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分層調(diào)剖注水一體化管柱的研制與應(yīng)用

2022-05-18 06:31:00劉宇飛肖國華王金忠李積學(xué)
鉆采工藝 2022年2期

劉宇飛, 肖國華, 詹 偉, 王金忠,李積學(xué), 王 輝

1中國石油冀東油田分公司鉆采工藝研究院 2中國石油冀東油田分公司唐山冀油瑞豐化工有限公司 3中國石油青海油田分公司采油二廠

0 引言

由于地層吸水剖面的不均一性,注水開發(fā)時,水沿著優(yōu)勢滲流通道突進,優(yōu)先注入油井,引起油井出水率升高,甚至水淹,形成無效注水循環(huán),大幅度降低采收率,嚴重影響注水開發(fā)效果[1-3]。因此,油田開發(fā)到中后期,為提高水驅(qū)效果,注水井需要及時采用調(diào)剖措施改善吸水剖面,提高注入水波及體積,提高整個區(qū)塊的開發(fā)效果。為了提高水井調(diào)剖施工效率,國內(nèi)同行研發(fā)并現(xiàn)場試驗了多種調(diào)剖工藝管柱,包括籠統(tǒng)調(diào)剖管柱、單層調(diào)剖管柱、分層偏心調(diào)剖管柱、分層同心調(diào)剖管柱[4-8]等。冀東油田曾經(jīng)采用橋式偏心分注管柱實施調(diào)剖[9],現(xiàn)場使用過程中存在調(diào)剖后部分水井出現(xiàn)測試儀器下放遇阻、偏心配水器水嘴無法投放、堵塞器打撈失敗、封隔器反洗閥開啟失效等問題,嚴重影響分層注水開發(fā)效果,后續(xù)全部改為專用調(diào)剖管柱進行調(diào)剖,施工結(jié)束后起管柱,再下分注管柱進行注水,致使作業(yè)成本高,周期長。為此,研制了分層調(diào)剖注水一體化工藝管柱來滿足油田一趟管柱既能分層調(diào)剖,又能分層注水的工藝需求,既提高了作業(yè)功效,又降低了生產(chǎn)成本。

1 橋式偏心分注管柱在調(diào)剖后存在的問題及原因分析

據(jù)統(tǒng)計,冀東陸上油田2013~2017年實施偏心分注管柱調(diào)剖60井次,影響后期測調(diào)、反洗井45井次,占調(diào)剖井次75.0%。其中測試遇阻18井次,占問題井次的40%;偏心配水器投不進水嘴10井次,占問題井次的22.2%;偏心配水器水嘴撈不到5井次,占問題井次的11.1%;反洗井不通12井次,占問題井次的26.7%。以3級3段橋式偏心分注管柱調(diào)剖工藝為例(圖1),介紹調(diào)剖施工工藝、后續(xù)存在問題及原因分析。

圖1 橋式偏心分注管柱結(jié)構(gòu)示意圖

1.1 橋式偏心分注管柱調(diào)剖施工工藝

以2#注水層施工目的層為例:①停止注水;②下投撈器撈出1#、2#、3#偏心配水器的定量水嘴;③向1#、3#偏心配水器偏心孔投入堵塞器;④對2#注水層實施調(diào)剖(前置段塞+主段段塞+頂替段塞);⑤調(diào)剖結(jié)束后,下投撈器撈出1#、3#偏心配水器偏心孔內(nèi)的堵塞器;⑥按照配注需求向1#、2#、3#偏心配水器投放相應(yīng)定量水嘴,實施分注及后續(xù)測試。

1.2 存在問題及原因分析

(1)調(diào)剖后,向2#偏心配水器投放定量水嘴失敗或打撈1#、3#偏心配水器堵塞器失敗。原因分析:調(diào)剖過程中井口注入油管的調(diào)剖液和調(diào)剖后地層返吐進入油管的調(diào)剖液在偏心配水器內(nèi)壁沉積、黏附,使2#偏心配水器的偏心孔變小或堵死,導(dǎo)致定量水嘴投不進;1#、3#偏心配水器堵塞器的打撈頭被沉積的調(diào)剖液成膠覆蓋,導(dǎo)致打撈不到。造成各層段配水量無法調(diào)配,嚴重影響分層注水開發(fā)效果。

