宮文凱
大慶油田水務公司
油田含油污泥主要產生于原油開采、油田集輸、油田采出水處理、煉廠污水處理等過程。某油田已建成投產10 座含油污泥處理站,主要采用預處理、調質—離心處理工藝[1],處理后污泥石油類≤2%(質量分數),回收了大部分污油。隨著含油污泥成分日趨復雜,聚合物含量逐年加大,其中老區含油污泥站尤為明顯,油泥的黏度增大造成調質—離心處理工藝所需藥量加大,離心機的分離效率降低[2-3],油泥分離更加困難,含油污泥站實際處理量低于設計處理量。隨著新的GB 36600—2018《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》的頒布,要求處理后的含油污泥中石油烴(C10—C40)含量<4.5‰,同時地方生態環境主管部門有更為嚴格的處理要求,即處理后的含油污泥石油類<3‰。現用工藝處理能力和處理效果無法滿足新標準要求。
本項目利用現有一座5 000 m3含油污泥暫存池及周邊場地,新建7 t/h 含油污泥熱裂解處理裝置1 套,年處理量30 000 t,處理站主要采用間歇熱裂解工藝技術[4-6],處理后的含油污泥滿足DB23/T 1413—2010《油田含油污泥綜合利用污染控制標準》石油類<3‰農用污泥污染控制要求,有效地緩解了部分采油廠含油污泥處理站處理能力不足,處理指標無法達到新標準要求的問題。
含油污泥原料主要指標:含水率41.1%,石油類34.9%,含泥量24.0%,處理后含油污泥殘渣滿足DB23/T 1413—2010《油田含油污泥綜合利用污染控制標準》石油類<3‰農用污泥污染控制要求。從表1可以看出,制約含油污泥綜合利用的主要指標是石油類,石油類的去除效率直接影響工藝設備的選擇。
原料含油污泥具有含油量較高、物料分布不均勻、成分復雜、含水率較高的特點,為此分別開展熱化學清洗、連續熱裂解、間歇熱裂解小試實驗。熱化學清洗技術[7]只能實現含油污泥殘渣石油類達到1%,所以不予考慮;兩種熱解方式均可實現含油污泥殘渣石油類達到3‰。連續熱裂解[8]處理效率相對較高,但對進料要求嚴格,適合處理含油率低于20%的物料,同時要求物料穩定均勻;間歇熱裂解比較適合原料成分復雜、分布不均、波動范圍大的物料,可以實現含油污泥殘渣石油類穩定達標,但處理效率相對較低。通過三種方案的綜合比選,最終采用間歇熱裂解含油污泥處理工藝路線,具體工藝流程如圖1所示。
含油污泥進入間歇熱裂解爐絕氧間接加熱,油泥中烴類等有機物受熱蒸發、裂解,氣相進入分氣包部分冷凝為重油,其余氣相進入后續的油水冷凝裝置實現輕質油油品回收,未冷凝的不凝氣經水封系統凈化后返回爐膛燃燒重復利用。天然氣和不凝氣燃燒產生的煙氣經過霧化塔凈化達標后排放,爐內固相冷卻后形成無害化殘渣,可用于墊井場和通井路。
(1)油泥熱裂解爐。油泥熱裂解爐1座,規格Φ2.4 m×6.5 m(底座6.5 m×2.6 m×0.6 m),熱裂解時間12~19 h;配套減速機系統JZQ650,油氣燃燒器3 個(產生不凝氣后開啟),天然氣燃槍4個,規格RIELLO 40 FS20;鼓風機1 臺,流量26 m3/min,升溫速率25~35 ℃/h。
(2)油水冷凝回收裝置。分氣包1 座,規格Φ0.9 m×2.1 m;冷凝器1 套;循環水池1 座,規格5.0 m×2.5 m×1.3 m;重油罐1 個,規格Φ 0.7 m×1.5 m;配套重油泵流量5 m3/h,H=5 m;輕油罐1 個,總容積36 m3;輕油泵流量15 m3/h,H=5 m,功率為5.5 kW;油水回收率達到75%左右。
(3)煙氣及不凝氣凈化裝置。霧化塔1套,Φ1 m×3 m;霧化塔水泵YB2100L,功率為3 kW;引風機LSFO,流量為2 000~5 000 m3/h;水封系統2 套,規格Φ0.6 m×1.5 m。排放煙氣中的SO2、NOX、煙塵均滿足大氣污染物綜合排放標準。
該含油污泥處理工程于2019 年2 月底建成,2019年3月初開始調試運行,2019年8月進行了竣工環保驗收。2019年3月至8月的殘渣指標見表2。

表2 油泥殘渣污染指標Tab.2 Pollution indicators of oily sludge residue
采用間歇熱裂解工藝,熱裂解平均時間為18~22 h,運行溫度維持在400 ℃,累計處理含油污泥1.45×104t,最終油泥殘渣平均石油類<1.2‰,含水率0.95%,As 質量濃度為2.9 mg/L,Hg濃度為0.9 mg/L,Cu濃度為5.8 mg/L,Zn濃度為26.3 mg/L,Pb 濃度為3.8 mg/L,Cd 濃度為1 mg/L,Cr 濃度為3.3 mg/L,Ni 濃度量為9.5 mg/L,均滿足DB23/T 1413—2010《油田含油污泥綜合利用污染控制標準》標準要求,殘渣可用于墊井場和通井路。
該工程總投資900萬,含油污泥處理成本約為382~418 元/t(未計污水處理費用),其中動力費(主要是熱裂解爐加熱天然氣費用和風機電費)250~270元/t,藥劑費15~18元/t,人工費47~50元/t,機械使用費40~45元/t,設備折舊維修費用30~35元/t。
對于高含油、高含水、物料復雜且指標波動大的含油污泥,間歇熱裂解工藝具有較強適應性。熱裂解后油泥殘渣平均<1.2‰,含水率0.95%,各項重金屬指標均能夠穩定達到標準要求,運行成本控制在382~418元/t,經濟效益、環境效益顯著。建議針對不同原料油泥,進一步優化運行參數,降低運行成本,同時熱解后油泥殘渣的用途[9-10]將是下一步重點研究方向。