田書濤,黃新懷,程凱,封小虎,張軍,張松軍
西峽縣內燃機進排氣管有限責任公司 河南西峽 474500
西峽縣內燃機進排氣管有限公司是國內專業化汽車排氣管生產基地,成立30多年來,先后為國內外100多家主機廠開發3000多種排氣歧管,填補了國內外空白。特別是近十幾年來,公司開始輻射排氣管外的其他產品,差速器殼體就是其中一種,但是在差殼的加工過程中,出現尺寸超差,造成報廢現象嚴重。我們對鑄件加工余量進行分析,基本在2mm左右,不存在加工余量過大或不足現象。
1)材料:DIN EN 1563-EN-GJS-600-3,硬度為190~254HBW。
2)毛坯重量:4.5kg,差殼零件三維結構及加工圖樣如圖1所示,在機加工φ50.05+0-0.025mm尺寸后,經最終檢驗存在20%左右超差,且加工過程不穩定。

圖1 差殼零件
毛坯生產采用濕型砂造型,德國靜壓HWS生產線,每模8件(見圖2),每箱澆注重量110kg,工藝出品率33%,造型硬度≥90。鐵液采用中頻感應電爐熔煉,自動澆注機進行澆注,澆注溫度1410~1450°,每箱澆注時間8~10s。

圖2 原鑄造工藝
(1)鑄件硬度 標準要求硬度為190~254HBW,經過對A、B位置(見圖3)進行硬度檢測,結果見表1。從表1可以看出,B位置硬度最大偏差42HBW,硬度不均勻現象較嚴重。

表1 硬度檢測結果 (HBW)

圖3 硬度檢測
(2)化學成分 對鑄造毛坯進行化學成分分析,結果見表2。從表2可看出,化學成分合格,排除因化學成分不合格而造成的影響。

表2 鑄造毛坯化學成分(質量分數) (%)
(3)金相組織 對試樣采用4%硝酸酒精腐蝕,對金相組織進行檢驗,結果如圖4所示。從圖4c可看出,局部出現碳化物。

圖4 金相組織
(4)工藝模擬 采用PROCAST軟件對鐵液充型過程進行模擬[1,2],結果如圖5所示。從圖5可看出,鑄件圓周冷卻不同步,冷鐵液出現在問題部位,也就是金相分析中碳化物超標位置。

圖5 模擬結果
原因分析結論:通過以上分析,主要問題是澆注時自上而下充型,初始冷鐵液在缺陷部位聚集,部分鐵液沒有完全溢流到頂冒口里面,一是造成局部過冷而出現碳化物,二是造成四周冷卻不一致,致使硬度偏差大。
找到出現問題的原因后,我們對鑄造工藝進行了優化,將硬度不均勻部位原有的“冷冒口”變為“熱冒口”,以解決冷鐵液聚集現象,提高問題部位鐵液溫度。優化后,避免了因溫度低而出現高溫碳化物現象,同時讓圓周鐵液凝固更加均勻,從而實現圓周硬度均勻。
優化后的鑄造工藝方案如圖6所示,內澆道位置改為頂冒口進鐵液,來保證頂部冒口的溫度。

圖6 優化后鑄造工藝方案
對優化后的工藝進行模擬分析(見圖7),以前出問題的部位鐵液溫度得到提升,冷卻速度基本實現同步。模具優化完成后,安排車間生產20箱共160件,澆注溫度1415~1448℃,與前期澆注溫度一致。清理后對硬度進行檢測,結果見表3。從表3可看出,硬度最大偏差降低到12HBW,基本實現圓周硬度均勻的目的。

圖7 優化后模擬分析

表3 工藝優化后的硬度檢測結果 (HBW)
對優化后的產品進行金相組織檢測,結果如圖8所示。從圖8可看出,碳化物含量降低。

圖8 優化后金相組織
經過批量制作5萬余件,只有67件尺寸不合格,僅占生產總數的0.1%(見表4),使硬度不均造成的加工尺寸超差問題得到解決。

表4 差殼改善后驗證結果 (件)
通過問題分析及工藝驗證,鑄件加工尺寸出現超差主要問題包括兩個方面:一是加工部位硬度不均勻;二是加工部位局部出現碳化物。由于鑄造是個復雜過程,因此無論是設計還是生產過程,都要認真考慮和嚴格控制,方可保證產品質量。當出現質量問題時,要從人、機、料、法、環等方面分析,借助專業的分析軟件,采用對比的方法找出問題發生的根本原因。為了降低驗證費用,利用PROCAST軟件進行工藝模擬,確認可靠后方可進行生產驗證。當材料方面出現問題時,不能一味地單純從材料方面進行改善,鑄造工藝也有較大的影響,如改變內澆道位置和溫度場,同樣達到解決問題的效果。