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錐形結構超聲陣列換能器研究

2022-05-13 14:31:26朱時雨王月兵趙成功李世平中國計量大學計量測試工程學院浙江杭州3008北京電子工程總體研究所北京00854
壓電與聲光 2022年2期
關鍵詞:結構設計

朱時雨,王月兵,趙成功,李世平(. 中國計量大學 計量測試工程學院,浙江 杭州 3008;. 北京電子工程總體研究所,北京 00854)

0 引言

水聲學主要研究聲波在水中的發(fā)射、傳播和接收,而聲波的發(fā)射和接收都依賴于換能器,因此換能器的發(fā)展對水聲學影響較大。水聲換能器是在水介質(zhì)中實現(xiàn)聲與其他形式能量或信息轉換的一類傳感器,它是各類聲吶系統(tǒng)最前端的設備,也是聲吶系統(tǒng)與水介質(zhì)相互作用、信息交流的關鍵[1-3]。

隨著水下航行器快速發(fā)展,航行速度也越來越快,傳統(tǒng)的換能器結構已難以適應水下高速運動[4-5]。本文在傳統(tǒng)壓電換能器陣列結構的基礎上,將外形結構改為錐形設計,使換能器整體適用于水下高速航行器。本文介紹了換能器的基本結構與工作原理,使用有限元法仿真分析了陣元及陣列的振動模態(tài)及換能器在水中的聲場分布。根據(jù)仿真結果與1-3型壓電復合材料[6-7]的制作方式,設計陣列排布,制作了換能器的試驗樣機,通過實驗測試并驗證了其工作特性。

1 換能器設計

結合換能器的發(fā)展情況,針對水下航行器高速運動的需求,在此換能器的研制中,本文提出了一種錐形設計構想,其中換能器的圓錐形頭部可有效地減少其在水中的阻力,以適應水下航行器的高速運動[8-10]。

1.1 換能器外殼

圖1為換能器結構示意圖。換能器頭部呈30°的圓錐形設計,頭部底面開一凹槽用于安裝陣列。聚四氟乙烯具有較高強度,能在水流沖擊下保持形態(tài),其較低的摩擦系數(shù)有利于減小流阻,同時其特性阻抗與水相差不大,有利于聲波透射。因此,在兼顧結構強度和聲匹配的情況下,選用聚四氟乙烯制作換能器頭部。

圖1 換能器結構示意圖

采用不銹鋼材料制作換能器底座,不銹鋼材料強度高,耐腐蝕性強,可設計不同樣式的底座,使換能器裝配在各種使用環(huán)境中。設計中選用PZT-4型壓電陶瓷作為換能器陣元(2×4式陣列排布),在陣列底部有一層硬質(zhì)泡沫作為吸聲層,用以隔離運動平臺輻射噪聲的影響,使換能器系統(tǒng)具有安靜的工作環(huán)境。

1.2 換能器陣元設計

陣元及陣列設計思路:

1) 陣元的長和寬(截面積)控制換能器的指向性。

2) 陣元的厚度(極化方向高度)決定換能器的特征頻率,厚度與諧振頻率成反比。

3) 結合使用頻率及各項要求,確定合適的陣元尺寸。

選用PZT-4壓電陶瓷(中功率發(fā)射的鋯鈦酸鉛壓電陶瓷)為換能器陣元,使其在頻率100 kHz的脈沖激勵下工作。對陣元的振動模態(tài)進行COMSOL有限元仿真,如圖2所示。分別建立了不同尺寸的4個陣元模型并置于空氣環(huán)境中,通過對單個陣元的振動模態(tài)進行仿真分析,在極化方向高度均為15.5 mm時,截面積分別為3 mm×3 mm、4.5 mm×4.5 mm及6 mm×6 mm,對應的特征頻率變化很小。因此,截面積對其特征頻率的影響很小。當截面積為6 mm×6 mm,極化方向高度改變時,特征頻率變化明顯,高度增加1.5 mm,特征頻率減小了11 kHz。由此可知,陣元的特征頻率主要受陣元極化方向高度的影響。極化方向高度約為15.5 mm時,陣元的特征頻率接近100 kHz。為了充分利用壓電陶瓷元件的縱向振模,需對元件電極按仿真結果進行切割。

