茹 磊
(霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山木瓜煤礦,山西 方山 033000)
霍州煤電集團木瓜煤礦位于山西省呂梁市方山縣大武鎮木瓜村,9#煤層和10#煤層間距0.35~0.7 m,因此合并開采。合并后煤層總厚度為2.81~5.73 m,平均厚度4 m,煤層傾角為8°~14°,平均傾角8°,煤層結構簡單,全區可采。9#+10#煤層頂底板巖性見表1。

表1 9#+10#煤層頂底板巖性
9#+10#煤層厚度大,為減少相鄰工作面的回采擾動,原設計留設20 m 的區段煤柱,造成煤炭資源的巨大浪費。因此,提出對巷道頂板巖層進行預裂爆破達到切頂卸壓的目的[1-4],以減小區段煤柱尺寸。
10-201 工作面回風巷為矩形斷面,斷面尺寸為寬×高=5400 mm×4000 mm,巷道支護形式如圖1。頂錨桿選用規格為Ф20 mm×2000 mm 的螺紋鋼錨桿,間排距為1000 mm×1200 mm,頂錨索為Ф18.9 mm×5300 mm,間排距為2000 mm×2400 mm,幫錨桿選用規格為Ф20 mm×2000 mm 的螺紋鋼錨桿,間排距為1200 mm×1200 mm。

圖1 原支護方案設計(mm)
9#+10#煤層上覆巖層均厚依次為2.5 m 的泥巖、2.57 m 的灰巖、2.3 m 的泥巖和7.7 m 的灰巖。上覆巖層中,2.57 m 的灰巖和7.7 m 的灰巖厚度較大,且硬度較大,完整性較好,當工作面回采后,破斷、變形過程中對采場應力影響較大,需采用預裂爆破的方式將其切斷。如果預裂爆破孔與豎直方向夾角太小,則回采巷道支護難度增大,頂板巖層有較大失穩風險;預裂爆破孔與豎直方向夾角太大時,要保證切斷最上方7.7 m 的灰巖,需要更深的預裂爆破孔。參考臨近礦井切頂卸壓現場施工效果及本礦井施工條件,確定預裂爆破孔與豎直方向夾角為15°,深度為16 m,即可保證切斷最上方7.7 m 厚的灰巖,回采巷道頂板巖層也不會很容易失穩。從安全角度考慮,將原有長度為5300 mm 的錨索改為8300 mm 的錨索,并在預裂爆破孔一側多布置一根錨索,同時將巷道肩角位置錨桿改為垂直施工,最終切頂及支護方案如圖2。

圖2 切頂及支護參數示意圖
為確定煤柱的合理尺寸,借助FLAC3D模擬軟件,模擬對巷道頂板巖層進行預裂爆破條件下,煤柱寬度分別為6 m、8 m、10 m、12 m 時巷道圍巖塑性范圍。煤層及頂底板巖層力學參數見表2,巷道圍巖塑性區模擬效果如圖3。

表2 煤層及頂底板巖層力學參數
如圖3 所示可知,當區段煤柱寬度為6 m 時,大部分煤柱均為塑性區,僅在煤柱上端及下端小范圍為彈性區,表明煤柱寬度為6 m 時,大部分煤柱均處于塑性狀態,支撐能力較差;當區段煤柱寬度為8 m 時,煤柱塑性區范圍有所降低,而彈性區范圍有所增大,彈性區面積占煤柱總面積的53.2%,雖然支撐能力較好,但是由于煤柱中心區域仍處于塑性狀態,存在較大的安全隱患;當區段煤柱寬度為10 m 時,煤柱塑性區面積進一步減小,相應的彈性區面積隨之增大,占到煤柱總面積的61.3%,且煤柱中心區域處于彈性狀態,此時煤柱支撐能力良好;當區段煤柱寬度為12 m 時,煤柱彈性區面積進一步增大,占煤柱總面積的70.2%,塑性區面積僅占29.8%,此時煤柱支撐能力進一步增強,但是隨著煤柱寬度的增大,煤炭資源浪費量也隨之增大。

圖3 不同煤柱寬度巷道圍巖塑性區范圍
綜上所述,區段煤柱寬度為10 m 時,煤柱支撐能力良好,已能夠滿足礦方安全生產要求,因此區段煤柱合理寬度設計為10 m。
對10-201 工作面回風巷采幫側頂板巖層進行預裂爆破,按照前述設計參數,預裂爆破孔深16 m,與豎直方向夾角為15°。根據現場試驗結果,預裂爆破孔間距為500 mm 時,預裂效果較好。為減少炸藥爆破時對巷道頂板巖層的擾動影響,將炸藥置于聚能管中,聚能管定向爆破原理如圖4。聚能管兩側有聚能槽,炸藥爆炸時爆轟波將沿聚能槽方向定向傳播,在切斷頂板巖層的同時,對巷道頂板其他范圍的巖層產生較小擾動,起到保護巷道頂板的效果。

圖4 聚能管定向爆破原理
按照前述設計,10-201 工作面與10-203 工作面之間留設寬度為10 m 的區段煤柱,每隔50 m 布置一個測站,用于監測10-201 工作面回采過程中巷道圍巖變形量及錨桿受力變化情況,測點布置如圖5,現場監測曲線如圖6。

圖5 現場測站布置圖
如圖6(a)所示,隨著10-201 工作面的推進,10-203 運輸巷頂底板移近量隨之增大。在距離10-201 工作面50 m 范圍內(超前10-201 工作面50 m及滯后10-201 工作面50 m,共100 m 范圍),巷道頂底板移近量增大較快;在滯后10-201 工作面50~100 m 范圍內時,巷道頂底板移近量增幅逐漸減小;滯后10-201 工作面100 m 以后,巷道頂底板移近量基本不再發生變化。最終三個測站監測得到的巷道頂底板移近量最大值分別為70 mm、74 mm、69 mm。如圖6(b)所示,巷道兩幫移近量變化趨勢與頂底板移近量變化趨勢基本相近,同樣是在距離10-201 工作面50 m 范圍內,巷道兩幫移近量增大較快;在滯后10-201 工作面50~100 m 范圍內時,巷道兩幫移近量增大幅度逐漸放緩;滯后10-201 工作面100 m 以后,巷道兩幫基本處于穩定狀態。最終三個測站監測得到的巷道兩幫移近量最大值分別為59 mm、84 mm、67 mm。如圖6(c)所示,在10-201 工作面回采過程中,10-203 運輸巷錨桿受力呈現實體煤幫側>頂板>煤柱側的特點,當錨桿受力穩定后,實體煤幫側、頂板及煤柱側錨桿受力分別為10 MPa、9.45 MPa 及8.65 MPa。結果表明,錨桿工作狀態良好,且對10-201 回風巷頂板巖層進行預裂爆破后,確實起到了卸壓的效果,煤柱側錨桿受力明顯較小。

圖6 現場監測曲線
針對9#+10#煤層合并開采采高大,區段煤柱留設尺寸大,煤炭資源浪費嚴重的問題,提出對巷道頂板采用預裂爆破的方式進行切頂卸壓,達到縮小煤柱尺寸的目的,確定預裂爆破孔深度為16 m,與豎直方向夾角為15°,區段煤柱合理尺寸為10 m,可以滿足現場的安全生產要求。