雍佳檑, 何寶全, 常玲花
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)
長期以來,以滿足高爐生產(chǎn)要求,陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)鐵前成本較國內(nèi)先進同企業(yè)相比差距較大,其中固體燃料消耗占燒結(jié)總能耗的73%,因此,固體燃料消耗的降低為降本增效的關(guān)鍵。如何降低燒結(jié)礦固體燃料單位成本成為燒結(jié)人的攻關(guān)目標(biāo)。為進一步降低燒結(jié)固體燃料消耗,在全體燒結(jié)人的一致努力下,對標(biāo)先進、強基固本、夯實管理體系、學(xué)習(xí)經(jīng)驗,通過內(nèi)部改革和提質(zhì)增效,挖掘潛能、激發(fā)實力,先后克服燒結(jié)料層透氣性差、混合料溫度不達標(biāo)、臺車漏風(fēng)率高、燃料粒級不合格、布料效果差、返礦率高等問題,2020 年固體燃料消耗較同期對比降低約3 kg/t。
無論是增加企業(yè)的市場競爭力,還是以企業(yè)的持續(xù)發(fā)展為前提、增效降耗都具有十分重大的意義。受燃料質(zhì)量、水碳穩(wěn)定性、布料效果等諸多因素的影響,固體燃料消耗的控制一直處于較差水平,2020年,燒結(jié)廠以探索掌握超厚料層燒結(jié)關(guān)鍵技術(shù)為核心,致力于降低固體燃料消耗的研究與應(yīng)用,通過提升混勻效果、抑制邊緣效應(yīng)、透氣性改善、解決熱量差異等諸多技術(shù)措施,創(chuàng)新性開展工業(yè)試驗研究,并結(jié)合工作機制及人力資源管理的創(chuàng)新,完善,更新外圍技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn),有效降低了固體燃料消耗。
料層厚度增加,料層整體的蓄熱能力增加,生成的液相、黏結(jié)相增多,有利于燃料的充分利用,降低燃料消耗,有助于提高燒結(jié)礦整體強度。
燒結(jié)過程中燃料的配加量、燃料的粒度組成、燃料的燃燒性質(zhì)直接影響燒結(jié)過程中的溫度和熱量變化,進而影響到燒結(jié)料層的溫度、熱量、透氣性、燃燒帶厚度、燒結(jié)氣氛、粘結(jié)相數(shù)量和質(zhì)量等,因此,燒結(jié)燃料的粒度不能過粗,也不能過細(xì),過粗時會造成燃燒帶過寬,增大氣流阻力,導(dǎo)致負(fù)壓升高產(chǎn)量下降;過細(xì)時會導(dǎo)致燃燒速度過快,燃燒帶的高溫保持時間短,降低燒結(jié)礦的強度和成品率。
燒結(jié)混合料溫度是制約燒結(jié)生產(chǎn)的重要因素,混合料料溫達到露點(65 ℃)以上,可以減少料層中水蒸氣冷凝的過濕現(xiàn)象,有效降低過濕層厚度和過濕層對氣流的阻力,同時由于皮帶廊較長且未封閉熱量易散失,制粒機蒸汽供應(yīng)不穩(wěn)定,混合料溫度不滿足要求。
料層透氣性不均勻,風(fēng)量也就不均勻,表現(xiàn)為部分料層未燒透,返礦率增高。料層透氣性直接決定燒結(jié)機垂直燒結(jié)速度,料層透氣性差,垂直燒結(jié)速度變慢,產(chǎn)質(zhì)量降低,固燃消耗受到影響。
為降低固體燃料消耗,燒結(jié)工序主要從以下個方面進行改進:
在保證配礦優(yōu)化降本的前提下,致力原始粒度組成的研究,混勻礦<1 mm 比例30%±3%,混勻礦>3 mm 比例達到40%±2%,平均粒徑控制3.10 mm±0.1 mm,同時對各個區(qū)間粒級分布進行控制。研究確定了不同生石灰粉配比對混合料透氣性(>3 mm 粒級比例)的影響,根據(jù)生產(chǎn)中透氣需求,合理選擇生石灰粉配比保證燒結(jié)所需的料層透氣性,確定了適宜的礦粉結(jié)構(gòu)比例,實現(xiàn)厚料層燒結(jié)以助于降低固體燃料的消耗。
1)優(yōu)化混合料分段加水,減少混合料粒度不穩(wěn)定造成的成分偏析。通過對不同粒度混合料取樣化驗發(fā)現(xiàn),不同粒度下混合料小球的成分均存在不同差異,為確?;旌狭闲∏虺煞志鶆颍铚p少<1 mm、>8 mm 的混合料小球,增加3~8 mm 混合料小球比例。將混合料加水方式由一次性加水方式優(yōu)化為分段加水方式,其中混合機加70%~80%的柱狀水,制粒機加20%~30%的霧化水。通過混合料分段加水方式的改變,制粒后混合料小球中>8 mm 比例由15.3%降至8.1%,3~8 mm 比例提升5.2%,1~3 mm的比例由23.8%降低至21.4%,<1 mm 的比例由2.8%降低至1.6%。不同粒徑下混合料小球成分見表1。

