張偉華, 孟祥龍
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司合成裝置于2015年5月成功開車。合成裝置中的合成氣壓縮機(K04401)負責將液氮洗送出的合成氣加壓送至合成塔,其中汽輪機(透平)是機組的動力來源,高壓蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)通過蒸汽速關閥、主蒸汽調節閥進入汽輪機做功,帶動機組運轉。
高壓蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)從汽輪機透平下部經速關閥進入蒸汽調解室,再經蒸汽高調節閥門(GV)控制進入汽輪機透平。汽輪機中部設有抽汽管,過熱蒸汽(抽汽壓力為4.4 MPa、溫度為437 ℃)被送入中壓蒸汽管網,另一路蒸汽經中調節控制閥(ECV)調節后返回透平繼續做功。乏汽從汽輪機末端排出后進入表面冷凝器,被其管程的循環水冷凝成冷凝液,然后被冷凝液泵(P04405A/B)送至真空抽氣冷凝器(E04405A/B)管程,作為冷凝器的冷卻水。冷凝液在E04405A/B內完成熱交換后,經過表面冷凝器液位調節閥(LV04451A/B)調控后送至脫鹽水系統。汽輪機工藝流程見圖1。

TTV—高壓蒸汽速關閥; GV—蒸汽高調節閥; ECV—蒸汽中調節閥。
2020年7月,合成氣壓縮機檢修后再開車時,其汽輪機排汽端振動值(VI04451A/B)波動,波動峰值達到52.2 μm/30.8 μm, 已接近聯鎖值(53.0 μm/53.0 μm)。當VI04451A/B同時達到聯鎖值時,合成氣壓縮機停車,合成塔產氨中斷,導致機組損壞。為避免VI04451A/B上漲,機組只能低負荷運行,此時氨和尿素產量下降、能耗上升。匯總2020年10—12月合成系統負荷數據,發現受限于合成氣壓縮機透平振動,合成系統負荷從100%降至94%,每日產氨量從1 050 t降至990 t左右,噸氨耗蒸汽從3.6 t漲至4.0 t[1-2]。
透平振動是反應蒸汽透平運行狀態的重要指標,通過查閱歷史數據,對2020年10—12月合成氣壓縮機汽輪機排汽端振動異常波動進行了統計,見表1。

表1 合成氣壓縮機汽輪機排汽端振動異常波動統計表 μm
從表1可知:汽輪機在運行過程中振動頻次增加,10月為1次,11月為2次,12月為4次。
將2020年1—11月VI04451A、VI04451B平均值進行統計,見表2。

表2 合成壓縮機透平排汽端振動統計表 μm
由表2可知:VI04451A、VI04451B在2020年1—6月均能達到指標;從7月開始上漲,且有越來越嚴重的趨勢。應消除不安全因素,保證機組穩定運行。
對比趨勢,分析影響汽輪機振動狀態的10項因素。包括:潤滑油溫度低、潤滑油壓力低、潤滑油品質差、軸封蒸汽溫度低、汽輪機真空高、冷凝液外送量大、系統穩定性差、壓縮機工況波動、透平平衡管存水、透平主蒸汽壓力波動較大[3-4]。
(1) 潤滑油溫度低
根據上油溫度的變化,調整冷卻水水量,摸索出潤滑油溫度對振動的影響關系,控制溫度在小范圍內波動;建立潤滑油溫度對位移量影響記錄,各班按照不同狀況控制潤滑油溫度為42 ℃。調整油溫后,振動變化仍存在,確認油溫為次要因素。
(2) 潤滑油壓力低
根據軸承進油壓力對振動的影響,調試上油壓力;摸索出潤滑油上油壓力最佳值;適當提高潤滑油上油壓力,增加軸承進油量,控制油壓穩定;過濾器出口油壓由0.94 MPa提至0.98 MPa。實際運行觀察后發現油壓對振動影響不大。
(3) 潤滑油品質差
控制潤滑油品質,保持潤滑油潔凈無污染;保持凈油機運行,每月分析油樣,定期外送油樣品檢查;保持油濾機運行,置換出2桶舊油,加入4桶新油。按NB/SH/T 0636—2013 《L-TSA 汽輪機油換油指標》要求,確認潤滑油品質良好(見表3)。