(2)調(diào)剖后,測試儀器、投撈儀器下放遇阻,導(dǎo)致測試失敗、打撈失敗。原因分析:井筒內(nèi)部是上下連通、底部封堵的結(jié)構(gòu),對2#注水層段調(diào)剖時,調(diào)剖液會進入2#偏心配水器以下的油管和工具段內(nèi)部,頂替段塞頂替不到,導(dǎo)致其在下段油管及工具段內(nèi)壁沉積、成膠,使內(nèi)通徑變小甚至堵死,儀器通過性能降低,導(dǎo)致儀器下放中途遇阻,測試失敗、打撈失敗。因此需要進行多次反洗井作業(yè),既增加了作業(yè)成本,又延誤工期。

(3)反洗井不通。原因分析:向2#偏心配水器投放定量水嘴失敗,油套之間大孔道連通,不能形成節(jié)流壓差,封隔器反洗閥失去開啟動力,無法開啟;調(diào)剖液在油套環(huán)空3#封隔器坐封膠筒上方堆積并成膠,堵塞反洗閥進水口。導(dǎo)致無法洗井,縮短檢管周期,嚴重影響分注管柱服役壽命,增加生產(chǎn)成本。

2 解決問題的技術(shù)方案

2.1 隔離定點調(diào)剖技術(shù)

投放密封件,隔離下段進行定點調(diào)剖,解決調(diào)剖液在調(diào)剖層下段沉積的問題。

2.2 防返吐技術(shù)

調(diào)剖器與配水器具備防返吐功能,解決了注入地層的調(diào)剖液返吐進入油管,在油管及工具內(nèi)壁沉積問題。

2.3 自動關(guān)閉技術(shù)

停泵或調(diào)剖結(jié)束時,調(diào)剖器的調(diào)剖通道自動關(guān)閉,解決封隔器反洗閥開啟失效,反洗不通的問題。

3 分層調(diào)剖注水一體化管柱的研制

3.1 分層調(diào)剖注水一體化管柱

分層調(diào)剖注水一體化管柱主要由逐級解卡錨定器、滑套式調(diào)剖開關(guān)、單流偏心配水器、注水封隔器、不壓井洗井閥、篩管和絲堵等組成,見圖2。施工工藝為:①按照工程設(shè)計要求,將分層調(diào)剖注水一體化管柱下井至設(shè)計位置;②油管內(nèi)加壓,坐封各級注水封隔器,坐卡錨定器;③按地質(zhì)配注要求進行分層注水;④需要調(diào)剖時,停止注水,單流偏心配水器自動關(guān)閉注水通道;⑤向目的層滑套式調(diào)剖開關(guān)投入與其內(nèi)徑尺寸匹配的密封桿,封堵目的層下段中心通道;⑥向油管內(nèi)注入調(diào)剖液并加壓,開啟目的層滑套式調(diào)剖開關(guān)的調(diào)剖通道進行調(diào)剖:前置段塞+主段塞+頂替段塞;⑦調(diào)剖結(jié)束后,目的層滑套式調(diào)剖開關(guān)的調(diào)剖通道自動關(guān)閉;⑧用鋼絲繩下入打撈頭,機械抓取密封桿,上提撈出密封桿,中心通道恢復(fù)暢通,結(jié)束本層段的調(diào)剖作業(yè);⑨進行其他層段的調(diào)剖作業(yè)或恢復(fù)分層注水作業(yè)。

圖2 分層調(diào)剖注水一體化管柱結(jié)構(gòu)示意圖

分層調(diào)剖注水一體化管柱的滑套式調(diào)剖開關(guān)與注水封隔器采用直連設(shè)計方式,目的是注入頂替段塞過程中不但能夠?qū)⒂凸軆?nèi)部密封桿上方調(diào)剖液頂替徹底,而且能夠?qū)⒛康膶佑吞篆h(huán)空,尤其是坐封膠筒上方的調(diào)剖液頂替干凈,避免堆積成膠堵塞反洗閥進水口。

分層調(diào)剖注水一體化管柱具有以下技術(shù)特點:①目的層實施調(diào)剖時隔離了下段,避免調(diào)剖液在下段沉積;②可實現(xiàn)任意層段定點、定量調(diào)剖,即經(jīng)濟又精準;③在停泵或調(diào)剖結(jié)束時調(diào)剖通道可自動關(guān)閉,避免油套連通導(dǎo)致封隔器反洗通道開啟失效;④調(diào)剖開關(guān)與封隔器直連,利于環(huán)空調(diào)剖液頂替更加徹底,避免其成膠堵塞反洗通道進口,反洗井不通;⑤調(diào)剖開關(guān)與配水器具備防返吐功能,防止地層調(diào)剖液返吐進入油管。該管柱主要技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 分層調(diào)剖注水一體化管柱主要技術(shù)參數(shù)表

3.2 主要配套工具研制

3.2.1 滑套式調(diào)剖開關(guān)

