高杰,劉雯
(1.中國石化九江石化公司,江西 九江 332000;2.江西財經職業學院,江西 九江 332004)
中國石化九江石化公司1.2Mt/a催化裂化裝置采用反應-再生并列式布置的兩器形式,反應系統采用石科院的MIP-DCR工藝技術,提升管二段串聯,內置方式,并輔以冷再生催化劑降溫技術,增加劑油比,以滿足生產高辛烷值低烯烴汽油組分的要求;再生系統采用LPEC開發的快速床高效再生成套技術。
2019年1月1日起在全國全面供應符合國Ⅵ標準的車用汽油。國Ⅵ汽油的一個重要標準就是汽油中烯烴含量≯18%。催化汽油是分公司汽油池重要組成部分,占比50%以上,兩套催化裝置穩定汽油烯烴含量高達30%左右,其烯烴質量直接影響汽油出廠,見圖1。
催化裂化主要是正碳離子反應,汽油中烯烴主要來源于原料油中烷烴的裂化。裝置主要原料來源于加氫精制重油、加氫裂化尾油、罐區冷蠟油等。裝置混合原料性質見表1所示:
從表1中得出,2019年混合原料較2018年,飽和烴、氫含量降低,殘炭含量上升。在催化原料中K值大、氫含量高的原料油,催化裂化轉化率高,穩定汽油中烯烴含量較高。在同一種類型的原油情況下,如果將減壓蠟油的終餾點提高,或進料中摻入渣油,原料的K值會降低,但在生產中將導致燒焦罐溫度升高,劑油比減少,汽油烯烴含量也會相應增加[1]。對2019年原油密度與催化汽油烯烴含量進行對比,如圖2所示。
由原料性質對比可以得出:在其他操作條件不變的情況下,原料密度對催化穩定汽油烯烴含量影響較大,原油密度越高,催化穩定汽油烯烴含量越高。

表1 混合原料性質
降低反應溫度,提高再生催化劑活性,增加劑油比,延長反應時間,提高穩定汽油終餾點,降低穩定汽油蒸氣壓等有利于降低催化裂化汽油烯烴含量。裝置主要操作參數如表2所示。

表2 主要操作參數
從表2中主要操作參數與設計參數相比較可以得出,燒焦罐溫度、原料預熱溫度控制均較高,不利于提高劑油比。為了提高劑油比,可增加外取熱器產汽量,降低燒焦罐床溫至690℃左右;可通過降低原料油與油漿取熱量,降原料預熱溫度至210℃左右。為了提高二反氫轉移反應,一反出口溫度視目前原料性質可由528℃降至525℃。
裝置使用長嶺催化劑公司生產的ABC-1新型抗堿氮催化劑。從近四年催化劑入廠檢驗數據和Lims分析數據來看,新鮮劑篩分0~20μm和0~40μm顆粒含量保持穩定。從灼燒減量來看,也基本保持穩定,主催化劑性質沒有出現明顯波動,見圖3。
ABC-1型催化劑從電鏡照片看,球形度和光滑度較好,少部分存在黏連,催化劑總體性能良好。見圖4。
在催化裂化反應條件下,石油餾分中的烴類主要發生催化裂化、異構化、芳構化、烷基化、縮合等反應,催化裂化反應是生成烯烴的主要來源。生成的烯烴主要在提升管二反段經氫轉移反應,得到富氫的飽和烴和缺氫的芳香性產物。
在實際生產中,反應溫度是控制反應深度、產品收率與性質的關鍵操作參數。提高反應溫度,則反應速度增大,溫度提高10%~20%,則反應速度增加10%~20%。
氫轉移反應是放熱反應,且在高溫下氫轉移反應速度比催化裂化反應低得多。通過采取以下措施來降低反應溫度:①調整原料配比和油漿系統的取熱量,以控制適宜的原料預熱溫度;②沉降器汽提蒸汽流量由3.2t/h提至3.8t/h,減少可汽提焦,降低燒焦罐溫度;③在提升管一反出口處注入急冷油,流量控制在6t/h左右,減少二次裂化反應的發生,見圖5。
反應溫度每降低10℃,汽油中烯烴和芳烴質量分數下降2%~3%,RON將減少0.5~1個單位。考慮到其他產品性質的變化情況,將反應溫度(一反出口溫度)控制在525℃。
增加催化劑中的稀土含量,有利于提高催化劑的穩定性和初始活性,同時增加氫轉移反應;增加擇型分子篩含量,可促進汽油中低碳烯烴的轉化,有利于汽油中的烯烴進一步裂化為液化氣[2],達到降低催化穩定汽油烯烴含量的目的,見表3。

