蔡 航
(陜西渭河煤化工集團有限責任公司,陜西 渭南 714000)
陜西渭河煤化工集團有限責任公司(簡稱陜西渭化)硫回收裝置采用荷蘭荷豐兩級克勞斯(Claus)+低溫SCOT(LT-SCOT)加氫還原工藝[1],接收處理300 kt/a合成氨裝置(一期項目)、200 kt/a甲醇裝置(二期項目)、400 kt/a甲醇裝置(三期項目)3套裝置低溫甲醇洗系統產生的富H2S酸性氣,酸性氣中H2S濃度為25%~40%(體積分數,下同),設計硫回收率在99.9%以上、硫磺產量為10 kt/a。自2011年投產以來,因上游GE氣化系統實際生產所用原料煤含硫量低于設計煤種含硫量,入口酸性氣中H2S濃度遠低于設計值,硫回收裝置實際運行負荷低(僅約50%)[2]。
硫回收裝置中,空氣、助燃氣和大部分酸性氣通過主燒嘴的不同流道進入主燃燒室前部,通過燃料氣接近完全化學當量式燃燒及酸性氣部分燃燒產生1 000℃以上的高溫,高溫過程氣再與進入主燃燒室中部的剩余部分酸性氣混合,在高溫下發生Claus反應,為保證得到較高的硫回收率,主燃燒室爐膛溫度控制在900℃以上。據陜西渭化的實際生產經驗,一般在主燃燒室中生成硫單質的比例占到硫回收裝置總硫回收率的60%~70%。陜西渭化硫回收裝置自投運以來,每次停車大修期間均對主燃燒室進行內部檢查,其耐火襯里、花墻等結構基本上均保持完好,未作改動。
2020年11月硫回收裝置大修后恢復運行僅月余,主燃燒室爐膛溫度就開始出現異常,同時伴有催化反應床層溫度偏高、硫比值儀故障多發、Claus尾氣中(H2S+SO2)含量偏高等問題,其他過程工藝參數也有不同程度的變化,此問題屬首次出現,工藝人員一時難以準確判斷癥結所在。……