滑套式調(diào)剖開關(guān)由工作筒、密封桿、打撈頭三部分組成。工作筒結(jié)構(gòu)見圖3,密封桿結(jié)構(gòu)見圖4,打撈頭結(jié)構(gòu)見圖5。

1.上接頭;2.“O”形密封圈;3.連通套;4.“T”形密封圈;5.“T”形壓環(huán);6.“L”形壓環(huán);7.“C”形密封環(huán);8.“C”形壓環(huán);9.滑套;10.“O”形密封圈; 11.彈簧外套;12.彈簧;13.下接頭。

1.打撈桿;2.壓蓋;3.彈簧;4、5.“O”形密封圈;6.主體。

1.上接頭;2.彈簧爪;3.下接頭。

滑套式調(diào)剖開關(guān)工作原理為向工作筒中投入密封桿,上腔打壓,密封桿帶動滑套壓縮彈簧下移的同時,打開調(diào)剖通道進行調(diào)剖;調(diào)剖結(jié)束后在彈簧作用下,滑套上移自動關(guān)閉調(diào)剖通道。滑套式調(diào)剖開關(guān)的調(diào)剖通道短,且雙出孔設(shè)計,適合調(diào)剖液高黏度特性[10-11]和大排量調(diào)剖需求;且調(diào)剖結(jié)束后調(diào)剖通道可自動關(guān)閉,防止調(diào)剖液返吐進入油管和油套連通。主要技術(shù)參數(shù)見表2。

表2 滑套式調(diào)剖開關(guān)主要技術(shù)參數(shù)表

3.2.2 單流偏心配水器

單流偏心配水器由工作筒、定量水嘴和單向閥三部分組成,即在常規(guī)橋式偏心配水器[12-14]基礎(chǔ)上,出口處增設(shè)單向閥,結(jié)構(gòu)示意圖見圖6,截面示意圖見圖7。

1.工作筒;2.定量水嘴;3.單向閥。

圖7 單流偏心配水器A-A截面示意圖

單流偏心配水器工作原理為按照地質(zhì)需求投入偏心定量水嘴,內(nèi)腔充水加壓,推開單向閥進行注水;停注時,單向閥自動關(guān)閉注水通道。注水出口處增設(shè)單向閥,防止已注入地層的調(diào)剖劑返吐進入油管。主要技術(shù)參數(shù)見表3。

表3 單流偏心配水器主要技術(shù)參數(shù)表

4 現(xiàn)場應(yīng)用情況

分層調(diào)剖注水一體化管柱在冀東油田現(xiàn)場試驗15口井,最大施工井斜35.8°,最大下入深度3 775 m,最高段數(shù)3段。測試發(fā)現(xiàn)有6口井出現(xiàn)突進層,油井含水量上升,為改善平面矛盾,減緩油井含水上升速度,提高水驅(qū)波及系數(shù),對其實施調(diào)剖,累計調(diào)剖次數(shù)8次,注入調(diào)剖6.5×104m3,最大調(diào)剖壓力25.5 MPa,調(diào)剖后累計流量測試53次,投撈調(diào)配231次、反洗井40井次(見表4)。到目前為止施工、測調(diào)過程順利,未發(fā)生測試、投撈儀器遇阻及反洗井不通的情況,成功率均為100%。

表4 典型井施工情況統(tǒng)計表

該一體化管柱現(xiàn)場試驗取得較好的經(jīng)濟效益:實施不動管柱調(diào)剖8井次,減少換管柱作業(yè)8井次,節(jié)約更換管柱作業(yè)時間約18 d,實現(xiàn)增油2 234 t。更換管柱作業(yè)費用15萬元,節(jié)約更換管柱費用=8×15=120萬元;累計增油2 234 t,增油效益=(原油價格-噸油操作成本)×增油,創(chuàng)造增油效益220.7萬元;累計創(chuàng)造經(jīng)濟效益340.7萬元。

5 結(jié)論

(1)滑套式調(diào)剖開關(guān)和單流偏心配水器采用防返吐設(shè)計,地層調(diào)剖液不再返吐進入油管造成污染。

(2)分層調(diào)剖注水一體化管柱采用隔離下段、定點定量調(diào)剖的施工方式,使油管內(nèi)調(diào)剖液全部被頂替干凈,防止下段管柱污染。

(3)現(xiàn)場試驗結(jié)果表明分層調(diào)剖注水一體化管柱實現(xiàn)了一趟管柱既能分層調(diào)剖又能分層注水的工藝需求,既簡化了施工工藝,又節(jié)約了生產(chǎn)成本,具有良好的社會經(jīng)濟效益。

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