周健楠,王銘浩,馬飛龍, 戴康瑜, 楊 磊
(1. 遼寧省交通科學研究院有限責任公司 沈陽市 110015; 2.高速公路養護技術交通運輸行業重點實驗室 沈陽市 110015;3.遼寧交投公路科技養護有限責任公司 沈陽市 110148)
瀝青路面舊料的再生利用不僅能極大節約資源,也能最大程度地保護生態環境,桓永高速公路路面修復養護工程中首次進行廠拌熱再生瀝青混合料技術的大規模生產應用,也是瀝青混合料原再生一體機在遼寧的第一次應用?;厥樟蟁AP的粒徑變化、再生劑用量的添加準確性和反應時間、新加料的溫度控制都會影響瀝青混合料的性能[1]。
介紹了原再生一體機廠拌熱再生瀝青混合料在配合比設計、拌和時間及攪拌順序、原再生料加熱溫度控制等方面的技術,并跟蹤驗證了成品廠拌熱再生瀝青混合料的技術指標,證明了原再生一體機廠拌熱再生瀝青混合料技術可以保證30%RAP摻量瀝青混合料的質量穩定性。
桓永高速公路路面維修工程病害處理所用 AC-10、AC-16 和 AC-20 均采用廠拌熱再生混合料,舊料摻量為 30%(以下簡稱再生瀝青混合料)。其中AC-20和AC-16再生瀝青混合料總工程量為1310016m2,因此對于如何控制廠拌熱再生瀝青混合料的質量成為保證施工質量的關鍵。
為保證配合比的準確性,該原再生一體機共配有7個冷料倉和3個RAP冷料倉,并在生產初根據目標配合比設計對冷料倉轉速、料斗門進行了標定,獲取了每檔料比例與皮帶轉速的相關函數關系(表1)。

表1 每檔材料比例與皮帶轉速的相關函數關系
根據每檔料比例與皮帶轉速的相關函數關系,保證以目標配合比設計的比例進行冷料上料,避免通過熱料倉后出現等料、溢料的現象。再生瀝青混合料目標配合比與生產配合比比例見表2~表5。

表2 AC-16再生瀝青混合料目標配合比比例
傳統瀝青攪拌站配套再生設備均在攪拌缸側面通過大角度溜道進入,投放時間由于溜道的限制均在10~15s左右,易產生堵塞、粘料等問題,影響生產效率和質量[2]。而現場原再生一體式瀝青攪拌設備將整機融合,攪拌缸放置于設備中心,省去了溜道,將再生料下料速度提高50%,且解決了粘料等系列問題,更適宜再生料高效、優質生產。

表3 AC~20再生瀝青混合料目標配合比比例

表4 AC-16再生瀝青混合料生產配合比比例

表5 AC-20再生瀝青混合料生產配合比比例
面層瀝青混合料拌和時間應以混合料拌和均勻、所有礦料顆粒全部裹覆瀝青結合料為度,并根據設備情況經試拌確定。RAP與再生劑的拌和時間不得低于10~15s;加入新集料后共同拌和時間不得低于 10~15s,才容許加入新的瀝青。加入新瀝青后繼續拌和15~20s后加入礦粉。最后一起拌和時間不得低于25~35s,總拌和時間不得低于60~75s。
由于原再生一體機的設計采用原生石料從下位干燥滾筒加熱,而再生石料從上位干燥滾筒加熱的方式,使得瀝青混合料進入拌和鍋有了先后順序。為了充分發揮再生劑的作用及與原生料拌和的效果,最終攪拌順序為再生料經上位干燥滾筒加熱與再生劑反應后提前1~3s進入拌和鍋,然后加入原生石料,最后加入瀝青拌和[3]。
拌和時應適當提高新集料的加熱溫度,但不得超過 200℃。RAP 的加熱溫度應嚴格控制在 110~130℃之間。出廠溫度改性再生瀝青混合料(AC-16)應控制在 180~185℃,普通再生瀝青混合料(AC-20)應控制在 150~160℃;拌和后的瀝青混合料應均勻一致,無花白料,無結團成塊或嚴重的粗細料分離現象,不符合要求時不得使用,并應及時調整。拌和的混合料可在儲料倉中存放,以不發生瀝青析漏和降溫 10℃為準[4]。
為保證瀝青混合料的質量,作者對連續生產30d的再生瀝青混合料進行取樣后開展瀝青混合料燃燒、馬歇爾和車轍試驗,對原再生一體機生產再生瀝青混合料的油石比、級配、穩定度和動穩定度技術指標進行質量控制驗證。
再生瀝青混合料的級配穩定性與油石比的準確性一直是制約再生瀝青混合料實現大規模廠拌和生產的主要問題。因此,要保證原再生一體機生產熱再生瀝青混合料能實現工程需要,作者按照現行《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》[5](JTG E20—2011)的試驗方法,對原再生一體機生產的瀝青混合料進行燃燒試驗,監控再生瀝青混合料的級配與油石比,試驗結果見圖1。

圖1 生產30d再生瀝青混合料燃燒試驗結果
再生瀝青混合料馬歇爾密度的穩定是保證施工質量的重要因素,因為其直接影響路面壓實度,導致再生瀝青混合料壓實不足或者碾壓過度從而影響再生瀝青混合料的性能。因此作者按照現行《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》[5](JTG E20—2011)標準擊實法成型馬歇爾試件,標準馬歇爾試件尺寸符合直徑101.6mm±0.2mm、高63.5mm±1.3mm的要求。對原再生一體機生產的瀝青混合料進行馬歇爾試驗,試驗結果見圖2。

圖2 生產30d再生瀝青混合料馬歇爾試驗結果
由于再生瀝青混合料中存在舊銑刨料,又加入再生劑等材料,所以,對其高溫抗車轍性能的要求是非常必要的。按照現行《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》[5](JTG E20—2011)的試驗方法,對原再生一體機生產的瀝青混合料進行車轍試驗。試驗結果如圖3。

圖3 生產30d再生瀝青混合料車轍試驗結果
通過生產30d再生瀝青混合料燃燒試驗、馬歇爾、車轍和凍融劈裂試驗結果(圖4)可知,對于AC-16和AC-20再生瀝青混合料無論是關鍵篩孔的通過率還是整體的合成級配,30d生產的燃燒結果均滿足要求,且油石比穩定。馬歇爾試驗穩定度、流值均符合設計要求且標準密度變化浮動范圍較小。車轍試驗和凍融劈裂試驗結果明顯高于技術要求,說明再生瀝青混合料高溫穩定性與抗水損壞能力均符合路用性能要求。

圖4 生產30d再生瀝青混合料凍融劈裂試驗結果
因此通過試驗結果證明了原再生一體機生產成品廠拌熱再生瀝青混合料質量穩定且可控制性強。
(1)原再生一體機的細節設計更加合理,多料斗以及皮帶轉速的標定為穩定瀝青混合料配合比起到至關重要的作用。
(2)原再生一體機的加熱與拌和系統充分考慮了原生料與再生料的特性,保證了混合料的拌和、出廠溫度的同時,瀝青混合料均勻一致,無花白料,無結團成塊或嚴重的粗細料分離現象。
(3)通過連續生產30d對瀝青混合料相關性能指標的驗證,證明了原再生一體機技術生產摻量30%RAP廠拌熱再生瀝青混合料質量穩定且可控制性強。