表3 潤滑油品質對比
(4) 軸封蒸汽溫度低
現場測量軸封蒸汽管線溫度為175 ℃(設計值為190 ℃以上),緩慢調整蒸汽壓力,提高軸封蒸汽溫度。同時降低軸封蒸汽壓力,現場注意軸封疏水,注意真空值等參數變化;軸封蒸汽壓力由0.028 MPa降至0.025 MPa,現場導淋保持一定開度,軸封蒸汽溫度控制在190 ℃以上。
(5) 汽輪機真空高
調整真空抽氣器一抽、二抽切換至備用一抽、二抽,確保噴嘴正常運行;檢查開工噴射器空氣管線,打開空氣管線法蘭,確認沒有內漏現象;檢查二級冷凝液疏水器,確保運行正常。
制定合成氣機組表面冷凝器循環水上回水溫度、壓力特護記錄表,及時降低循環水上水溫度;與調度溝通提高循環水上回水壓差,增大循環水流量,循環水壓差由0.08 MPa提高至0.12 MPa;針對換熱效果好的換熱器,關小其循環水回水閥門,合理分配循環水用量;檢查確認各換熱器循環水排汽及旁路,確保循環水投用正常;合成氣機組表面冷凝器循環水上水引入低壓消防水,以降低循環水上水溫度。日常運行時,監護低壓消防水壓力,及時調整以穩定真空值。
(6) 冷凝液外送量大
優化汽輪機工況,降低汽輪機負荷(系統負荷),控制冷凝液外送體積流量不超過25 m3/h;適當增加抽汽質量流量,控制其在48.0~50.4 t/h范圍;降低轉速,關小壓縮機防喘閥。
(7) 系統穩定性低
控制整個系統穩定,保證合成氣壓縮機壓力、溫度、氫氮比、轉速指標穩定;調整變換循環水冷卻器循環水、鍋爐給水冷卻器鍋爐水、液氮洗氣量分配,以及縮小氫氮比控制范圍,精確控制負荷穩定;壓縮機入口壓力控制在5.03~5.15 MPa,入口溫度控制在18~24 ℃。
(8) 壓縮機工況波動
在保證機組安全的情況下,小幅度調整合成氣各段防喘閥門開度,將機組轉速由12 900 r/min調整至12 750 r/min。一段、三段防喘閥門保持關閉,二段防喘閥門由16%關小至13%。
(9) 透平平衡管存水
微開平衡管導淋排凝,汽輪機缸體內無冷凝液,現場平衡管導淋微開,主控注意真空值等參數變化,保證機組安全運行。
(10) 透平主蒸汽壓力波動較大
控制高壓蒸汽管網壓力,適當提高溫度,穩定汽輪機振動次數,與蒸汽管網配合,控制主蒸汽壓力在8.7~9.3 MPa范圍內。
對以上調整進行檢查對比,結果顯示:軸封蒸汽溫度提高后,汽輪機振動值明顯好轉;軸封蒸汽壓力從0.028 MPa降至0.025 MPa后,汽輪機振動值明顯好轉;負荷降低至95%,冷凝液質量流量減少了0.4 t/h后,汽輪機振動值在后期好轉;降低轉速、增加抽氣等手段,冷凝液質量流量減少了2 t/h后,汽輪機振動值明顯好轉。
經過以上調整,對2021年1月—8月合成氣壓縮機排汽端振動VI04451A/B平均值進行統計,見表4,改造前后振動變化趨勢折線見圖2。

表4 2021年合成壓縮機汽輪機排汽端振動統計表 μm

圖2 VI04451A、VI04451B振動值折線圖
由圖2可知:系統優化后, VI04451A、VI04451B下降,日常運行振動在10.0 μm以下,且未出現波動,同時系統負荷加至100%,保證了裝置正常運行。
通過以上調整消除了汽輪機振動值波動大的問題,大大降低了機組運行的安全風險。為鞏固成果,平時操作過程中應注意以下事項:
(1) 日常操作中嚴格控制汽輪機冷凝液質量流量不超過25 t/h。
(2) 保證汽輪機抽汽質量流量控制范圍為48.0~50.4 t/h。
(3) 巡檢中,定時測量軸封蒸汽管線溫度,保證其大于190 ℃。
(4) 巡檢中,檢查消防水壓力,同時主控密切關注汽輪機真空值變化。
(5) 各項特護方案要點納入裝置操作規程,為機組日常維護提供操作依據。
影響汽輪機振動升高的因素有很多,都會對
生產造成較大影響,甚至會損壞設備,要積極采取科學的技術防范措施,深刻汲取事故教訓,加強操作和管理人員的培訓,提升專業管理水平,為裝置長周期穩定運行提供有力的技術保障。