999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

渤海F油田油井自生氣增能解堵體系性能的研究

2022-05-10 00:30:40張文鵬鄭繼龍
精細石油化工進展 2022年2期
關鍵詞:體系實驗評價

張文鵬,鄭繼龍,趙 軍

中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452

渤海F 油田為低滲油藏,儲層物性較差,在油田開發過程中隨著地層能量的衰竭,再加上毛細管作用力的存在,使地層流體運移受阻,油井產液量降低,原地層中流體可流動的孔隙被堵塞[1],從而導致原始與地層孔喉尺寸相匹配的液滴直徑不再匹配,最終形成油井近井地帶的儲層傷害[2]。油井近井地帶的儲層傷害主要源自于無機物堵塞、儲層敏感性、顆粒運移等,常規酸化解堵技術應用效果逐漸變差,嚴重影響油井的產能[3]。

目前常用的自生氣解堵體系主要采用單液法和雙液法,在工藝方面是將自生氣解堵體系注入地層后通過催化劑或者在油藏溫度條件下自發生成氣體,從而達到增加儲層能量、降低原油黏度及解堵的目的。該技術在國內各油田均有應用。如,宋丹等[4]主要對自生CO2體系性能進行研究,該技術適應高溫油藏,但生氣量較少。左清泉等[5]針對自生N2體系性能及應用情況進行研究,最終發現該技術主要適應高溫油藏,而且需要在催化劑作用下才能實現生氣及增能,在現場施工時需要采用隔離液多段塞注入,所以施工工藝復雜。

本文所研究的自生氣增能解堵技術主要是將2 種自生氣體系溶液依次注入目標油層后,在催化劑作用下2 種自生氣體系可在油層產生大量的自生氣(N2、CO2、NH3和NO2),同時伴隨大量熱量的產生,而且所產生氣體中的CO2(體積分數約為67%)可快速溶解于原油中,降低原油黏度,其他氣體(N2、NH3和NO2的總體積分數約為33%)可快速提高油層壓力,其反應過程分為一級反應和二級反應,且反應過程是先一級反應后二級反應[6-7]。

一級反應:

二級反應:

該體系反應過程中放出的熱量能有效降低原油黏度,同時可使油層流體膨脹,提高油層能量。也就是說,氣體生成過程中發生的增能作用可使油層流體連通,反應產物可有效抑制水鎖[8],改善乳液傷害,同時能改變巖石表面潤濕性,降低流體流動阻力。而且,體系中的誘發劑(催化劑)屬于一種低碳混合有機酸,可有效解除油井近井地帶的堵塞,最終實現儲層產能提升,達到油井增產增效的目的。

為有效挖潛儲層剩余油,恢復油井產能,本文通過分析油井堵塞的原因、堵塞物類型、堵塞程度,從如何快速提高油層能量及快速解除油井近井地帶堵塞2 個維度著手,針對渤海F 油田研發了一種適合海上油井的自生氣增能解堵體系ZJL-4,并對該體系在油藏溫度壓力條件下的產氣能力、產熱能力和解堵能力進行室內評價[9],為渤海F油田的高效開發提供技術支持。

1 實驗部分

1.1 實驗條件

地層溫度:84.3 ℃。

實驗用水:渤海F 油田地層水,礦化度19 546.3 mg∕L,屬于NaHCO3水型,地層水水質分析情況如表1所示。

表1 渤海F油田地層水水質分析情況

1.2 實驗藥劑及儀器

實驗藥劑:基于技術原理,通過室內復配實驗,最終確定了自生氣增能解堵體系配方:自生氣體系A 劑為固體氣源藥劑、起泡劑、助排劑、緩蝕劑、鐵離子穩定劑等;自生氣體系B 劑為催化劑、降黏解堵劑、防膨劑、破乳劑、低碳混合有機酸解堵劑等。兩種自生氣體系均為實驗室自制。

實驗儀器:BSA423S型電子天平,賽多利斯公司;美國博勒飛Brookfield 黏度計,廣州市東南科創科技有限公司;巖心驅替裝置,江蘇拓創石油科技有限公司;100 mL 中間容器,江蘇遠通石油有限公司。

1.3 實驗方法

1.3.1 體系暫堵能力評價

渤海F 油田天然巖心(1#、2#),規格尺寸相同,且巖心滲透率相近,烘干后抽真空并用地層水飽和巖心。

將巖心分別裝入2 個同樣規格型號的巖心夾持器中,調節驅替速度至5 mL∕min,啟動驅替泵,巖心水驅至注入壓力穩定后,計算巖心滲透率及孔隙度。

1#巖心分別注入自生氣體系A 劑和B 劑各2.0 PV(即巖心的孔隙體積),2#巖心注入自生氣體系B劑2.0 PV,記錄巖心最大驅替壓差。

1.3.2 體系原油降黏能力評價

取質量濃度為100 g∕L的自生氣體系A劑和B劑共5 mL(質量比1∶1);將藥劑先后加入95 mL原油中,在油藏溫度84.3 ℃條件下反應60 min 后測定原油黏度。

