柳文斌, 李 楠
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司, 陜西 勉縣 724200)
鐵—鋼銜接“一罐到底”是目前鋼鐵流程向簡約化、高集中度、短流程化的重要技術,具有提高效率、節(jié)約能源、減輕環(huán)境污染的巨大優(yōu)勢。其核心技術是高爐精準出鐵、鐵水運輸、向轉(zhuǎn)爐兌鐵的整個過程,均使用同一個鐵水罐,中途不倒罐。漢鋼公司實行“一罐到底”生產(chǎn)組織模式,高爐鐵水罐直接進轉(zhuǎn)爐,節(jié)省了煉鋼的鐵水包,減少了鐵水二次倒罐環(huán)節(jié),避免倒罐造成的鐵水溫降、鐵水飛濺損失和環(huán)境污染,節(jié)約了混鐵爐等相關設備的運行成本,在取得顯著的經(jīng)濟效益的同時有利于實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司(全文簡稱漢鋼)煉鐵廠有1 座1 280 m3高爐和1 座2 280 m3高爐,每座高爐設有兩個鐵口和兩個出鐵場,每個出鐵場設兩條鐵水罐停發(fā)線。煉鋼廠有2 座120 t 頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐,1 座900 t 混鐵爐,采用了品種鋼精煉(1 座LF 爐)、全連鑄、鋼坯熱機軋制等先進技術和工藝,KR 鐵水預處理項目正在有序推進。
漢鋼鐵-鋼銜接組織模式存在的問題有:鐵水溫降大,運行成本高,遇到事故生產(chǎn)組織困難,壓罐多,周轉(zhuǎn)慢,倒罐和兌鐵過程中易造成環(huán)境污染,存在一定安全風險。“一罐到底”實施前鐵水流向見圖1-1。
漢鋼通過借鑒國內(nèi)其他鋼廠先進經(jīng)驗,從2021年7 月開始推行“一罐到底”生產(chǎn)組織模式,作為重要的生產(chǎn)降本增效措施加以實施,為此成立了“一罐到底”技術攻關團隊,結(jié)合生產(chǎn)實際,針對限制“一罐到底”實施的關鍵環(huán)節(jié),在確保高溫熔融金屬轉(zhuǎn)運過程中絕對安全和生產(chǎn)穩(wěn)定順行的前提下,利用現(xiàn)有資源最大限度的挖潛創(chuàng)效,通過四個月的生產(chǎn)運行,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益?!耙还薜降住睂嵤┖箬F水流向見圖1-2。

圖1 “一罐到底”實施前后鐵水流向
漢鋼“一罐到底”采取的措施有以下幾點,可供同行參考和借鑒。
煉鐵廠要保持高爐爐況穩(wěn)定順行,統(tǒng)一三班操作制度,嚴格執(zhí)行高爐操作“攻守退”預案,避免因爐況波動而引發(fā)的鐵水溫度和成分的波動,強化爐前標準化作業(yè),出鐵時減少帶渣量,做好保溫劑的添加,嚴格執(zhí)行爐前出鐵規(guī)定,做好撇渣器的維護,鐵水罐放鐵后渣層厚度<50 mm。確保鐵水成分的穩(wěn)定性,目標是入轉(zhuǎn)爐鐵水溫度>1 350 ℃,鐵水w(Si)為0.25%~0.45%,w(S)≤0.035%,為煉鋼廠生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。
煉鐵廠每班鐵水罐裝入量按照煉鋼當班冶煉要求每罐±2 t 進行控制,逐步實現(xiàn)每罐±1 t,但不超過鐵水罐預留的300 mm 安全距離,送煉鋼重罐必須達到鐵水裝入量要求,超過安全距離不能達到裝入量要求的安排下線處理;提前對進入煉鋼每一罐的鐵水重量做出預判,計量檢驗中心接樣后5 min 以內(nèi)完成單罐鐵水成分的檢化驗,及時將鐵水過磅數(shù)據(jù)、檢化驗成分結(jié)果上傳至OA 系統(tǒng)。