表1 不同粒徑下混合料小球成分 %
2)加強源頭管控,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),提高原料成分穩(wěn)定性。通過提高堆料作業(yè)效率、提高堆料層數(shù)、BLOCK 取樣分析等手段,充分發(fā)揮一次料場混勻作用,堆新吃舊,進購礦粉進入一次料場混勻率同比提升11%。混勻料垛堆料作業(yè)嚴(yán)格按下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,嚴(yán)格控制堆料流量、堆料層數(shù),使得含鐵料的成分穩(wěn)定性大幅提高。同時積極與供銷部、生產(chǎn)部進行信息溝通、傳遞,密切關(guān)注市場磁鐵礦的價格波動,以降低原料成本。目前燒結(jié)褐鐵礦配加比例穩(wěn)定在40%左右,國內(nèi)主流精礦粉配加比例穩(wěn)定在25%左右,釩鈦礦配加比例穩(wěn)定在10%左右,隨著原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,技術(shù)人員對燒結(jié)生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)變化和燒結(jié)礦化驗指標(biāo)全程跟蹤,針對原燃料配比變更或其他外圍條件發(fā)生變化后對工藝參數(shù)和燒結(jié)礦指標(biāo)的影響,及時總結(jié)分析修訂調(diào)控模型,確保了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定,降低了固體燃料的消耗。
3)高效使用蒸汽,改善熱態(tài)透氣性。一是利用水煤氣反應(yīng),在燒結(jié)機料面上噴灑蒸汽,使用焦末燃燒后的殘?zhí)己驼羝磻?yīng)生成H2和CO 參與料層燃燒反應(yīng),補充料層上部熱量。二是將0.30~0.35 MPa 飽和蒸汽通過高效射流噴頭通至混合料倉下部,將料倉倉位控制在2/3,保證蒸汽與混合料換熱充分,將混合料溫度從57 ℃提升至65 ℃,避免了過濕層影響燒結(jié)過程透氣性。
1)強化焦末粒度、質(zhì)量控制。一是加強收料管理,避免雜物進入焦末大棚;二是通過對焦末緩沖料倉改造,控制進對輥破碎機料層厚度<50 mm,破碎后燃料<3 mm 比例按75~78%、>5 mm 比例按小于5%控制;三是焦末大棚加裝振動篩,大粒度焦丁全部返至煉鐵廠;四是根據(jù)內(nèi)返焦末、外購焦末不同粒度差異,確定混合比例,穩(wěn)定焦末平均粒徑在2.1 mm±0.1 mm,使料層中焦末均勻分布燃燒,確保了燒結(jié)過程熱量分布均勻。燃料粒度分布圖見圖1。

圖1 燃料粒度分布圖
2)細(xì)化燃料分類管理使用,2020 年以燃料品質(zhì)為抓手,將品質(zhì)存在差異的外購焦末進行分類堆放使用,同時制定、使用FeO 調(diào)控模型指導(dǎo)生產(chǎn),實現(xiàn)FeO 窄區(qū)間控制,促使固燃單耗降低0.92 kg/t,固體燃料創(chuàng)效成績喜人。
3)通過摸索實驗,結(jié)合礦槽內(nèi)部混合料儲存狀態(tài)下存在的粒度自然偏析,調(diào)整梭式布料小車行程,將大粒度混合料沿拋物線反彈至礦槽中部區(qū)域,并通過改造寬皮帶兩側(cè)出料口,提升寬皮帶兩側(cè)出料量和料層高度,采用壓料輥將兩側(cè)物料壓實。改造后,兩側(cè)料層較中部厚50~80 mm,保證了料面平整性的同時也降低了兩側(cè)料層透氣性,有效的抑制了燒結(jié)過程的邊緣效應(yīng),消除了熱量差異。
1)燃料進輥前堅持“薄鋪鋪平”,同時要求根據(jù)破碎后燃料粒度及時調(diào)整輥距,為更合理的將各粒級小球分布于料層中,不斷摸索布料設(shè)施參數(shù),燒結(jié)礦中CaO 含量層級差由2.41%縮小至0.43%;燒結(jié)料層從上至下固定碳含量由3.34%降低至3.18%。不同料層高度下燒結(jié)料固定碳分布見下頁表2。

表2 不同料層高度下燒結(jié)料固定碳分布 %
2)臺車本體漏風(fēng)治理。臺車本體出現(xiàn)漏風(fēng),欄板螺絲松動致使欄板與車體間,上下欄板間形成縫隙漏風(fēng),其次加上材質(zhì)問題,欄板變形及裂縫導(dǎo)致漏風(fēng),風(fēng)量將優(yōu)先通過漏風(fēng)部位,勢必造成經(jīng)過料層的空氣量減少,直接影響垂直燒結(jié)速度,進而導(dǎo)致返礦率偏高,固燃消耗增加。為此,燒結(jié)工序利用大修期間對車體及滑軌進行修復(fù)、改善,并對臺車大小欄板進行材質(zhì)更換;其次在原有平墊片的基礎(chǔ)上加裝彈簧墊片,有效制止了螺栓松動,通過上述措施的實施,燒結(jié)機漏風(fēng)得到極大程度的改善。
