張毅爽
(新疆建源工程有限公司,烏魯木齊 830000)
灌漿是通過鉆孔或者預埋管件,對某種濃度的膠凝性漿液施加壓力,將其壓送到地質缺陷部位的一種施工技術,該方法是通過封堵地層中的缺陷來提高防滲能力[1-2]。在大壩基礎處理中,帷幕灌漿是最常用的防滲措施。帷幕灌漿能有效減小滲流量,降低壩基揚壓力,能夠提高壩體的抗滑穩定能力[3]。對于土石壩來說,還能防止地層產生機械潛蝕,防止壩基內產生機械和化學管涌[4],所以帷幕灌漿的整體性和防滲性能夠直接影響大壩的運行安全。由于施工成本較低、工藝操作簡單、防滲效果明顯等優點,灌漿技術在工程中被廣泛采用。但由于長期受到高壓滲流作用,帷幕體的耐久性會逐漸降低[5]。
灌漿效果檢測是灌漿過程中一個重要環節。目的是檢測灌漿前后巖土體滲透性的變化,是否能夠達到預期效果。目前,國內外對大壩防滲效果評價方法研究不多。雖然可以采用如壓水試驗法、聲波法、統計模型方法、地下水動力學方法、有限元數值模擬等方法來對比灌漿前后某些指標的變化規律,但并沒有建立一個完善的質量控制和評價體系,也不能全面地控制工程質量并客觀地反映整個工程防滲處理的效果。
該水利工程庫盆主要由泥盆系、奧陶系的粉~細砂巖、泥質砂巖及頁巖組成,屬于隔水巖層,未見可溶巖出露;庫區內沒有發現貫穿整個庫區及上下游的斷層帶;河流兩岸沖溝徑流較多,分水嶺附近的地下水位高程都在300.000 m以上,均高于水庫的正常蓄水位。庫區河谷為侵蝕谷,下切強烈,河床縱坡較陡,谷底狹窄,兩岸階地不發育,在正常蓄水位范圍內,兩岸谷坡外側無低洼平緩地帶,庫岸基本由基巖組成。庫區內巖層類型均為砂巖、頁巖等,巖層走向為北北東~北東向,傾向下游,河谷屬穩定性較好的斜向谷~橫向谷,岸坡大部分基巖裸露,第四系覆蓋層較薄,巖石抗沖刷能力較強,兩岸山體基本穩定。局部風化破碎巖體、第四系殘坡積松散堆積層岸坡,工程大壩壩址位于峽谷出口處,河谷為V形,河流平直,自西向東流,在沿壩線下游流向北東向。河流水位高程約190.000 m,最大水面寬30.0 m左右,最大水深1.5 m。左岸岸坡地形走勢較陡,坡度為40°~50°,高程310.000~360.000 m處地形較平緩;右岸岸坡地形走勢較緩,坡度為30°~40°。壩址巖層呈單斜構造,巖層走向與河流幾乎相垂直,并向下游傾斜,巖石產狀較穩定。
本文選擇第1壩段帷幕灌漿第K1-10單元作為灌漿試驗區,帷幕底線底部承受水壓力最大,以弱風化帶下部和微新鮮巖體中的裂隙為對象,帷幕體周圍巖層相對較均勻,灰~灰綠色厚層夾薄層砂巖、深灰色泥質粉砂巖。沿垂直方向有3種不同的巖層,此部位相對具有代表性。試驗區巖體透水性不大,均在5Lu左右,上部基巖已進行固結灌漿施工,整體性好,滲透性較小。此部位孔口高程為198.300 m,在地下水位以下,鉆孔時孔口有涌水現象。帷幕灌漿試驗灌漿孔為單排孔,按I、II、III孔序進行施工,試驗區共布設8個灌漿孔,見圖1。施工時,首先埋設抬動觀測裝置,再依次施工先導孔和I序孔、II序孔、III序孔、檢查孔。

圖1 灌漿試驗孔布置圖
灌漿過程中灌漿壓力是一個至關重要的參數,它不僅影響灌漿擴散范圍,如果壓力過大還會對基礎巖石和混凝土蓋重造成破壞。試驗區為孔口封閉法灌漿,上部灌漿區會反復施加壓力,為了保證施工過程不發生抬動,應合理選擇灌漿壓力。見圖2-圖3。

