賈 博,侯茂林,王志敏
(浙江石油化工有限公司, 浙江舟山 316000)
原油通過蒸餾將輕重質油分離,重質油再經熱裂過程,轉化成石油焦。該過程的本質是改變部分石墨化的炭素形態,使其中硫的質量分數變為5%~6%。按照NB/SH/T 0527—2015 《石油焦(生焦)》標準,硫質量分數超過3%為不合格產品。《中華人民共和國大氣污染防治法》(二次修訂案)明確規定禁止進口、銷售和燃用不符合品質標準的石油焦。國家能源局、環境保護部聯合發布的《關于嚴格限制燃石油焦發電項目規劃建設的通知》中,明確限制以石油焦為主要燃料。因此,必須通過資源化循環清潔利用,才能有效解決高硫石油焦的出路[1-2]。
利用全石油焦氣化生產合成氣,通過變換、酸脫后產出合格的燃料氣及氫氣,供煉油及化工用,有效解決了石油焦的出路問題,同時減少制氫及燃料氣對煤或者天然氣的消耗。
浙江石油化工有限公司煤焦制氣二期項目改造,進行了100%石油焦氣化試燒。試燒過程中,氣化爐運行工況穩定,氣化指標無較大波動。氣化爐操作溫度由原來的1 200 ℃提至1 420 ℃。合成氣組分中硫化氫質量分數為35 500×10-6,遠高于設計值。其余合成氣組分指標正常,同負荷工況下,合成氣產量較全煤工況時增加了20 000 m3/h。
石油焦灰熔點最高可達1 500 ℃。在全石油焦氣化時,通常配入一定量的細渣或粗渣,以降低石油焦的灰熔點,增加其反應活性。經研究,配入粗渣、細渣以及純石油焦的反應活性測試結果見圖1。

圖1 反應活性測試圖
由圖1可知:反應活性比較為石油焦添加2%粗渣>石油焦>石油焦添加2%細渣。
經前期分析,石油焦可磨指數為100,優于原料煤,并且石油焦制漿性比原料煤好。石油焦分析數據見表1[3-4]。

表1 全石油焦數據表
全石油焦氣化試燒時,灰水系統變化較為明顯,過濾機出細渣量較全煤工況增加約600 t的濕濾餅,灰水懸浮物質量濃度上漲至143 mg/L,并且灰水pH值逐漸上漲(見表2)。

表2 石油焦氣化分析數據表
從灰水水質分析數據和實際運行經驗看出,全石油焦氣化后,粗渣、細渣含碳量大幅增加,渣含水量增加,系統黑水、灰水懸浮物質量濃度上升,細灰總質量增大,導致系統結垢加劇,縮短氣化爐運行周期。
全石油焦氣化燃燒后,在撈渣機內形成了一層似泡沫的漂浮物,經過實驗室分析(見表3),浮灰渣樣以二氧化硅、三氧化二鋁和三氧化二鐵為主。這些漂浮物會隨灰水進入系統,加速磨損高壓灰水泵、激冷水泵、鎖斗循環泵等輸水設施的葉輪、導葉、管道及流量計。

表3 撈渣機漂浮物分析報告
全石油焦制漿后,氣化單元黑水懸浮物急劇增長,合成氣含塵量增加,極易造成合成氣出口壓差和混合器處壓差上升,激冷室水洗塔塔盤等部位沉積嚴重,進一步導致夾雜著灰分的碳酸鹽結垢加劇,嚴重影響裝置長周期運行。為了降低系統結垢風險,首先必須降低進入系統的灰水懸浮物含量,減少以懸浮物為中心的碳酸鈣鎂沉淀形成,避免結垢速度加劇;其次還需降低結垢物質含量,降低灰水中鈣鎂離子含量;最后在系統氣化單元高懸浮物環境下,優化分散劑和提高分散劑加入量,以降低懸浮物對藥劑作用效果的影響。
摻焦工況和全煤工況時,調整絮凝劑型號及加入量后,灰水懸浮物都能夠達到氣化指標要求。在全石油焦工況運行時,灰水懸浮物出現波動,調整絮凝劑加入量后,懸浮物質量濃度降至50 mg/L以下。從表2看出,調整絮凝劑加入量后,懸浮物未能達到全石油焦氣化前的灰水懸浮物指標。全石油焦氣化后對黑水進行絮凝沉降實驗,優選出合適的絮凝劑。
由于全石油焦氣化后,系統中懸浮物數量大幅增加,懸浮顆粒本身對分散劑有吸附作用,會進一步降低分散劑效果。特別是在低壓水系統中,由于進入系統的灰水pH值上升,更加容易形成碳酸鈣鎂沉淀,從而加劇系統結垢,縮短裝置運行周期。
全石油焦氣化產氫氣,對灰水系統影響較大,系統水質變化較明顯。如果要長周期進行全石油焦氣化,需對灰水系統進行改造。包括增加除灰和除硬工藝,讓低硬度、偏中性的灰水進入系統;調整絮凝劑及分散劑,增加其添加量;使用擋板去除澄清槽頂部的漂珠,從而延緩系統結垢速率,達到裝置長周期運行目的。