王海

我公司現有一條5 000t/d 水泥熟料生產線,外購煙煤作為熟料燒成用燃料。進廠原煤由自卸汽車運至原煤堆場,經裝載機上料后,由膠帶輸送機輸送至堆料機內。原煤經堆料機均布至預均化堆場進行均化,均化后的原煤由取料機取料后經膠帶輸送機送至原煤倉。出原煤倉的原煤通過板式喂料秤喂入型號為HRM2400的原煤輥磨內。經煤磨烘干和粉磨后的煤粉由出磨氣體帶入動態選粉機,分離出的粗粉返回磨內再次粉磨,成品隨氣體進入高濃度煤磨專用袋式收塵器進行收集,收集的煤粉由3 臺螺旋輸送機分別送入窯頭煤粉倉和窯尾分解爐煤粉倉。煤粉倉下設有菲斯特喂煤秤,計量后的煤粉由磁懸浮風機氣力輸送至分解爐和窯頭燃燒器內。煤粉制備車間工藝布置見圖1。

圖1 煤粉制備車間工藝布置
我公司進廠原煤水分控制在13%左右,低位熱值為24 244kJ/kg,煤磨產量為40t/h,0.08mm篩篩余為7%~11%,煤粉水分控制在3%以內。
原有煤粉制備系統設計使用3 臺螺旋輸送機及5 臺電液動推桿平板閘閥。原設計螺旋輸送機系統工藝布置見圖2。如圖2 所示,螺旋輸送機的工藝編號分別為73.07、73.08、75.01,電液動推桿平板閘閥的工藝編號分別為75.02、75.03、75.04、75.05、75.06,兩類設備均布置于成品收塵器與煤粉倉之間。

圖2 原設計螺旋輸送機工藝布置圖
編號為73.07 和73.08 的螺旋輸送機規格為LSII 500×8 500mm,輸送能力:35t/h,轉速:40r/min,減速機型號為TY140-35.5-Y132M-4-B5,電動機功率:7.5kW;編號為75.01 的螺旋輸送機型號規格為LSII 500×9 000mm(可逆),輸送能力:45t/h,轉速:40r/min,減速機型號為TY140-35.5-Y132M-4-B5,電動機功率:7.5kW;3臺螺旋輸送機的螺旋葉片均為“分段吊瓦”加“十字節”連接式。
煤粉制備系統運行過程中,3 臺螺旋輸送機均為運行狀態,窯頭、窯尾煤粉倉需經常進行倒倉操作。成品煤粉入窯頭煤粉倉時,電液動推桿平板閘閥75.03、75.05 開,75.02、75.04 關,螺旋輸送機75.01 送煤粉入窯頭煤粉倉;成品煤粉入窯尾煤粉倉時,電液動推桿平板閘閥75.02、75.04 開,75.03、75.05 關,螺旋輸送機75.01 送煤粉入窯尾煤粉倉;成品煤粉同時入兩個煤粉倉時,3臺螺旋輸送機同時運行且電液動推桿平板閘閥75.02、75.03、75.04、75.05 均為打開狀態。電液動推桿平板閘閥75.06僅在外排煤粉時使用,煤磨系統正常運行時,75.06為常關狀態;當出現事故時,75.06打開,外排煤粉。原有煤粉制備系統中控操作畫面見圖3,改造前的煤粉制備系統工藝配置見表1。

