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噴嘴性能試驗器液壓系統設計與仿真

2022-06-09 06:29:22
液壓與氣動 2022年3期

(沈陽工業大學 機械工程學院,遼寧 沈陽 110870)

引言

燃油噴嘴是航空發動機的重要零件之一,其性能直接影響到燃燒室工作的穩定性以及航空發動機的使用性能[1]。燃油噴嘴的作用是將燃油霧化,加速混合氣體的形成,其霧化質量對燃燒效率、出口溫度場等燃燒性能有著重要影響[2]。根據企業檢修工作的需求,要研制用于檢測多種型號飛機燃油噴嘴性能的試驗器,測試噴嘴在一定壓力下,噴射霧流的不均勻度以及霧化質量。

針對噴嘴類執行元件的壓力控制,可使用多個溢流閥來調定壓力,壓力點相對固定,主要針對一種或少數的噴嘴測試使用,壓力控制精度為±0.025 MPa[3]。毛軍等[4]采用直動式伺服閥閉環控制壓力,在0.25 MPa 壓力范圍內控制精度達±0.001 MPa。劉亞軍等[5]采用自動減壓閥控制噴嘴前壓力,在3.9 MPa壓力范圍內,壓力測量精度為±0.02 MPa。

1.進油過濾器 2.油泵電機組 3.單向閥 4.過濾器 5、20.壓力表 6、9、10.溢流閥 7、16.蓄能器 8、17.氣動球閥 11.換向閥12.伺服比例閥 13.輔助噴嘴 14.流量傳感器 15.電磁座閥 18、22.溫度傳感器 19.壓力傳感器 21.燃油噴嘴23.加熱器 24.油冷卻機圖1 液壓系統原理圖Fig.1 Hydraulic schematic diagram

本研究是基于燃油噴嘴小流量、負載敏感性高的特點,使用伺服比例方向閥作為主控閥,在液壓系統中增加輔助噴嘴及蓄能器以提高壓力控制的穩態精度,借助AMESim仿真軟件對壓力控制系統輔助分析,根據分析的結果指導試驗器的研發,以實現在0.862~2.068 MPa壓力范圍內壓力穩態精度達到±0.01 MPa。

1 試驗器研制需求及分析

根據研制要求,試驗器的試驗流程分為2項,不均勻度試驗和打壓試驗。打壓試驗的壓力值固定為6.5 MPa,不均勻度測試要求噴嘴前壓力在0.862~2.068 MPa范圍內任意一點可調。壓力控制精度要求為±0.01 MPa,壓力檢測最小分辨率0.001 MPa,流量檢測最小分辨率0.1 mL/min,試驗器的工作介質為RP3航空煤油,噴嘴入口的溫度范圍為(20.0±1.0) ℃。針對不均勻度試驗,重復試驗精度要求用標準樣件在相同條件下試驗10次,出口流量的變化范圍不超過 5 mL/min。

以上試驗指標為噴嘴在試驗器上噴射、霧化的前提條件,在各指標參數中,壓力和流量均為被檢測的主要參數,二者呈一定的正相關關系,其中壓力作為最關鍵的被控因素,其控制精度決定了整個試驗器的最終性能。

2 試驗器液壓系統構成及特點

試驗器的液壓系統構成如圖1所示,其構成及特點如下:

(1) 供油壓力分為2級,8 MPa溢流閥9在打壓試驗時使用,2.5 MPa溢流閥10在不均勻度試驗時使用,使用換向閥11對二者進行切換,打壓試驗時關閉全部蓄能器;

(2) 在泵出口處放置皮囊式蓄能器7,充氣壓力1.5 MPa,吸收泵的脈動沖擊[6],以保持供油壓力的穩定;

(3) 被測噴嘴的通流面積很小,通過增加輔助噴嘴的方式增加通流面積,可增大壓力區間對應的伺服閥閥芯行程范圍,以提高壓力的控制精度;

(4) 試驗過程需要壓力穩定時間較長,執行元件僅為噴嘴時,系統響應速度快,抗干擾能力差,在噴嘴前加入隔膜式蓄能器16,充氣壓力0.6 MPa,降低響應速度,以提高壓力的控制精度[7];

