林 娜, 楊天亮
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司, 河北 唐山 063200)
首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司(以下簡稱京唐)采用高爐煤氣全干法除塵工藝,相比濕法除塵提高了除塵效率,但是不能除去高爐煤氣中的腐蝕性成分HCl、H2S、S02等酸性腐蝕性物質,因此專門設計了噴堿塔系統。在借鑒一期經驗基礎之上,二期3號高爐建設之初便設計了噴堿塔。
本系統使用雙流體氮氣霧化噴嘴向管道內噴射顆粒細小的水滴,與高溫煤氣直接、充分接觸后,迅速蒸發并且帶走熱量,實現高溫煤氣的快速降溫。降溫后的高爐煤氣煤氣,再次與40%NaOH 溶液噴淋液接觸,煤氣中的高氯和硫化氫NaOH 反應,同時實現脫氯和降溫的雙重目的。如圖1 裝置由噴水裝置、噴堿液裝置、脫水塔、U 型水封和蝶閥(可靠切斷)組成。

圖1 噴堿塔系統圖
噴水降溫系統共分兩組,每組6 支噴槍,共計12 支,每組內的噴槍均可實現6 只槍投入使用的任意選擇。第一組噴水的主要功能為降溫,所噴水為工業水。第二組所噴40%的NaOH 溶液,其主要功能為除Cl-,NaOH 溶液通過堿液泵站輸送至每支噴槍接口處,在噴槍內混合后噴入管道。
脫水塔為一種新型高爐煤氣脫硫清除裝置,該裝置外形為圓筒殼體,殼體內設置4 層裝置,從下到上依次為氣流分布柵、冷卻水噴頭、堿液噴頭及除霧器[1]。通過該裝置,含氯化物成分的高爐煤氣與噴入裝置內的冷卻水、堿液及工業回用水發生傳質和傳熱,將高爐煤氣中的氯化物吸收到堿液中,脫硫后高爐煤氣排出該裝置送入綜合管網供用戶使用。
噴堿塔運行情況好壞可以通過高爐煤氣冷凝水的pH 值進行檢驗,pH 值表示煤氣冷凝液酸堿性的強弱,決定了煤氣腐蝕能力,可以通過其控制后續管道設備的腐蝕情況,pH 值也反應噴堿液量的大小,直接影響生產成本。pH 值的檢測可手動化驗,也可通過在線pH 值測量設備,進行實時監測。
由于二期施工時間短、3 號高爐噴堿脫水塔倉促投產,經檢測3 號高爐煤氣煤氣管道冷凝水pH 長期在3 以下,屬于強酸,對煤氣管道造成一定腐蝕,易發生煤氣泄漏、著火、中毒、爆炸等安全事故,存在對生產造成嚴重危害的隱患。能環部多次利用高爐短時休風對噴堿脫水塔外部進行檢查,發現大小問題20 余項,但3 號高爐投產后一直調整爐況,未有長時間停爐機會可滿足塔內檢修需要。
高爐煤氣含HCl、H2S、S02等酸性腐蝕性物質,長期在強酸環境下運行對生產造成嚴重危害,體現在以下幾點:
1)腐蝕煤氣管道,造成煤氣泄漏、發生著火、中毒、爆炸等安全事故;
2)煤氣加壓機等轉動設備的葉片腐蝕結垢,造成事故停機,增加檢修頻次;
3)高爐煤氣柜密封油變質,縮短密封油使用壽命。
為了改變這個現狀,能環部成立專門項目組,由汪國川副部長做主要負責人,能源運行中心、設備工程室、供風作業區、安全管理室相關專業參與其中,將6Σ 工具與專業技術相結合、明確責任,對流程進行梳理,通過因果矩陣、FMEA 確定重要因子,確定改善從噴堿注入量、噴槍布局、電機頻率等六項開展。

圖2 六西格瑪方法查找問題途徑
由于噴槍布局、噴嘴清潔度等需結合高爐檢修進行,本項目組先從噴堿量設定值、電機頻率、出口氮氣壓力、出口水壓、分組控制箱布局等因素進行改善。利用回歸分析法,得到回歸方程:

