祁成龍, 張麗峰, 張 健
(潞安化工集團五陽煤礦, 山西 長治 046205)
提升機作為煤礦大型固定設(shè)備,擔(dān)負著礦井人員、設(shè)備、物料下井主要任務(wù),是保障礦井安全生產(chǎn)的主要設(shè)備,提升機的安全運行是礦井機電設(shè)備管理的重中之重。五陽煤礦南豐進風(fēng)井提升系統(tǒng)于2009 年投運,提升方式為立井雙罐籠提升,使用一部型號為JKMD-3.5×4(Ⅲ)E 型多繩摩擦式提升機,最大提升速度為9.16 m/s,擔(dān)負著五陽煤礦井下主要采區(qū)的人員和物料的提升任務(wù),每天運行時間近21 h,為礦副井運輸?shù)闹匾h(huán)節(jié),直接影響著安全生產(chǎn)。
提升機主電機采用上海電氣集團上海電機廠有限公司生產(chǎn)的ZKTD215/58 型直流電動機,電機功率1 250 kW,額定電壓800 V,額定電流1 815 A,出廠日期2009 年投入使用,冷卻方式采用強制風(fēng)冷,電機安裝方式為直流他勵懸掛式。
目前主電機在使用中出現(xiàn)絕緣阻值持續(xù)降低(勵磁絕緣值0.46 MΩ,電樞絕緣值0.039 MΩ)現(xiàn)象,根據(jù)《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》(GB 50150—2006)對直流電機的要求,直流電機勵磁、電樞絕緣測量值不得低于0.79 MΩ,最低不得低于0.5 MΩ,目前提升機主電機勵磁和電樞絕緣值已低于標準值,影響了提升機安全運轉(zhuǎn),需要對主電機進行大修或更換,以保證提升系統(tǒng)安全可靠運行。
為解決南豐副井提升機主電機勵磁和電樞絕緣值低的問題,五陽煤礦機電科和南豐工區(qū)工程技術(shù)人員通過調(diào)研、分析,制定了三種實施方案,并對各方案從投入資金、施工工期、施工難度、實施效果等方面進行了優(yōu)缺點對比、可行性分析,具體如下。
2.1.1 優(yōu)點
直接采用全新設(shè)備,其性能、穩(wěn)定性、可靠性將大大提高。
2.1.2 缺點1)新電機購置成本高;
2)現(xiàn)場無備用電機,新電機已購置,還未到貨,如等待新電機到貨后安裝,則電機帶病長期運轉(zhuǎn)會存在較大安全隱患;
3)南豐提升機主電機為直流他勵磁懸掛式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且定子、轉(zhuǎn)子的質(zhì)量均在20 t 左右,拆解和安裝施工難度大,工期長。
2.1.3 可行性分析
現(xiàn)場無備用電機,等待時間長,投入成本高,施工難度大,不可行。
2.2.1 優(yōu)點
能對電機進行全面的檢測和修復(fù),主電機的性能和可靠性會有較大提高。
2.2.2 缺點
1)主電機拆解和安裝施工難度大,工期長。
2)由于主電機返廠大修時間長(預(yù)計2~3 個月),南豐提升機將長時間處于停運狀態(tài),嚴重影響礦井安全生產(chǎn)。
2.2.3 可行性分析
影響時間太長,不符合礦井實際,不可行。
2.3.1 優(yōu)點
1)投入資金少,相對于返廠修理和更換電機,投入資金少;
2)只需要將定子和轉(zhuǎn)子分離即可進行大修作業(yè),施工難度相對較小,工期相對較短;
3)針對性地對主電機存在的主要問題進行解決。
2.3.2 缺點
1)五陽煤礦以前從未采用過此種修理方式,沒有參考性,對修理結(jié)果和預(yù)期效果有一定的不確定性。
2)該修理工藝存在局限性,主要針對電樞和勵磁回路阻值低的問題進行解決,電機內(nèi)部部件性能、完好情況需在電機完全解體逐一測量后才能確定。
2.3.3 可行性分析
投入資金相對較少,施工難度和工期相對較少,能有針對性地進行大修,可行。并選取取得上海電機廠授權(quán)修理資質(zhì)的、有一定同類業(yè)績的優(yōu)質(zhì)修理廠家到礦進行主電機大修作業(yè)。
