劉建鋒
(霍州煤電集團云廈建筑工程公司 白龍礦建分公司,山西 霍州 031400)
山西焦煤集團公司辛置煤礦地表位于洪洞縣境內,目前主采2號煤層,煤層均厚4.1 m,現階段主要進行二采區的采掘和生產,2-216綜采工作面井下相對位置在東北面鄰近二采區集中軌道巷,東面為2-214回采工作面,區段煤柱寬度為20 m,其余方向無任何工作面,工作面沿頂底板割煤。2-216運輸巷采用沿空掘巷布置方式,與2-214工作面回風巷間區段煤柱寬度為20 m,掘巷階段表面出現明顯的變形破壞,無法滿足工作面安全生產的斷面要求,現就其加固方案進行研究。
辛置煤礦2-216運輸巷緊鄰2-214工作面采空區掘巷,在2-214工作面回采完成后,采空區頂板圍巖穩定后再開挖2-216運輸巷,沿空巷道一側為鄰近工作面采空區,區段護巷煤柱寬度20 m,另一側為接替工作面的實體煤,為研究沿空巷道圍巖內應力分布及圍巖破壞情況,利用FLAC3D數值模擬軟件建立圖1(a)所示模型,切實計算巷道兩側應力分布,確定基本頂斷裂結構形式,為巷道變形破壞機理研究及加固支護參數的選取提供理論依據[1]。模擬方案及邊界條件示意圖如圖1(b)所示。

圖1 數值模型及模擬方案示意
鄰近工作面開挖完成后,進行沿空巷道的開挖支護,待模型計算平衡后,在巷道長度方向中部沿垂直取切面,得到巷道周邊煤巖體內垂直應力變化規律如圖2(a)所示,圍巖塑性破壞特征如圖2(b)所示。根據圖2所示結果可以看出,根據圖中應力分布可知,在巖層開挖形成巷道的過程中,巷道正上方寬度范圍內垂直應力變為零,巷道上方巖層的載荷向兩側煤巖體內轉移,在距煤幫表面一定深度范圍內應力達到峰值,煤柱側應力峰值顯著高于實體煤側,煤柱側應力峰值達到49.3 MPa,實體煤壁一側應力峰值為24.5 MPa。由圖2(b)可以看出,掘巷后巷道圍巖均出現大范圍的塑性破壞,沿空巷道左幫實體煤側塑性破壞最大深度2.5 m,右幫煤柱側最大破壞深度3.4 m,頂板和底板塑性破壞主要沿著肩角和底角方向,靠近采空區側煤幫及頂板塑性破壞深度和范圍明顯大于實體煤一側,呈現明顯的非對稱性,塑性破壞深度已超出錨桿、錨索的有效加固范圍,采用中空注漿錨索加固是較好的途徑。



圖2 數值模擬結果
為了研究采用中空注漿錨索加固時漿液流動形態、擴散半徑與注漿壓力、巖層滲透率之間的規律,采用FLAC3D軟件建立放射狀柱體數值模型[2],模型中部模型采用放射狀網格劃分,注漿孔設置在模型放射網格中心,鉆孔直徑32 mm,圓柱體外環繞放射狀網格尺寸為6 m×6 m,外放環數14,比率為1.2,模型長度為10 m。通過單一因素法探究注漿壓力及注漿時間對漿液擴散特征的影響。
注漿壓力是影響圍巖加固效果的關鍵因素,在現場實地應用時可通過調節注漿壓力獲取最佳的注漿效果,結合國內類似地質條件下圍巖注漿加固應用案例[3-4],初步設計注漿壓力為1~7 MPa,通過數值模擬研究不同注漿壓力條件下注漿30 s漿液的擴散規律,漿液在注漿壓力作用下滲流進入周圍巖體,整理得到漿液壓力隨著與鉆孔中心距離的變化規律如圖3所示。隨著向鉆孔圍巖滲流范圍的增大漿液壓力逐漸衰減,衰減為零的范圍即為注漿半徑,隨著注漿壓力由1.0 MPa增大至7.0 MPa,漿液擴散半徑由1.0 m增大至1.5 m,當漿液壓力為3~5 MPa時,漿液擴散半徑已達到1.4~1.5 m,注漿壓力繼續增大至7 MPa漿液擴散半徑并為繼續增大,因此,確定合理注漿壓力應為3~5 MPa。