式中:Y為高爐煤氣pH 值;X1為堿液注入量;X2為電機頻率;X3為氮氣壓力。
可以看出,為節省物料成本,X1、X2越小越好,這就要求氮氣壓力設定為最小,由于氮氣管網壓力波動范圍是0.75~0.91 MPa,調壓穩壓閥的設計穩壓范圍為30%,0.91×(1-0.3)=0.637 MPa,氮氣壓力設定為0.64 MPa。
根據回歸方程可得到望目范圍(6.7~7.7)的堿液注入量為0.02~0.06m3/min,電機調節頻率為20~25Hz,將分析結果應用生產后,3 號高爐煤氣冷凝水pH 仍在3 以下,加大噴堿量至最大流量0.48 m3/min 后,3號高爐煤氣冷凝水pH 可達4~5,但是與要求仍有很大距離,本次改善再次確定噴嘴堵塞是造成噴堿效果不理想的最主要原因。
9 月底環保現場,3 號高爐停爐檢修XX小時,雖然檢修時間略短,但能環人深知這是一次不可多得的機會,為了更好的把握本次計劃,本項目組召開三次會議,確定三爐噴堿塔檢修安全方案、備件材料需求清單、生產組織方案及應急預案,制定好詳細的檢修工作施工方案、安全措施,并將每項任務明確責任到個人。
為了縮短檢修時長,供氣作業區提前對2 號、3號煤氣排水器卡盲板、關3.6 m 蝶閥、1 號煤氣排水器卡盲板及封水封、氮氣置換、開人孔。一切準備妥當,3 號高爐休風開始后,相關檢修人員便馬上按照計劃開展檢修。現場問題主要有以下四項:
3.2.1 脫水塔、水封和噴槍根部存在漏氣點1)脫水塔、水封和噴槍根部存在6 處漏氣點,造成周邊區域煤氣持續超標,煤氣報警器連續報警,存在中毒、著火的隱患(見圖3)。

圖3 脫水塔漏氣圖
3.2.2 工程管理不到位
如圖4 所示脫水塔內部有大量焊條、邊角料等雜物,造成排水不暢,同時加劇內部腐蝕。

圖4 內部雜物
3.2.3 脫水塔內部防腐不到位
圖5 所示鋼結構腐蝕嚴重,脫水結構損壞,影響脫水效果,縮短使用壽命。

圖5 防腐漆脫落
3.2.4 噴頭附近無進人孔
檢修進人需要30 m 外人孔進入,檢修維護不方便。
針對以上問題,能環部連夜調整檢修方案,制定了以下措施:
1)結合1 號高爐、2 號高爐堿液噴頭布置方式經驗,對3 號堿液噴頭進行位置優化,將噴水噴頭全部改為大噴頭,增大噴水量,將噴堿液噴頭全部改為小噴頭,加強霧化效果,提高與煤氣的接觸面積。
2)在噴堿塔煉鐵DN3600 調節閥后加裝人孔一個(見圖6),便于檢修期間進人,對管道內部噴頭等進行維護檢查。

圖6 增加人孔
3)對內部噴頭彎頭進行加固,如圖7 所示對噴頭根部、管道焊縫和脫水塔重點部位進行了PRO15 防腐漆補涂,提高在高溫酸性環境下的設備運行壽命。

圖7 內部防腐
4)對脫水塔、水封和噴槍根部共6 處漏氣點進行補焊。
目前高爐煤氣冷凝水pH 值保持在7 左右,避免了對后續管道及附件的腐蝕,保證生產穩定。通過本次檢修得出:
1)本次任務能在有限時間內保質保量完成,主要得益于專業事先對檢修項目、材料備件等做了充分準備。
2)操作參數固話后班組長進行現場操作等培訓,使之快速掌握操控要領,后期做好參數保持,嚴格制度執行。大力推進六西格瑪管理文化,以數據說話,減少主觀臆斷,提高了工作水平提升管理水平的精神,以理論為基礎,與生產現場實際相結合,深入優化噴堿站運行管理模式,做好pH 穩定工作,對流程能力進一步細致分析,以數據為導向,做好品質參數保持。參數固話后對班組長進行現場操作等培訓,使之快速掌握操控要領,后期做好參數保持,嚴格制度執行,形成PDCA 循環改善。
3)改善是個持續的過程,永遠沒有終點。雖然本次檢修解決了大部分問題,但部分問題沒有得到根治。比如說高爐煤氣具有高溫強酸特性,應將噴堿脫水系統內防腐全部采用玻璃鱗片的形式,防腐效果好后期維護費用低。