表1 改造前的煤粉制備系統工藝配置

圖3 原有煤粉制備系統中控操作畫面
原煤粉制備系統采用3 臺螺旋輸送機,經4 個電液動推桿平板閘閥控制出磨成品輸送至煤粉倉。在輸送系統運行過程中,螺旋輸送機和電液動推桿平板閘閥存在諸多問題,亟需優化改造。主要問題如下:
(1)原設計螺旋輸送機的螺旋葉片為“分段吊瓦”加“十字節”連接式,吊瓦及十字節使用壽命較短,需經常更換,維修工作量較大、維修時間較長。維修期間,回轉窯低產運行,產量有波動,能耗增加,存在預熱器堵塞的風險。螺旋輸送機傳動采用擺線針輪和電機一體的減速機,與螺旋輸送機本體經十字滑塊相連接。螺旋輸送機啟動時,沖擊負荷大,故障率較高,多次出現減速機損壞與電機燒毀事故,造成回轉窯低產運行甚至止料停窯,嚴重影響正常生產。
(2)在輸送系統運行過程中,螺旋軸吊瓦、十字節連接的結構形式,易使螺旋軸同心度變差,吊瓦磨損剮蹭殼體。摩擦和撞擊產生的火花影響煤磨的安全穩定運行,存在安全隱患。同時,系統運行過程中,噪聲較大,殼體有時會被磨漏,影響環境衛生及安全生產。
(3)原設計的3 臺螺旋輸送機裝機功率均為7.5kW,煤磨正常生產運行過程中,3臺螺旋輸送機均處于運行狀態,電耗較高。其中若有1臺螺旋輸送機發生故障,則會導致回轉窯減料低產運行或止料停窯。
(4)熟料生產線正常生產時,窯頭、窯尾用煤比例約為4:6,螺旋輸送機需頻繁正反向運轉,調整窯頭煤粉倉和窯尾煤粉倉倉位,才能保證窯頭窯尾用煤比例平衡,穩定倉壓,減少倉壓對煤粉計量秤供煤穩定性的影響,確?;剞D窯熱工制度穩定。由于螺旋輸送機頻繁正反向運轉,驅動電機經常出現故障,給實際操作帶來困難,實際生產中,曾出現因倉位調整不及時而發生冒倉事故。
(5)3臺螺旋輸送機與煤粉倉連接的下料溜子上,共有4 臺電液動推桿平板閘閥。在冬季生產過程中,由于氣溫低,閘閥的閘板經常因卡澀而“打不開、關不嚴”,入倉閘板還會出現縫隙導致煤粉倉倉位難以控制。當入倉閘板出現縫隙時,需要用巖棉進行現場封堵,工作人員現場手動拉動葫蘆強制開關閘板;若巖棉掉入煤粉倉,還會導致喂煤秤下料不穩,影響回轉窯煅燒;另外,工作人員現場用巖棉封堵縫隙時也存在施工安全隱患。
(1)提高螺旋輸送機長期穩定運行的可靠性,降低維護、維修工作量及費用。
(2)消除螺旋輸送機螺旋葉片與殼體的剮蹭,降低煤粉輸送過程中的安全風險。減少“跑、冒、滴、漏”現象,改善現場環境衛生狀況,降低工作人員勞動強度,消除殼體磨漏補焊時的安全隱患。
(3)減少入煤粉倉螺旋輸送機的數量,降低輸送系統裝機功率和電耗。
(4)簡化中控操作員窯頭煤粉倉和窯尾煤粉倉倉位調整過程,穩定煤粉倉倉位,提高煤粉計量秤供煤穩定性。
(5)將原有由4個電液動閘閥控制倉位改為由1 個三通閥控制倉位,以增加運行穩定性,降低故障率。同時,工作人員無需現場維護閘板,避免了閘板漏風漏煤,工作環境得到了有效改善。
(1)將現有3臺螺旋輸送機及對應的溜子和電液動推桿平板閘閥整體拆除。
(2)將布置螺旋輸送機的兩個平臺的中間部分連接,使其成為一個平臺。
(3)在平臺中間部位重新安裝1 臺通軸型LS800 螺旋輸送機,輸送能力為60t/h,傳動減速機配置為箱式減速機。
(4)螺旋輸送機共設置兩個卸料口,第一個卸料口為外排口,沿著螺旋輸送機入煤粉倉的方向布置,煤粉制備系統正常運行時外排口常關,僅異常情況時打開外排口外排物料,防止從成品收塵器掉下的雜物進入煤粉倉,造成堵秤事故。第二個卸料口下方安裝可調式三通卸料閥,在窯頭煤粉倉和窯尾煤粉倉頂部開孔,分別與三通閥的兩個出料口連接。煤粉通過三通閥分別進入窯頭煤粉倉和窯尾煤粉倉,供回轉窯煅燒使用。三通閥與兩個煤粉倉連接溜子上各安裝1臺電液動推桿平板閘閥,特殊情況下能夠將螺旋輸送機與煤粉倉隔離,阻止事故擴大。
(5)按照改造方案調整更新電氣控制部分及DCS控制畫面,確保操作畫面和現場設備工作情況一致,滿足使用要求。
(6)根據現場輸送管道的連接情況,按需調整煤粉計量秤與煤粉倉收塵風管,保證收塵風管和煤粉輸送管道互不干擾,不影響窯頭窯尾計量秤的穩定運行。
(7)制作溜子、管道時,焊縫要求滿焊并打磨平整,防止漏煤掛壁;安裝過程中需特別注意設備的傾斜角度,避免出現積煤情況。
改造后,使用1臺通軸型螺旋輸送機、1臺可調式三通卸料閥及3 臺電液動推桿平板閘閥。改造后的螺旋輸送機工藝布置見圖4。如圖4 所示,螺旋輸送機工藝編號為76.01,可調式三通卸料閥工藝編號為76.02,電液動推桿平板閘閥工藝編號為75.04、75.05、75.06,分別布置于成品收塵器與煤粉倉之間。煤粉制備系統運行過程中,煤粉通過成品收塵器的6 個灰斗收集后,進入螺旋輸送機,通過調節三通卸料閥開度,使窯頭煤粉倉和窯尾煤粉倉倉位達到設定的用煤比例。正常生產時,電液動推桿平板閘閥75.04、75.05 為常開狀態,發生異常事故時關閉,防止異物、著火煤粉或高溫氣體進入煤粉倉,阻止事故擴大。系統正常生產時,電液動推桿平板閘閥75.06為常關狀態,發生事故時打開,外排異物。

圖4 改造后的螺旋輸送機工藝布置圖
改造后的煤粉制備系統工藝配置見表2,煤粉制備系統中控操作畫面見圖5。

圖5 改造后的煤粉制備系統中控操作畫面

表2 改造后的系統工藝配置
(1)安全方面:改為通軸式螺旋輸送機后,由于螺旋軸同心度較好,設備運轉過程中避免了螺旋葉片與殼體間的摩擦和撞擊現象。另外,僅需在中控室調節三通卸料閥開度,即可達到兩個煤粉倉倉位的平衡,未再出現過電液動推桿平板閘閥“打不開、關不嚴”的情況,消除了安全隱患。
(2)環保方面:減少了“跑、冒、滴、漏”現象,避免了外溢煤粉對工作環境的污染,降低了工作人員的勞動強度。改造后,未發生過因操作不當或現場閘板卡澀導致的冒倉事故。
(3)經濟效益:經綜合評估,將3臺分段吊瓦連接式螺旋輸送機改造為1臺通軸型螺旋輸送機后,每年可節省維修費約10 萬元。改造前3 臺螺旋輸送機傳動功率為7.5kW,改造后1 臺螺旋輸送機傳動功率為18.5kW,功率減小了4kW,按熟料生產線每年運行300d,煤粉制備系統每天運行20h,電費0.56元/kW·h計算,年可節電約1.34萬元?!?/p>