1.3.3 體系解堵能力評價

渤海F 油田天然巖心(3#,與1#、2#巖心大小相同)烘干后抽真空并用地層水飽和巖心。

將巖心裝入巖心夾持器中,調節驅替速度至1 mL∕min,啟動驅替泵,巖心水驅至注入壓力穩定后,計算巖心滲透率K1。

3#巖心分別注入自生氣體系A 劑和B 劑各2.0 PV 后,后續水驅至驅替壓力穩定,測定巖心滲透率K2,計算巖心滲透率提高程度ΔE(ΔE=(K2-K1)∕K1×100%)。

1.3.4 體系增能能力評價

取100 mL 中間容器,將活塞推至中間容器底部,備用。

取50 mL 質量濃度為100 g∕L 的自生氣體系A劑和B劑(質量比1∶1)注入100 mL中間容器內。

安裝中間容器頂蓋后觀察容器內壓力隨時間的變化,測定時間30 min。

1.3.5 體系提高有效孔隙體積能力評價

渤海F 油田天然巖心(4#,與1#、2#巖心大小相同)烘干后稱取巖心質量為m1。

巖心抽真空后用煤油飽和測巖心質量m2。

用自生氣體系A劑飽和巖心后繼續用自生氣體系B 劑驅替巖心至壓力穩定后烘干稱質量m4,最后用煤油飽和巖心并稱質量m5,計算巖心空隙體積V(V原始=(m2-m1)∕0.78,V處理后=(m5-m4)∕0.78,其中,0.78為煤油密度(g∕L))。

2 自生氣增能解堵體系性能評價

基于該體系的作用機制,在自生氣增能解堵體系性能評價過程中重點需對該體系的增能能力、暫堵能力、降黏能力以及酸化解堵能力等進行評價[10-13],實驗采用渤海F 油田天然巖心開展地層條件下的模擬實驗,對該體系的性能進行評價。

2.1 自生氣增能解堵體系暫堵能力評價

基于自生氣增能解堵體系的暫堵能力,開展該體系對高滲透層的暫堵能力評價實驗,實驗方法參照1.3.1,結果如表2所示。

表2 體系暫堵能力驅替壓力變化數據

由表2 可知:自生氣體系A 劑和B 劑單獨注入巖心后,巖心最大驅替壓差僅為0.48 和0.51 MPa;在同樣的驅替速度條件下,將自生氣體系A 劑和B 劑先后注入巖心,當自生氣體系A 劑和B 劑同時在巖心中存在時,巖心最大驅替壓差達到了1.32 MPa,同時在注入自生氣體系B 劑后巖心出口有氣體產生,說明自生氣體系A 劑和B劑在巖心中發生生氣反應,從而使得驅替壓力增加,在反應空間中瞬間產生高能氣體,具有阻礙其他流體進入反應空間的作用,使后續注入的流體能更好地進入中低滲儲層[14]。

2.2 自生氣增能解堵體系原油降黏能力評價

基于自生氣增能解堵體系的原油降黏能力,對原油降黏能力進行評價實驗,實驗方法參照1.3.2,結果如表3所示。

表3 體系處理前后原油黏度變化

由表3 可知:加入自生氣體系A 劑和B 劑后,該體系在原油中降黏率可達到82.03%,對原油具有較好的降黏效果。可能的原因是:由于該體系在地層條件下反應時所產生的大量熱量可提高油層溫度、降低原油黏度,能解除油井近井地帶角質瀝青質等造成的污染;同時該體系所生成的氣體(CO2)在原油中具有較強穿透性,能驅替油層孔隙中其他流體無法驅替到的剩余油,甚至在高溫高壓條件下該體系所生成的氣體(CO2)與原油可形成混相∕非混相,降低原油黏度,提高流體流動能力,因此在升溫降黏和CO2溶解降黏的共同作用下,該體系才具有較好的降黏效果。

2.3 自生氣增能解堵體系解堵能力評價

基于自生氣增能解堵體系酸化解堵能力,開展該體系對巖心的滲透率改善能力評價實驗,通過其對巖心滲透率的改善程度分析體系對巖心的解堵能力,實驗方法參照1.3.3,結果如表4所示。

表4 體系解堵能力滲透率變化

由表4可知:加入自生氣體系A劑和B劑后,該體系的巖心滲透率提高了12.44%,說明該體系對提高巖心滲透率具有一定的作用。可能的原因是:由于水驅過程中注入水對巖心滲透率造成一定的堵塞。該體系中的誘發劑(催化劑)屬于一種低碳混合有機酸,可與油層中的無機垢和有機沉淀發生作用[15],當體系注入巖心后能有效解除巖心中堵塞物,從而對巖心的滲透率具有一定的改善效果。

2.4 自生氣增能解堵體系增能能力評價

基于自生氣增能解堵體系增能能力,開展該體系對儲層空間增能能力的評價實驗,實驗方法參照1.3.4,結果如表5所示。

表5 體系增能能力變化

由表5 可知:加入自生氣體系A 劑和B 劑后,該體系反應后生成氣體,使有限空間增壓,有限空間的壓力從0 增加至11.6 MPa,說明該體系所產生的高能氣體(N2、CO2、NH3和NO2)可快速提高有限空間壓力。

