楊東寶,潘國輝,姚新玲,王東偉,張曉娟
(1.江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚州 225700;2.江蘇油田油服中心,江蘇揚州 225700)
以有效延長油井的檢泵周期、提高機采系統效率最大化為目標,通過對游梁抽油機運行過程在井下運行狀況的分析,根據實際工況調整抽油機的沖次。應用先進的計算機系統控制方法,控制抽油機每個沖次的運行速度,以減小柱塞的沖程損失、降低桿柱載荷、提高泵效與產量并延長檢泵作業周期。研究抽油井智能變速系統,提高系統泵效,減少沖程損失,提高充滿度,解決供液不足、供排不匹配的問題;降低系統能耗,實現電機功率均勻輸出,系統平穩運行,解決抽油機不平衡問題;延長檢泵周期,減少抽桿慣性載荷及其應力幅度,改善應變疲勞,減少管桿偏磨;實現抽油機“按需而行”,提高系統效率[1-4]。
有桿-抽油機系統以其結構簡單、制造容易、可靠性高、耐久性好、維修方便等優點,在采油機械中占有舉足輕重的地位。全國大約80%的油田均采用該類機采舉升系統進行原油開采,整體規模超過24 萬套。但普遍存在兩方面的問題。
由于抽油機的機構原因,電機輸出轉矩經四連桿機構傳輸至懸點后,會牽引抽油桿在一個沖程周期內做變加速度運動。由此產生的慣性載荷,以及舉升過程中的其他負載,會交替作用在抽桿上使其振動、形變。如果生產運行參數不合理(如沖次過大),或者抽油機系統不平衡,將會使抽油桿過度拉伸、失穩屈服,增加其與油管間的摩擦損耗,縮短抽油桿的使用壽命,使油管、抽桿、接箍損壞,導致油井躺井檢泵,增加成本投入,縮短檢泵周期。……