王鵬飛
(山西焦煤霍州煤電集團呂臨能化有限公司,山西 霍州 031400)
龐龐塔煤礦701 工作面設計長度1330 m,開采煤層厚5.7~8.9 m,平均厚度7.2 m。煤層結構復雜,一般含夾矸3~5 層,夾矸厚為0~1.51 m,平均厚度0.72 m,煤層傾角為14°~18°,平均傾角15°。采用ZY1300-26-55 型兩柱掩護式液壓支架一次采全高綜采技術。701 工作面地面標高1194~1307 m,工作面標高905~930 m,順槽巷道為矩形斷面,斷面尺寸為寬×高=5.4 m×4.1 m,切巷尺寸為寬×高=9.3 m×4.0 m。701 工作面位置情況如圖1。

圖1 701 工作面位置示意圖(m)
煤層直接頂為石灰巖,含有較高的泥質成分,節理發育,厚約16 m。煤層底板為砂質泥巖,平均厚度3 m。
當7012 巷掘進至860 m 位置時,巷道頂板周圍巖層出現風化并變很松軟,煤體硬度降低、易碎,巷道頂板出現大量鼓包,新揭露頂板節理出現裂隙,產生離層現象。7011 巷掘進至1100 m 位置時,頂板出現了7012 巷的類似情況。分析其原因應該為工作面東側的風氧帶已影響到整個工作面。
在7012 巷道1310~1330 m 范圍內施工巷道頂板巖性探測孔,用YTJ20 型頂板巖性探測記錄儀進行記錄。頂板向上0~2.2 m 位置為泥化巖層,強度非常低,泥化頂板巖層遇水可軟化為泥漿;頂板向上2.2~6.0 m 位置為泥巖,裂隙較發育,有空洞現象;頂板向上6.0~12.5 m 為黑色泥巖,0~2 層硬質夾矸,硬度高;頂板12. 5~15.0 m 為砂質和砂巖,硬度中等。根據以上數據可知,701 工作面切巷頂板易破碎,為典型軟巖頂板。
(1)巷道頂板巖層結構復雜多變。直接頂以泥巖為主,砂質泥巖為輔,且含有夾矸狀黃泥,裂隙發育,局部出現空洞。
(2)錨桿和錨桿索錨固效果不佳,錨固力達不到設計要求。巷道頂板0~3 m 段,外表粗糙,呈深灰色,為黃色泥巖,頂板泥巖風氧化成發軟、發潮不沾手的淺黃色殘粘土,錨桿錨固劑與圍巖之間界面粘結能力較弱,2500 mm 錨桿抗拉拔力基本上都小于18 kN,錨桿的錨固區失效;錨索孔成孔困難,塌孔和堵孔問題嚴重,錨索錨固失效。
(3)大跨度切巷圍巖變形較大,支護更加有難度。切巷斷面設計寬度×高度=9.5 m×4.0 m,屬于大跨度大斷面巷道,巷道中部張拉應力較大,巷道兩幫頂角部位剪應力較大,巷道軟巖本身抗壓強度低,自穩能力差,來壓快,變形大,容易引起周圍破碎頂板的冒落。
(1)注漿材料選擇。切巷頂板為易破碎的軟巖頂板,支護前需要先注漿加固頂板。注漿材料選擇采用普通水泥-水玻璃雙液漿,水泥材料為PO42.5級以上的硅酸鹽水泥,水玻璃濃度為40~45 °Bé。水泥漿與水玻璃體積比為=0.2:1.0,水泥漿水灰比為0.9:1.0,注漿壓力為0.2~0.5 MPa,注漿鉆孔直徑Ф32 mm,采用直徑Ф42 mm 的鉆頭掏孔,安裝專用封孔器進行封孔。
(2)注漿孔設計。按照超前預注漿流程,在切巷掘進面和擴刷側頂板施工注漿鉆孔,采用深孔-短孔組合方式,提高頂板注漿時的均勻性和平穩性。切巷頂板注漿孔設計如圖1。掘進面區域的注漿孔按“三三”布置,左側孔為Ф32 mm×4000(深)mm,孔角度30°,中間孔為Ф32 mm×(深)6000 mm,孔角度60°,右側孔為Ф32 mm×(深)4000 mm,孔角度30°,間排距為2000 mm×3000 mm。擴刷區注漿孔采用深孔-短孔間隔布置方式,注漿深孔深度8000 mm,孔角度60°,注漿短孔深度4000 mm,孔角度30°,孔間距為2000 mm。頂板注漿孔設計如圖2。