2.5 自生氣增能解堵體系提高有效孔隙體積能力評價

基于自生氣增能解堵體系提高有效孔隙體積,開展該體系對有效孔隙體積變化率的評價實驗,實驗方法參照1.3.5,結果如表6所示。

由表6 可知:加入自生氣體系A 劑和B 劑后,該體系可使巖心的空隙體積增加,可讓原始空隙體積提高8.52%,主要是由于該體系所產生的高能氣體(N2、CO2、NH3和NO2)可快速提高油層壓力,同時伴隨大量熱量的產生,氣體生成過程發生“脹”“穿”“聯”作用可提高油層能量,使油層流體連通,從而提高流體在油層的滲透性和流動性。

表6 巖心空隙體積變化

3 結論

1)加入自生氣體系A 劑和B 劑后,該體系在反應空間中瞬間產生高能氣體,使驅替壓力瞬間增加至1.32 MPa,具有阻礙其他流體進入反應空間的效果及作用,使后續注入的流體能更好地進入中低滲儲層。

2)在自升溫降黏和CO2溶解降黏的共同作用下,該體系在原油中降黏率可達到82.03%,對原油具有較好的降黏效果。

3)自生氣體系中的誘發劑(催化劑)可與油層中的無機垢和有機沉淀發生作用,在巖心中對提高巖心滲透率具有改善效果,能有效解除巖心中堵塞物,體系處理后的巖心滲透率提高了12.44%。

4)自生氣體系反應后產生的高能氣體(N2、CO2、NH3和NO2)可快速提高有限空間壓力,使有限空間增壓壓力從0 增加至11.6 MPa;氣體生成過程發生了“脹”“穿”“聯”作用,可使巖心的空隙體積增加,該實驗可使原始空隙體積提高8.52%。

猜你喜歡
體系實驗評價
記一次有趣的實驗
SBR改性瀝青的穩定性評價
石油瀝青(2021年4期)2021-10-14 08:50:44
構建體系,舉一反三
做個怪怪長實驗
NO與NO2相互轉化實驗的改進
實踐十號上的19項實驗
太空探索(2016年5期)2016-07-12 15:17:55
基于Moodle的學習評價
“曲線運動”知識體系和方法指導
保加利亞轉軌20年評價
多維度巧設聽課評價表 促進聽評課的務實有效
體育師友(2012年4期)2012-03-20 15:30:10
主站蜘蛛池模板: 国产精品55夜色66夜色| 91国内在线视频| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产亚洲日韩av在线| 成人永久免费A∨一级在线播放| 精品一区二区久久久久网站| 精品偷拍一区二区| 亚洲国产成人麻豆精品| 国产香蕉在线视频| 亚洲欧美精品在线| 国产成人精品18| 五月婷婷伊人网| 福利在线不卡| 天天综合天天综合| 成人无码一区二区三区视频在线观看| 噜噜噜久久| 免费毛片视频| 午夜啪啪福利| 国产精品观看视频免费完整版| 99免费视频观看| 六月婷婷综合| 美美女高清毛片视频免费观看| 69视频国产| 4虎影视国产在线观看精品| 欧美精品啪啪| Aⅴ无码专区在线观看| 在线免费亚洲无码视频| 精品国产成人国产在线| 国产精品一区二区无码免费看片| 国产精品成人久久| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 在线高清亚洲精品二区| 精品国产美女福到在线不卡f| 国产综合在线观看视频| AV老司机AV天堂| 中文字幕在线视频免费| аv天堂最新中文在线| 亚洲国产高清精品线久久| 国产中文在线亚洲精品官网| 色综合中文| 亚洲国产欧美国产综合久久 | 女人18一级毛片免费观看| 亚洲精品手机在线| a级毛片网| 99久久99视频| 在线精品自拍| 午夜日本永久乱码免费播放片| 无遮挡国产高潮视频免费观看 | 99久久精品免费视频| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交 | 经典三级久久| 午夜a视频| 久久久久人妻一区精品| 国产自在线播放| 国产成人精彩在线视频50| 在线观看网站国产| 最新国产成人剧情在线播放| 极品av一区二区| 91人妻日韩人妻无码专区精品| 97免费在线观看视频| 国产麻豆91网在线看| 日本日韩欧美| 欧美伊人色综合久久天天| 国产欧美在线观看一区| 午夜精品国产自在| aaa国产一级毛片| 四虎AV麻豆| 国产一区二区三区夜色| 国产91色在线| 超清无码一区二区三区| 1769国产精品视频免费观看| 亚洲成肉网| 亚洲AV色香蕉一区二区| 国产成a人片在线播放| 亚洲成人高清在线观看| 秘书高跟黑色丝袜国产91在线| 日韩精品中文字幕一区三区| 99久久免费精品特色大片| 亚洲第一天堂无码专区| 日韩小视频网站hq| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 日韩免费毛片视频|