喬建德
(山西汾西中興煤業有限責任公司, 山西 交城 030500)
近些年來,隨著大型采掘設備應用推廣,采掘工作面設計走向長度不斷增加且巷道掘進斷面積也隨之增大。山西某礦3200支架專用運輸巷沿著開采2號煤層底板掘進,巷道設計掘進長度為4 890 m,掘進寬度及高度分別為6.0 m、5.8 m,如何實現3506運輸巷高效通風是巷道掘進期間需要重點解決問題。現階段長距離巷道常用的通風技術方法包括[1-6]:
1) 風機+長距離柔性風筒方式,采用的風機功率超過2×30 kW,配套使用的風筒直徑超過1 000 mm;
2) 采用局部通風機串聯通風,解決通風機選擇困難問題;
3) 局部通風機并聯通風,可避免風筒在風壓作用下出現破裂問題,同時降低風筒漏風率;
4) 通過構筑風庫向掘進迎頭供風,風庫采用局部通風機供風,在風庫內布置局部通風機向掘進迎頭供風;
5) 從地面向井下施工鉆孔作為通風通道,為掘進迎頭供風;
6) 兩平行巷道掘進時,在兩巷道間布置聯絡巷并形成全負壓通風,在進風巷內布置局部通風機為掘進迎頭供風。
該礦在分析上述通風方式優缺點基礎上,結合3200支架專用運輸巷通風需要,提出采用大功率局部通風機+大直徑柔性風筒對掘進供風,解決了長距離掘進巷道通風困難問題。
山西某礦產能達到600萬t/a,采用斜井+平硐開拓方式。現生產集中在2號、3號煤層,2號、3號煤層原始瓦斯含量分別為2.3 m3/t、2.8 m3/t,煤層自燃發火傾向性均為Ⅱ類。
3盤區內布置9個綜采工作面開采,采面均回采2號煤層,回采范圍內煤層厚度均5.8 m,采用大采高綜采工藝。由于盤區內綜采面液壓支架尺寸較大,為提高運輸效率,液壓支架均采用3200支架專用運輸巷運行運輸,具體3200支架專用運輸巷布置見圖1。巷道采用MB670掘錨機掘進,斷面為矩形。

圖1 3200支架專用運輸巷布置示意
3200支架專用運輸巷采用壓入式通風,將局部通風機布置在3200支架專用運輸巷靠近在運輸大巷開口位置,具體巷道通風系統見圖2。巷道掘進迎頭污風流動路線為:3200支架專用運輸巷—3201輔助回風巷—3盤區回風巷—南翼回風大巷—回風井。

圖2 巷道通風路線圖
3200支架專用運輸巷掘進期間當班作業人員人數最多為45人,掘進期間巷道瓦斯涌出量為0.17 m3/min,同時運輸采用2臺防爆柴油機車,單臺機車功率為45 kW。按照相關要求對3200支架專用運輸巷掘進時需風量進行計算,具體計算結果見表1。根據相關規范要求,煤巷掘進時工作面內最低風速應不小于0.25 m/s,3200支架專用運輸巷寬、巷高分別為6.0 m、5.8 m,則最低通風風量Qmin=522 m3/min。綜合上述計算結果并結合表1數據得出,3200支架專用運輸巷掘進時供風量Q出應控制在540 m3/min以上。