圖3 漿液壓力與擴散半徑規律
漿液擴散半徑隨著注漿時間的變化規律如圖4所示,注漿時間增加前期,漿液擴散半徑快速增加,注漿時間為5 s時,漿液擴散半徑為0.7 m,注漿時間為20 s時,漿液擴散半徑為1.3 m,15 s內漿液擴散半徑增加了85.7%;注漿時間增加后期,漿液擴散半徑增加速度減小,注漿時間由30 s繼續增大至50 m,漿液擴散半徑僅增加了10%,由此說明注漿時間大于30 s即可取得良好的注漿效果,確定最佳的注漿時間為30~50 s。


圖4 不同注漿時間下數值模擬結果
結合上述數值模擬研究及理論分析成果,設計對2-216運輸巷進行中空注漿錨索加固,注漿錨索具有實現小孔徑、大噸位、施工安全便利等優勢,可實現錨注一體、全長錨固、抗腐蝕、強度高、柔性好、錨固力強等功能,本次工程試驗選擇D22 mm×7 200 mm和D22 mm×4 800 mm兩種規格。加固方案如下:頂板布置兩根中空注漿錨索,距巷幫300 mm,錨索鉆孔深度7 000 mm,錨索規格D22 mm×7 200 mm,注漿錨索布置在原有錨桿、錨索之間,排距0.7 m。煤柱幫:設置一根規格D22 mm×4 800 mm中空注漿錨索,上下交替布置,排距0.7 m,布置在幫補腰線以上時距頂板800 mm,布置在腰線以下時距離巷道底板600 mm,靠近上部時沿水平方向布置,靠近底板時向下傾斜30°布置,詳細加固方案見圖5所示。在2-216工作面回采前,采用ZBQS-8.0/12.0型氣動注漿泵對運輸巷頂板及煤柱幫進行加固,注漿材料采用錨注劑。



圖5 中空注漿錨索加固方案(mm)
以錨注加固區域前測站1、錨注加固區初始段測站4、錨注加固區中間段測站8和測站9四個不同階段的測站作為研究對象,取每個測站內兩個測面監測的平均值作為最終值,各測站巷道頂底板移近量及兩幫移近量變化曲線如圖6所示。測站8~9平均頂底板移近量880 mm,測站4頂底板移近量1 024 mm,與錨注加固區外1號測站頂底板移近量1 125 mm相比,分別減少了21.8%和9.0%;測站8~9平均兩幫移近量1 064 mm,測站4兩幫移近量1 194 mm,與錨注加固區外1號測站兩幫移近量1 357 mm相比,分別減少了21.6%和12.0%;綜上表明,注漿加固后巷道表面變形量在合理可控范圍內,能夠滿足工作面生產要求。

圖6 現場礦壓監測結果
根據各測站內錨桿(索)測力儀所測數據,取每個測站內兩個測點監測的平均值作為最終值,各測站錨索受力變化曲線如圖7所示。受采動影響初期,錨索受力平緩增加,有效控制了巷道圍巖初期的離層、滑動等擴容現象;錨注加固區域中間段測站8~9處所測錨索受力平均為325 kN,錨注加固初始段測站4處所測錨索受力平均為295.3 kN,與錨注加固區外1號測站錨索受力284.8 kN相比,分別增大了12.3%和3.6%能夠真實反映出錨固支護效果。當錨索處于超前支撐應力增高區時,錨索受力快速增加,受力越大說明錨固效果越好,錨索的作用發揮越充分。根據監測結果,錨注支護范圍內錨索所受載荷大于未錨注區域,說明錨注加固不僅能夠增強圍巖的完整性,而且能使錨索更有效錨固在巖體中,使其充分發揮懸吊等作用。

圖7 錨索受力曲線

結合辛置煤礦2-216運輸巷沿空掘巷的具體地質條件,通過數值軟件探究沿空巷道塑性破壞和漿液擴散特征,并通過現場工業試驗及礦壓監測檢驗中空注漿錨索應用效果,結果表明:
1) 2-216運輸巷掘進期間兩側圍巖受力不均勻,采空區側煤柱幫及頂底板圍巖塑性破壞程度顯著高于實體煤側,圍巖塑性破壞范圍已超出錨桿、錨索的有效支護能力。
2) 采用中空注漿錨索對圍巖進行加固,合理注漿壓力為3~5 MPa,注漿時間為30~50 s。
3) 工程實際監測結果表明,錨注加固后圍巖變形量減小20%以上,頂板錨索承載力現在增大,巷道圍巖整體穩定,保障了工作面的安全高效生產。