孫亞鵬
(晉能控股煤業集團馬脊梁礦,山西 大同 037000)
馬脊梁礦8125 工作面切巷為矩形斷面,其斷面尺寸為高×寬=3950 mm×9600 mm,斷面面積37.92 m2,其斷面尺寸和跨度都比較大,屬于超大巷道斷面[1]。由于切巷處煤層厚度為8.9 m,圍巖強度低,裂隙發育,容易出現破碎變形的現象。因此,若采用順槽支護形式,會造成切巷掘進中產生幫部鼓出或者頂板下沉等現象[2],不僅影響設備的正常安裝,也會對礦井接續計劃產生影響。為保證巷道頂板的安全,確保采煤工作順利進行,結合該工作面的特點,對其掘進支護工藝進行研究應用。
設計采用兩次掘進成巷工藝:第一次掘進支護,即較小斷面的導硐掘進,其斷面設計尺寸:高×寬=3950 mm×4600 mm;第二次掘進支護,即擴刷寬度為5000 mm,掘進至切巷設計的斷面尺寸:高×寬=3950 mm×9600 mm。
(1)切巷導硐頂部支護
切巷導硐頂部支護采用錨帶網配合錨索支護的形式[3]。
頂板錨帶網采用規格為Ф20 mm×2600 mm 的左旋無縱筋螺紋錨桿,并配合W 型鋼帶和金屬網。其參數為:錨桿設計間排距700 mm×700 mm,鋼帶長度4500 mm,菱形金屬網寬度是800 mm。
頂板錨索加固方式,采用錨索梁配合桁架共同支護形式,即錨索梁和桁架錨索交替相互布置。導硐掘進施工期間,頂板槽鋼每排設置3 根錨索,并采用規格為Ф21.6 mm×8300 mm的高強度鋼絞線。導硐掘進支護斷面圖如圖1。

圖1 切巷導硐掘進支護斷面圖(mm)
(2)切巷導硐幫部支護
切巷導硐幫部支護選用錨帶網的支護形式。
幫支護采用規格為Ф20 mm×2600 mm 高強錨桿,并配合菱形金屬網、鋼筋梯子梁的共同聯合支護結構;臨時幫支護采用玻璃鋼錨桿,其規格為Ф20 mm×2400 mm,并配合菱形金屬網支護。錨桿間排距設計尺寸為700 mm×700 mm,位于下側錨桿距離底板設計為250 mm,位于上側錨桿距離頂板設計為200 mm,中部錨桿與幫部巖面垂直施工;菱形金屬網寬度800 mm,鋼筋梯子梁采用14 號圓鋼焊接而成,長度定為3700 mm。
(1)切巷掘進擴刷頂部支護
切巷擴刷頂部支護采用錨帶網配合錨索聯合支護。
頂板采用規格為Ф20 mm×2600 mm 的左旋無縱筋螺紋錨桿,并配合W 型鋼帶和金屬網。錨桿設計間排距尺寸為700 mm×700 mm,W 型鋼帶長度為4500 mm,菱形金屬網寬度是800 mm。
頂板錨索采用錨索梁配合桁架錨索的共同支護結構,即錨索梁和桁架錨索交替相互布置[4]。其中,頂板槽鋼每排設置3 根錨索,采用高強度低松弛預應力鋼絞線,規格為Ф21.6 mm×8300 mm,與頂板巖面垂直施工;桁架錨索采用高強度低松弛預應力鋼絞線,規格為Ф21.6 mm×8500 mm。當切巷擴刷至設計斷面后,距離幫部4000 mm 位置處安裝單體支柱,每1400 mm 安設一排2 根單體支柱,間距是1600 mm。其擴刷期間掘進支護斷面圖如圖2。

圖2 擴刷期間掘進支護斷面圖(mm)
(2)切巷擴刷回采幫支護
切巷擴刷回采幫采用錨網梁的支護形式。回采幫采用玻璃鋼錨桿,規格為Ф20 mm×2400 mm,配合高強塑鋼網、鋼筋梯子梁聯合支護。錨桿間排距是700 mm×700 mm,鋼筋梯子梁長3700 mm,高強塑鋼網寬度是800 mm。
為驗證切巷掘進支護斷面的實際應用效果,對巷道進行表面位移監測,監測其相對變形量。
(1)導硐圍巖表面位移監測分析。經過一個月的導硐表面位移監測,得到圍巖頂底板和兩幫隨監測時間的變化曲線圖,如圖3。

圖3 導硐表面位移隨監測時間的變化關系圖
從圖3 中可看出,隨監測天數的變化,導硐底板底鼓量、兩側幫部移近量和頂板下沉量逐漸增大,且各位置的位移變化量達到穩定的時間不同。經過7 d,最先進入穩定狀態的是底板,緊接著是兩幫,而頂板經過16 d 后才趨于穩定。此外,在監測期間內,導硐底鼓量最大值是18.8 mm,頂板變形的最大值是61.9 mm,頂底板相對移近量是80.7 mm。兩幫中臨時幫的支護強度弱,變形最大77.5 mm,兩側幫部相對移近量是125.3 mm。監測結果表明,導硐圍巖變形小且穩定,掘進支護效果好。
(2)擴刷圍巖表面位移監測分析。導硐掘進擴刷后的圍巖采取一個月的表面位移監測,得到圍巖頂底板和兩幫隨監測時間的變化曲線圖,如圖4。

圖4 切巷表面位移隨監測時間的變化關系圖
從圖4 中可看出,隨監測天數的變化,切巷底板底鼓量、兩側幫部移近量和頂板下沉量逐漸增大,且各位置的位移變化量達到穩定的時間不同,最先穩定的是底板,經歷二次擾動的煤柱幫,相比于第一次的穩定時間短,頂板因受跨度的影響,16 d 后達到穩定。此外,在監測期間內,切巷底鼓量基本保持不變,而頂板變形量最大 73.6 mm,頂底板相對移近量是92.4 mm。煤柱幫的第二次穩定變形量減小到28.7 mm,工作面幫因支護強度大,變形量48.3 mm,兩側幫部最大移近量是77 mm。監測結果表明,切巷圍巖兩幫及頂底板位移量都在要求范圍內,圍巖穩定,掘進支護效果好。
針對馬脊梁礦大斷面切巷工作面,提出采用兩次掘進成巷的支護工藝,第一次掘進小斷面導硐,第二次掘進擴刷至設計斷面。經礦壓觀測發現,切巷圍巖表面變形量都在要求范圍內,圍巖穩定,大斷面切巷得到很好的控制。