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磨煤機風環(huán)部優(yōu)化改造分析

2022-06-21 10:24:12馮成凱王浩南周明
機電信息 2022年12期

馮成凱 王浩南 周明

摘 要:某公司#2機組采用HP1003磨煤機,在磨煤機長期運行中,其內(nèi)部殼體磨損嚴重,噴嘴環(huán)上部循環(huán)倍率高,同時石子煤排出量較大。磨煤機風環(huán)部作為一次風導流的關鍵部分,其設計結構在一定程度上決定了磨煤機下部流場的惰性差異,從而會影響磨煤機的運行性能以及能耗。鑒于此,通過對磨煤機風環(huán)部進行優(yōu)化改造,解決HP1003磨煤機出現(xiàn)的種種問題。

關鍵詞:HP1003磨煤機;風環(huán)部;優(yōu)化改造

中圖分類號:TH17? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)12-0056-03

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.12.015

0? ? 引言

HP1003磨煤機主要是通過作用于3個磨輥裝置上的彈簧加載力,將磨碗上的原煤碾碎,碾碎的原煤在一次風的作用下被卷起向磨煤機頂部運動。風環(huán)(葉輪裝置)是中速磨煤機不可或缺的部件,直接影響中速磨煤機的通風阻力和磨煤機石子煤排放量。風環(huán)處的阻力變化十分復雜,與磨機負荷、熱風溫度、原煤粒度、入磨風量等有關[1]。

在磨煤機長期運行過程中,不同風環(huán)的設計對其內(nèi)部殼體的磨損不一,同時中部殼體上部會出現(xiàn)風粉混合物循環(huán)倍率高的情況。為減少殼體的磨損,解決風粉循環(huán)倍率高的問題,通過分析和研究中部流場的機理,對磨煤機的風環(huán)裝置進行了可行性優(yōu)化設計。

1? ? 改造前結構分析

磨煤機的直板式節(jié)流風環(huán)包括與磨碗連接的葉輪、防止葉輪磨損的耐磨板以及調(diào)節(jié)風環(huán)最外圓與一級分離器體襯板間隙的可調(diào)罩。在整個旋轉風環(huán)裝置中,起主要作用的是旋轉風環(huán)上均布的出風口,出風口的面積與一次風通過的速度成反比,也決定了磨煤機攜帶風粉的能力和混合均勻度。此種風環(huán)采用單獨的均布葉片,節(jié)流葉片在一次風作用下磨損速度快,同時在旋轉風環(huán)上部,磨煤機殼體有一定的磨損,需要定期對其內(nèi)部進行檢查,在一定程度上增加了其檢修工作量[2-3]。改造前結構如圖1所示。

同時葉輪裝置上部殼體有一圈凸出的三角體,對煤粉的預分離有一定作用,此區(qū)域壓力場變化相差較大,部分區(qū)域會產(chǎn)生風粉渦流,殼體在磨煤機運行過程中逐漸磨損。

根據(jù)多年來磨煤機的運行情況來看,此種結構的風環(huán)主要靠旋轉的動葉輪對一次風粉混合物進行導流,這也是磨煤機內(nèi)殼體磨損較為嚴重的情況之一。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),多數(shù)ZGM磨煤機的風環(huán)部分存在著安裝在殼體上的靜環(huán)結構,靜環(huán)部分對風環(huán)上部殼體具有保護作用,一次風螺旋式上升,減少了殼體的磨損。由于該結構風環(huán)較ZGM式噴嘴環(huán)的通風面積大,故在一定程度上降低了一次風對煤粉的攜帶能力,排渣量在運行過程中有不斷增加的趨勢。