(5) 使用加熱器和油冷卻機以及溫度傳感器共同作用,對溫度進行實時檢測反饋,及時控溫[8],使燃油噴嘴的溫度變化區間在19~ 21 ℃之間;

(6) 與變量泵、比例減壓閥、比例溢流閥等控制方式相比,伺服方向閥的控制精度和響應速度相對更高[9-11],壓力控制方案由伺服方向閥12、壓力傳感器19及工控機形成閉環控制,如圖2所示。

圖2 壓力控制系統框圖Fig.2 Pressure control system block diagram

3 基于AMESim的液壓系統模型建立與仿真

3.1 伺服比例閥模型的搭建

伺服比例閥是整個液壓系統的核心部件,閥的各項參數指標決定了控制系統的性能,所以閥模型的真實性尤為重要。閥的模型建立分為兩部分,控制部分和結構部分,控制部分調整閥的響應特性,結構部分調整閥的壓力流量特性[12-14],如圖3所示,是基于AMESim建立的伺服比例閥模型。

圖3 基于AMESim的閥模型Fig.3 Valve model based on AMESim

伺服比例閥的型號為迪普馬的DXJ3系列最小通徑閥,表1為伺服閥模型的主要參數,圖4為閥的響應特性曲線,圖5為閥的壓力流量特性曲線,與閥樣本曲線高度吻合。閥芯滿行程的響應時間為15 ms,隨著閥芯行程x下降,響應時間也相應縮短。當閥壓降為1 MPa時,通過流量為2 L/min,壓降為7 MPa時通過流量為5 L/min,最后加入0.2%的滯環和0.1%的分辨率模塊以達到實際控制效果[15]。

圖4 閥響應特性曲線Fig.4 Valve response characteristic curve

圖5 閥壓力流量特性曲線Fig.5 Valve pressure flow characteristic curve

表1 伺服比例閥參數Tab.1 Servo proportional valve parameters

3.2 液壓控制系統模型的搭建

整個試驗器的液壓系統模型如圖6所示,系統設置情況如下:

(1) 依據實際試驗要求,壓力的調壓仿真區間為0.862~2.086 MPa,泵的排量為5 mL/r,電機轉速1450 r/min,由于控制器為工控機,考慮閥的響應,將系統的控制設為周期50 ms[16];

(2) 在A/D采集信號及D/A發送信號的位置增加干擾,A/D干擾信號波動量取值范圍為壓力傳感器量程的0.1%,D/A干擾信號取閥芯位移的0.2%,模擬現場的實際情況;

圖6 基于AMESim的液壓控制系統建模Fig.6 Hydraulic control system modeling based on AMESim

(3) 由于保密需要,將燃油噴嘴模型簡化為直徑0.25 mm的節流孔,輔助噴嘴為0.55 mm節流孔,2個節流孔的表達式:

(1)

式中,Qp—— 通過2個噴嘴的流量,L/min

Cd—— 流量系數

A1—— 輔助噴嘴節流口面積,m2

A2—— 實際噴嘴節流口面積,m2

Δp—— 節流口兩端壓力差,MPa

ρ—— 液壓油密度,kg/m3

(4) 使用的算法為積分分離PID[17-18],當壓力接近于設定值時,偏差接近于0,這時閥芯開口量控制主要來源于積分的累計值,積分系數低時,系統誤差較大,積分系數加高,則會造成壓力的超調。將積分部分分離:當系統誤差較大時,取消積分環節,采用比例控制,避免由于積分累積引起系統較大的超調,當系統誤差較小時,引入積分環節,采用比例積分控制,其數學表達式如下所示:

(2)

(3)

式中,u(k) —— 進入受控對象的控制變量

Kp—— 比例系數

e(k) —— 偏差信號

β—— 積分項開關系數

Ki—— 積分系數

e(j) —— 被累計的偏差信號

T—— 采樣時間

ε—— 積分生效閾值

3.3 輔助噴嘴對壓力控制的影響

將圖6的控制算法部分去除,仿真增加不同大小輔助噴嘴,0.862~2.068 MPa壓力區間對應的閥芯行程區間,仿真結果曲線如圖7所示,從曲線可以看出,未加輔助噴嘴,0.862~2.068 MPa的對應的閥芯行程區間不足10%,加上0.55 mm輔助噴嘴的對應行程區間為64%。

