結果Fig.6 Test results of leaching time

由浸出時間試驗結果可見,隨著浸出時間延長,金、銀浸出率提高,當浸出時間達到36 h以后,金銀的浸出率提高幅度較小,綜合考慮,浸出時間以36 h較合適。

2.2.7 攪拌轉速

攪拌有助于加速氰化物和氧氣的擴散,加快進的浸出速度[8]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速變化,硝酸鉛用量300 g/t,試驗結果如圖7所示。

圖7 攪拌轉速試驗結果Fig.7 Test results of stirring speed

攪拌轉速試驗結果可見,攪拌轉速在(400~1 200) r/min,金、銀的浸出率升高,在試驗中選用1 000 r/min,此時金的浸出率為75.73%,銀的浸出率為50.74%。

2.2.8 硝酸鉛用量

在浸出過程中加入鉛鹽往往對浸出過程較為有利,硝酸鉛能提高金浸出率主要有以下幾方面原因:①鉛鹽的氧化電位為-0.126 V,大于氰化浸金所需要的最小電位-0.54 V,能夠滿足浸金過程的熱力學要求,因此鉛鹽在氰化浸金時能作為氧化劑氧化溶解金;②鉛鹽能夠強化金的溶解,并在金的表面形成AuPb、AuPb等物質,這些物質能夠在金的表面形成無數的微電池,通過原電池作用,促進金的溶解;③浸出過程中金的擴散速度與溫度密切相關,Pb2+與硫化礦物的反應為放熱反應,可使礦漿溫度逐漸升高,有助于加速金的溶解;④鉛鹽可以消除不利于浸出的有害物質的影響[9]。試驗條件:磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量變化,試驗結果如圖8所示。

圖8 硝酸鉛用量試驗結果Fig.8 Lead nitrate dosage test results

由硝酸鉛用量試驗結果可知,未添加硝酸鉛金、銀浸出率均較低,隨著硝酸鉛用量的增加,金、銀浸出率有一定幅度的提高,硝酸鉛用量為300 g/t時,金浸出率變化不大,綜合考慮,硝酸鉛用量選擇300 g/t。

2.2.9 驗證試驗

在磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t條件下開展穩定試驗,試驗結果如表4所示。

表4 穩定試驗結果Tab.4 Stability test results

由穩定試驗結果可知,金平均浸出率為75.76%,銀平均浸出率為50.74%,試驗結果較為理想。

3 結語

1) 原礦含TFe 60.18%、Au 1.03 g/t、Ag 5.42 g/t,其它元素含量相對較低;

2)原礦金的物相分析結果可見,原礦中硫化物中金占1.94%,磁性鐵礦物中金占70.68%,弱磁性鐵礦物中金占14.17%,其他礦物包裹金占13.20%,金主要與含鐵礦物相關,且主要分布于磁性鐵礦物中。原礦銀的物相分析結果可見,硫化物中銀占4.61%,磁性鐵礦物中銀占18.34%,弱磁性鐵礦物中銀占44.59%,其他礦物包裹銀占32.45%,銀分布較分散;

3) 在磨礦細度-0.038 mm占90.11%,氰化鈉用量3 kg/t,液固比3∶1,石灰pH值11,浸出時間36 h,攪拌轉速1 000 r/min,硝酸鉛用量300 g/t條件下,金平均浸出率為75.76%,銀平均浸出率為50.74%,試驗結果較為理想。

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