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燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝技術(shù)研究

2022-06-16 05:59:06張迪
新型工業(yè)化 2022年4期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑

張迪

中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏銀川,750100

0 引言

我國(guó)社會(huì)化進(jìn)程不斷發(fā)展,且我國(guó)也是燃煤大國(guó),雖然現(xiàn)在不斷開(kāi)發(fā)風(fēng)、光等新能源,但燃煤發(fā)電的比例依然居高不下。大量的燃煤電廠在發(fā)電過(guò)程中排放高有機(jī)物含量的煙氣,煙氣中含有大量的二氧化硫和氮氧化物等,這些物質(zhì)會(huì)導(dǎo)致區(qū)域大氣污染惡化,嚴(yán)重威脅周邊居民身體健康[1]。例如,燃煤電廠排放的煙氣內(nèi)氮氧化物含量較高,如一氧化氮、二氧化氮等,其造成大氣污染的同時(shí)[2],混合在空氣中被人們吸入肺內(nèi)會(huì)引起肺水腫、支氣管炎等,情況嚴(yán)重的會(huì)造成呼吸衰竭,對(duì)人體健康危害極大。因此對(duì)燃煤電廠排放的煙氣進(jìn)行脫硝處理非常有必要。就目前我國(guó)煙氣脫硝技術(shù)來(lái)說(shuō),主要是對(duì)煙氣中的污染物含量執(zhí)行控制,但操作工藝復(fù)雜,成本較高,并且會(huì)對(duì)綜合性排放造成較大難度。并且在脫銷的過(guò)程中,大多數(shù)選擇尿素為還原劑,其在使用過(guò)程中脫硝效果僅能達(dá)到60%左右,無(wú)法滿足當(dāng)前“綠色發(fā)展”理念。為有效降低燃煤電廠鍋爐煙氣內(nèi)有機(jī)化合物的含量,對(duì)其進(jìn)行脫硝處理尤為必要。為此本文研究了一種燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝技術(shù),以期降低燃煤電廠鍋爐煙氣內(nèi)有機(jī)物含量,為區(qū)域大氣污染治理提供有效途徑[1]。

1 燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝技術(shù)

文中研究煙氣脫硫脫硝協(xié)同控制技術(shù),以完成燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝。該協(xié)同脫硝控制技術(shù)運(yùn)用過(guò)程中,采用高灰型選擇催化劑作為煙氣脫硝SCR工藝的還原手段,在對(duì)催化劑使用過(guò)程中,需設(shè)定其模式,文中采用2+1的層數(shù),即為初始完成2層安裝,并且預(yù)留一個(gè)層次。在不同工況下,完成100%煙氣量處理的目標(biāo)下,完成2層催化劑的布置,在此情況下,單套脫硝裝置的脫硝率大于75%;在此基礎(chǔ)上,完成預(yù)留層催化劑安裝,計(jì)劃脫硝率達(dá)到87%以上。

采用液氮作為脫硝系統(tǒng)還原劑,完成氨的稀釋處理后,設(shè)定噴射、煙道、反應(yīng)器以及催化劑蒸汽和聲波共5類系統(tǒng),協(xié)同完成燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝,以國(guó)家制定的環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),實(shí)現(xiàn)脫硝后NOX的排放濃度滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),即不超過(guò)30mg/Nm3。

1.1 SCR反應(yīng)機(jī)理

SCR法也稱選擇性催化劑還原技術(shù),該技術(shù)是在燃煤電廠鍋爐煙氣溫度為120攝氏度至380攝氏度時(shí),以氨氣作為還原劑,將其添加到燃煤電廠鍋爐煙氣內(nèi),使其與煙氣內(nèi)的揮發(fā)物進(jìn)行氧化反應(yīng)后,再將反應(yīng)后的煙氣排出即可實(shí)現(xiàn)燃煤電廠鍋爐煙氣的精準(zhǔn)脫硝。選擇性催化劑的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理表達(dá)式如下:

公式(1)中,NO表示氧化氮分子;NH3表示氨氣;O2表示氧氣;N2表示氮?dú)猓籋2O表示水;NO2表示二氧化氮。

利用選擇性催化劑還原技術(shù)后,燃煤電廠鍋爐煙氣經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)使煙氣排放達(dá)到其排放標(biāo)準(zhǔn)。且選擇性催化劑還原技術(shù)可在煙氣溫度較低或者燒結(jié)時(shí)溫度過(guò)高時(shí)均可使用[3-4]。在此使用選擇性催化劑還原技術(shù)對(duì)燃煤電廠鍋爐煙氣展開(kāi)精準(zhǔn)脫硝處理[2]。