圖7 閥芯位移對應的壓力Fig.7 Pressure correspond to spool displacement

在圖6模型基礎上,P值設置2,I值設置20,蓄能器關閉,給定0.862 MPa的壓力階躍信號,增加不同大小輔助噴嘴對壓力控制影響曲線,如圖8所示。仿真0.7 s后壓力進入穩態,不含輔助噴嘴的壓力最大值與最小值差為0.048 MPa;輔助噴嘴0.55 mm時,差值為0.016 MPa,輔助噴嘴1 mm時差值為0.014 MPa。從圖7、圖8曲線可以看出,輔助噴嘴的使用拓寬了壓力區間對應的閥芯行程區間,從而提高了壓力的控制精度。通過更換不同開口大小的輔助噴嘴,也可適配更多種類的噴嘴試驗,但隨著流量的加大,液壓油的體積彈性模量對壓力控制影響會逐漸減小,增加輔助噴嘴對壓力精度的控制影響也會降低。

圖8 輔助噴嘴對壓力的影響Fig.8 Influence of auxiliary nozzle on pressure

3.4 蓄能器對壓力控制的影響及仿真精度

根據圖6模型,P值設置70,I值設置161;給定壓力信號為連續三段階躍信號,為圖9a上目標曲線。0~10 s時,壓力為0.862 MPa;10~20 s時,給定壓力值為1.241 MPa;20~30 s時,給定的壓力值為2.068 MPa,這3個壓力控制點也是噴嘴試驗的3個主要測試點。在該設定條件下,蓄能器公稱容積0.05 L以下時壓力值振蕩嚴重,故使用公稱容積0.05 L與0.50 L的蓄能器對比分析。仿真曲線結果如圖9a所示,圖9b為圖9a的6~7 s曲線放大圖,圖9c為圖9a的29~30 s曲線放大圖,表2為進入穩態時,壓力最大值與最小值差值。

表2 壓力穩態波動值Tab.2 Steady-state fluctuation of pressure MPa

根據仿真結果,蓄能器僅為0.05 L時,壓力控制系統的響應極快,但穩定性較差,加入蓄能器雖會降低壓力控制系統的響應速度,但對控制精度有著顯著的提升。根據表中數據,壓力控制系統仿真的理論精度值為0.007 MPa,在實際設備中,仍會存在一些非線性因素導致誤差加大,但綜合仿真結果來看,設計的噴嘴流量試驗器可以達到預期的控制指標。

4 噴嘴性能試驗器與壓力控制精度結果

根據設計研究結果,制作的噴嘴性能試驗器如圖10、圖11所示,可與液壓原理圖1互相對照,圖11展示的部分為圖1流量計14后的元件集成塊,集成元件包括壓力傳感器、溫度傳感器、電磁座閥、蓄能器、氣動球閥、壓力表。集成塊的輸入端連接試驗器內部泵站上流量計的出口,輸出端連接測試的燃油噴嘴。

圖9 仿真結果Fig.9 Simulation results

圖10 噴嘴性能試驗器Fig.10 Nozzle performance tester

圖11 元件集成塊Fig.11 Component integration block

將標準燃油噴嘴樣件安裝到試驗器上,采集壓力進入穩態后1 min的壓力波動情況,如圖12所示,壓力設置值為0.862 MPa,壓力波動范圍為±0.003 MPa;壓力設置值為2.068 MPa,壓力波動范圍為±0.007 MPa,滿足設計要求。

圖12 壓力數據采集Fig.12 Pressure data acquisition

5 結論

(1) 針對飛機燃油噴嘴的性能檢測設計了一臺試驗器,可檢測多種噴嘴,壓力控制能夠在0.862~2.068 MPa范圍內任意一點穩定,壓力穩態精度可達到±0.01 MPa;

(2) 采用增加輔助噴嘴的方式解決小流量系統的控制特性,提高了壓力控制的穩定性及精度,通過改變輔助噴嘴的大小,在一定范圍內,可對多種噴嘴進行性能測試;

(3) 針對此類響應速度高、抗干擾能力差的液壓系統,在執行終端放置合適大小的蓄能器,能夠提高壓力的穩態精度;

(4) 使用積分分離PID校正后的噴嘴流量試驗器,在其響應速度及壓力精度方面均有良好的控制效果。

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