王際桂
(唐山鋼鐵集團有限責任公司, 河北 唐山 063000)
盤螺是唐山鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱唐鋼)高線1 號產線主要產品,按設計規劃高線由3號小方坯連鑄機(165 mm×165 mm 和150 mm×150 mm 兩個斷面)供坯,由于3 號機交工、熱試相對高線晚,因此高線也由2 號連鑄機(165 mm×165 mm)供坯。5 月底,3 號連鑄熱試成功,6 月高線2 號線發生3 起HRB400S 盤螺軋裂堆鋼事故(2 爐次為3 號連鑄供坯,1 爐次為2 號連鑄供坯),給生產帶來很大困擾,亟需找出軋裂、堆鋼原因,尋求解決措施,以避免類似事故再次發生。
2 號高線軋裂堆鋼處于中間道次,軋裂軋材直徑約20 mm,取樣觀察軋裂處形貌,軋裂類似劈裂狀,裂紋開裂位置較平整,某些開裂位置附近有白色異物(見圖1、圖2、圖3)。

圖1 軋裂附近白色異物

圖2 軋裂斷面相對平整

圖3 軋裂劈裂狀
把開裂試樣橫向切開,對橫斷面進行金相組織和掃描電鏡分析。
觀察軋裂位置金相組織,軋裂附近沒有脫碳現象,且軋裂附近珠光體組織相對較多(見圖4)。在橫斷面基體有脫碳的微小裂紋(見圖5)。判斷沒有脫碳的軋裂位置是由軋鋼過程軋制造成。而脫碳的小裂紋是由連鑄坯裂紋在加熱爐加熱時造成脫碳,在軋制時沒有焊合。

圖4 軋裂位置無脫碳圖

5 基體有脫碳裂紋
用掃描電鏡對金相試樣進行觀察和能譜分析,通過掃描電鏡掃描發現軋裂位置有聚集的夾雜物,在夾雜物聚集處照相,并打點進行能譜分析。如圖6、圖7 所示。由電鏡檢驗可以看到軋裂部位的夾雜物一般含有Ca、Si、Na、F、O、Mn 等。通過圖7 可以看出Ca、Si 含量,由其比值及含Na、F 成分可斷定其是由保護渣夾渣造成的。也有少量夾雜物能譜分析Al、Mg 峰值很高,其它很低。Al 是浸入式水口(鋁碳質)和滑塊(鋁碳質)的組成元素,Mg 是耐火材料組成元素。所以,由以上這些可以斷定軋裂位置的夾雜主要來自保護渣夾渣,也有劣質水口和包襯耐火材料在澆注過程中的熔損。

圖6 裂紋處夾雜物

圖7 裂紋處夾雜物能譜分析
發生軋裂堆鋼的三個爐次有2 爐次的連鑄坯是新熱試成功的3 號連鑄機生產。查詢連鑄主控室生產記錄,3 號機兩爐次連鑄坯生產日期分別為6 月6日和6 月17 日,連鑄澆序分別為中間包第4 包(中包鋼水過熱度19 ℃)和第2 包(中包鋼水過熱度50 ℃),生產備注澆鋼過程都有換滑塊和拉速波動。軋裂堆鋼1 個爐次為2 號連鑄機供坯,生產備注中包鋼水過熱度17 ℃,拉速2.7~3.3m/min,有拉速波動,本爐澆鋼過程雖然沒有換滑塊,但下一爐次更換了5 個流的滑塊和水口,表明滑塊水口已接近壽命期限,觀察更換下來的水口侵蝕較嚴重。

圖8 澆鋼過程液面波動

圖9 水口侵蝕嚴重
按連鑄澆鋼操作要點,浸入式水口插入深度50~100 mm,澆鋼實際操作深度為50 mm,分析認為水口插入深度太淺,在更換水口、滑塊操作中常伴隨著拉速波動較大,會導致保護渣卷渣現象。在浸入式水口、滑塊壽命末期,或中包前期過熱度較高時,由于侵蝕較嚴重,可能導致劣質水口、滑塊和包襯耐材殘渣進入鋼水。在針對上述分析提出如下改善措施:
1)對滑塊水口質量進行檢驗,對其使用壽命等進行統計,制定來樣檢驗和定時更換措施;
2)細化更換水口、滑塊操作工藝,優化浸入式水口插入深度目標為55 mm,降低更換時拉速波動幅度;
3)優化鋼水溫度范圍,保證中包過熱度20~35 ℃,減少耐材侵蝕,使保護渣熔化良好的情況下并盡量保持恒拉速操作。
實行如上改善措施后,截止目前沒有發生類似軋裂堆鋼事故。
通過對高線2 號線軋裂堆鋼事故試樣檢驗結果和理論分析,得出如下結論:
1)高線軋裂堆鋼事故主要是由連鑄坯卷渣造成的。
2)連鑄坯本身也存在有裂紋,在軋制過程沒有完全焊合。
3)浸入式水口插入深度太淺,在更換水口、滑塊操作中易引起結晶器液面波動造成卷渣。
4)需進一步優化連鑄工序鋼水溫度,避免溫度過高,減少耐材侵蝕。