孫 剛,石文峰,王星星,王晉亮
(晉能集團華昱能源化工有限責任公司, 山西晉城 048000)
“系統思維”也叫整體思維,是一種宏觀、多樣化思考和解決問題的方式。在煤化工企業中,可以利用系統思維整體倒映局部,發現生產系統中出現的問題,通過資源重新搭配以實現“整體大于部分的簡單總和”效應,提高生產裝置運行水平[1]。
煤化工企業生產工藝復雜、流程長,裝置中安全閥、放空閥數量多,一旦這些閥門發生泄漏,會導致大量有效氣體進入火炬燃燒,造成成本浪費。傳統檢漏方法是操作人員利用測溫槍檢測放空閥后溫度,如高于環境溫度則判斷閥門泄漏。但是,該方法無法檢測常溫氣體的放空閥是否內漏,同時由于放空閥或安全閥數量眾多,生產企業做不到每天檢測。傳統檢測方法需要逐個閥門測量溫度,工作量大、檢測時間長,增加了人力成本[2-3]。
經過實踐探索和總結,運用系統思維創立了一種快速發現并鎖定泄漏閥門的方法,即通過建立火炬總管的排放監控機制,就能快速鎖定內漏部位。監控機制為:將所有至火炬的排放口氣體組分進行統計并建表,在系統正常運行時進行一次泄漏普查,確認各排口無非正常排放;在系統正常運行時對火炬末端總管進行取樣分析,將無泄漏時的火炬氣體組分作為背景氣;定期對火炬末端總管的氣體進行取樣分析,當某些氣體組分發生大幅度變化時,很快就能鎖定火炬沿線中存在泄漏的具體裝置。
2019年,晉能集團華昱能源化工有限責任公司(簡稱華昱公司)通過定期的火炬氣體組分全分析,發現其中CO2體積分數由正常的14%上漲至27%,CO、H2含量小幅度上漲,其它氣體組分未明顯變化。根據該情況,立即判斷為變換爐后的煤氣系統存在內漏。經過取樣分析火炬氣體組分,與放空背景氣對比,鎖定為變換出口安全閥泄漏。隨即對安全閥進行離線調校,最終解決泄漏問題。經核算,當時該安全閥泄漏工藝氣體積流量達到了3 200 m3/h,處理后,甲醇產量提升了1 t/h,僅此一項放空的控制,全年就能創造近1 500萬元的效益。
上述事例表明該火炬系統排放監控機制能迅速排查系統存在的泄漏。在不增加任何投資的情況下,僅通過管理模式的創新,就杜絕了火炬系統長期內漏且無法得到有效監控的問題,為大型化工項目的高效運行提供保障。
在氣流床氣化爐的操作中,由于物料停留時間短,氧煤比是直接反應爐溫、粗合成氣有效氣含量的關鍵指標。同時,由于使用高硫無煙煤,氧煤比還關系到排渣是否順暢等諸多問題。在項目運行初期,氧煤比的控制基本只參考爐膛溫度,經常由于氧煤比過低造成粗合成氣有效氣成分升高、煤耗大幅度上升的情況;或者由于氧煤比過高造成粗合成氣有效氣成分大幅度降低的情況[4]。
在分析大量運行數據的基礎上改變思維方式,建立最經濟氧煤比控制的數學模型。在數據庫中需引入煤氣產量(干基)、煤氣有效氣組分、入爐煤消耗量、氧氣消耗量、有效氣產量、入爐煤固定碳含量、入爐煤灰熔點流動溫度等諸多參數。對運行1 a來的數據進行分析,引入煤炭價格,核算有效氣單價最低情況下的氧煤比,計算出合適的經濟運行工況。數學模型建立后,只需輸入每天入爐煤的固定碳含量,就能得出最佳的氧煤比控制參數。同時,考慮到氣化爐的安全,還在模型中引入渣口壓差的閥值,當核算出其值大于40 kPa時,適當調整氧煤比。