圖2 陣元振動模態(tài)仿真

1.3 陣列設計

由于后續(xù)在發(fā)射陣周圍還需增加接收陣的排布,換能器內(nèi)部空間有限。因此,陣列設計未采用半波長的設計思路。

陣元間常用的粘接劑有環(huán)氧樹脂與聚氨酯等,兩者粘接陣元效果較好,由于環(huán)氧樹脂固化后的強度遠高于聚氨酯,會使粘接后陣列的振動模態(tài)為整體振動,陣元之間有較大影響。因此,采用彈性模量較小的聚氨酯作為此陣列的粘接劑。

對陣列的3×3式排布和2×4式排布分別進行仿真分析,得到結果如圖3所示。由圖可知,2×4式排布陣列效果較理想,8個陣元的振幅相同,故采用2×4式排布方式。對采用2×4式排布,分別使用環(huán)氧樹脂和聚氨酯粘接的陣列進行各陣元發(fā)射電壓響應測試,結果如圖4所示。由圖可知,采用環(huán)氧樹脂粘接陣列的陣元一致性較差,且其陣列中各陣元發(fā)射電壓響應比聚氨酯粘接陣列中各陣元的發(fā)射電壓響應小1~2 dB,這是由于用環(huán)氧樹脂粘接時,單個陣元的振動需帶動陣列整體進行振動,使發(fā)射電壓響應略偏小。

圖3 陣列仿真結果

圖4 陣元發(fā)射電壓響應測試

使用TH2826型阻抗分析儀對此排布方式粘接后的陣列諧振頻率進行測試,阻抗分析儀測得陣列諧振頻率為96.8 kHz,與仿真結果(97.6 kHz)相近。

陣列設計思路與1-3型復合材料相似,通過將整塊壓電材料切割成壓電小柱以抑制橫向模態(tài),從而實現(xiàn)純凈的厚度振動模態(tài),提高其有效機電耦合系數(shù)。本文通過改進1-3 型壓電復合材料,將陣元間填充的聚合物從傳統(tǒng)的環(huán)氧樹脂改為聚氨酯,有效降低了陣元間的振動耦合,提高了陣元一致性。

1.4 換能器整體仿真

為了研究換能器使用時發(fā)射聲波的聲場情況,首先利用COMSOL建立有限元仿真模型,采用壓力聲學模塊、固體力學模塊和靜電模塊進行求解,建立了整體模型(見圖5)對換能器聲場進行仿真分析。通過仿真得到錐形結構換能器的指向性,并將其與常見的半球形頭部結構換能器的指向性進行對比分析。

圖5 仿真模型圖

圖6 仿真聲場分布圖

如圖6所示,換能器內(nèi)陣元發(fā)出的聲波經(jīng)過聚四氟乙烯頭部后,入射到水域中,在換能器尖端處,xOz切面(陣列的2陣元方向)聲場中最大輻射方向有一清晰主瓣,在換能器尖端位置,其主瓣幅值大于-3 dB,寬度約為25°,如圖6(c)所示。yOz切面(陣列的4陣元方向)聲場中有一寬度約為20°的主瓣,兩側分布部分旁瓣,如圖6(d)所示。半球形頭部的xOz切面主瓣寬度約為32°,如圖6(e)所示。yOz切面主瓣寬度約為25°,如圖6(f)所示。仿真結果顯示,錐形結構的換能器指向性寬度比半球形結構換能器指向性寬度小5°~7°。