1.2 燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝裝置設(shè)計(jì)

依據(jù)選擇性催化劑還原技術(shù)的反應(yīng)機(jī)理,設(shè)計(jì)燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝裝置由燒結(jié)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)、機(jī)頭電除塵器、脫硫塔、煙氣換熱器、SCR脫硝反應(yīng)器等構(gòu)成,燃煤電廠鍋爐煙氣由燒結(jié)機(jī)產(chǎn)生,其利用抽風(fēng)機(jī)將鍋爐煙氣抽出后,利用機(jī)頭除塵器對(duì)煙氣進(jìn)行過(guò)濾處理,以去除煙氣內(nèi)較大的漂浮顆粒。然后將鍋爐煙氣輸入到脫硫塔內(nèi),去除煙氣內(nèi)硫離子后,再經(jīng)過(guò)濕電除塵裝置再次對(duì)煙氣進(jìn)行除塵處理。然后利用煙氣一次快濕裝置對(duì)鍋爐煙氣進(jìn)行降溫和增加水分含量處理,并將其輸送到煙氣加熱爐A內(nèi)。利用煙氣換熱器將煙氣加熱爐內(nèi)的鍋爐煙氣抽出后,噴氮裝置啟動(dòng)將氮?dú)鈬娙氲絊CR脫硝反應(yīng)器內(nèi)。利用該反應(yīng)器調(diào)整當(dāng)前氮?dú)鉁囟群螅瑢⒌獨(dú)庾⑷氲綗煔鈸Q熱器內(nèi)使煙氣與氮?dú)獍l(fā)生化學(xué)反應(yīng)。然后使用煙氣二次快濕裝置將反應(yīng)后的鍋爐煙氣進(jìn)行加濕處理,在使用煙氣加熱裝置B對(duì)煙氣再次進(jìn)行加熱,煙氣經(jīng)過(guò)二次快濕裝置和煙氣加熱裝置B循環(huán)后,利用增壓風(fēng)機(jī)將鍋爐煙氣抽出送入排煙通道,至此即完成燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝過(guò)程[3]。

1.3 SCR催化劑參數(shù)選取

選擇性催化劑還原技術(shù)的催化劑多數(shù)以二氧化鈦?zhàn)鳛檩d體,但針對(duì)燃煤電廠鍋爐煙氣的特殊性[5-6],需選擇合理的二氧化鈦添加量方可起到精準(zhǔn)脫硝效果。首先分析氨氣隨著選擇性催化劑吸附動(dòng)力學(xué)特征變化的平衡點(diǎn)數(shù)值,其表達(dá)公式如下:

通過(guò)求解公式(2)和公式(3)并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)力學(xué)參數(shù)回歸后,以其回歸曲線的殘差平方和最小數(shù)值作為參數(shù),在計(jì)算二氧化鈦速率即可得到選擇性催化劑吸附動(dòng)力學(xué)特征變化的平衡點(diǎn)數(shù)值,將該數(shù)值時(shí)的二氧化鈦數(shù)值作為選擇性催化劑還原技術(shù)應(yīng)用時(shí)的添加量,即可得到較好的煙氣脫硝效果。

1.4 吸收劑噴射技術(shù)

燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝過(guò)程中,煙溫調(diào)整是其中的重要步驟,為了省略該步驟,并保證理想的脫硝效果,本文結(jié)合吸收劑噴射技術(shù)完成煙氣脫硫脫硝協(xié)同控制。吸收劑噴射技術(shù)包含兩個(gè)方面,分別為增強(qiáng)活性石灰-飛灰化合物(LILAC工藝)的利用和SNRB技術(shù)的引入。

在LILAC工藝使用過(guò)程中,將其和粉煤灰、石膏相融合,且該融合需按照固定的比例完成,將融合后的產(chǎn)物作為活性劑噴入煙道中,可實(shí)現(xiàn)煙道內(nèi)顆粒、SO2、NOX之間發(fā)生充分的反應(yīng)后,實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的脫硫脫硝目的。該工藝在使用過(guò)程中,操作分復(fù)雜程度較低,無(wú)需大量成本的投入,并且具備良好的后期維修保障。當(dāng)煙溫達(dá)到反應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),融合后的產(chǎn)物會(huì)自動(dòng)和SO2、NOX發(fā)生充分的反應(yīng),無(wú)需進(jìn)行煙溫調(diào)整[4]。