完成南豐副井提升機主電機修理工作(見圖1),確保勵磁繞組和電樞繞組對地絕緣阻值高于標準值,確保提升系統(tǒng)安全可靠運轉(zhuǎn)。

圖1 主電機現(xiàn)場大修
1)電機解體。拆除與勵磁、電樞繞組連接的外部導(dǎo)線;拆除主電機左右兩側(cè)端蓋;拆除碳刷、刷架及相關(guān)附件;拆除定子兩側(cè)的所有蓋板、上下定子連接螺栓,吊出上半個定子;拆除下半個定子的連接螺栓,緩慢移出;檢查定子、轉(zhuǎn)子各部有無老化、破損、開焊、螺栓松動并處理。
2)電氣檢測。測量電機主回路、勵磁繞組的絕緣值;測量轉(zhuǎn)子、刷架、換向極繞組、補償繞組的絕緣值。
3)內(nèi)部灰塵清理。用壓縮空氣對上下半個定子、轉(zhuǎn)子內(nèi)部吹灰。
4)用干冰清洗定子、轉(zhuǎn)子、刷架絕緣件、擋風(fēng)板。
5)換向器倒角。
6)電氣試驗。測量定子、轉(zhuǎn)子的絕緣值,做匝間試驗,詳見圖2。

圖2 主電機現(xiàn)場做電氣試驗
7)定子、轉(zhuǎn)子噴絕緣漆。
8)刷盒等分、電機回裝。
9)電機總裝。
10)空載運行。試車3~5 趟正常后,開全速車空載運行4 h,監(jiān)測電機的勵磁、電樞電壓電流與大修前有無變化,換向碳刷有無火花。
11)帶載運行。空載運行正常后帶載運行。
12)人員培訓(xùn)。由主電機大修廠家對南豐工區(qū)檢修工進行主電機的檢修、維護、保養(yǎng)培訓(xùn)。
南豐副井提升機主電機大修工程師共計用時4d,通過近2 個月的運行,主電機的勵磁回路和電樞回路絕緣性能趨于穩(wěn)定,其絕緣阻值均超出了預(yù)期目標,具體大修前后主要參數(shù)對比及經(jīng)濟效益分析如下。
1)大修前:勵磁回路絕緣值最低為0.46 MΩ,電樞回路絕緣值最低為0.039 MΩ。
2)大修后:勵磁回路絕緣值>1 000 MΩ,電樞回路絕緣值>500 MΩ。
3)結(jié)論:勵磁回路和電樞回路絕緣阻值大大提高,超出預(yù)期目標(預(yù)期目標是電樞絕緣阻值不小于50 MΩ,勵磁絕緣阻值不小于100 MΩ)。
方案一:更換新主電機。投入資金約350 萬元,施工工期預(yù)計7 d;
方案二:返廠大修。投入資金約170 萬元,施工工期預(yù)計2~3 個月;
方案三:現(xiàn)場大修。投入資金約50 萬元,施工工期4 d;
對比結(jié)果:方案三節(jié)約大量資金,節(jié)約大量工期,同時對檢修人員和技術(shù)人員進行了現(xiàn)場培訓(xùn)、講解,培訓(xùn)更加直觀化、高效率,極大地提高了南豐工區(qū)檢修工的技能水平。
1)南豐提升機主電機大修工藝施工工期短,投入資金少,實施效果好,實施難度相對較小,適用于結(jié)構(gòu)工藝復(fù)雜、拆卸組裝難度大的大型設(shè)備,如煤礦提升機大型直流電動機,具有很強的推廣性。
2)該工藝可與現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合,對適用單位檢修人員和工程技術(shù)人員進行安裝、拆解、使用、檢修、維護、保養(yǎng)等方面進行全方位的培訓(xùn),培訓(xùn)效果更直觀、培訓(xùn)效率更高,更有利于設(shè)備的后期使用、操作、檢修及維護。
煤礦生產(chǎn)作為高危行業(yè),其設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要,因此,積極探索和改進煤礦裝備,不斷提高煤礦裝備穩(wěn)定性,縮短故障時間,確保煤礦安全高效生產(chǎn),是一項常抓不懈的重點工作。
對于煤礦關(guān)鍵設(shè)備的更新和維護,如礦井主提升機設(shè)備、主通風(fēng)設(shè)備等,要結(jié)合設(shè)備運轉(zhuǎn)實際。在設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)方面多調(diào)研、多探索、多研究一些好的創(chuàng)新做法和思路,以達到節(jié)約成本投入,減少停機時間,保障安全生產(chǎn)的目的。