生產(chǎn)部做好生產(chǎn)過程管控,實時監(jiān)控在線鐵水重罐數(shù)量,每日對鐵水罐運行狀況、鐵水罐的裝入量合格率和直裝率進行統(tǒng)計通報出現(xiàn)異常情況,進一步提高鐵水罐周轉(zhuǎn)率,將鐵水罐由目前每天運行25個鐵水罐減至20 個,將鐵水罐周轉(zhuǎn)次數(shù)提升至4.3次/d,減少鐵水溫度損失。同時根據(jù)鐵水罐實際運行情況逐步降低并停止渣鐵分離劑的使用。
圍繞鐵水罐的組罐、運行和維護,制定管理辦法及相應的應急預案,并制定各類特殊事故應急預案(機車運行、壓罐處理、鐵水成分異常處置措施等)。一是合理組罐,控制鐵水罐在線數(shù)量,確保煉鋼廠房內(nèi)始終有4 個以上的重罐,必要時安排單罐送鐵;二是加快鐵水罐的處理(罐口無粘渣、罐內(nèi)無大塊渣且處理后罐內(nèi)的殘渣較少),派專人24 h 負責煉鐵、煉鋼之間鐵水罐的銜接;三是加強鐵運線線路、機車、信號維護,確保安全生產(chǎn)。
煉鋼廠加強與煉鐵廠高爐、檢化驗系統(tǒng)的溝通和對接,密切跟蹤鐵水罐裝入量和鐵水成分,及時掌握在線罐的下線以及備用罐的上線。詳細記錄每一個鐵水罐的皮重及計量過磅毛重,在線重罐壓罐數(shù)量按6~10 個控制。緊抓爐前操作,提升操作水平,克服鐵水裝入量波動、鐵水成分波動對生產(chǎn)節(jié)奏、轉(zhuǎn)爐操作帶來的不利影響,實現(xiàn)“一罐到底”運行直罐率100%的目標。
漢鋼采用“一罐到底”生產(chǎn)組織模式后,主要取得了以下效果。
自2021 年7 月份“一罐到底”制運行以來,鐵水入轉(zhuǎn)爐溫度較前期混鐵爐出鐵溫度升高30 ℃,取得了顯著的效果。鐵水成分及溫度表見表1。

表1 鐵水成分及溫度表
通過數(shù)據(jù)分析,一罐制運行較前期鐵水溫度提高30 ℃,每斗增加廢鋼裝入量2.1 t,鐵水單耗降低11.67 kg/t,噸鋼創(chuàng)效4 元/t,按年產(chǎn)400 萬t 鋼坯,年創(chuàng)效1 600 萬元。
取消了混鐵爐及附屬除塵作業(yè)后,鐵水罐直裝率常態(tài)化達到100%,生產(chǎn)運行費用降低了2.65 元/t,固定成本(人員工資+設備折舊+安全生產(chǎn)費用)降低了0.65 元/t,年創(chuàng)效1 320 萬元。
采用“一罐到底”生產(chǎn)模式,避免了二次倒罐環(huán)節(jié)產(chǎn)生的超細粉塵和鐵屑帶來的環(huán)境污染,按照除塵灰產(chǎn)生量38 g/t 計算,全年減少除塵灰產(chǎn)生150 t,環(huán)保效益顯著,作業(yè)環(huán)境改善,有利于實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
漢鋼實施“一罐到底”后,有利于企業(yè)生產(chǎn)組織的均衡、連續(xù)、穩(wěn)定、高效、低成本運行,每年可創(chuàng)效2 920 萬元。同時“一罐到底”工藝不僅使生產(chǎn)組織環(huán)節(jié)簡化,生產(chǎn)成本競爭優(yōu)勢明顯提升,也為后期公司環(huán)保A 級達標和實現(xiàn)清潔生產(chǎn)、創(chuàng)建花園式綠色工廠提供了有利保障。