表1 掘進巷道風量計算結果 m3/min
3200支架專用運輸巷用柔性風筒供風,在通風時風阻由局部風阻和摩擦風阻兩部分構成,其中局部風阻包括風筒拐彎以及接頭處局部風阻。3200支架專用運輸巷為直巷,局部通風時拐彎引起的局部風阻可忽略不計,因此巷道通風時風筒風阻由摩擦風阻(R1)和風筒接口處局部風阻(R2)構成,具體可通過公式(1)、(2)、(3)計算[7-9]:
R=R1+R2
(1)
(2)
(3)
其中:R1、R2分別為風筒摩擦風阻及局部風阻,N·s2/m8;α為柔性風筒摩擦系數,N·s2/m8;L為柔性風筒長度,m;U為風筒外徑周長,m;S為柔性風筒斷面積,m2;n為風筒接口數;ε為柔性風筒接口處局部通風阻力系數;ρ為通風空氣密度,kg/m3。
根據現場條件,取L=5 430 m、S=1.13 m2、U=3.77 m、n=534、ε=0.035、α=28×10-4N·s2/m8、ρ=1.2 kg/m3,將上述參數帶入公式(1)~(3)即可求得R=47.84 N·s2/m8。巷道通風使用的柔性風筒接頭類型為雙方便對接,風筒百米漏風率η100=0.6%,風筒鋪設總長度L=5 430 m,則通風期間風筒漏風率η計算公式為:
η=η100L/100
(4)
計算得η=32.58%.局部通風機進風口處風量Q進=Q出/(1-η)=795 m3/min。根據巷道供風需要,選擇局部通風機為FBDYN07.5(2×55 kW),該風機供風量為680~980 m3/min,供風風壓為1 400~6 500 Pa。具體該局部通風機工況點及運行參數見圖3。

圖3 局部通風機工況點及運行參數
1) 通過變頻調速調整輸入到電機電流頻率,使得局部通風機處于最佳工況點。通過變頻系統可實時監控局部通風機工作參數,以便根據需要進行調節,若在掘進前期通風距離小,可適當降低電機轉速,在滿足通風基礎上降低電機能耗;在掘進后期通風路線長、柔性風筒漏風量大,局部通風機需要提供更大風量,因此可通過變頻系統適當增加鉆機轉速,增大供風量。
2) 通風采用雙邊柔性風筒,筒徑1 200 mm。在風筒內部粘貼一層風筒布覆蓋針眼,以便減少通風期間漏風量。每天安排專人對柔性風筒進行檢查,當發現問題時及時上報并處理,確保風筒始終處于完好狀態。
3) 安排專人對局部通風機進行維護并實現“三專兩閉鎖”,提升局部通風機運行保障能力;在靠近迎頭的第二節風筒側布置風速傳感器,當發現掘進迎頭風量不足或者出現停風時會立即發出報警信號。
4) 在巷道內配備有應急壓風自救器、無軌膠輪車,當巷道內出現微風或者無風等情況時,巷道內作業人員通過乘車可在10 min內全部撤離,提高應急安全保障能力。
5) 在掘進巷道內,布置各類噴霧降塵系統,有效降低巷道內粉塵濃度,改善巷道內環境質量。
在巷道掘進初期,變頻送輸出電流頻率為26.4 Hz,此時局部通風機吸風量為620 m3/min、風筒出風口風量為612 m3/min,掘進迎頭風速0.29 m/s,可滿足巷道掘進需要。巷道掘進到位后,局部通風機吸風量、風筒出風量分別為836 m3/min、540 m3/min,使用的大直徑柔性風筒百米漏風率為0.66%,迎頭供風量可滿足需要。具體巷道通風參數監測結果見表2。

表2 巷道通風參數監測結果
1) 3200支架專用運輸巷掘進長度為5 430 m,在巷道掘進過程中采用大功率局部通風機(型號FBDYNo7.5、電機功率2×55 kW)、配合柔性風筒(筒徑1 200 mm)為巷道迎頭供風。在生產過程中,此種供風方式可滿足巷道掘進需要,目前該巷道已順利完成掘進。巷道掘進時,通過采用變頻控制系統,可依據掘進進尺以及現場通風需要,調節局部通風機轉速,不僅可滿足掘進通風需求而且可降低能耗。
2) 在巷道長距離供風時,確保柔性風筒可靠運行是實現高效通風的基礎保障。在通風過程中風筒高壓位置墊襯墊,避免出現漏風;風筒按照要求懸掛,降低通風風阻;安排專人對風筒進行巡檢,確保風筒始終處于完好工作狀態。