根據(jù)HP1003磨煤機葉片布置情況,獲得了磨煤機在通風條件下的壓力云圖,如圖2所示。

由圖2可以看出,磨煤機風環(huán)在一次風吹過的作用下,通過每個葉片的壓力各不相同,在葉片的左下方壓力明顯大于右上方。壓力不同,通過葉輪30個葉片出風口的速度則不同,速度分布與壓力分布緊密相關,通過右上方區(qū)域葉片的速度較大,在磨煤機的右上方區(qū)域所在位置的殼體磨損情況不同,會出現(xiàn)參差不齊的現(xiàn)象[4]。同時,左下方區(qū)域則是落渣聚集的區(qū)域,會較右上方位置的落渣量大。所以通過調(diào)整風環(huán)處的結構形式來改變一次風流通區(qū)域的流場和壓力是目前需要解決的問題之一,可以降低葉輪裝置區(qū)域的能量消耗[5]。

2? ? 改造后結構分析

改造涉及的范圍主要包括拆除原有的HP1003磨煤機延伸環(huán)、葉輪裝置以及殼體擋風板,同時對靜環(huán)部分進行焊接,通過螺栓把和對旋轉動環(huán)進行安裝固定,其示意圖如圖3所示。

2.1? ? 改造原理

新型葉輪裝置(旋轉噴嘴環(huán))主要在結構形式上進行了重新設計和計算,結合了ZGM磨煤機噴嘴環(huán)結構特征,針對HP磨煤機進行了性能優(yōu)化。旋轉噴嘴環(huán)改造主要將原葉輪裝置動葉環(huán)以及延伸環(huán)取消,增加新型的旋轉噴嘴環(huán)和焊接于殼體內(nèi)壁的靜環(huán)裝置,殼體內(nèi)壁的擋粉錐取消,增加殼體防磨板。該結構的一次風通流面積主要取決于原煤質(zhì)情況和風煤比,正常情況下風煤比控制在1.8左右,以保證合適的通風流速[6]。同時新型噴嘴環(huán)考慮了動靜環(huán)易磨損的情況,針對動環(huán)葉片進行了防磨處理,靜環(huán)進行了鑲護板耐磨處理。

2.2? ? 改造介紹

根據(jù)原HP1003磨煤機葉輪裝置整體和接口尺寸,并通過流速計算,在合理的范圍之內(nèi),得到了新型葉輪裝置示意圖,如圖4所示。

2.2.1? ? 靜環(huán)結構

磨煤機靜環(huán)上部磨損嚴重,因此磨煤機的靜環(huán)加裝分段式護板,護板采用進口耐磨材質(zhì),表面硬度達到HRC45~50。上端用螺栓與靜環(huán)座把合固定,此結構磨損后更換方便,靜環(huán)外壁貼上新型的耐磨材料,以延長靜環(huán)的使用壽命,并保證與磨煤機其他結構完整對接,滿足動靜間隙配合尺寸要求及安裝需要,提高耐磨性,且易于檢修更換。減少風粉混合物對機殼的沖刷,延長耐磨部件的壽命1~2倍,噴嘴靜環(huán)上部斜坡的設計,增強了靜環(huán)對風粉混合物的導流作用,有效改善了風粉氣流對噴嘴上部殼體的沖刷作用,結構設計上解決了噴嘴環(huán)上部循環(huán)倍率高的問題,減少了磨煤機內(nèi)部殼體磨損。

2.2.2? ? 動環(huán)結構

動環(huán)采用焊接式,動環(huán)葉片均采用雙面復合高強度耐磨板,此設計使葉片更加耐磨,既減少了葉片出氣邊的磨損,又使風環(huán)處阻力進一步降低。葉片上方貼有一層扁鋼,通過調(diào)整扁鋼的寬度,改變通流面積,調(diào)整風環(huán)流速。動環(huán)傾斜角度的設計,充分考慮磨煤機“沸騰區(qū)”的碾磨特性,加大風量以攜帶和干燥更多的煤粉,使煤粉在懸浮中可以更好地利用垂直分速度,保證磨煤機既可滿足煤粉干燥和輸送需求,也能盡可能地降低噴口流速,減少沖刷磨損。同時,動環(huán)采用了分段的設計形式,便于日常的維護檢修和更換。改造后的噴嘴環(huán),擴大了磨煤機對煤種的適應范圍。