2 換能器制作與測試

2.1 換能器制作

根據(jù)圖6仿真結果進行換能器的整體裝配與制作。換能器外殼加工時主要是錐尖部位加工難度較大,需要盡可能保證錐尖的尖銳度。頭部和底座分別采用聚四氟乙烯與不銹鋼材料進行加工,其表面需加工至光滑以保證換能器的低阻力。陣列制作時陣元之間采用聚氨酯粘接,陣元負極用導電膠連通后用導線引出,正極各陣元分別用導線引出。整體裝配則根據(jù)螺孔位置用螺栓連接,走線后對換能器整體進行水密處理。圖7為換能器樣機圖。

圖7 換能器樣機圖

2.2 換能器性能測試

為了進一步驗證此設計方案的可行性和仿真模型的可靠性,搭建的實驗測試環(huán)境圖如圖8、9所示。

圖8 測試環(huán)境示意圖

圖9 測試環(huán)境俯視圖

實驗在消聲水池中進行,使用夾具夾持換能器置于水下500 mm處,在距離換能器陣元1 500 mm處放置一個標準水聽器,滿足遠場條件換能器尖端與水聽器中心在同一水平面上,測試其聲學性能。

設置信號源輸出電壓為500 mV,發(fā)射20個周期的正弦脈沖波作為換能器的激勵信號,設置換能器尖端指向水聽器時為90°位置。采用LABVIEW軟件制作測試程序,控制運動機構使換能器從0°位置旋轉至180°位置,每隔0.5°采集水聽器接收信號,測試換能器指向性,如圖10所示。

圖10 指向性測試圖

由圖10可知,換能器在尖端朝向水聽器時,水聽器接收到的信號幅值最大,主瓣清晰。如圖10(a)所示,換能器xOz方向大于-3 dB的主瓣寬度約22°。如圖10(b)所示,yOz方向主瓣寬度約12°,比仿真結果的指向性寬度略小。與半球形結構的測試結果相比,錐形結構會使換能器指向性小5°~10°。

為了得到換能器的發(fā)射性能,進行了發(fā)射電壓響應測試。在相同實驗環(huán)境下,設置換能器頭部尖端正對水聽器中心,8個陣元同時加上激勵電壓,測試換能器輸入電壓與水聽器接收電壓,計算得到發(fā)射電壓響應。在頻率為96 kHz處發(fā)射電壓響應有最大值(133 dB),比仿真的理論結果小1.1 dB,比半球形結構換能器小1.3 dB。圖11為換能器樣機發(fā)射電壓響應測試曲線。由圖可看出,實測與仿真發(fā)射電壓響應趨勢一致,結果不完全相同,這是由于仿真時均采用理想狀態(tài)條件,忽略了現(xiàn)實因素。

圖11 換能器樣機發(fā)射電壓響應測試曲線

3 結論

1) 本文在壓電式陣列換能器設計基礎上,結合使其適應水下高速航行器運動的設計思路,將傳統(tǒng)換能器的平面或球面結構改為錐形結構,并研究了此結構的實際可行性。

2) 通過建立換能器在水下工作時的物理模型,研究其工作機理。應用有限元仿真軟件計算并分析了換能器工作時的聲場分布,得到其指向性數(shù)據(jù)。根據(jù)仿真結果制作換能器樣機,并搭建實驗測試系統(tǒng)。實驗測試表明,實驗結果與仿真結果具有較好的一致性。

3) 根據(jù)理論和實驗表明,此換能器的構造設計具有實際可行性。研究證明,聲波在透過錐形頭部后指向性變小。通過測試發(fā)射電壓響應可知,在諧振頻率處有最大值(133 dB),比半球形結構換能器小1.3 dB,這是由于錐形結構的z向長度比半球形結構長,產(chǎn)生了發(fā)射響應損失。總體來看,錐形結構換能器指向性寬度合適,既保證了較好的探測范圍,又能減少干擾,透過錐形頭部后的聲強可以滿足使用需求。

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