該運行優化思路創新性引入了“最經濟氧煤比”的運行控制概念,大幅提升了氣化裝置的經濟效益。目前,單位有效氣的煤耗大幅度下降,比煤耗(千方凈化氣耗煤量)由最初的685 kg/km3以上降至604 kg/km3左右。
華昱公司全年航天爐產生細渣(干基)總計為13.5萬t以上。原本采用真空帶濾系統對航天爐沉降槽內的煤泥水進行脫水處理。經真空帶濾系統脫水后的煤泥,其含水率和殘碳率均為30%~50%(與煤質有關)。因為煤泥含有一定熱值(12 558 kJ左右),部分公司對外銷售。在缺煤地區銷售價格為10~50元/t,但在富煤地區基本無法對外銷售,處于需要付錢處理的尷尬境地。
華昱公司顛覆傳統航天爐細渣處理方式,采用離心機+煤泥回用裝置,重新優化組合化工行業較為成熟的工藝,同時解決了不同工藝路線間的銜接配套問題。離心機為單系列設備,煤泥脫水過程中無需輔助設備,運行穩定性高,其運行成本僅為真空帶濾系統的25%。利用離心機,脫水后的煤泥含水率維持在40%~50%,并且還富含大量的表面水,完全具備直接進入煤泥回用系統的條件。同時,對煤泥熱值利用率不高的情況進行研討論證,改變煤泥回用的方式,通過采用在鍋爐中部密相區(較入煤點高800 mm的位置)進煤泥,保障了煤泥的充分燃燒,大幅度降低了鍋爐煤耗,將細渣的熱值利用最大化。由于在密相區進煤泥,還有效控制了爐膛溫度,特別采用無煙煤做燃料的循環流化床鍋爐,將爐膛溫度控制在900 ℃左右,真正實現了鍋爐的低氮燃燒,同時脫硝氨水用量大幅度下降。
對比目前各類細渣回收利用技術,具體見表1。

表1 細渣回收利用技術對比
以華昱公司為例,每年消耗180萬t原料煤,產生不低于13.5萬t的航天爐細渣(干基)。煤泥項目投運后,蒸汽燃料煤耗下降至少10 kg/t,全年節省燃料煤質量為2.7萬t,僅此一項產生直接經濟效益為1 471萬元。13.5萬t航天爐細渣實際需要倒運的質量近22萬t,經改造細渣不再需要短倒,每年可節省330萬元。另外,投用煤泥后鍋爐爐溫降低明顯,實現了鍋爐在燒無煙煤時的低碳燃燒,全年可節省脫硝氨水近 4 000 t,節省費用120萬元。因此,細渣綜合利用項目投運后,每年創造近2 000萬元的綜合收益。
由于煤泥含水量大,短倒過程中煤泥水流至地面,造成廠區環境污染。由于煤泥均堆放在廠外渣場,煤泥顆粒非常細,風干后在極端天氣下易造成揚塵,影響周邊環境。同時,廠外渣場容量有限,渣場不斷擴容也對周邊環境造成很大安全隱患。該項目投運后,航天爐細渣全部回用至鍋爐,煤泥不再落地和短倒,廠區及周邊環境得到極大改善。
華昱公司一體化循環水設計循環體積流量為55 000 m3/h,原本滿負荷運行時需要開4臺循環水泵(13 585 m3/h,2 500 kW)才能滿足要求。在系統運行過程中,發現一體化循環水上水和回水間的溫差較低,只有6 K左右。通過系統思維,在滿足系統換熱要求的情況下,通過關小部分換熱器出口閥和提高水冷器循環水進出口溫差等方式,充分挖掘水冷器的換熱能力,使一體化循環水上水和回水間溫差達到10 K,此時一體化循環水循環量大幅下降,系統滿負荷工況下僅需3臺一體化循環水泵運行。通過對循環水系統管理優化,全年節約用電2 040萬kW·h,降低運行成本達1 020萬元。
綜上所述,在煤化工企業中運用系統思維,不拘泥一城一池的得失,可以解決很多局部難題,取得很好的經濟效益。