圖2 切巷頂板注漿孔設計(mm)
切巷頂板設計采用“全錨索”支護技術,如圖3。

圖3 切巷斷面支護設計(mm)
一次掘進期間,切巷頂板錨索使用Ф21.8 mm×10 300 mm 的鋼絞線,托盤規格300 mm×300 mm×16 mm,“六六”布置,間距1000 mm,排距800 mm,充填K2335、Z2360 樹脂錨固劑各2 支,錨索預緊力不小于200 kN,每排錨索架設W 型鋼帶(長5.3 m,每條鋼帶6 孔,孔距1000 mm)。幫部錨桿選用規格Ф22 mm×2000 mm 樹脂高強螺紋鋼錨桿,間距1500 mm,排距800 mm,“三·三”布置,充填K2335、Z2360 樹脂錨固劑各1 支,錨桿錨固力不小于120 kN,待擴刷側選用Ф22 mm×2000 mm 型玻璃鋼錨桿。
二次擴刷期間,切巷頂板錨索使用Ф21.8 mm×10 300 mm 的鋼絞線,托盤規格300 mm×300 mm×16 mm,“五·五”布置,間距9000 mm,排距800 mm,切巷頂板中部施工桁架錨索,錨索使用Ф21.8 mm×12 300 mm 的鋼絞線配合槽鋼,托盤規格300 mm×300 mm×16 mm,“二·二”布置,角度70°,間距2000 mm,排距800 mm,桁架錨索與普通錨索交替平行布置。
一次掘進期間和二次擴刷前,累計施工注漿孔262 個,施工用時95 d,注漿水泥用量約153 t,注漿水玻璃用量約26.7 t。
(1)鉆孔窺視。在701 切巷通尺25 m、40 m、61 m、80 m、100 m、150 m、205 m 處位置施工頂板注漿窺視孔,布置ZKXG30 礦用鉆孔軌跡檢測裝置,注漿后鉆孔窺視如圖4。切巷頂板注漿后,漿液較好地注入到泥巖巖層的孔隙、裂隙和空洞之中,漿液硬化后與破碎泥巖形成整體;鉆孔孔壁光滑,成孔效果好,注漿后可有效減少錨索孔塌孔和堵孔問題;漿液集中在頂板以上0.8~6.8 m 巖層中,注漿過程中,漿液主要沿水平方向擴散。

圖4 注漿后鉆孔窺視圖
(2)錨索現場抗拉拔力試驗。在切巷二次擴刷前,現場隨機選擇已施工的12 根錨索進行抗拉拔力測試。從測試數據可知,12 根錨索的拉拔力均位于255~315 kN 之間。由此可知,切巷頂板注漿后,錨索拉拔力達到設計承載載荷值,錨索錨固效果理想,保障巷道圍巖的穩定。
切巷巷道圍巖變形量觀測采用“十字”布點法,對切巷巷道頂板下沉量、底鼓量、頂底板移近量和煤幫鼓起量進行監測,監測結果如圖5。

圖5 巷道圍巖變形曲線
在一次掘進期間共施工14 d 后,切巷巷道圍巖變形情況整體上趨于穩定,頂板下沉量18 mm,底鼓量8 mm,頂底板最大移近量27 mm,煤幫鼓起量36 mm;二次擴刷期間,切巷巷道受二次采動影響,頂板跨度變大,巷道變形在擴刷后14 d,切巷巷道圍巖變形再次趨于穩定,頂板下沉量44 mm,底鼓量21 mm,頂底板最大移近量69 mm,煤幫鼓起量58 mm。監測數據結果表明:701 工作面切巷軟巖頂板采用注漿加固技術和頂板全錨索支護方案后,能有效控制巷道圍巖的變形量,保障開采的安全性和可靠性。