表3 ABC-1催化劑理化指標
由圖6可以得出,隨著催化劑活性上升,穩定汽油烯烴含量下降。目前催化劑的卸劑量由每月平均18.3t提至25.5t,新鮮催化劑單耗由896g/t提至950g/t,再生催化劑活性控制由59%提至62%。
在相同反應溫度前提下,降低原料預熱溫度,有利于增加單位原料油接觸的催化劑活性中心數,提高劑油比,增加反應速率。劑油比提高1個單位,汽油烯烴含量降低1.5~3.0個單位[3],見圖7。
裝置隨著原料預熱溫度的降低,汽油收率上升、烯烴含量降低。在原料預熱溫度降至210℃時,汽油辛烷值桶上升趨勢變緩。目前裝置原料預熱溫度均控制在210℃左右。
由于汽油中C4組分烯烴含量較高,C5~C9以上烯烴含量很少,因此提高穩定汽油終餾點,降低穩定汽油蒸氣壓有利于降低汽油中烯烴含量。在實際生產操作中,可通過調節分餾塔頂循環流量或冷回流量來提高穩定汽油終餾點;在吸收穩定系統操作中,可通過提高穩定塔底或塔頂溫度,降低汽油中C4含量,來降低催化穩定汽油中輕烯烴含量[4]。

表4 產品收率對比
由表4可以得出,優化操作調整后,汽油、液化氣收率上升,柴油收率下降;因新鮮催化劑單耗上升,催化劑活性上升,油漿收率下降,焦炭收率上升。
由表5可以看出,汽油餾程按調度指令上限控制,有所上升;汽油蒸氣壓按調度指令下限控制,有所下降。族組成受原料性質、操作參數的影響,飽和烴、芳烴含量增多,烯烴含量下降。因烯烴降低,引起汽油辛烷值下降0.34個單位,但汽油的辛烷值與汽油收率之積由46.86%上升至47.18%[5]。

表5 汽油性質對比
(1)調整反應溫度。反應溫度由528℃調整為525℃,較低的反應溫度增加了氫轉移、異構化反應程度,有利于降低汽油中烯烴含量。
(2)增加催化劑單耗,提高再生催化劑微反活性。通過加大新鮮催化劑的加注量,再生催化劑活性由59%提至62%左右,原料油轉化能力有所提高。
(3)增大劑油比,強化氫轉移反應以降低汽油烯烴。通過降低燒焦罐溫度和原料預熱溫度,將劑油比由6.2增大到6.8,提高了轉化率,減少了熱裂化反應比例,降低了汽油中烯烴含量。
(4)提高穩定汽油終餾點,降低穩定汽油蒸氣壓,盡量脫除汽油中C4組分,有利于降低汽油中烯烴含量。目前穩定汽油終餾點按照調度指令上限控制,蒸氣壓按照調度指令下限控制。
通過優化原料配比,控制適宜反應溫度,降低原料預熱溫度,提高催化劑活性,穩定汽油終餾點按調度指令上限控制,蒸汽壓按照調度指令下限控制,催化穩定汽油中烯烴體積分數由均值32%降至均值25%,最低降至21%。公司車用汽油經調和后,質量升級關鍵分析數據烯烴含量降至16.0%左右,成功完成了國Ⅵ汽油的質量升級工作。