圖2 試驗區先導孔灌漿過程曲線圖
圖2和圖3為先導孔壓水和灌漿施工的過程曲線。壓水采用的壓力為1 MPa,圖3中可以看出隨著壓力的變化,單位流量沒有明顯的變化,變化趨勢和壓力變化相同,表明壓水過程沒有產生水力劈裂現象。說明壩基基巖在1 MPa的壓力下,不會產生水力劈裂。灌漿成果資料顯示,注入量較大的孔段對應的灌漿壓力有大有小,單位注入量與灌漿壓力的大小不是成正比關系的,而是與地質條件有關。從灌漿過程曲線看,灌漿過程沒有出現灌漿壓力出現異常情況變化,單位注入量都是隨著時間逐漸變小,說明帷幕灌漿施工采用設計灌漿壓力,地層不會出現劈裂現象。試驗區布設了一套抬動觀測裝置,在裂隙沖洗、壓水試驗和灌漿過程中都較仔細地進行變形觀測,由于該部位混凝土蓋重厚度較大,加上固結灌漿對壩基的補強作用,在整個施工過程中,未出現過抬動現象。根據灌漿經驗,由于水為牛頓流體,能夠等值傳播水壓力,易對巖石造成水力劈裂。而水泥漿液為賓漢姆流體,其黏度大,不能等值傳遞壓力。相對壓水試驗,灌漿不易產生水力劈裂和抬動變形。

圖3 試驗區先導孔壓水過程曲線圖
綜合上述,在該部位灌漿質量檢查合格的情況下,未造成巖層發生水力劈裂現象,混凝土蓋重也沒有出現抬動,說明試驗區灌漿壓力選擇合適。
通過對該大壩灌漿試驗的研究,最終確定水利樞紐中大壩帷幕灌漿壓力為:當灌漿區域在地下水位以下實行試驗區灌漿壓力,其他部位按照在之前灌漿壓力基礎上每段降低0.25 MPa,終孔段不大于2.0 MPa的標準執行。
通過對試驗區灌漿前后壓水和灌漿成果(表1和表2)分析可知,試驗區壓水透水率較均勻,注入量遞減特征符合灌漿規律。說明大部分裂隙連通性較好,滲透性能較均勻,灌漿前平均透水率在13 Lu左右,滲透性相對較大。局部地層的透水率相對偏大,但數量較少。總體來看,該大壩壩基巖石屬于中等介質,可灌性好。

表1 各灌漿次序孔透水率分析表

表2 試驗區各次序孔單位注入量分析表
從表1中可以看出,各次序孔的壓水透水率在灌漿前后壓水透水率呈遞減趨勢,說明灌漿的效果十分良好,達到灌漿分序加密的效果,灌漿孔距的選擇合理。
由表3可以看出,I序孔單位耗灰量為167.37 kg/m,III序孔單位耗灰量為49.32 kg/m。可以看出,隨著灌漿孔的加密,單位耗灰量呈明顯的遞減趨勢。通過圖4可知,隨著試驗段灌漿孔孔距的變小,單位耗灰量逐漸降低,符合灌漿的一般規律。說明該地層可灌性良好,采用分序加密法灌漿效果明顯,該灌漿方法適合該大壩壩基地層。

表3 試驗區灌漿成果分析表

圖4 試驗區各次序孔透水率和單位耗灰量頻率累計曲線圖
帷幕灌漿試驗區的壓水透水率均符合工程設計要求。先導孔和檢查孔壓水試驗成果統計表見表4。

表4 試驗區先導孔和檢查孔壓水成果表
由表4可知,本次灌漿區域內的各次序孔平均透水率及單位耗灰量關系為:I序孔>II序孔>III序孔>檢查孔,隨著灌漿孔孔距的減小,透水率和單位耗灰量基本呈遞減趨勢,符合灌漿的一般規律。
本文從灌漿試驗的目的、試驗區域的選擇、施工過程及資料整理等環節,介紹了灌漿試驗的全過程。試驗表明,壩基地層可灌性良好,工程帷幕灌漿設計及施工方案是合理的,包括灌漿孔孔距、灌漿壓力、分段長度、漿液濃度、抬動觀測、孔斜等參數的驗證。在施工中,采用低濃度漿液配合高壓力進行灌漿,能夠降低灌入巖石裂隙漿液的泌水性能,提高結石強度,從而保證灌漿施工質量。
通過對壓水試驗和灌漿過程曲線進行分析得到,地層沒有出現水力劈裂現象,混凝土蓋重也沒有發生抬動,灌漿效果檢查符合設計要求。說明采用試驗中所用的灌漿工藝和灌漿參數,可以提高大壩基礎的防滲能力,能夠達到工程所要求的防滲標準。通過對本次灌漿試驗的研究,為后期壩基帷幕灌漿施工提供了重要的技術資料和施工方法。