3)深化皮帶改造,加裝保溫護板,保證混合料料溫達到露點(65 ℃)以上,由于地理位置局限,出制粒機到點火爐的皮帶距離較長,混合料在運輸過程中易造成熱量散失,進點火爐的混合料溫達不到標(biāo)準(zhǔn)要求,料層中出現(xiàn)水蒸氣冷凝的過濕現(xiàn)象,使得過濕層厚度和過濕層對氣流的阻力增大,造成熱量傳遞受到阻礙。因此針對此現(xiàn)象加快技術(shù)改造,在原有皮帶架子上加裝U 型保溫罩,在礦槽通入蒸汽,從而減少熱量的散失,同時可以減少皮帶運輸中的揚塵現(xiàn)象,保證進入電火爐的料溫達到65 ℃,降低固體燃料消耗。
1)激發(fā)內(nèi)生動力,靶向?qū)?biāo),聚焦執(zhí)行提效益,聚力實現(xiàn)節(jié)能減排現(xiàn)代化企業(yè)。積極開展對標(biāo)世界一流管理提升工作,全面對標(biāo)行業(yè)一流企業(yè),優(yōu)化、提升各項生產(chǎn)經(jīng)營技術(shù)指標(biāo),以“三基三對標(biāo)”為主要抓手,以科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為依托,借助陜晉川甘鋼鐵企業(yè)論壇以及“石普方、建南三”平臺、冶金交流中心數(shù)據(jù)庫,建立燒結(jié)廠重點指標(biāo)對標(biāo)數(shù)據(jù)庫,以均質(zhì)化超厚料層燒結(jié)攻關(guān)為工作重點,全面創(chuàng)新對標(biāo)管理工作機制,將“對標(biāo)+”模式充分與燒結(jié)廠各項工作無縫銜接,將對標(biāo)管理深化衍生為過程管控、指標(biāo)提升、管理提升的新引擎。圍繞全年既定目標(biāo),全體干部職工自我加壓、積極作為,搶時間、補進度,持續(xù)推進科技創(chuàng)新,開展各項技術(shù)攻關(guān)活動,提高生產(chǎn)能力、科學(xué)有效組織生產(chǎn),狠抓節(jié)能增效,深入開展能耗治理,加強技術(shù)改造,更換升級落后設(shè)備,強化工藝控制,提升產(chǎn)品質(zhì)量,能耗指標(biāo)大幅下降。扎實的工作作風(fēng),堅定的工作信念,繼續(xù)堅持以目標(biāo)和問題為導(dǎo)向,找準(zhǔn)效益提升點,以高度的責(zé)任心和強烈的使命感進一步降低鐵前成本,降低工序能耗。
2)指標(biāo)窄區(qū)間控制,建立工藝質(zhì)量管理機構(gòu),形成全方位管控體系。建立分廠、車間、班組三級工藝質(zhì)量管理機構(gòu),在車間與班組設(shè)立兼職工藝質(zhì)量管理員,明確各級工藝質(zhì)量管理員職責(zé),做到責(zé)任清晰、任務(wù)明確。通過加強車間、班組級工藝質(zhì)量管控,穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)過程,減少工序間的波動,不斷提升各工序點對不符合工藝紀(jì)律要求的問題進行分析和改進的能力,上下齊發(fā)力,確保2020 年各工序點逐步實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化操作。
3)多措并舉,加強生產(chǎn)過程管控,創(chuàng)新實干見成效。以各專業(yè)科室牽頭,生產(chǎn)主體車間配合參與,緊緊圍繞提升回收物料利用率、細(xì)化燃料分類管理使用、指標(biāo)窄區(qū)間控制、落實成本分模塊分單元項目式管控,創(chuàng)新性開展固燃管理工作,以各項指標(biāo)為關(guān)鍵突破口,以生產(chǎn)管控為主要抓手,共同制定《燒結(jié)廠工序操作標(biāo)準(zhǔn)》,依據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,加強操作過程管控,改善熔劑質(zhì)量、提升焦末粒度、加強混合料水分、粒度、溫度控制,全面提升工序產(chǎn)品質(zhì)量及燒結(jié)生產(chǎn)過程管控能力。
成績的背后,凝聚著全體干部職工的辛勤汗水和不懈努力。堅持多專業(yè)融合、管理是燒結(jié)指標(biāo)不斷攀升、技術(shù)不斷進步的內(nèi)生動力,改革、創(chuàng)新、解困、突圍,這些字眼一直伴隨著公司發(fā)展,鳳凰涅槃、脫胎換骨的變化在這個現(xiàn)代企業(yè)不斷上演。漢鋼公司實施以上降低固體燃料消耗措施后,燒結(jié)工序固體燃料消耗降幅明顯,2020 年固體燃料消耗較同期對比降低約3 kg/t。