陳 閃,魯維軒,陳克念,王愛民,范思廷
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
某煉廠3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置,是首次應用WGS(美國ExxonMobil公司開發(fā)的噴射文丘里濕氣洗滌技術(shù))技術(shù)的大型重油催化裂化裝置,采用美國UOP公司提供的工藝包,由臺灣中鼎工程公司完成FEED(Front-end-Engineering-Design)設(shè)計,中國石化洛陽工程有限公司完成詳細設(shè)計[1-2]。裝置設(shè)計的原料性質(zhì)為7.95%,殘渣率79%,(Ni+V)質(zhì)量分數(shù)為19.7μg·g-1[3]。至今,裝置已連續(xù)安全平穩(wěn)運行至第4周期。2015年9月28日,裝置的煙氣脫硫單元一次開車成功,重要的環(huán)保指標外排污水的COD,一直保持在50mg·L-1以下,滿足《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》要求。本文主要對3.5Mt·a-1大型重油催化裂化裝置采用WGS技術(shù)后,控制外排污水COD的關(guān)鍵關(guān)聯(lián)工藝條件進行分析,并提出改進措施。
煙氣脫硫外排污水處理工藝流程,主要包含煙氣洗滌塔單元和PTU(廢液處理單元)。在煙氣洗滌塔單元中,SO2濃度為3000mg·m-3,顆粒物濃度為35mg·m-3。經(jīng)CO焚燒爐脫硝系統(tǒng)脫硝后,流量為521168Nm3·h-1(以濕基計)的煙氣進入煙氣脫硫塔,在4組文丘里管噴射器內(nèi),與煙氣脫硫塔底循環(huán)液泵送來的、主要組分為堿液和新鮮水的堿性循環(huán)漿液逆向接觸,以脫除煙氣中的SO2、顆粒物等有害物質(zhì)和雜質(zhì)。其中的一部分堿性循環(huán)漿液,經(jīng)煙氣脫硫塔底循環(huán)泵送至PTU(廢液處理單元)。在PTU(廢液處理單元)中,自煙氣脫硫塔底的循環(huán)泵來的含泥堿性污水,經(jīng)澄清池沉降后,清液在澄清池頂部進入氧化罐,氧化罐內(nèi)的污水經(jīng)罐底循環(huán)泵與新鮮堿液混合后進入氧化罐底部,與鼓風機送來的新鮮空氣在罐底分布管處接觸反應,把污水內(nèi)的亞硫酸鹽轉(zhuǎn)化為硫酸鹽,以降低污水中的COD,滿足污水直排要求。……