SNRB技術(shù)則用于布袋除塵室內(nèi),且采用脈沖式噴射完成,具備良好的脫硫、脫硝以及除塵效果。將布袋除塵室放置于省煤器和空氣預(yù)熱器中間的位置,將鈣基和鈉基兩種吸附劑放入布袋除塵室中,完成SO2的脫除;將SCR催化劑放入布袋除塵室中,同時(shí)如NH3、NO2在催化劑的影響下,發(fā)生氨反應(yīng),即完成脫除。SNRB技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中,對(duì)于燃煤電廠鍋爐的自身性能不會(huì)造成干擾和影響,并且使用過(guò)程中,所需的面積較小,在使用過(guò)程中,為了提升污染物脫除效果和效率,可采用孕育鈉基的方式完成,通過(guò)該方式完成脫硝后,能夠極大程度降低煙道中結(jié)渣和腐蝕的形成概率,可在煙溫較低的情況下使用。

2 實(shí)驗(yàn)分析

以某燃煤電廠為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,該電廠共有2個(gè)鍋爐機(jī)組,分別將其標(biāo)記為鍋爐A和鍋爐B,其煙氣當(dāng)前排放濃度均高于大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn),使用本文技術(shù)對(duì)該燃煤電廠鍋爐煙氣進(jìn)行脫硝處理,詳細(xì)驗(yàn)證情況如下文所示。

本文技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中,測(cè)試不同脫硝時(shí)間點(diǎn)時(shí),鍋爐A和鍋爐B的煙囪入口和出口的氮氧化物含量,結(jié)果如表1所示。

表1 兩個(gè)鍋爐在脫硝裝置開(kāi)啟不同時(shí)間段的氮氧化物含量變化情況(mg/m3)

分析表1可知,鍋爐A煙囪入口氮氧化物含量較鍋爐B煙囪入口的氮氧化物含量稍高,但二者之間相差不大。隨著本文技術(shù)的脫硝裝置的開(kāi)啟,其煙囪出口輸出的煙氣內(nèi)氮氧化物含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),當(dāng)其下降到一定程度后達(dá)到平衡狀態(tài)。其中鍋爐A煙囪出口內(nèi)氮氧化物含量在脫硝裝置開(kāi)啟30min后其含量達(dá)到43.21mg/m3,而鍋爐B煙囪出口內(nèi)氮氧化物含量在脫硝裝置開(kāi)啟20min后其含量達(dá)到43.21mg/m3。從該數(shù)值得知,本文技術(shù)可有效降低不同鍋爐煙氣內(nèi)的氮氧化物含量,使其在較短的時(shí)間內(nèi)排放量下降至43.21mg/m3,其精準(zhǔn)脫硝效果較好。

除上述內(nèi)容之外,燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝的結(jié)果可通過(guò)脫硝效率和氨逃逸量?jī)蓚€(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),但是在實(shí)際操作時(shí),SCR脫硝反應(yīng)器的前煙氣和氨氣之間的混合程度、速度分布均勻程度均會(huì)對(duì)兩個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)造成影響,只有在混合速度適宜、分布較為均勻的情況下,才可實(shí)現(xiàn)SCR脫硝反應(yīng)器的最佳脫硝效率。因此導(dǎo)流板和混合器的設(shè)計(jì)合理性尤為關(guān)鍵,兩者能夠決定SCR脫硝反應(yīng)器的入口的煙道的流暢程度,提升脫硝系統(tǒng)的應(yīng)用性能[5-6]。

3 結(jié)論

本文對(duì)燃煤電廠鍋爐煙氣精準(zhǔn)脫硝技術(shù)展開(kāi)研究,并將其應(yīng)用在某燃煤電廠的鍋爐排煙脫硝過(guò)程中。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:本文技術(shù)具備較好的煙氣脫硝效率,可有效提升煙氣內(nèi)的含氧量,以及控制煙氣內(nèi)的pH值保持穩(wěn)定,其具備良好的應(yīng)用效果。雖然本文技術(shù)在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中取得了相當(dāng)好的效果,但本文并未從設(shè)備自身的能耗角度入手進(jìn)行實(shí)驗(yàn),所以無(wú)法得知煙氣脫硝裝置是否消耗過(guò)多能效。且燃煤電廠區(qū)域不同期燃煤機(jī)組容量、排煙量等均存在一定差異,在使用本文技術(shù)時(shí),需依據(jù)燃煤電廠實(shí)際情況進(jìn)行輕微調(diào)整,以達(dá)到精準(zhǔn)脫硝目的。

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