2.2.3? ? 阻風擋渣環(huán)

阻風擋渣環(huán)的設計主要考慮降低排渣量,在相同轉速下,將排渣量控制在一定水平。同時該結構通過螺栓把合在動環(huán)之上,控制一次風的通流面積,在合理的風煤比情況下,保證一次風通過噴嘴環(huán)的流速在設計的范圍之內(nèi)[5]。

3? ? 旋轉噴嘴環(huán)計算分析

為了保證磨煤機的正常運行,根據(jù)設計煤質(zhì)的熱平衡計算結果,依據(jù)《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術規(guī)定》(DL/T 5145—2012),流速控制在75~85 m/s。

單個葉片截面積:

Ablade=W×T+2-×r2=1 800 mm2

整圈噴嘴口通風面積:

Aring=×(D22-D12)×cos θ-n×Ablade=498 010 mm2

間隙通風面積:

Agap=×(D32-D22)=76 250 mm2

噴嘴環(huán)通風流速:

v=×106=77.352 m/s

葉輪裝置經(jīng)過改造后,在最大出力的情況下其流速為77.352 m/s(風煤比為1.8左右),改造后其流速大于原設計流速,主要考慮磨煤機風粉流場和出力的因素[7]。

4? ? 改造后效益分析

4.1? ? 主電機電流情況

通過對磨煤機進行改造前后的性能試驗,得到了其在改造前后45 t/h出力、相同細度下的電流情況:改造前給煤機出力為45 t/h,R90=19.32%,磨煤機主電機電流為53.2 A,在相同工況條件下,改造后磨煤機主電機電流降低為50 A左右,改造后電流下降。

4.2? ? 排渣情況

根據(jù)對改造后磨煤機安裝新型葉輪裝置的排渣量的日常巡查和統(tǒng)計,改造后其排渣量較以前降低,石子煤在改造后平均減少41.25 kg/h。葉輪裝置改造后,石子煤量明顯降低,達到了預期效果。

4.3? ? 殼體磨損情況

在改造后半年進行了定期檢查,檢查發(fā)現(xiàn),改造后的葉輪裝置及其附件磨損量較小,殼體與之前相比磨損速度明顯降低,改造風環(huán)可以有效減少磨煤機的檢修工作量,降低磨煤機的檢修維護成本,提高設備可靠性。

5? ? 結語

改造前后試驗證明,將HP1003磨煤機的葉輪裝置進行新型改造后,提高了風環(huán)風速,磨煤機的石子煤排放量降低,磨煤機的性能得到了提高,主電機電流降低,達到了節(jié)能降耗的目的,同時新型葉輪裝置的磨損和殼體磨損明顯減少,檢修周期得到了延長,降低了維護費用,對HP磨煤機的改造具有指導意義。

[參考文獻]

[1] 宮家宏,羅云嶺,徐國軍,等.RP903磨煤機風環(huán)改造[J].電力安全技術,2011,13(7):45-48.

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[3] 李強.ZGM中速磨煤機局部磨損問題分析及治理[J].熱能動力工程,2021,36(2):132-137.

[4] 朱憲然,孟慶東,禹慶明,等.HP中速磨煤機內(nèi)部一次風流場的數(shù)值模擬[J].華北電力技術,2010(8):5-8.

[5] 朱憲然,趙熙,趙振寧,等.基于數(shù)值模擬方法的中速磨煤機石子煤排放研究[J].熱力發(fā)電,2010,39(11):37-40.

[6] 火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術規(guī)定:DL/T 5145—2012[S].

[7] 趙振寧.中速磨制粉系統(tǒng)一次風運行參數(shù)整體優(yōu)化[J].中國電機工程學報,2010,30(S1):124-130.

收稿日期:2022-03-07

作者簡介:馮成凱(1986—),男,浙江人,工程師,研究方向:電廠鍋爐檢修設備管理工作。

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